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水輪機(jī)輪葉主配抽動(dòng)問題分析

2020-12-29 09:02王峻峰劉振東孫洪武
機(jī)電信息 2020年35期
關(guān)鍵詞:調(diào)速器水輪機(jī)螺母

王峻峰 劉振東 孫洪武

(四川大唐國際甘孜水電開發(fā)有限公司,四川甘孜626001)

0 引言

某電站以發(fā)電為主,兼具防洪功能,裝機(jī)容量3×28 MW,采用軸流轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī)發(fā)電機(jī)組。水輪機(jī)型號為ZZ560Q-LH-510;發(fā)電機(jī)型號為SF28-52/7300,額定功率28 MW,額度電壓10.5 kV,額定電流1 811.3 A,額定轉(zhuǎn)速115.4 r/min,飛逸轉(zhuǎn)速275 r/min,額定水頭16.3 m,吸出高度-4.71 m,額定流量205 m3/s。該電站2006年首臺機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電。

1 水輪機(jī)輪葉主配抽動(dòng)故障現(xiàn)象

在水輪機(jī)的運(yùn)行過程中,由于設(shè)備設(shè)計(jì)缺陷或者受運(yùn)行環(huán)境中一些因素的影響,水輪機(jī)可能會出現(xiàn)抽動(dòng)故障。這一故障不僅會對設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性造成影響,同時(shí)也會對水輪機(jī)運(yùn)行造成損害,縮短設(shè)備的運(yùn)行壽命。因此,需要水輪機(jī)管理人員做好水輪機(jī)抽動(dòng)故障的處理工作,保證水輪機(jī)的運(yùn)行性能。

該電站自2016年對1~3號機(jī)組調(diào)速器進(jìn)行改造后,一直存在輪葉主配壓閥頻繁抽動(dòng)的問題,其中1號機(jī)組抽動(dòng)現(xiàn)象較為嚴(yán)重,2號機(jī)組和3號機(jī)組有輕微抽動(dòng)現(xiàn)象,不影響機(jī)組正常運(yùn)行,經(jīng)原廠家遠(yuǎn)程指導(dǎo)和現(xiàn)場維修均未能消除該現(xiàn)象。該缺陷會導(dǎo)致主配壓閥磨損加劇、間隙加大、滲漏量加大、油泵頻繁啟動(dòng)以及輪葉授油器頻繁抽動(dòng)造成的內(nèi)部間隙增大等問題,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2019年7月25日,現(xiàn)場技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),1號機(jī)組調(diào)速器槳葉主配壓閥出現(xiàn)自復(fù)中故障,復(fù)中彈簧出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象,只能通過施加外力讓槳葉主配壓閥回到中間位置,影響了機(jī)組的自動(dòng)控制。

2 水輪機(jī)輪葉主配抽動(dòng)故障分析

根據(jù)調(diào)速器的工作原理和調(diào)節(jié)方式,可以將調(diào)速器抽動(dòng)分為以下幾種:(1)測頻單元故障。當(dāng)測頻單元測量的機(jī)組或系統(tǒng)頻率有故障時(shí),調(diào)速器會根據(jù)測得的超出死區(qū)的頻差不停動(dòng)作,時(shí)開時(shí)關(guān),造成嚴(yán)重抽動(dòng)。(2)導(dǎo)葉反饋傳感器故障。當(dāng)導(dǎo)葉傳感器測得數(shù)據(jù)不穩(wěn)定時(shí),勢必會引起調(diào)速器不停調(diào)節(jié),造成抽動(dòng)。(3)功率變送器引起的抽動(dòng)。此類故障較好判斷,將調(diào)速器由功率模式切為開度模式,如果抽動(dòng)消失,檢查功率測量單元及測量回路。(4)主配壓閥閥芯位移傳感器故障或零位設(shè)置不合適造成的抽動(dòng)。(5)一次調(diào)頻和二次調(diào)頻之間沖突引起的抽動(dòng)。(6)調(diào)速器隨動(dòng)系統(tǒng)死區(qū)補(bǔ)償過大,造成過調(diào)或欠調(diào),導(dǎo)致監(jiān)控不停發(fā)出增減負(fù)荷命令,導(dǎo)致調(diào)速器抽動(dòng)。(7)機(jī)械部分主配壓閥無法恢復(fù)到零位,導(dǎo)致負(fù)荷超出死區(qū),往返控制造成調(diào)速器抽動(dòng)。

該電站于2006年首臺機(jī)組投產(chǎn),至今調(diào)速器機(jī)械部分一直未予檢查和大修,僅在2016年對調(diào)速器的電氣回路部分進(jìn)行了改造,改造后機(jī)組調(diào)速器出現(xiàn)抽動(dòng)現(xiàn)象,初步懷疑與槳葉控制死區(qū)有關(guān),即控制死區(qū)設(shè)置過小進(jìn)而出現(xiàn)抽動(dòng)現(xiàn)象。調(diào)節(jié)系統(tǒng)液壓部分傳遞函數(shù)框圖如圖1所示。

圖1 調(diào)節(jié)系統(tǒng)液壓部分傳遞函數(shù)框圖

隨后出現(xiàn)的自復(fù)中故障,初步判斷可能是由于復(fù)中彈簧長時(shí)間運(yùn)行,彈簧應(yīng)力失效或卡澀,導(dǎo)致自復(fù)中裝置出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象,只能通過拆卸清洗或更換彈簧進(jìn)行復(fù)中。

經(jīng)實(shí)地踏勘,結(jié)合現(xiàn)場人員描述得到以下分析結(jié)果:

(1)輪葉切換至手動(dòng)時(shí)無漂移,說明輪葉操作機(jī)構(gòu)密封正常,無滲漏、無串腔;(2)輪葉切換至自動(dòng)時(shí)能跟隨目標(biāo)開啟或關(guān)閉,說明其電控部分正常;(3)輪葉主配壓閥呈周期性上下抽動(dòng),與輪葉開度傳感器驅(qū)動(dòng)部分的現(xiàn)象一致。

現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)輪葉指針上下波動(dòng)幅度較大,現(xiàn)場檢查后發(fā)現(xiàn)機(jī)組輪葉指針波動(dòng)雖大,但輪葉主進(jìn)油管A和B的壓力表計(jì)均顯示壓力穩(wěn)定正常(分別為2 MPa和0 MPa),且無明顯變化。

輪葉主進(jìn)油管壓力穩(wěn)定,說明主配油路未打開,油路處于封閉狀態(tài)。檢查輪葉受油器,發(fā)現(xiàn)受油器浮動(dòng)瓦產(chǎn)生上下移動(dòng)進(jìn)而引起輪葉指針波動(dòng),需待機(jī)組檢修時(shí)處理。

現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)輪葉主配閥芯波動(dòng)明顯,且無法穩(wěn)定。

經(jīng)測試,主配閥芯位移傳感器反饋電壓在0~1.5 V波動(dòng),初步判斷是由開度傳感器的晃動(dòng)引起,但是該晃動(dòng)無法避免,唯一的辦法是在輪葉開度控制環(huán)節(jié)加入一定的死區(qū)。當(dāng)輪葉偏差大于該死區(qū)時(shí),啟動(dòng)輪葉定位控制;當(dāng)輪葉偏差小于該死區(qū)時(shí),停止該定位控制。這樣既可保證輪葉的控制精度,又可消除該抽動(dòng)現(xiàn)象。對調(diào)速器電氣部分改造后,輪葉主配調(diào)節(jié)螺母有緩慢上移趨勢。

隨著時(shí)間推移,開側(cè)調(diào)節(jié)螺母與調(diào)節(jié)支架的距離逐漸減小,關(guān)側(cè)調(diào)節(jié)螺母與調(diào)節(jié)支架的距離逐漸增大。開側(cè)距離減小后,機(jī)組開槳葉速度變慢,開啟時(shí)間變長,現(xiàn)已多次下調(diào)開側(cè)調(diào)節(jié)螺母以增大其與調(diào)節(jié)支架的間距,保持槳葉開啟速度。

開側(cè)調(diào)節(jié)螺母距離逐漸變小,關(guān)側(cè)調(diào)節(jié)螺母距離逐漸變大,說明螺母連接部分整體有上移趨勢,結(jié)合主配行程傳感器反饋電壓在0~1.5 V波動(dòng),基本可以確定調(diào)節(jié)螺母的連接螺桿和槳葉行程傳感器整體有上移趨勢。

主配至輪葉主控油管油壓穩(wěn)定正常,說明主配閥芯油路未打開,閥芯位置正常,結(jié)合上述調(diào)節(jié)螺桿和行程傳感器整體上移,說明調(diào)節(jié)螺母至主配閥芯的距離有變大趨勢,由此印證了輪葉主配閥芯波動(dòng)的原因:閥芯在中位時(shí),主配位移傳感器有最大約1.5 V的位移偏移量,調(diào)速器監(jiān)測到該電壓量后判斷主配位置偏開方向,會向關(guān)方向調(diào)節(jié)主配,傳感器反饋電壓為0 V;當(dāng)傳感器反饋電壓為0 V時(shí),輪葉主配閥芯向關(guān)方向推動(dòng)了一定位移,調(diào)速器控制回路復(fù)歸后,輪葉主配閥芯受彈簧作用自動(dòng)復(fù)歸至中位,導(dǎo)致主配行程傳感器又產(chǎn)生位移,反饋電壓上升至約1.5 V。此過程一直重復(fù),出現(xiàn)主配閥芯抽動(dòng)現(xiàn)象。

3 水輪機(jī)輪葉主配抽動(dòng)故障處理

調(diào)節(jié)螺桿至輪葉主配閥芯距離增大可能有以下原因引起:(1)熱脹冷縮、受力過大或其他原因?qū)е陆饘俨考冃?;?)連接螺栓或連接法蘭松動(dòng),導(dǎo)致緊固不足,縫隙變大。針對此問題,運(yùn)維人員現(xiàn)場對槳葉主配進(jìn)行了拆解。拆解后,對輪葉主配各部件進(jìn)行了詳細(xì)檢查測量,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)螺桿與主配閥芯的連接有松動(dòng)現(xiàn)象,且其連接為普通的螺紋連接,未采取任何防止螺紋松動(dòng)的措施,如增加被緊螺栓,或采用法蘭連接,此為機(jī)械設(shè)計(jì)缺陷。運(yùn)維人員現(xiàn)場對其進(jìn)行了緊固處理,將輪葉主配回裝并在調(diào)試完成后開機(jī),未出現(xiàn)主配抽動(dòng)現(xiàn)象,問題得以解決。

4 結(jié)語

本次主配抽動(dòng)的主要原因?yàn)檎{(diào)節(jié)螺桿與主配閥芯連接松動(dòng)。其連接方式為普通的螺紋連接,未對其采取其他緊固措施,此為機(jī)械設(shè)計(jì)缺陷,長時(shí)間運(yùn)行后容易松動(dòng),引起調(diào)節(jié)螺桿及主配行程傳感器整體上移。當(dāng)主配閥芯在中位時(shí),主配行程傳感器反饋不為0 V,因此調(diào)速器會將其調(diào)整至0 V,主配閥芯產(chǎn)生位移后又被彈簧拉回中位復(fù)歸,最終導(dǎo)致主配閥芯頻繁抽動(dòng)。

運(yùn)維人員對輪葉主配進(jìn)行現(xiàn)場拆解并采取緊固措施后,輪葉主配抽動(dòng)現(xiàn)象消失,處理效果良好。

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