趙迎春 ,錢自衛(wèi) ,徐建國 ,高樹磊 ,谷云鵬
(1.兗礦集團(tuán) 兗煤鄂爾多斯能化有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000;2.中國礦業(yè)大學(xué) 資源與地球科學(xué)學(xué)院,江蘇 徐州 221116;3.徐州中礦地科巖土工程技術(shù)有限公司,江蘇 徐州 221000)
井筒是礦井的咽喉,是礦井人、料運(yùn)輸及通風(fēng)的主要通道,井筒的安全運(yùn)行是礦井安全的基礎(chǔ)。由于井筒井壁不合理的造孔[1-4]、井筒超載荷通行[5-9]、沖積層水位下降引起地層壓縮[10-15]及井壁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不科學(xué)合理[5,6]等原因,造成井壁結(jié)構(gòu)破壞,進(jìn)而引起井壁出水、潰砂,可能造成礦井減產(chǎn)、停產(chǎn)、礦井被淹、井筒報(bào)廢等事故[6]。
井筒在壁后砂層段破裂、裂隙出水?dāng)y砂是極為危險(xiǎn)的信號。砂層具有流動(dòng)性強(qiáng)、穩(wěn)定性差的特點(diǎn),一旦井壁破裂,動(dòng)水將帶砂發(fā)生出水?dāng)y砂現(xiàn)象,當(dāng)出砂點(diǎn)通暢,水壓較高時(shí),將產(chǎn)生噴砂,出水出砂口將被快速刷大,進(jìn)而演化為惡性出水潰砂的事故。目前針對煤礦斜井出水?dāng)y砂災(zāi)害主要存在治理不及時(shí)、不科學(xué)的問題:一是,認(rèn)識不到其可能演化為惡性災(zāi)害而不重視,而一旦發(fā)生災(zāi)變,控制將極為困難;二是,治理過程中方案不合理,治理時(shí)往往出現(xiàn)加劇底板破裂的現(xiàn)象,治理效果無法保證。比如榆林金雞灘煤礦副斜井在出水?dāng)y砂現(xiàn)象持續(xù)2年多后,在2016年8月約1周時(shí)間內(nèi)快速災(zāi)變?yōu)榈装鍑?yán)重出水涌砂災(zāi)害,最大出水量達(dá)到72m3/h,最大攜砂量達(dá)到16%,地表形成9個(gè)塌陷坑,礦井隨時(shí)有發(fā)生突水突砂進(jìn)而淹井的風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)時(shí)已預(yù)設(shè)在副斜井中施工長度12m的防淹井墻的方案(淹井保礦)[5-9]。由于轉(zhuǎn)龍灣煤礦副斜井存在底板破裂及出水?dāng)y砂的現(xiàn)象與金雞灘煤礦副斜井在出水涌砂災(zāi)害前所呈現(xiàn)的現(xiàn)象基本一致,借鑒金雞灘副斜井出水涌砂災(zāi)害的教訓(xùn),轉(zhuǎn)龍灣副斜井有隨時(shí)災(zāi)變的可能,必須盡早啟動(dòng)治理工作,避免較大事故的發(fā)生。
轉(zhuǎn)龍灣煤礦副斜井于2014年建成并交付使用。井口底板標(biāo)高+1301.00m,井筒長度1513.7m,斜井段傾角為5.5°,凈寬6000mm,凈高4800mm,表土段(0~408m)采用明槽法施工,基巖段采用鉆爆法施工。
副斜井明槽開挖段幫頂采用C30鋼筋混凝土支護(hù),厚500mm;副斜井眀槽開挖后將底部夯實(shí),鋪設(shè)100mm厚片石砂漿,再鋪設(shè)鋼筋籠,鋼筋籠中鋼筋間距為0.1m,寬度7m,澆灌200mm厚混凝土,井筒施工完成后,由底部開始向上鋪設(shè)厚300mm混凝土作為地坪。副斜井(里程0~408m)明槽段井壁結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 副斜井(里程0~408m)明槽段井壁結(jié)構(gòu)(mm)
根據(jù)副斜井施工實(shí)際揭露情況,施工362m處底板開始揭露第四系底界面風(fēng)化狀粉砂巖,395m處頂板至第四系底界面位置,向前施工完全進(jìn)入穩(wěn)定的延安組粉砂巖。副斜井附近有水井1口,位于副斜井246m處,2019年1月靜止水位標(biāo)高為1277.4m,水位相對穩(wěn)定,以水位推算,斜井400m處底板的水頭高度約為15m,副斜井250m向下處于地下水位以下。
根據(jù)井下實(shí)際觀察,副斜井破裂主要集中于底板里程290~400m段。里程290~330m段底板發(fā)育裂縫一條,張開度小于2mm,僅有滲水現(xiàn)象;里程330~350m段底板發(fā)育裂縫一條,張開度小于1~4mm,有明顯出水現(xiàn)象;里程350~400m段底板發(fā)育多條交錯(cuò)裂縫,有底鼓現(xiàn)象,裂縫出水量較大,且段內(nèi)水溝槽上覆混凝土地坪與下覆支護(hù)結(jié)構(gòu)有明顯離層,離層出水量較大。
副斜井(里程400m位置測點(diǎn))出水量實(shí)測曲線如圖2所示,由圖2可知,治理前副斜井涌水量約為10m3/h,且呈現(xiàn)增大趨勢,并伴有零星攜砂現(xiàn)象,在高強(qiáng)度通行期間砂量明顯增大。出水點(diǎn)主要集中于斜井底板破裂及水溝槽位置。
圖2 副斜井(里程400m位置測點(diǎn))出水量實(shí)測曲線
根據(jù)相關(guān)類似工程的治理經(jīng)驗(yàn),轉(zhuǎn)龍灣煤礦副斜井宜采用“底板強(qiáng)化加固+壁后砂層注漿加固”的總體治理方案。
底板強(qiáng)化加固的目的是提高底板強(qiáng)度,以抵抗斜井高強(qiáng)度運(yùn)行的壓力及底板注漿時(shí)的注漿壓力。底板強(qiáng)化加固的常用措施為“架設(shè)工字鋼地梁+梁間混凝土充填”,通過工字鋼強(qiáng)大的抗撓、抗彎能力,起到抵抗注漿壓力及運(yùn)行載荷的作用。金雞灘煤礦采用與斜井內(nèi)斷面一致的U型鋼棚和12#礦用工字鋼地梁進(jìn)行加固。
在底板強(qiáng)化加固后,則可考慮開展注漿工作,注漿的主要目的是加固、減滲,通過破壁造孔,向壁后砂層中注入漿液,漿液在砂層中劈裂擴(kuò)散,最終起到減滲及提高壁后砂層自身穩(wěn)定性的目的。金雞灘煤礦在里程70~450m段壁后砂(土)層段采用注漿的方式進(jìn)行加固,注漿孔排間距2.5m左右,每排造孔5~9個(gè),單孔均采用二次套孔復(fù)注工藝[6-8]。
副斜井底板破裂及出水段為里程290~400m段,該段需進(jìn)行治理。根據(jù)副斜井246m處水井水位推測斜井底板里程250m以下段均處于水位以下。由于斜井底板支護(hù)強(qiáng)度有限,后期通行過程中同樣有破裂及出水?dāng)y砂的可能,因此副斜井治理的區(qū)段選擇為里程250~400m段。
3.3.1 強(qiáng)化加固結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
副斜井治理段底板強(qiáng)化加固采用“架設(shè)工字鋼地梁+梁間混凝土充填”的措施。底板加固結(jié)構(gòu)如圖3所示,主要采用12#礦用工字鋼為主體,兩根12#礦用工字鋼并焊為一體,單根長度6000mm,作為地梁;工字鋼兩端部垂直焊接[20b型槽鋼作為支腿,槽鋼長度1.2m,槽鋼支腿與井壁采用3根與井壁垂直的錨桿固定。間隔工字鋼地梁之間采用5根12#礦用工字鋼焊接連接(兩端部的兩根在地梁上)。在澆筑前,工字鋼方格狀間隔塊內(nèi),縱向焊接一根、橫向焊接兩根25#螺紋鋼進(jìn)行加筋強(qiáng)化。底板加固結(jié)構(gòu)架設(shè)的間距為500mm,梁間充填混凝土的強(qiáng)度等級為C40。
圖3 副斜井底板強(qiáng)化加固結(jié)構(gòu)(mm)
3.3.2 加固結(jié)構(gòu)強(qiáng)度計(jì)算
根據(jù)材料力學(xué)正應(yīng)力計(jì)算公式:
式中,σmax為工字鋼許用應(yīng)力,MPa;W為工字鋼抗彎截面系數(shù),cm3;Mmax為工字鋼最大彎矩,Mmax=0.125ql2,N·m;l為工字鋼長度,m;q為垂直均布作用在工字鋼上的壓力,N/m。
12#礦用工字鋼的σmax=510MPa,W=144.5cm3,底板工字鋼地梁長度l按6.0m計(jì)算,帶入式(1),可計(jì)算獲得:
12#礦用工字鋼兩根并焊,間距d=0.5m,工字鋼可承受的底板反向均布應(yīng)力p為:
p=2q/d=65508N/m2=0.066MPa
通過上述計(jì)算,在不考慮梁間填筑混凝土的情況下,底板強(qiáng)化加固結(jié)構(gòu)至少額外可為底板提高0.066MPa的抵抗能力。比如100t設(shè)備在副斜井通行,跨度10m,則其對底板的壓應(yīng)力為0.016MPa,對比可見底板強(qiáng)化加固結(jié)構(gòu)具有較強(qiáng)的加固能力。
3.4.1 注漿孔布置
治理段注漿孔布置于斜井的幫部及底板,排狀布置,排距2.5m,相鄰排孔分別布孔5個(gè)和4個(gè),注漿孔位呈梅花樁式。
3.4.2 注漿工藝
整體上先注底板孔,再注幫部孔。底板孔采用上行式注漿,逐排進(jìn)行,僅注一個(gè)輪次。幫部孔采用上行式注漿,分兩個(gè)輪次,初注、復(fù)注各一次,注漿時(shí)先注高位孔,再逐漸向下注低位孔。
底板孔采用單次注漿,工藝流程:鉆孔至0.6m(不破壁)→ 安裝孔口管、孔口高壓閥門→套孔延伸破底→注漿。
幫部孔采用二次復(fù)注工藝,工藝流程:鉆孔至孔口管深度(不破壁)→ 安裝孔口管、孔口高壓閥門→套孔延伸破壁→注漿→套孔延伸至進(jìn)入砂層2.5m深度→二次注漿。
3.4.3 注漿材料
壁后砂層可注性一般較好,普通純水泥漿液能夠大量注入。對于斜井底板破裂部位,先嘗試采用普通水泥漿液,如注漿量偏少、注漿壓力響應(yīng)明顯,則換注溶膠樹脂化學(xué)漿液。
3.4.4 注漿壓力控制
從注漿擴(kuò)散充填效果角度,提高注漿壓力有利于漿液的擴(kuò)散,但高壓注漿可能造成井壁破裂,因此,壁后注漿壓力控制要充分考慮井壁的受力程度。根據(jù)壁后砂層性質(zhì)、靜水壓力、井壁結(jié)構(gòu)及成井質(zhì)量,結(jié)合類似工程注漿經(jīng)驗(yàn),確定轉(zhuǎn)龍灣副斜井幫部注漿終壓設(shè)計(jì)為0.8MPa,瞬間沖擊壓力不大于1.2MPa,以作為幫頂部位注漿的結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。
3.4.5 注漿過程底板監(jiān)測
底板為平板狀結(jié)構(gòu),承壓能力較弱,為保證底板安全,在注漿過程中對地梁變形、位移進(jìn)行監(jiān)測。在治理段上下各設(shè)置一個(gè)礦用防爆型指向激光器,激光分立底板的左右兩側(cè),激光器與底板固定,激光指向光線距離底板500mm左右。通過監(jiān)測激光線與底板的距離來判斷底板變形程度。注漿過程中安排專人實(shí)時(shí)進(jìn)行地梁變形監(jiān)測,一旦發(fā)現(xiàn)地梁變形,則加大測量的頻率,當(dāng)?shù)亓鹤冃瘟窟_(dá)到30mm時(shí),則及時(shí)結(jié)束該位置底板注漿工作。
副斜井治理自2019年2月至6月間進(jìn)行,共架設(shè)地梁強(qiáng)化結(jié)構(gòu)301架,實(shí)際施工注漿孔61排,共275孔,注水泥1018t,水玻璃74.7t,化學(xué)漿液75t。治理完成后副斜井400m以上段無任何出水現(xiàn)象。至2019年8月,已安全通行了兩個(gè)工作面的采煤裝備,未出現(xiàn)返滲、底板破裂的現(xiàn)象,實(shí)踐表明治理效果較好。
1)轉(zhuǎn)龍灣煤礦副斜井在建成后僅5a左右時(shí)間,砂層段底板即出現(xiàn)嚴(yán)重破裂及出水現(xiàn)象,涌水量約為10m3/h,且呈現(xiàn)增大趨勢,并伴有少量零星攜砂現(xiàn)象,通過與金雞灘副斜井基本條件對比來看,轉(zhuǎn)龍灣煤礦副斜井隨時(shí)有出水涌砂風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)開展治理很有必要。
2)轉(zhuǎn)龍灣煤礦副斜井采用“底板強(qiáng)化加固+壁后砂層注漿加固”的總體治理方案,治理總段長為斜井里程250~400m。底板強(qiáng)化加固主要以12#礦用工字鋼為主體結(jié)構(gòu),共安裝301架;壁后注漿孔呈排狀布置,主注水泥漿液,注漿過程嚴(yán)格控制壓力,同時(shí)進(jìn)行底板監(jiān)測,共消耗水泥1018t,水玻璃74.7t,化學(xué)漿液75t。
3)副斜井治理完成后副斜井400m以上段已無任何出水現(xiàn)象,目前已安全通行了兩個(gè)工作面的整套采煤裝備,未出現(xiàn)返滲、底板破裂的現(xiàn)象,實(shí)踐表明治理效果較好。轉(zhuǎn)龍灣煤礦副斜井治理經(jīng)驗(yàn)可為類似斜井的治理提供借鑒。