李小樂,趙 杰,吳樹明,周 彪
(1.中煤科工集團(tuán)唐山研究院有限公司;2.唐山國選精煤有限責(zé)任公司;3.河北省煤炭洗選工程技術(shù)研究中心,河北 唐山 063012)
延安市禾草溝二號煤礦選煤廠是一座設(shè)計能力為0.60 Mt/a的礦井型煉焦煤選煤廠,設(shè)計采用“無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選+兩段浮選+煤泥壓濾”聯(lián)合工藝流程。選煤廠于2012年5月建成投產(chǎn)后,先后進(jìn)行了尾煤壓濾擴(kuò)能、大于25 mm塊煤排矸系統(tǒng)改造,目前洗選能力達(dá)到1.20 Mt/a。入選原煤主要為禾草溝二號煤礦的3號煤和一號煤礦調(diào)入的5號煤,2種原煤均為氣煤,其中主洗3號煤的配洗比例為50%~100%,生產(chǎn)綜合精煤灰分不大于8.5%。2種原煤中:3號煤為薄煤層,平均厚度0.7 m,但實際采高大于1.2 m,導(dǎo)致井下毛煤含矸量高;5號煤的煤層稍厚但嵌布有厚度300 mm的矸石層,機(jī)械開采過程也會混入大量過粉碎矸石。2種原煤所含矸石均為黏土類礦物含量很高的泥質(zhì)頁巖,洗選過程存在嚴(yán)重的矸石泥化現(xiàn)象,日常生產(chǎn)中需設(shè)定較大的分流開度以及時排出進(jìn)入重介系統(tǒng)的煤泥,保證重介懸浮液的穩(wěn)定。這些細(xì)泥隨著磁選機(jī)尾礦經(jīng)水力旋流器分級濃縮后從溢流進(jìn)入細(xì)粒煤泥水,帶來浮選入料濃度高(不小于100 g/L)、灰分高(不小于52%)、浮選過程選擇性差的問題(煤泥水具體處理工藝流程見圖1)。生產(chǎn)統(tǒng)計顯示,浮選精煤僅占浮選入料的20%左右,配套浮精壓濾系統(tǒng)的利用率僅為額定負(fù)荷的23%,利用浮選回收細(xì)粒煤泥水內(nèi)精煤泥的成本收益率較低,需要對煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行取樣分析,以尋求可行的浮選替代工藝。
圖1 原煤泥水處理工藝流程
鑒于組成矸石的黏土類礦物在水中一般很容易分散成小于0.01 mm的細(xì)小鱗片,而精煤雖然質(zhì)脆易碎但在具體的分選過程中其最終散碎粒度趨向于某一粒級范圍[1-2],當(dāng)兩者差別較大時可考慮通過分級的方法在煤泥水入浮前將高灰細(xì)泥從中分離出來,在降低浮選負(fù)荷的同時降低高灰細(xì)泥對浮精的污染。朱勇武等據(jù)此研制了一種浮選入料脫泥池,并將其成功應(yīng)用于潘一礦選煤廠[3]。針對禾草溝二礦選煤廠,圖1所示煤泥水處理流程的部分采樣化驗結(jié)果見表1、表2。
表2 二次浮選工藝指標(biāo)
由表1可知:各取樣煤泥水主導(dǎo)粒級均為小于0.125 mm,產(chǎn)率為44.98%~88.04%,灰分為66.21%~72.30%。精煤磁選尾礦及浮選入料中,大于0.125 mm粒級物料灰分分別為15.63%、13.86%。結(jié)合單獨測定的脫介篩矸石灰分為75%~85%,說明矸石泥化后主要分布于小于0.125 mm細(xì)煤泥水中,而具有回收價值的精煤泥散碎后多以大于0.125 mm存在。由表2可知:該廠浮選入料灰分高達(dá)56.41%,一次浮選精煤灰分偏高,為11.53%,高灰細(xì)泥夾帶明顯。為保證二段浮精灰分,二段浮選犧牲明顯,尾礦灰分僅為48.18%,低于浮選入料灰分。目前尾煤泥灰分為68.71%,結(jié)合表1結(jié)果,在保證精煤泥與尾煤泥灰分不低于原工藝條件下,通過分級方法(分級粒度不大于0.125 mm)將高灰細(xì)泥與低灰精煤泥分離,代替原浮選工藝在理論上是可行的。
由表1可知,精煤水力旋流器溢流及振動弧形篩篩下水中大于0.125 mm粒級含量分別為11.96%、55.02%,灰分分別為5.29%、18.76%,在去掉浮選工藝情況下該部分物料直接排放會造成精煤損失。此外,精煤磁選尾礦中大于0.125 mm粒級灰分為15.63%,這與三產(chǎn)重介旋流器的分選下限多在0.25 mm、低于該分選下限的煤泥得不到有效分選有關(guān),簡單截粗回收該部分物料至精煤中會造成主洗精煤的“背灰”問題[4-5]。綜上,在后續(xù)工藝改造過程中選擇分級方法和設(shè)備時,現(xiàn)有水力旋流器、振動弧形篩的結(jié)構(gòu)參數(shù)與性能并不適用,需要進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,而且需針對截粗后的煤泥增加分選環(huán)節(jié)以提高整體精煤的回收率。
煤泥水細(xì)粒分級常用工藝方法包括:機(jī)械篩分、重力場或離心力場水力分級等方法,其中機(jī)械篩分方法的精度最高,但效率及處理量隨篩分粒度的減小降低明顯,在保證合理工況下對入料濃度要求較高[6-7],常用作多級分級工序的最后把關(guān)設(shè)備;重力場水力沉降裝置主要利用不同粒度顆粒干擾沉降末速差實現(xiàn)煤泥水分級,具有處理量大、分級粒度小等特點,但占地面積大,受限于本項目廠房空間,并不適用;利用離心力場的離心分離因數(shù)比重力場高很多的特點,可實現(xiàn)煤泥水的快速沉降分級,設(shè)備單機(jī)礦漿處理量大,常用作選煤廠煤泥水的初級分級濃縮[8]。結(jié)合采樣結(jié)果,目前本廠應(yīng)用的常規(guī)水力旋流器在分級粒度為0.125 mm時,溢流跑粗明顯,這與常規(guī)旋流器為兼顧分級及濃縮效果,在結(jié)構(gòu)上設(shè)計成兩段不同筒體有關(guān),一段圓柱筒體用于入料煤泥水的分級,二段小錐角(20°)圓錐筒體實現(xiàn)粗粒物料的濃縮,錐角在降低底流夾細(xì)的同時也增加了粗粒物料進(jìn)入溢流的可能[9]。本改造為保證細(xì)粒溢流滿足直接排放要求,考慮僅用圓柱筒體進(jìn)行分級,以嚴(yán)格控制溢流粗粒含量,加之后續(xù)工藝安排有進(jìn)一步的分選設(shè)備,分級段底流濃度只需滿足分選設(shè)備入料要求即可。
結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)資料[10-12]及生產(chǎn)經(jīng)驗,對影響旋流器分級效果的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了初步設(shè)計,并對筒體長度及入料壓力進(jìn)行了相關(guān)試驗,結(jié)果見表3。
表3 入料壓力、圓柱筒體長度對分級效果的影響
由表3可知:對同一筒體長度,隨入料壓力增加,溢流中大于0.125 mm粗粒物料含量略微降低,底流濃度升高。同一入料壓力下,隨筒體長度增加,溢流粗粒含量有下降趨勢,但不明顯。不同條件組合下,溢流綜合灰分變化不大,均能保證不低于70%,入料壓力及筒體長度增加時入料泵的功耗相應(yīng)增加,因此后續(xù)改造中分級段旋流器的入料壓力設(shè)定為不小于0.06 MPa,筒體長度為700 mm。
目前市面上應(yīng)用成熟的粗煤泥分選工藝設(shè)備包括:小直徑煤泥重介旋流器、水介質(zhì)旋流器、螺旋分選機(jī)、TBS干擾床分選機(jī)等,結(jié)合車間場地空間限制,從簡化工藝、節(jié)約基建投資等方面考慮,決定采用水介質(zhì)旋流器。分選用水介質(zhì)旋流器錐段錐角通常在80°~120°,遠(yuǎn)高于常規(guī)分級用水力旋流器,目的是利用大錐角的強(qiáng)力濃縮作用,在錐段形成高濃度(不小于700 g/L)的適宜煤泥按密度分層的自生介質(zhì)分選環(huán)境[13-15]。分選旋流器的入料為分級旋流器的底流,因此考慮將分級與分選段組合,以優(yōu)化管路連接與設(shè)備布置。分選旋流器的結(jié)構(gòu)參數(shù)結(jié)合分級旋流器的排料情況及試驗結(jié)果設(shè)定。最終制作的三產(chǎn)品分級、分選組合旋流器樣機(jī)結(jié)構(gòu)示意見圖2。
圖2 分級、分選組合旋流器結(jié)構(gòu)示意
工作過程:精煤磁選尾礦經(jīng)該設(shè)備一段進(jìn)料口進(jìn)入一段圓柱筒體分級,細(xì)粒煤泥水從一段溢流口排出,一段底流進(jìn)入二段大錐角圓錐筒體進(jìn)行分選,低灰分粗粒物料及部分細(xì)粒物料由二段溢流口排出,高灰分粗粒物料由二段底流口排出。精煤磁尾經(jīng)該設(shè)備處理后各物料的采樣結(jié)果見表4。
表4 分級、分選組合旋流器工藝指標(biāo)
由表4可知:采用分級、分選組合旋流器后,一段圓柱筒體分級得到的溢流灰分高達(dá)72.86%,達(dá)到直接排放至濃縮機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)(原工藝壓濾尾煤泥灰分為68.71%),其中大于0.125 mm粒級物料產(chǎn)率僅為1.36%,溢流夾粗問題明顯改善;二段溢流與二段底流的灰分分別為44.12%和54.08%,其中大于0.125 mm粒級物料灰分分別為11.45%和41.37%,說明二段大錐角圓錐筒體對大于0.125 mm粒級物料具有明顯的分選作用;二段底流粗粒物料灰分與重介中煤灰分相當(dāng),可直接排放至中煤篩。二段溢流濃度為236 g/L,考慮到篩分粒度小于0.125 mm的要求,兼顧脫水、脫泥效率,決定采用1臺DZSN3042三質(zhì)體電磁振動高頻篩(φ0.105 mm聚氨酯篩網(wǎng))處理[16-17],篩上物去精煤離心機(jī),篩下水去濃縮機(jī)。
停用原浮選及精煤壓濾系統(tǒng)后的工藝流程見圖3。
圖3 改造后煤泥水處理工藝流程
原浮選系統(tǒng)設(shè)備予以保留,相關(guān)管路通過閥門與改造后系統(tǒng)隔離并保持備用狀態(tài),特殊煤質(zhì)下需要使用原工藝系統(tǒng)時可方便臨時切換。改造完成后,對不同原煤配洗下新工藝的指標(biāo)進(jìn)行了生產(chǎn)統(tǒng)計,結(jié)果見表5。
表5 改造后工藝指標(biāo)統(tǒng)計
由表5可知:電磁篩上精煤泥灰分為7%~9%,較同粒級入料灰分降低3%~4%,與原二段浮選精煤灰分相當(dāng)。分析認(rèn)為,電磁篩脫泥過程中細(xì)粒物料與水組成具有一定密度的懸浮液,在透篩的同時將低密度的粗粒托起,同一粒級物料中密度小的物料透篩率小于密度大的物料。根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計,結(jié)合精煤磁選尾礦的篩分結(jié)果,原工藝流程中粗精煤泥(振動弧形篩上)、浮選精煤、尾煤泥分別約占32%、9%、59%,則原精煤泥(振動弧形篩上+浮精)的平均灰分為13%。改造后的精煤泥(電磁篩上)平均灰分為8%,與改造前相比,摻入主洗精煤中的精煤泥灰分降低約4%。根據(jù)生產(chǎn)測算,原工藝壓濾尾煤泥約占原煤的11%,改造后平均灰分由70%提高到72%,抽出精煤灰分按8.5%計,則總精煤產(chǎn)率預(yù)計提高0.35%。改造前浮選精煤通過刮板機(jī)間斷排料至精煤中,煤泥易團(tuán)聚、分散性差,改造后粗精煤泥全部進(jìn)離心機(jī),與主洗重介精煤摻混后連續(xù)均勻混入精煤中,銷售產(chǎn)品的勻質(zhì)性較好。
(1)工藝改造后生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備裝機(jī)功率降低249 kW,年節(jié)約用電90 kW·h,節(jié)約電費(fèi)64萬元;以原煤折算,噸原煤節(jié)約浮選藥劑0.0258 kg,藥劑價格按7 500元/t計,每年節(jié)省費(fèi)用23萬元。動力與藥劑消耗每年節(jié)省費(fèi)用合計87萬元。
(2)尾煤泥灰分提高增加精煤產(chǎn)率0.35%,精煤泥按830元/t計,每年增加銷售收入348萬元。
針對中煤含量少、矸石易泥化的寬粒級煤泥水,在高灰細(xì)泥與低灰精煤泥粒度分布差異顯著的情況下,可考慮通過精細(xì)分級和水介質(zhì)旋流器分選的方法回收精煤泥,與傳統(tǒng)浮選工藝相比可降本增效。