王 健 ,原樹峰 ,
(1.山西漳電蒲洲熱電有限公司,山西 永濟(jì) 044500;2.山西漳電科學(xué)技術(shù)研究院,山西 太原 030031)
近年來,我國的風(fēng)電、光伏等新能源裝機(jī)容量發(fā)展迅速,電力系統(tǒng)現(xiàn)有的調(diào)節(jié)能力難以滿足新能源消納的需求,不少地區(qū)出現(xiàn)了棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象。尤其在采暖季節(jié)電網(wǎng)調(diào)峰與保供熱、保新能源消納之間的矛盾更加突出,亟須傳統(tǒng)的抽汽供熱機(jī)組通過技術(shù)改造既滿足供熱的需求,又具備一定的調(diào)峰能力[1-2]。隨著清潔取暖工程的持續(xù)實(shí)施,集中供熱面積不斷擴(kuò)大,必將使當(dāng)前原本緊張的熱電矛盾更加惡化。這就需要電網(wǎng)必須配套足夠的調(diào)峰調(diào)頻容量,以保證電網(wǎng)靈活調(diào)度和安全穩(wěn)定運(yùn)行[3-4]。為此,開展供熱機(jī)組靈活性改造探索及實(shí)踐具有重要意義。
本文以某臺350 MW 超臨界供熱機(jī)組為例,介紹靈活性改造的方案及試驗(yàn)情況。
某電廠建設(shè)有2×350 MW 超臨界直接空冷抽汽式機(jī)組。2 臺機(jī)組分別于2015 年12 月、2016年3 月投入商業(yè)運(yùn)行。鍋爐是哈爾濱鍋爐廠制造的HG-1205/25.4-YM1 型超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐、單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、半露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π 型鍋爐。汽輪機(jī)是哈爾濱汽輪機(jī)廠制造的CZK350/327-24.2/0.40/566/566 型超臨界、兩缸兩排汽、一次中間再熱、單抽供熱直接空冷凝汽式汽輪機(jī),額定供熱抽汽量350 t/h。發(fā)電機(jī)是東方電機(jī)有限公司制造的QFSN-350-2-20 型三相兩極同步發(fā)電機(jī),采用水氫氫冷卻方式,勵磁方式采用自并勵靜止勵磁系統(tǒng)。
該電廠主要承擔(dān)當(dāng)?shù)爻菂^(qū)約720 萬m2的集中采暖供熱和部分工業(yè)供汽。2018 年—2019 年采暖季該電廠單機(jī)運(yùn)行在60%額定負(fù)荷以上時可以滿足供熱需求。現(xiàn)有的采暖供熱設(shè)備有2 臺熱網(wǎng)加熱器和8 臺溴化鋰吸收式熱泵,熱泵以五段抽汽為驅(qū)動蒸汽,提取汽輪機(jī)的乏汽余熱用于供暖。需要的汽源分別為:抽汽 [0.3~0.4 MPa(絕對壓力),190 t/h]和乏汽 [8 kPa(絕對壓力),120 t/h]。2 臺機(jī)組各裝有1 臺高溫再熱減溫減壓器,全廠共2 臺,正常運(yùn)行可產(chǎn)生1.2 MPa(表壓)、65 t/h蒸汽。2 臺機(jī)組各裝有1 臺一段抽汽減溫減壓器,全廠共2 臺,正常運(yùn)行可產(chǎn)生1.5 MPa(表壓)、35 t/h 蒸汽。
本次改造的目標(biāo)是在保證供熱的同時使機(jī)組能安全平穩(wěn)降至30%額定負(fù)荷。根據(jù)供熱現(xiàn)狀,采用了旁路供汽+低壓缸靈活出力+熱泵供熱方案。機(jī)組在30%額定負(fù)荷工況運(yùn)行時,鍋爐蒸發(fā)量除了滿足汽輪機(jī)發(fā)電用汽之外,額外產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)減溫、減壓至不同的用汽參數(shù)提供給不同工業(yè)用戶,采暖供熱通過連通管低壓調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)五段抽汽和乏汽滿足熱泵運(yùn)行。采暖供熱下滿足鍋爐蒸發(fā)量520 t/h 時,單機(jī)可滿足采暖供汽190 t/h+乏汽120 t/h和工業(yè)供汽80 t/h,供熱功率為144 MW,電負(fù)荷為105 MW。改造主要包括以下幾部分。
目前,中低壓缸聯(lián)通管上的供熱調(diào)節(jié)閥在全關(guān)狀態(tài)時,漏汽量在200 t/h 以上,不能滿足低壓缸靈活出力的要求。通過改造供熱調(diào)節(jié)閥,縮小閥芯與閥座間隙,使其漏汽量在全關(guān)狀態(tài)達(dá)到120 t/h。
高壓旁路閥調(diào)節(jié)性能不能滿足技術(shù)要求,需對其閥芯、閥座進(jìn)行改造,使其調(diào)節(jié)性能達(dá)到線性特性。
在30%額定負(fù)荷工況下,五段抽汽量不能滿足要求,須通過低壓旁路系統(tǒng)對采暖系統(tǒng)供汽。低壓旁路系統(tǒng)改造范圍為高溫再熱蒸汽至采暖供汽系統(tǒng)加裝1 套減溫減壓器及低壓旁路閥改造。
根據(jù)哈爾濱汽輪機(jī)廠現(xiàn)階段的技術(shù)配合,使用旁路系統(tǒng)改造進(jìn)行供熱,為了保證再熱系統(tǒng)蒸汽流速不超速,中壓調(diào)節(jié)閥必須參與調(diào)節(jié),維持高溫再熱蒸汽的抽汽壓力以滿足用汽參數(shù)要求。因汽輪機(jī)的中壓調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)性能不能滿足技術(shù)要求,需對閥芯與閥座間隙進(jìn)行改造。
本次改造在3 號機(jī)組進(jìn)行,改造后機(jī)組熱力系統(tǒng)如圖1 所示(圖中圈住部分為本次改造和新增部分)。
改造后3 號機(jī)組在30%額定負(fù)荷工況下,中壓缸排汽分為兩部分蒸汽,一部分蒸汽 [0.3 MPa(絕對壓力),190 t/h]進(jìn)入抽汽供熱系統(tǒng),另一部分蒸汽進(jìn)入低壓缸做功,大部分乏汽進(jìn)入熱泵(8 kPa(絕對壓力),120 t/h) 系統(tǒng),其余進(jìn)入空冷系統(tǒng);兩部分蒸汽量通過中低壓缸聯(lián)通管上的供熱調(diào)節(jié)閥合理分配,保證抽汽參數(shù)和乏汽流量、供熱抽汽量不足部分通過低壓旁路系統(tǒng)補(bǔ)充,滿足采暖需求。高壓旁路系統(tǒng)的蒸汽分為兩部分,一部分蒸汽經(jīng)再熱后進(jìn)入工業(yè)供汽系統(tǒng)(60 t/h),可以滿足目前用戶需求;另一部分蒸汽進(jìn)入輔汽系統(tǒng),供電廠生活區(qū)采暖,高壓旁路開度根據(jù)供汽量來調(diào)節(jié)。
為了保證機(jī)組在改造后能安全穩(wěn)定運(yùn)行,改造方案實(shí)施后開展了以下試驗(yàn)工作。
逐步調(diào)整低壓旁路至供熱蝶閥和低旁閥進(jìn)行旁路供熱,過程中應(yīng)注意高溫再熱蒸汽壓力會隨低壓旁路供熱量的增大而下降,此時為了達(dá)到主再熱蒸汽的流量平衡,需要高壓旁路閥進(jìn)行再熱流量的調(diào)整。
旁路供熱時隨著高溫再熱蒸汽壓力的下降,低溫再熱蒸汽壓力也會隨之下降,將會引起低溫再熱蒸汽管道蒸汽流速超速,這時需要中聯(lián)門參與調(diào)節(jié)。在中聯(lián)門關(guān)閉過程中,中聯(lián)門的關(guān)閉會導(dǎo)致中壓缸單側(cè)進(jìn)汽,需要密切監(jiān)視高壓缸排汽溫度,高壓缸排汽壓力,汽輪機(jī)本體振動、瓦溫、軸移、脹差等相關(guān)參數(shù)。
試驗(yàn)時逐步關(guān)小低壓缸進(jìn)汽蝶閥,調(diào)節(jié)過程中熱網(wǎng)抽汽流量會逐步增加,當(dāng)熱網(wǎng)抽汽量大于熱網(wǎng)系統(tǒng)需汽量時,適當(dāng)降低機(jī)組負(fù)荷,達(dá)到熱網(wǎng)抽汽量與需汽量的平衡。期間需嚴(yán)密監(jiān)視低壓缸排汽溫度的變化。
試驗(yàn)時逐步降低機(jī)組背壓,觀察熱泵的運(yùn)行狀況。通過計算熱網(wǎng)循環(huán)水溫升及低壓缸排汽參數(shù),確定熱泵吸收乏汽量,確定熱泵系統(tǒng)最佳運(yùn)行背壓。
在保證工業(yè)抽汽量和熱泵運(yùn)行壓力為最佳運(yùn)行背壓下,逐步關(guān)小低壓缸進(jìn)汽蝶閥,此時熱網(wǎng)抽汽量會隨之增加,達(dá)到熱網(wǎng)需求量后,逐步減小機(jī)組負(fù)荷。在熱網(wǎng)抽汽量不足時,逐步投入低壓旁路供熱系統(tǒng),直到機(jī)組負(fù)荷降低至105 MW(30%額定負(fù)荷)。
2019 年12 月6 日,經(jīng)過降低運(yùn)行背壓,逐步關(guān)小低壓缸進(jìn)汽蝶閥,降低鍋爐蒸發(fā)量,使機(jī)組發(fā)電負(fù)荷在滿足工業(yè)供汽及最大供熱量的同時安全平穩(wěn)地下降至104.2 MW,在滿足供熱需求的同時,達(dá)到了靈活性改造機(jī)組的深度調(diào)峰要求。
在機(jī)組試運(yùn)過程中出現(xiàn)了低壓缸排汽溫度、背壓等異?,F(xiàn)象,通過參數(shù)調(diào)整和運(yùn)行方式的優(yōu)化保證了機(jī)組的安全平穩(wěn)運(yùn)行。
在低壓缸靈活出力試驗(yàn)過程中,機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷為175 MW,環(huán)境溫度為3 ℃,第1、第5、第6 列空冷散熱單元處于解列狀態(tài),第2、第3、第4 列正常投入情況下,通過調(diào)整空冷風(fēng)機(jī)頻率,使機(jī)組背壓維持在10 kPa,再逐步關(guān)小中低壓連通管蝶閥。當(dāng)該蝶閥關(guān)至12%時,機(jī)組負(fù)荷降至140 MW,低壓缸進(jìn)汽量約190 t/h 時,低壓缸排汽溫度上升到72.7 ℃(80 ℃報警)。
檢查發(fā)現(xiàn)五段、六段抽汽管道疏水氣動門全部打開,造成低壓缸做功蒸汽減少。低壓缸排汽溫度異常升高的主要原因是在小容積流量工況下,蒸汽流量不能帶走葉片鼓風(fēng)產(chǎn)生的熱量[5-6]。立即投入低壓缸噴水減溫,關(guān)閉五段、六段抽汽管道疏水閥,對低壓疏水閥聯(lián)開邏輯進(jìn)行優(yōu)化,降低機(jī)組背壓,合理調(diào)節(jié)中低壓連通管蝶閥開度。采取以上措施逐步調(diào)整后,在低壓缸噴水減溫不投入的情況下,低壓缸排汽溫度維持在正常范圍內(nèi)。
繼續(xù)降負(fù)荷至122 MW,鍋爐已達(dá)最低穩(wěn)燃狀態(tài),中低壓連通管蝶閥關(guān)至2%,低壓缸進(jìn)汽流量約為130 t/h,背壓5 kPa。空冷島2 號、3 號、4 號列18 臺空冷風(fēng)機(jī)頻率突然升高至滿頻50 Hz,投運(yùn)1 號、5 號列空冷風(fēng)機(jī)后背壓依然持續(xù)上升,立即對系統(tǒng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)熱網(wǎng)首站6 臺熱泵跳閘,熱網(wǎng)首站2 臺加熱器抽汽量已達(dá)最大流量180 t/h,熱網(wǎng)供熱溫度逐步降低。
熱泵跳閘的主要原因是機(jī)組背壓5 kPa 低于熱網(wǎng)首站熱泵安全運(yùn)行所需背壓(8 kPa),造成熱泵退出運(yùn)行,大量乏汽進(jìn)入空冷島,致使大量空冷乏汽不能凝結(jié),空冷島熱負(fù)荷短時間增大,在機(jī)組背壓投入自動的情況下,空冷風(fēng)機(jī)頻率逐步增大至滿頻50 Hz 仍不能滿足乏汽冷卻的需求,出現(xiàn)了機(jī)組背壓持續(xù)上升現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)異常后及時投入1 號、5 號、6 號列空冷風(fēng)機(jī)運(yùn)行,將中低壓連通管蝶閥緩慢開大,增大低壓缸進(jìn)汽流量,并逐步投運(yùn)熱網(wǎng)首站熱泵運(yùn)行,然后根據(jù)空冷凝結(jié)管束溫度再逐步退出部分空冷風(fēng)機(jī)運(yùn)行,隨后城市供熱溫度逐步恢復(fù)正常。
某350 MW 超臨界供熱機(jī)組靈活性改造方案實(shí)施后進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)整試驗(yàn),并針對試驗(yàn)中遇到的一些問題進(jìn)行了分析處理,通過參數(shù)調(diào)整和運(yùn)行方式的優(yōu)化,使機(jī)組安全平穩(wěn)地降至30%額定負(fù)荷,在保證供熱的同時達(dá)到機(jī)組深度調(diào)峰的要求,對供熱機(jī)組靈活性改造的推廣具有借鑒意義。