廖永鋒
(寶山鋼鐵股份有限公司 上海 200941)
寶鋼1880熱軋R2粗軋機采用的是日本三菱設計制造的可逆式四輥軋機,自2007年3月投產以來,其上支承輥的平衡狀態(tài)都不太穩(wěn)定,振動沖擊大,曾多次造成上支承輥油膜軸承損壞,雖然采取了放大了油膜軸承的潤滑油量,改進油膜軸承襯套制作工藝等措施,油膜軸承狀態(tài)有所好轉,但問題依然存在;另外也經常造成上支承輥平衡油缸缸蓋密封損壞的漏油故障,對設備維護和生產順行的影響都非常大。
本文將對1880熱軋R2粗軋機上支承輥的平衡狀態(tài)進行計算分析,找出上支承輥平衡系統(tǒng)不穩(wěn)定的根本原因,并對平衡液壓回路進行優(yōu)化,來改善上支承輥的平衡狀態(tài),提高上支承輥油膜軸承及平衡油缸的使用壽命。
R2粗軋機是熱軋帶鋼生產線上的核心設備,其上支承輥平衡裝置的主要作用是平衡上支承輥、安全臼及壓下絲桿等部件的重量,消除軋機垂直鏈方向的間隙,確保良好的輥縫精度。1880熱軋R2上支承輥平衡裝置由8個平衡油缸組成,這8個油缸布置在軋機窗口內的4個平衡凸塊內,即在每個平衡凸塊內布置了2個上支承輥平衡缸。
這些平衡缸由軋輥平衡液壓系統(tǒng)提供動力源,實現(xiàn)上支承輥的平衡動作。其液壓回路原理圖如圖1所示,共有三種控制功能:
1)平衡功能:S3227、S3228電磁閥的A得電,S3229電磁閥不得電處于中位,這時平衡缸兩腔壓力均為高壓20.6MPa,利用平衡缸兩腔的面積差所形成的壓力來提供平衡力,實現(xiàn)上支承輥輥系的平衡功能。
2)換輥及提升功能:S3227、S3228電磁閥的B得電,S3229電磁閥的A得電,這時平衡缸無桿腔壓力為高壓20.6MPa,有桿腔的壓力為0回油,實現(xiàn)上支承輥的換輥及提升功能。
3)下降功能:S3227電磁閥的B得電,S3228電磁閥的A得電,S3229電磁閥的B得電,這時平衡缸有桿腔壓力為高壓20.6MPa,無桿腔的壓力為0回油,實現(xiàn)上支承輥的下降功能。
圖1 原有R2上支承輥平衡液壓回路原理
需要平衡的上支承輥輥系部件主要有1套上支承輥總成、2根壓下絲桿和2個壓下安全臼。
其中,上支承輥總成主要由支承輥輥子、操作側油膜軸承及軸承座、傳動側油膜軸承及軸承座、軸承座所有襯板、2個止推軸承以及鎖緊裝置等,合計重量G1約為819280N。2根壓下絲桿及2個安全臼重量G2約為119560N。則上支承輥輥系平衡總重量G為938840N。
R2上支承輥平衡裝置共有8個平衡缸,油缸規(guī)格:Ф100/Ф80×670,當上支承輥處于平衡狀態(tài)時,油缸兩腔的壓力一樣,都是20.6MPa。
則油缸總的平衡力為:
=828375(N)
其中:d—油缸活塞桿直徑,mm;
p—油缸壓力,MPa;
n—油缸數量。
根據上支承輥輥系平衡重量及油缸總的平衡力,可以計算出上支承輥輥系的過平衡系數為:
F—油缸總的平衡力,N;
G—上支承輥輥系平衡重量,N。
而一般來說,上輥輥系的過平衡系數取1.2~1.4[1],說明上支承輥平衡缸的平衡力是偏小的,再加上R2軋機為可逆軋機,上輥系頻繁升降動作,非常容易造成上輥系接觸不良,導致軋機受到較大的沖擊振動,從而造成油膜軸承損壞等問題。另外,從R2軋機的工況條件可知,R2上支承輥平衡系統(tǒng)絕大部分時間都是處于平衡狀態(tài),從目前的液壓控制回路可知,這時上支承輥平衡缸的有桿腔一直處于高壓20.6MPa的狀態(tài),非常容易造成缸蓋密封的損壞,從而導致平衡缸缸蓋漏油問題。
因此,平衡力偏小是造成上支承輥平衡狀態(tài)不穩(wěn)定的根本原因。
由前面分析可知,要改善上支承輥的平衡狀態(tài),就必須提高上支承輥輥系的平衡力,一般有以下三種方案:
1)通過增大平衡缸的缸徑來提高上支承輥輥系的平衡力。但該平衡缸處于牌坊窗口內的凸塊內,受到空間位置的限制,結構尺寸無法擴大,因此無法實施。
2)通過提高平衡缸無桿腔的壓力來提高上支承輥輥系的平衡力。但目前平衡缸無桿腔的壓力為20.6MPa,已經等于該平衡液壓系統(tǒng)的壓力了,無法再調高。如果還要提高,必須對系統(tǒng)泵站進行擴容改造,改造量很大,性價比不高。
3)通過降低平衡缸有桿腔的壓力來提高上支承輥輥系的平衡力。即可以通過對上支承輥平衡液壓回路進行優(yōu)化改進,降低平衡缸有桿腔的壓力,來達到提高上支承輥輥系平衡力的目的。
對比以上三種方案可知,第3種方案性價比最高,其改進思路為:對R2上支承輥平衡液壓系統(tǒng)進行優(yōu)化改進,使R2上支承輥處于平衡狀態(tài)時,其有桿腔的壓力始終處于低壓,這樣,既能大大延長缸蓋密封的使用壽命,又能保證有桿腔內始終有一定的正壓力,防止水、氧化鐵粉進入油缸,污染油液,還能提高上輥系的平衡力,改善上輥系的接觸狀態(tài),降低沖擊振動,從而提高油膜軸承的使用壽命。
為了提高支承輥的平衡力,計劃采用第3種方案,即通過降低平衡缸有桿腔的壓力來實現(xiàn),假設將上支承輥平衡缸有桿腔壓力由原來的20.6MPa降低到1.47MPa,則平衡力計算如下:
=1261085(N)
其中:D—油缸缸筒直徑,mm;
d—油缸活塞桿直徑,mm;
p1—油缸無桿腔壓力,MPa;
p2—油缸有桿腔壓力,MPa;
n—油缸數量。
則上支承輥輥系的過平衡系數K將由原來的0.88增加到了1.343,而一般來說,上輥輥系的過平衡系數取1.2~1.4[1]。因此,將平衡缸有桿腔的壓力從目前的20.6MPa優(yōu)化為1.47MPa,可以使上支承輥輥系的過平衡系數達到1.343,這樣就能夠滿足上支承輥輥系的平衡要求。
對R2上支承輥平衡系統(tǒng)液壓回路進行優(yōu)化改進,改進方法為:在現(xiàn)有R2支承輥平衡閥臺基本不變的基礎上,拆除控制有桿腔的S3228電磁閥,更換上新設計的減壓閥、液流閥、新的S3228電磁閥及相應的過渡閥塊。優(yōu)化后的液壓回路如圖2所示。
圖2 優(yōu)化后R2上支承輥平衡液壓回路原理圖
液壓回路優(yōu)化后,需要對上支承輥平衡系統(tǒng)的控制功能進行相應的修改,具體功能修改如下:
1)平衡功能:S3227、S3228電磁閥仍然是A得電,S3229電磁閥不得電處于中位,這時平衡油缸無桿腔壓力為高壓20.6MPa,有桿腔壓力為低壓,由減壓閥③和液流閥①來設定壓力,根據前面的壓力優(yōu)化計算值,將液流閥①的壓力設定為1.47MPa,這樣油缸兩腔的壓力差比較大,可大大提高平衡力,滿足上支承輥輥系的平衡功能。
2)換輥及提升功能:將S3228電磁閥由原來的B得電改為A得電,S3227電磁閥B得電、S3229電磁閥A得電保持不變。這時平衡油缸無桿腔壓力為高壓20.6MPa,有桿腔壓力為低壓1.47MPa回油,實現(xiàn)上支承輥的換輥及提升功能。
3)下降功能:將S3228電磁閥由原來的A得電改為B得電,S3227電磁閥B得電、S3229電磁閥B得電保持不變。這時平衡油缸有桿腔壓力為高壓20.6MPa,無桿腔的壓力為0回油,實現(xiàn)上支承輥的下降功能。
4)平衡功能時,由于有桿腔壓力已改成了低壓,因此還要取消原有的壓力開關PS3213大于16.7MPa的連鎖信號。
通過對上支承輥輥系平衡力的計算分析,得出平衡力偏小是造成上支承輥平衡狀態(tài)不穩(wěn)定的根本原因。并通過優(yōu)化平衡液壓回路及相應的控制功能,使得上支承輥處于平衡狀態(tài)時,其有桿腔的壓力始終處于低壓,這樣就大大提高了上支承輥輥系的平衡力,徹底改善了上支承輥輥系的平衡狀態(tài),降低了沖擊振動,從而大大提高了油膜軸承和平衡油缸的使用壽命,效果非常顯著。