張春靜
(唐山燕山鋼鐵有限公司,河北 遷安 064400)
公司轉底爐于7月2日至11日停爐檢修,鍋爐主要處理鍋爐管束清理粘灰及對各點水、汽漏點補漏,后正常生產。7月25日22:00-30日10:22因環(huán)保限產,煤氣和除塵灰量供應不足停爐待料。外圍生產條件具備后正常生產至8月14日6:00,因鍋爐管束堵灰嚴重被迫停產清理,此次生產周期共為15天,周期短,余熱鍋爐堵灰嚴重且形成了較堅硬的硬殼,不容易清理。結合現場分析余熱鍋爐堵灰原因。
1、原料中的鋅在轉底爐中被還原成鋅單質,鋅單質在一定溫度下,揮發(fā)到煙氣中被煙氣中的氧氣氧化生成氧化鋅。
2、原料處理過程中帶入的氯離子。
3、灰塵中其它低熔點、低揮發(fā)分物質。
從現場堵灰結垢情況看,余熱鍋爐初段基本無粘結,從第一段管束開始,后續(xù)陸續(xù)粘結嚴重,呈現出大的硬塊,且余熱鍋爐管束中下部粘灰嚴重?,F場分別取粘結塊和粉狀灰檢測化驗,檢測數據結果如下:
通過檢測結果顯示:粘結塊同鋅粉成分接近,但鐵含量偏高。積灰(未粘結塊)除鐵含量偏高外,亦無其他異常情況。
現場取未粘結成塊的積灰,將試樣分為加水焙燒和不加水焙燒兩種模式,分別放到馬弗爐里加熱到400℃、600℃、800℃。試驗結果表明:
1.對不加水試樣分別加熱到400℃、600℃、800℃,試樣沒有強度,無粘結結塊現象。
2.對加水試樣分別加熱到400℃、600℃、800℃,試樣收縮明顯且變得非常堅硬。
這一試驗表明,粘灰在遇水后加熱會出現再結晶現象,形成較堅硬的粘結塊狀物,很難清理。
8月14日鍋爐人孔打開后,發(fā)現煙氣入口處的人口粘灰情況較輕,沒有形成堅硬的塊狀,而在過熱段則粘灰嚴重且形成堅硬的塊狀,處理困難。從現場發(fā)現,由于鍋爐汽包等主要設備在煙氣入口處,所以在入口處裝有一段頂棚,能夠減少雨淋,但是其它地方沒有頂棚,直接暴露在空氣中,很容易受到雨林。
7月28日發(fā)現過熱段漏水,8月5日切斷過熱段,走旁通,當時過熱段灰倉積灰成塊。造成刮板機堵塞,斷裂。局部清理后生產。
8月9日鍋爐負壓開始升高,<10千帕,省煤器段壓差—4000千帕,通過清灰,密封鋅粉人孔等措施,恢復生產。8月10日開始下雨,持續(xù)了三天時間,鍋爐開始出現大面積結塊現象。
綜上所述,鍋爐粘灰嚴重且出現結塊現象,主要由于鍋爐內除塵灰與水接觸(包括管束漏水和降雨影響)出現加熱后再結晶現象。
通過現場分析與嘗試,我們采取的主要措施有:對鍋爐上面加防雨頂棚,做好防水,減少雨季鍋爐管束大面積積灰現象;平時對鍋爐管束做好維護,減少漏水現象;對漏水管束及時補漏,減少惡性循環(huán)周期;避免煙道漏風,因為煙道漏風后,會導致對管束具有沖刷能力的風速降低,這樣,煙氣進入煙道后溫度降低,在沒有高速的沖刷作用下,煙氣粉塵就會凝結到鍋爐管束上。具體解釋如下:
1.對鍋爐上面加防雨頂棚,做好防水,避免雨淋導致雨水進入鍋爐內部,積灰遇水在高溫作用下而結成硬殼,不易清理,不僅加大了工作難度,還影響了正常的生產節(jié)奏,給公司造成了較大的經濟損失。所以,雨季做好防水是減少鍋爐管束大面積積灰現象行之有效的解決措施。
2.平時對鍋爐管束做好維護,在保證振打桿正常工作的前提下,加強人工清理周期;根據鍋爐的結構特點,摸索改進,不斷創(chuàng)新,減少煙塵大面積附著在管束上,降低氯元素對管束的侵蝕,進而減少鍋爐管束漏水現象,避免水和積灰在高溫作用下形成硬殼。
3.對漏水管束及時補漏,不能存有僥幸心理,要知道水滴石穿,因為追求一時的高產量,而引起大面積結塊,耗費大量的人力去清理,是得不償失的。所以,發(fā)現有漏水管束后,要及時采取措施進行補漏,減少惡性循環(huán)周期。
4.避免煙道漏風,因為煙道漏風后,會導致對管束具有沖刷能力的風速降低,這樣,煙氣進入煙道后溫度降低,在沒有高速的沖刷作用下,煙氣粉塵就會凝結到鍋爐管束上,也會造成管束積灰,而且因為漏風同樣會將空氣中的水分抽入煙道,尤其是雨季會造成大面積結塊。所以,采取好措施,防范漏風并做好后期處理也是避免鍋爐管束大面積積灰、結塊的有效措施。