王國旺 中交一公局第八工程有限公司
我分部負責寧安鐵路NASZ-5 標段在安徽境內(nèi)相應(yīng)標段的三個梁場。在實際工作的過程中很多原因可能對箱梁的外觀質(zhì)量產(chǎn)生影響,如運輸工具、易性、新拌混凝土、施工人員技術(shù)水平以及原材料等,都會對箱梁的外觀質(zhì)量產(chǎn)生直接或者間接的影響,導致預(yù)制箱梁外觀通病普遍存在,施工人員應(yīng)該對施工的各個環(huán)節(jié)加強重視,嚴格的按照相關(guān)的施工規(guī)范進行,在最大程度上避免外觀通病的出現(xiàn),為高鐵預(yù)制箱的外觀質(zhì)量提供有效保障。
主要是因為提梁機在使用四點起吊的方法進行起梁時,在同一時刻只有三點受力并保持平穩(wěn)狀態(tài),導致梁體上翼緣側(cè)面遭到局部擠壓粘膜。
首先要為混凝土的強度提供保證,使起梁要求的指標得到有效滿足,其次應(yīng)該對安裝角膜的工藝進行改進,即起梁時先將此處1m段角膜松開,然后再整體起梁,實驗證明,使用這種方法能夠有效的提升梁體上翼緣側(cè)面外觀質(zhì)量。
混凝土使用較大的水灰比,沒有使用標準量的拌合用水,沒有根據(jù)施工現(xiàn)場的實際情況對配合比進行及時調(diào)整,致使坍落度不穩(wěn)定[1]。沒有仔細的振搗梁箱上緣處的混凝土,再振搗的過程中施工人員沒有按照規(guī)定操作。或者是由于沒有徹底的清理模板表面,導致有氣泡或者水珠堆積在混凝土中,使混凝土表面有氣泡現(xiàn)象出現(xiàn)[2]。
進一步優(yōu)化現(xiàn)場施工配合比設(shè)計,嚴格落實石、砂含水率指標測試工作,應(yīng)該對不同批次進場的石、砂料源進行明確,先使用先進場的原料。盡量保持相同的含水率,對前后場的聯(lián)系進行加強,促進各項目施工人員的有效溝通。在澆筑混凝土前,應(yīng)該對計量系統(tǒng)的準確性和工作性能進行檢查,根據(jù)要求將各材料用量的計量指標準確投入,并對施工部位進行區(qū)分,使用不同的施工配合比對不同的部位進行施工。在施工可操作性得到滿足的基礎(chǔ)上,應(yīng)該將坍落度控制在最小,并且使用不同的坍落度用于不同部位的施工??刂铺涠却笮〉脑瓌t為,頂板坍落度略小于腹板,腹板的坍落度略小于底板。其次,應(yīng)該嚴格的進行模板除銹,確保除銹徹底,在對脫模劑進行涂抹前,應(yīng)該確保模板處于潔凈狀態(tài),使用高質(zhì)量的脫模劑,確保不會有色差產(chǎn)生,嚴禁對使用的脫模劑進行頻繁更換,在對使用的脫模劑進行確認后盡量不要更改。最后,應(yīng)該對震動棒振搗間距進行嚴格控制,使振搗半徑要求得到有效滿足,要根據(jù)相關(guān)操作規(guī)范合理的控制振搗時間和插入深度。
在拆除端模時,下部千斤頂外頂時出現(xiàn)不均勻用力的情況,不能同步的進行下頂上起,起重工與操作工配合不到位[3]。
準確的進行地板與模板的拼縫密貼流程,保證不會出現(xiàn)露漿等不良現(xiàn)象,同時應(yīng)該及時的更換堵頭板端面老化的止?jié){條。端模應(yīng)整體拼裝合模,然后對其拼縫處平整度進行嚴格檢查,將其控制在3mm/m范圍內(nèi)。在對端模進行拆除時,混凝土必須達到滿足設(shè)計要求的強度,才可以對端模進行拆除,能夠?qū)饨堑艚堑那闆r進行有效預(yù)防。在對端模進行拆除時,應(yīng)該保持上下兩個千斤頂受力同步,將其力度控制在與上方鋼絲繩外拉牽引力相同的范圍。
有下垂現(xiàn)象在內(nèi)模頂板出現(xiàn),在安裝內(nèi)箱的過程中已經(jīng)有質(zhì)量缺陷存在,不能有效的進行支撐。
對安裝內(nèi)模的工藝進行優(yōu)化,增設(shè)螺栓至頂?shù)装逄?,對?nèi)膜頂?shù)装迮c端模的接觸面進行增加。在對上部端模根部與頂?shù)装逄幍闹節(jié){條進行設(shè)置時,應(yīng)該保證其與端模平齊,應(yīng)該正確處理外凸止?jié){條,使其與端模面保持一致高度。
壓漿前并未有效的使用反污染措施對成品梁進行處理,或者未對污染面及時使用清水進行處理。
應(yīng)該提高施工人員對施工質(zhì)量的重視程度,加大對施工過程的監(jiān)管力度,保證各個工序都能按照規(guī)定得到有效落實[4]。及時有效的進行污染預(yù)防與處理工作,能夠?qū)λ酀{污染梁端靠端部側(cè)面進行有效預(yù)防。
(1)沒有足量、均勻的使用脫模劑,導致混凝土表面黏膜,導致有麻面在拆模時形成;(2)在安裝模板前沒有按照規(guī)定徹底的清理模板,致使粘模;(3)過于密集的使用鋼筋,增加了下料難度,導致漿體與骨料出現(xiàn)離析的現(xiàn)象;(4)地底板處的混凝土設(shè)置了偏大的坍落度,導致翻漿的現(xiàn)象出現(xiàn)。設(shè)置了過大的振動棒振搗間距,導致粗骨料間的孔隙沒有被砂漿填滿,致使蜂窩產(chǎn)生;(5)沒有科學合理的選擇混凝土配合比,含砂較少,坍落度較小,出現(xiàn)水泥砂漿不足的情況,不能使集料間隙得到填滿,導致蜂窩麻面形成。
(1)應(yīng)該細致的進行模板除銹工作,對存留在模板上的水泥漿體進行及時清理;(2)應(yīng)該牢固的進行模板支撐,保證接縫嚴密。在模板經(jīng)過檢查并確認合格后應(yīng)該盡量在短時間內(nèi)使用,同時應(yīng)該使用有效的防污染措施對模板進行處理。應(yīng)該注意不能過早的進行拆模,能夠?qū)炷琳衬У默F(xiàn)象進行有效預(yù)防;(3)在使用脫模劑時,應(yīng)該保證均勻足量涂刷,并且應(yīng)該避免大風天氣施工;(4)在鋼筋密集處應(yīng)該對坍落度進行適當調(diào)整,在振搗時應(yīng)該使用直徑較小的振搗棒;(5)不應(yīng)該使用過大的振動棒振搗間距,防止有欠振、漏振的情況出現(xiàn)。
頂板平整度不足主要是因為在確認提漿整平機下方刮尺標高時出現(xiàn)偏差,提漿整平機下方刮尺沒有達到合格的剛度,沒有合理的控制模型上方軌道頂面標高,在人工對梁面進行收面時操作不合格。
想要對這一通病進行有效控制可以從三個方面入手,一是對提漿整平機自身剛度進行提高,相關(guān)的人員確保對刮尺橫向坡度和刮尺標高進行準確測量;二是應(yīng)該加強對作業(yè)人員的管理力度,保證相關(guān)作業(yè)人員能夠以認真的態(tài)度開展收面工作,特別是在將要混凝土終盤時更應(yīng)該加強重視;三是應(yīng)該對上翼緣板軌道頂面兩側(cè)標高進行準確調(diào)試,為其一致性提供保障。只要保證這三方面工作的有效開展,一定能夠提升梁面的平整度。
綜上所述,高鐵預(yù)制箱梁外觀通病會對高鐵預(yù)制箱的外觀質(zhì)量產(chǎn)生嚴重影響。相關(guān)的人員應(yīng)該對這一問題進行重視,對產(chǎn)生外觀通病的各方面原因進行詳細分析,并且制定有效的預(yù)防策略,使高鐵預(yù)制箱梁的外觀質(zhì)量得到有效提升。