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500 kV變電站主變隔直裝置定值整定策略分析

2020-12-29 09:01:50陽(yáng)
機(jī)電信息 2020年35期
關(guān)鍵詞:偏磁中性點(diǎn)主變

陽(yáng) 祎

(中國(guó)南方電網(wǎng)超高壓輸電公司廣州局,廣東廣州510405)

0 引言

目前南方電網(wǎng)轄區(qū)內(nèi)已投入運(yùn)行的直流輸電系統(tǒng)共有8回,分別是天廣直流、祿高肇直流、興安直流、楚穗直流、普僑直流、牛從直流、新東直流、昆柳龍直流,直流落地點(diǎn)均位于廣東境內(nèi)。南方電網(wǎng)呈明顯的強(qiáng)直弱交特性,交直流并聯(lián)運(yùn)行對(duì)廣東電網(wǎng)的影響十分明顯。直流落地點(diǎn)附近變電站變壓器加裝電容隔直裝置變得很有必要[1-7]。

本文對(duì)某500 kV變電站主變中性點(diǎn)電容隔直裝置出現(xiàn)頻繁動(dòng)作的原因進(jìn)行了分析,提出了新的定值整定策略。

1 案例分析

某500 kV變電站位于南方電網(wǎng)西電東送某高壓直流受端換流站附近,投運(yùn)以來(lái),在以直流單極大地方式運(yùn)行時(shí),直流偏磁電流較大,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示,單臺(tái)主變負(fù)荷425 MW。

從表1數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)直流系統(tǒng)接地極無(wú)入地電流時(shí),主變中性點(diǎn)直流電流很小,對(duì)主變基本無(wú)影響。直流系統(tǒng)以單極大地方式運(yùn)行時(shí),主變直流偏磁電流受入地電流影響十分明顯,入地電流為1 200 A時(shí),偏磁電流已接近變壓器設(shè)計(jì)的最大允許值±10 A,主變?cè)肼暺骄黾?4 dB。入地電流為3 000 A時(shí),偏磁電流已達(dá)到-24 A,超過(guò)主變最大允許能力的2倍,噪聲也增加了20 dB左右。主變中性點(diǎn)加裝電容隔直裝置顯得十分必要,加裝后裝置主要定值參數(shù)如表2所示。

電容隔直裝置投運(yùn)后有效抑制了直流單極大地運(yùn)行方式時(shí)的主變直流偏磁現(xiàn)象。但裝置運(yùn)行一段時(shí)間后,出現(xiàn)隔直裝置頻繁動(dòng)作投入現(xiàn)象,大大縮短了設(shè)備使用壽命,降低了隔直裝置的可靠性。

2 原因分析

2.1 電容隔直裝置工作原理

圖1為電容隔直裝置原理圖,圖中C為隔直電容,K3為快速旁路開(kāi)關(guān),快速旁路開(kāi)關(guān)斷開(kāi)后中性點(diǎn)直流電流經(jīng)電容C隔直。

圖1 電容隔直裝置原理

表1 接地極直流偏磁試驗(yàn)主變監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

表2 加裝隔直裝置后的裝置主要定值

正常情況時(shí),電容隔直裝置的運(yùn)行與控制策略:晶閘管L-SCR旁路在關(guān)斷狀態(tài)(不導(dǎo)通),快速旁路開(kāi)關(guān)K3閉合,變壓器中性點(diǎn)直接接地,隔直電容器C回路被短接;裝置為旁路運(yùn)行狀態(tài),變壓器中性點(diǎn)為直接接地運(yùn)行狀態(tài)。

當(dāng)檢測(cè)到中性點(diǎn)直流電流超過(guò)5 A且達(dá)到12 s時(shí),若此時(shí)檢測(cè)到的中性點(diǎn)零序交流電流小于300 A時(shí),控制開(kāi)關(guān)K3打開(kāi),將電容器C接入變壓器及地網(wǎng)之間,裝置工作在隔直狀態(tài);若檢測(cè)到中性點(diǎn)零序電流大于300 A時(shí),認(rèn)為交流系統(tǒng)有不對(duì)稱(chēng)短路故障,保持K3處于合位置,起到保護(hù)變壓器和隔直裝置的作用。

電容隔直裝置在隔直狀態(tài)時(shí),當(dāng)檢測(cè)到電容器直流電壓恢復(fù)到2.5 V以下且達(dá)到60 s時(shí),控制K3合閘,退出隔直狀態(tài);否則,保持隔直狀態(tài);當(dāng)電容器兩端直流電壓仍大于2.5 V,若檢測(cè)到中性點(diǎn)零序電流超過(guò)300 A時(shí),認(rèn)為交流系統(tǒng)有不對(duì)稱(chēng)短路故障,裝置迅速觸發(fā)導(dǎo)通晶閘管L-SCR旁路,并觸發(fā)閉合快速旁路開(kāi)關(guān)K3,退出隔直狀態(tài)。

2.2 變壓器中性點(diǎn)波形分析

分析主變中性點(diǎn)電流波形(圖2)可知,電流呈現(xiàn)明顯隨時(shí)間變化的特點(diǎn),每天00:20左右至05:20左右基本無(wú)電流。從每天05:30左右開(kāi)始,至凌晨00:20左右,出現(xiàn)明顯的電流,幅值在-30~30 A正負(fù)交替、無(wú)規(guī)律跳動(dòng),此時(shí)隔直裝置開(kāi)始頻繁動(dòng)作,隔直裝置投入時(shí)刻核查電網(wǎng)內(nèi)無(wú)直流入地電流,可排除高壓直流入地電流的影響。

圖2 主變中性點(diǎn)電流波形

文獻(xiàn)[8]對(duì)長(zhǎng)沙城區(qū)220 kV變電站變壓器出現(xiàn)直流偏磁的原因進(jìn)行了分析,指出了地鐵運(yùn)行產(chǎn)生的雜散電流是導(dǎo)致變壓器出現(xiàn)直流偏磁的原因之一。查詢(xún)相關(guān)信息得知,距該500 kV變電站約4 km處新開(kāi)通一地鐵線(xiàn)路,首末班車(chē)時(shí)間為06:07—23:31,考慮到運(yùn)營(yíng)前后的列車(chē)調(diào)動(dòng),時(shí)間范圍會(huì)擴(kuò)大,與波形規(guī)律相似。同時(shí),地鐵班次間隔3 min,往返班次大概在90 s,時(shí)間與監(jiān)控系統(tǒng)隔直裝置動(dòng)作統(tǒng)計(jì)分析表(表3)的時(shí)間相吻合。主變中性點(diǎn)放大波形如圖3(a)所示,對(duì)波形進(jìn)行頻譜分析發(fā)現(xiàn)含有大量直流分量,如圖3(b)所示。

表3 隔直裝置動(dòng)作統(tǒng)計(jì)分析

圖3 主變中性點(diǎn)電流

以上分析結(jié)果表明,造成此次變壓器中性點(diǎn)隔直裝置頻繁動(dòng)作的原因是附近地鐵機(jī)車(chē)運(yùn)行產(chǎn)生的雜散電流引起變壓器出現(xiàn)直流偏磁電流。

3 解決措施

根據(jù)以上分析,可以做出如下考慮:(1)修改直流電流越限動(dòng)作后返回值,如修改為60 min,可減少K3開(kāi)關(guān)動(dòng)作次數(shù),但不能從根本上解決問(wèn)題。(2)根據(jù)地鐵機(jī)車(chē)運(yùn)行產(chǎn)生的雜散電流規(guī)律,修改隔直動(dòng)作策略為在列車(chē)運(yùn)行期間,即05:00—次日00:00,隔直裝置始終工作在投入狀態(tài),當(dāng)中性點(diǎn)零序電流超過(guò)其過(guò)流整定值(300 A)時(shí),旁路開(kāi)關(guān)K3立即動(dòng)作實(shí)現(xiàn)直接接地;當(dāng)中性點(diǎn)電流低于250 A并經(jīng)過(guò)1 s延時(shí)以后,旁路開(kāi)關(guān)斷開(kāi),恢復(fù)隔直狀態(tài)。在00:00—05:00,隔直裝置為按照直流電流超過(guò)5 A并持續(xù)12 s后啟動(dòng),直流電壓低于2.5 V并持續(xù)60 min后返回的策略運(yùn)行。該策略可從根本上解決地鐵列車(chē)頻繁運(yùn)行導(dǎo)致的直流偏磁影響。

以上策略實(shí)施后,該變電站主變隔直裝置頻繁動(dòng)作的情況基本消失,主變中性點(diǎn)直流偏磁電流得到明顯抑制。

4 結(jié)論

本文對(duì)500 kV某變電站隔直裝置頻繁動(dòng)作的定值策略進(jìn)行了分析,研究結(jié)論如下:

(1)隔直裝置定值整定應(yīng)首先了解變電站主變直流偏磁電流的來(lái)源,并按不同策略進(jìn)行整定。

(2)對(duì)于只受高壓直流輸電系統(tǒng)單極大地運(yùn)行方式影響的變電站,可根據(jù)系統(tǒng)仿真或?qū)嶋H測(cè)量的直流偏磁電流,設(shè)定隔直裝置投入值和返回值。

(3)對(duì)于受地鐵影響的城區(qū)變電站變壓器,可按照地鐵運(yùn)行時(shí)間來(lái)整定定值,地鐵運(yùn)行期間持續(xù)投入隔直裝置。

(4)若上述兩種情況皆有,則可按照中性點(diǎn)直流偏磁電流啟動(dòng)加定時(shí)區(qū)間啟動(dòng)的模式進(jìn)行定值整定。

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