白向國,焦玉杰
(太鋼焦化廠,山西 太原 030003)
國內(nèi)建設(shè)的7.63 m大型焦?fàn)t,盡管炭化室有效高度、加熱水平高度、裝煤量等有所差異,但大多配套建設(shè)了煤氣調(diào)節(jié)裝置PROVEN系統(tǒng),荒煤氣導(dǎo)出的路徑基本相同。
采用PROVEN系統(tǒng)對(duì)裝煤、結(jié)焦過程進(jìn)行壓力調(diào)節(jié),主要是根據(jù)單個(gè)炭化室在不同的結(jié)焦時(shí)間內(nèi)荒煤氣發(fā)生量的不同,利用循環(huán)氨水自動(dòng)調(diào)節(jié)固定杯中水位,將炭化室底部壓力保持在40~60 Pa,減少了焦?fàn)t機(jī)側(cè)、焦側(cè)和爐頂區(qū)荒煤氣向大氣逸散煤氣量。
大型的7.63 m焦?fàn)t大多采用了德國UHDE公司的單集氣管設(shè)計(jì)。集氣管分為三段,相互獨(dú)立,集氣管間采用DN 500 mm閥門連通;集氣管斷面為U型,PROVEN系統(tǒng)安裝在集氣管上部,氣體阻力小、上升管與集氣管間距小。每段集氣管設(shè)置36個(gè)氨水噴頭,噴灑熱氨水進(jìn)行清掃、降溫,集氣管與吸氣管間不設(shè)置吸氣彎管,底部直接連通,不設(shè)焦油盒。每段集氣管安裝一根吸氣管,設(shè)置電液執(zhí)行器調(diào)節(jié),吸氣管末端設(shè)置切斷蝶閥、焦油氨水旁通閥,與吸氣主管連通。正常生產(chǎn)時(shí),吸氣管電液執(zhí)行器開度一般為30°~70°,通過調(diào)節(jié)翻板開度,平衡吸氣主管與集氣管間的壓力差,避免裝煤過程冒黑煙或造成爐體的嚴(yán)密性損壞。
大型焦?fàn)t煤氣導(dǎo)出途徑為荒煤氣依次通過上升管、鵝頸管、PROVEN壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)降溫后導(dǎo)出,通過集氣管、吸氣管后,煤氣及冷凝液(焦油—氨水混合液)通過煤氣管道進(jìn)入氣液分離器,液態(tài)的焦油—氨水混合物進(jìn)入焦油分離槽。經(jīng)分離,氨水澄清后,氨水泵送焦?fàn)t供荒煤氣冷卻,循環(huán)使用;煤氣進(jìn)入初冷器、電捕焦油器、鼓風(fēng)機(jī)、飽和器、洗苯塔、脫硫塔等設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行冷卻、凈化后供用戶。
爐頂空間溫度過高,煤氣通道沉積石墨嚴(yán)重,爐門、爐口冒煙頻繁。
由于焦?fàn)t加熱水平高度不同,焦?fàn)t爐頂空間溫度存在差異。最早期引進(jìn)的焦?fàn)t設(shè)計(jì)中,加熱水平高度為1 100 mm,最高的爐頂空間溫度可達(dá)900 ℃以上。受爐頂空間溫度過高影響,煤氣在焦?fàn)t內(nèi)停留過程中的裂解程度增大,爐口斜坡、爐墻等處沉積石墨程度嚴(yán)重,上升管煤氣通道變小,最嚴(yán)重時(shí)可減少80%以上,焦?fàn)t煤氣流通阻力明顯增大。
上升管根部(炭化室頂部與上升管連接的位置)石墨沉積增長速度尤其快。這是因?yàn)槊簹獍l(fā)生突然的方向改變,在轉(zhuǎn)彎處形成了煤氣湍流,存在明顯的壓力降,煤氣容易結(jié)炭形成石墨。同時(shí),上升管與炭化室連接部位的結(jié)炭沉積又加劇了壓力降,造成煤氣滯留時(shí)間延長。以上升管直徑減少50%計(jì)算,上升管中煤氣流動(dòng)區(qū)域截面積只剩1/4,則煤氣流速需要加快4倍,導(dǎo)致該點(diǎn)上的壓力降比設(shè)計(jì)壓力降高16倍。
煤氣通道阻力增大影響爐門處壓力增大,爐門冒煙率上升。最差時(shí),爐門冒煙頻次可達(dá)60~80次/d(按時(shí)間間隔10 min統(tǒng)計(jì))。
循環(huán)氨水質(zhì)量劣化影響PROVER系統(tǒng)阻力增大,焦?fàn)t爐體冒煙率偏高。
大型焦?fàn)t大多采用PROVER系統(tǒng)調(diào)節(jié)煤氣壓力,循環(huán)氨水噴灑冷卻煤氣的過程中由于氨水劣化(含油量增大、焦粉或煤粉含量增加),造成焦油、煤粉或焦粉的混合物堵塞噴嘴,焦?fàn)t煤氣得不到冷卻,煤氣溫度過高、體積偏大,煤氣輸送管道阻力增加,造成焦?fàn)t本體壓力增大,煤氣從爐門、爐蓋等多處逸散。焦?fàn)t生產(chǎn)過程中爐蓋導(dǎo)套冒煙頻次最大時(shí)可達(dá)到6~7次/d(按時(shí)間間隔10 min統(tǒng)計(jì))。
三根吸氣管上電液執(zhí)行器開度不同,最大開度達(dá)95%以上,而最小開度40%左右,吸力不平衡影響焦?fàn)t小爐門冒煙。
1.3.1 吸氣管末端吸力不平衡
由于各段吸氣管距離煤氣鼓風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)近不同,吸氣管末端吸力存在差異。如70孔大容積焦?fàn)t爐長較長,通過對(duì)吸氣管、集氣管清掃孔進(jìn)行嚴(yán)密并選擇在不出爐時(shí)段將電液執(zhí)行器開度進(jìn)行固定的方式對(duì)三段吸氣管開端吸力進(jìn)行測(cè)量,三根吸氣管間差異可達(dá)約400 Pa。
1.3.2 吸氣管氨水流量的影響
循環(huán)氨水流量影響吸氣管中煤氣通道截面積,導(dǎo)致吸力存在差異。集氣管中煤氣通過噴灑循環(huán)氨水方式降溫,控制煤氣溫度不大于90 ℃,煤氣溫度高,則煤氣體積增大,在吸力穩(wěn)定的條件下,單位面積內(nèi)煤氣通過量將大大減少;噴灑循環(huán)氨水量過大,煤氣溫度下降,但氨水在吸氣管中流動(dòng)時(shí)面積增大,影響煤氣吸力下降。
1.3.3 吸氣管道安裝坡度的影響
吸氣管道中煤氣與冷凝液(焦油、氨水混合物)共存,設(shè)計(jì)中應(yīng)當(dāng)以液體流動(dòng)坡度考慮安裝。安裝過程中發(fā)生的最遠(yuǎn)端吸氣管道坡度不夠、液體積聚現(xiàn)象,造成吸氣管吸力上的不平衡。
焦?fàn)t煤氣吸氣主管壓力波動(dòng)較大造成鼓風(fēng)機(jī)吸力“拉鋸”。
煤氣通過吸氣主管進(jìn)入氣/液分離器,在此與含有焦油的氨水分離。氣流分離器中氨水液位的變化,造成了吸氣主管吸力的波動(dòng),與它相伴發(fā)生的還有煤氣中氧含量的變化。
在某大型焦?fàn)t的氣/液分離器處測(cè)定吸力為1 400 Pa,而焦?fàn)t吸氣主管吸力為1 020~980 Pa,吸力差異較大。同時(shí),煤氣中氧含量大于1.2%。通過調(diào)節(jié)焦油/氨水分離槽閥門,降低了煤氣中氧含量(不大于0.8%),基本穩(wěn)定了吸氣主管吸力。
由于結(jié)焦過程中焦炭收縮,提高單孔裝煤量是降低爐頂空間溫度是較好的選擇。通過二次裝煤的方式,在提高焦?fàn)t中煤的堆密度,降低結(jié)焦后期焦炭的收縮率、提高單爐焦炭產(chǎn)量的同時(shí),又可以降低焦?fàn)t爐頂空間溫度,減少焦?fàn)t內(nèi)煤氣通道沉積石墨現(xiàn)象的發(fā)生,也可減少焦?fàn)t冒煙現(xiàn)象。
采用手動(dòng)方式對(duì)爐口、爐墻進(jìn)行清理,重點(diǎn)是爐口斜坡區(qū)域的清理,保持炭化室頂區(qū)域煤氣導(dǎo)出通道順暢,消除區(qū)域阻力。
采用自動(dòng)方式定期清理煤氣爐頂空間的結(jié)炭。增加推焦車石墨吹掃空氣量,以燃燒方式處理炭化室頂部的石墨;推焦過程中采用推焦機(jī)刮板清理爐頂區(qū)域石墨。要根據(jù)刮板磨損程度定期更換,以達(dá)到最大限度清理石墨的效果。
2.3.1 上升管道清掃
增加推焦車對(duì)上升管根部吹掃時(shí)間。采用燃燒方式清理上升管根部石墨,減少上升管根部煤氣旋渦造成的阻力,降低爐頂空間煤氣壓力。
2.3.2 上升管管徑清理
采用重錘打擊的方式對(duì)上升管道進(jìn)行清理。在裝煤車安裝帶刺球體重錘,清理上升管時(shí)將重錘快速下砸,利用錘體自身重力清理上升管道石墨,保障上升管道滿足煤氣通過要求(不小于85%)
2.3.3 鵝頸管的清理
與上升管連通的鵝頸管是煤氣導(dǎo)出的瓶頸區(qū),煤氣溫度高、沉積石墨嚴(yán)重。采用人工方式定期清理鵝頸管,保持鵝頸管暢通,減少煤氣通道阻力。
(1)儀表顯示準(zhǔn)確。對(duì)全爐集氣管、手動(dòng)閥門前的壓力變送器以及鼓風(fēng)機(jī)機(jī)前煤氣主管吸力表需要定期疏通,避免堵塞,確保儀表顯示準(zhǔn)確。
(2)管控管道阻力。定期清理吸氣管內(nèi)焦油渣,維持吸氣管內(nèi)液面穩(wěn)定,在吸氣管末端安裝壓力表,遠(yuǎn)傳到主控室進(jìn)行監(jiān)測(cè),保持吸氣管末端吸力平衡。
(3)及時(shí)調(diào)整閥門。將集氣管吸力測(cè)定由人工定期測(cè)定改為儀表連續(xù)測(cè)量,實(shí)現(xiàn)吸力24 h監(jiān)控;定期檢查吸氣管末端蝶閥開度,建立臺(tái)賬;根據(jù)吸力測(cè)量結(jié)果、蝶閥開度和吸力對(duì)應(yīng)情況,對(duì)各段吸氣管末端處閘閥開度、集氣管間連通閥開度進(jìn)行調(diào)節(jié),通過改變閥門開度,減少煤氣通道截面積的方式平衡吸氣管末端吸力一致。
(1)循環(huán)氨水量平衡。根據(jù)集氣管煤氣溫度,調(diào)整三段集氣管循環(huán)氨水閥門開度,平衡三段循環(huán)氨水量基本一致。
(2)平衡循環(huán)氨水退水量。定期測(cè)量各段吸氣管循環(huán)氨水液位;調(diào)整吸氣管末端焦油、氨水旁通閥門開度,降低氨水液位,提高煤氣通道截面。
定期測(cè)定初冷器前煤氣主管吸力,與遠(yuǎn)傳儀表進(jìn)行校對(duì),確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;監(jiān)測(cè)鼓風(fēng)機(jī)后煤氣氧含量(小于0.6%),調(diào)整機(jī)械化焦油/氨水分離槽進(jìn)口閥門開度。
(1)吸氣管吸力更趨平衡。通過調(diào)整吸氣管末端蝶閥開度,焦?fàn)t三段吸氣管的吸力基本平衡,煤氣導(dǎo)出推動(dòng)力穩(wěn)定。見表1。
表1 調(diào)整前后吸氣管末端壓力對(duì)比
(2)循環(huán)氨水量平衡。通過對(duì)循環(huán)氨水閥門調(diào)整,將進(jìn)氨水方(南)向第一段閥門關(guān)閉35%~40%,第二段關(guān)閉25%~30%,使三段集氣管中氨水量基本一致,集氣管中煤氣溫度也基本一致(80~90 ℃)。見表2。
表2 調(diào)整前后集氣管循環(huán)氨水量對(duì)比
(3)焦?fàn)t爐門冒煙率下降。通過煤氣導(dǎo)出系統(tǒng)清理、平衡、優(yōu)化,荒煤氣導(dǎo)出阻力明顯下降,爐門、爐蓋處煤氣壓力降低,冒煙頻次下降,爐門冒煙頻次降低到2次/d以下、裝煤導(dǎo)套冒煙基本消除。
焦?fàn)t生產(chǎn)過程中的煤氣順暢導(dǎo)出,關(guān)系著焦?fàn)t環(huán)保是否達(dá)標(biāo)問題。通過調(diào)整生產(chǎn)操作手段,降低爐門、爐口等部位泄漏,消除焦?fàn)t冒煙現(xiàn)象,改善焦炭生產(chǎn)過程對(duì)環(huán)境的污染,滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,是焦化企業(yè)延長壽命的優(yōu)先選擇。