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EO/EG 裝置對標(biāo)啟示及優(yōu)化

2020-12-15 02:15:14陳順
石油石化綠色低碳 2020年5期
關(guān)鍵詞:耗量水合水流量

陳順

(中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江寧波315207)

鎮(zhèn)海煉化環(huán)氧乙烷/乙二醇(EO/EG)裝置采用美國陶氏(DOW)化學(xué)的METEOR EO/EG工藝技術(shù)專利。該裝置以乙烯和氧氣為原料,在METEOR銀催化劑、甲烷或氮氣致穩(wěn)劑作用下,在2.0 MPa左右壓力和224℃左右初始溫度條件下,乙烯與氧氣在列管式固定床反應(yīng)器中直接反應(yīng)生成環(huán)氧乙烷,同時生成副產(chǎn)物二氧化碳和水。環(huán)氧乙烷(EO)一部分通過EO精制塔產(chǎn)出EO產(chǎn)品,剩余環(huán)氧乙烷隨塔釜液進(jìn)入乙二醇反應(yīng)器生成MEG,副產(chǎn)DEG、TEG及以上重醇組分。2013—2014年裝置進(jìn)行了EO擴(kuò)能改造,通過更換EO精制塔內(nèi)件,同步新增一套10 萬t/a EO 儲罐和裝車設(shè)施,將EO 生產(chǎn)能力由10萬t/a擴(kuò)大到17萬t/a。

1 對標(biāo)情況

國內(nèi)采用陶氏化學(xué)工藝生產(chǎn)EO/EG 的裝置只有兩套,鎮(zhèn)海EO/EG裝置雖獲陶氏化學(xué)多項運行紀(jì)錄,但乙烯單耗、能耗等關(guān)鍵指標(biāo)在全球范圍內(nèi)的競爭力并不清楚。為了解裝置的綜合競爭力,明確優(yōu)化方向,提高運行水平,按計劃選取2017 年度、第二運行周期裝置運行相關(guān)數(shù)據(jù)參與由美國飛利浦湯森公司(PTAI)組織的全球EO/EG裝置對標(biāo)。

PTAI 是一家全球性的對標(biāo)公司,成立于1972年,總部位于美國德克薩斯州休斯頓市,對標(biāo)產(chǎn)品包括聚烯烴、芳烴等35個品種。此次績效對標(biāo)本著實事求是的原則,經(jīng)雙方多次溝通討論相關(guān)參數(shù),PTAI 給出了最終對標(biāo)報告,并于2019 年11 月派技術(shù)人員進(jìn)行了對標(biāo)結(jié)果講評。由對標(biāo)結(jié)果得知裝置運行平穩(wěn)性好,檢維修費用低,EO 催化劑運行性能指標(biāo)處于世界領(lǐng)先水平,但能源消耗、催化劑攤銷費用偏高。

2 對標(biāo)結(jié)果分析

2.1 裝置運行損失少,檢維修費用低,EO 催化劑選擇性下降速率慢

分析原因為裝置運行平穩(wěn)且周期長,且四年大修減少了催化劑更換等費用支出。根據(jù)EO 催化劑性能預(yù)測曲線及實際運行情況及時調(diào)整液氨和二氯乙烷的加入量,使催化劑維持在較高選擇性,降低了乙烯單耗,當(dāng)然這也與裝置負(fù)荷有關(guān)。

2.2 催化劑攤銷費用偏高

根據(jù)對標(biāo)結(jié)果分析催化劑攤銷費用偏高的原因有:EO/EG裝置所使用的催化劑銀含量高,該周期使用的EO銀催化劑原料采購時國際銀價偏高,經(jīng)過一個運行周期后國際銀價處于低位,雖然廢催化劑銀回收率較高,但價差造成了總攤銷費用偏高。而國外部分生產(chǎn)裝置廢催化劑銀回收后作為下一批次催化劑制作原料,只需采購少量損失的銀補充即可,避免了銀價波動帶來的催化劑成本上升。由于DOW化學(xué)工藝催化劑對水含量的特殊要求,目前還無法使用國產(chǎn)催化劑。裝置一方面是探索國產(chǎn)催化劑適應(yīng)性改造的可能性與經(jīng)濟(jì)性,另外一方面針對只能購買國外催化劑的現(xiàn)狀,建議相關(guān)采購部門根據(jù)國際銀價波動情況,統(tǒng)籌規(guī)劃,尋找合適的時機(jī)采購銀催化劑原料,降低催化劑原料采購成本。核算2018年大修后使用催化劑成本,總費用下降22%左右。

2.3 能源消耗偏高

根據(jù)對標(biāo)數(shù)據(jù)能源消費偏高的最大原因是水合比遠(yuǎn)高于國際裝置平均水平。一方面是裝置原始設(shè)計水合比偏高(水合比高有利于提高M(jìn)EG 的選擇性,但相應(yīng)增加脫水能耗),鑒于EO/MEG 產(chǎn)品綜合效益,2013—2014 年對EO 精制塔及配套設(shè)施進(jìn)行改造增產(chǎn)EO產(chǎn)品,造成塔釜水合比進(jìn)一步提高,雖然EO 水合反應(yīng)生成乙二醇選擇性上升,但相應(yīng)乙二醇脫水能耗增加。另一方面對標(biāo)年按生產(chǎn)計劃裝置運行負(fù)荷偏低,自產(chǎn)蒸汽較少,相應(yīng)外界蒸汽補入量增加,導(dǎo)致蒸汽耗量偏大。

3 改進(jìn)優(yōu)化措施

3.1 增加DEG 精制塔C-6851 尾液后路改入PGU精制塔C-6221 的流量

措施實施后,隨著重組分物料進(jìn)入PGU精制塔C-6221 流量增加,MEG 側(cè)線產(chǎn)品產(chǎn)量增加,有效提高了EOE產(chǎn)量。具體變化如圖1所示。

從圖1可以看出,隨著改進(jìn)C-6221重組分的增加,MEG產(chǎn)量增加??紤]DOW化學(xué)工藝多乙二醇產(chǎn)品中仍含有55%左右的MEG/DEG組分,且使用新型催化劑后無需注氨,多乙二醇產(chǎn)品中雜質(zhì)含量下降。因此,下一步計劃對多乙二醇產(chǎn)品中的MEG/DEG進(jìn)行回收,進(jìn)一步提高裝置產(chǎn)品收率。

圖1 C-6221側(cè)線產(chǎn)品量隨改進(jìn)重組分流量增加的變化趨勢

3.2 減少裝置甲烷使用量

由于氧氣進(jìn)料攜帶的氬氣會導(dǎo)致循環(huán)氣系統(tǒng)壓力升高且影響系統(tǒng)撤熱。氬氣正常通過乙烯膜回收系統(tǒng)除去,以保證循環(huán)氣中氬氣含量穩(wěn)定。EO/EG裝置在膜回收系統(tǒng)正常投運情況下氬含量一直維持在較低水平,但循環(huán)氣系統(tǒng)仍需排放少量循環(huán)氣才能維持壓力的穩(wěn)定。分析原因主要是致穩(wěn)氣甲烷含量偏高,如降低甲烷的注入量則可減少循環(huán)氣的排放,同時降低乙烯損失。經(jīng)核實,焚燒爐甲烷、EO反應(yīng)器熱電偶吹掃甲烷氣調(diào)整余地不大。在保證EO產(chǎn)品質(zhì)量合格的前提下嘗試降低EO精制塔汽提甲烷注入量,調(diào)整結(jié)果如表1所示。

經(jīng)驗證,降低汽提甲烷未對EO 產(chǎn)品質(zhì)量造成影響,于是降低了系統(tǒng)甲烷注入量。下一步在保證脫碳單元穩(wěn)定運行的前提下,優(yōu)化CO2閃蒸罐汽提甲烷量,以進(jìn)一步減少甲烷消耗量。

表1 EO 精制塔汽提甲烷調(diào)整前后對比

3.3 降低再吸收水流量,降低EO 水合比,降低脫水單元的蒸汽耗量

由對標(biāo)結(jié)果可以看出,裝置水合比明顯高于國際平均水平,由于EO效益相對較好,最大限度采出EO產(chǎn)品,可以調(diào)整吸收水流量。維持循環(huán)氣氧濃度和EO產(chǎn)量不變,保證EO吸收效果的前提下分步降低EO再吸收水流量,監(jiān)控再吸收塔填料壓差和塔頂氣出口EO濃度。調(diào)整情況如表2、圖2所示。

從圖表可以看出,隨著再吸收水流量下降,EO水合比降低,MEG脫水單元蒸汽耗量降低。該次調(diào)整吸收水降低了20 t/h,水合比降低了0.32,MEG脫水單元蒸汽耗量降低了7.0 t/h左右。建議下一步繼續(xù)降低再吸收水流量或嘗試降低再吸收水溫度保證EO 再吸收效果,進(jìn)一步降低再吸收水流量,亦可考慮降低EO放空氣吸收塔C-6955吸收水量以降低EO水合比,最終降低裝置的蒸汽消耗量。

表2 脫水單元蒸汽耗量隨再吸收水流量變化情況

4 對標(biāo)啟示

通過此次對標(biāo),發(fā)現(xiàn)了裝置運行中存在的不足之處,優(yōu)化操作后取得了一定成效,但后續(xù)還需進(jìn)一步挖掘節(jié)能降耗潛力,比如降低裝置水合比、回收多乙二醇產(chǎn)品中的MEG/DEG 產(chǎn)品。為了配合上游乙烯裝置4年大修的計劃,EO/EG裝置通過精細(xì)操作、優(yōu)化催化劑運行,保持了催化劑高選擇性長周期運行,但同時犧牲了部分生產(chǎn)能力,裝置負(fù)荷相對較低,這也是能源消費偏高的原因之一。建議核算2~3年更換催化劑的經(jīng)濟(jì)性和可行性,尤其是在國內(nèi)大型EO/EG 裝置陸續(xù)開工、競爭加劇的情況下,保持EO 催化劑整個運行周期高負(fù)荷、高選擇性運行對降低裝置單耗、提高整體效益具有重要意義。

5 結(jié)論

此次對標(biāo)客觀反映了鎮(zhèn)海煉化EO/EG裝置運行績效水平,為裝置的操作優(yōu)化提供了依據(jù),明確了改進(jìn)方向,通過降低再吸收水流量等操作優(yōu)化,蒸汽消耗量減少,能耗降低,提高了裝置整體競爭力。

圖2 脫水單元蒸汽耗量隨吸收水量、水合比變化趨勢

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