董艷萍, 賈連輝, 薛廣記, 謝 飛
(1. 中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司, 河南 鄭州 450016; 2. 中鐵工程服務(wù)有限公司, 四川 成都 610000)
目前國內(nèi)、外大斷面馬蹄形隧道多采用礦山法施工,尚無全斷面閉胸式掘進(jìn)機(jī)施工案例,但礦山法施工速度慢、安全度較低。城市地鐵隧道采用以盾構(gòu)法為主的施工方法,圓形盾構(gòu)以其自動(dòng)化程度高、施工安全度高、施工進(jìn)度快、污染小、成本低等優(yōu)勢被廣泛應(yīng)用[1]。由于開挖斷面為圓形,需要對管片襯砌的隧道底部進(jìn)行回填處理,以滿足行車要求,此過程是對開挖空間利用率的浪費(fèi)[2]。與圓形隧道相比,相同納置率的馬蹄形隧道可減少開挖量15%左右,為此,浩吉鐵路白城隧道在國內(nèi)首次采用了馬蹄形土壓平衡盾構(gòu)施工。國內(nèi)有多個(gè)對該工程案例的論述, 申志軍等[3-4]對黃土隧道馬蹄形盾構(gòu)工法的選擇和隧道結(jié)構(gòu)內(nèi)力的檢測做了探討;劉嬌[5]對馬蹄形隧道多刀盤開挖的設(shè)計(jì)做了深入分析;薛廣記等[6]對馬蹄形盾體梭形結(jié)構(gòu)做了研究以減少盾構(gòu)前進(jìn)的阻力;韓賀庚等[7]對蒙華白城隧道工程造價(jià)做了探討;賈連輝等[8]對盾構(gòu)多刀盤的轉(zhuǎn)矩計(jì)算、姿態(tài)控制等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了針對性探討。以上文獻(xiàn)均未從整機(jī)性能角度深入剖析設(shè)備的改進(jìn)方向,本文以隧道全程施工數(shù)據(jù)和施工難點(diǎn)為依托,以盾構(gòu)主參數(shù)和各系統(tǒng)的應(yīng)用效果為研究對象,剖析各系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn),以期為設(shè)備后期改進(jìn)提出意見,同時(shí)為馬蹄形盾構(gòu)未來的研究方向提出建議。
圖1 白城隧道地質(zhì)狀況
白城隧道支護(hù)為預(yù)制鋼筋混凝土管片(見圖2),管片外輪廓為三心圓,寬度與高度比值約為1.1,厚0.5 m,環(huán)寬1.6 m。隧道施工安裝管片總計(jì)為1 910環(huán)(長度為3 056 m),其中,使用盾構(gòu)法推進(jìn)1 882環(huán),其余為明洞段,第1~20環(huán)為進(jìn)口處明洞段,盾構(gòu)以明洞結(jié)構(gòu)為反力架實(shí)施空推作業(yè),并開展負(fù)環(huán)拼裝[9],第1 903~1 910環(huán)為出口處明洞。
圖2 隧道斷面和管片分塊(R環(huán))(單位: mm)
馬蹄形盾構(gòu)主要由開挖系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、盾體結(jié)構(gòu)、推進(jìn)系統(tǒng)、出渣系統(tǒng)、管片拼裝系統(tǒng)及后配套系統(tǒng)等組成, 可實(shí)現(xiàn)隧道的開挖、出渣、支護(hù)一次成型,高效便捷。
馬蹄形盾構(gòu)于2016年11月11日完成現(xiàn)場組裝調(diào)試并始發(fā), 2018年1月26日隧道貫通,如圖3所示。施工工期15個(gè)月(439 d),平均月進(jìn)尺203 m,最高月進(jìn)尺308.8 m[8],如圖4所示。
圖3 馬蹄形盾構(gòu)出洞場景
圖4 施工進(jìn)度統(tǒng)計(jì)
施工過程中,遇到了設(shè)計(jì)能力或關(guān)鍵部件維護(hù)與施工實(shí)際需求存在差異的情況:例如試掘進(jìn)段刀盤攪碎原礦山法施工的管棚、螺旋葉片軸斷裂進(jìn)行現(xiàn)場修復(fù)和更換、突遇含姜石的硬黃土地質(zhì)進(jìn)行刀盤結(jié)構(gòu)改造和分渣器改造[3]、冬季連續(xù)皮帶機(jī)防凍臨時(shí)施作、管片榫槽連接部位局部開裂等, 排除上述因素影響,白城隧道實(shí)際掘進(jìn)凈時(shí)間13個(gè)月(372 d),實(shí)際施工凈效率值為235 m/月。
開挖系統(tǒng)為組合式多刀盤形式,共有9個(gè)輻條式刀盤,采用前后交叉式布置(前一平面3個(gè)長輻條式刀盤、后一平面4個(gè)長輻條式刀盤及2個(gè)短輻條式刀盤),相鄰刀盤的切削區(qū)域相互交叉,斷面總開挖率大于90%,通過多個(gè)刀盤旋轉(zhuǎn)開挖面的相互疊加,來盡可能地減少馬蹄形斷面區(qū)域的開挖盲區(qū)(見圖5)。同時(shí),每個(gè)刀盤設(shè)置有泡沫液和膨潤土噴口及通道,以提高渣土改良效果。每個(gè)刀盤相互獨(dú)立,配置有獨(dú)立的電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),采用"一拖多"控制方式使電機(jī)在速度同步條件下實(shí)現(xiàn)輸出轉(zhuǎn)矩平衡[8]。
圖5 開挖盲區(qū)
組合式刀盤驅(qū)動(dòng)方式簡單可靠,在刀盤開挖過程中,刀盤的切削反力較小,因此對周圍土體的擾動(dòng)小,攪拌棒對渣土的改良效果更好,地面沉降比較容易控制,該類似設(shè)計(jì)已經(jīng)在鄭州市紅專路下穿中州大道[10-11]、杭州德勝路地下綜合管廊、天津黑牛城道下穿隧道、新加坡地鐵湯申線T221地鐵出入口等多個(gè)工程中得到驗(yàn)證。
盾構(gòu)采用被動(dòng)鉸接形式,前、中、尾盾均為馬蹄狀筒體[9],水平轉(zhuǎn)彎能力R≥1 000 m,其調(diào)向和前進(jìn)均由推進(jìn)系統(tǒng)來提供動(dòng)力。推進(jìn)系統(tǒng)采用44根推進(jìn)油缸,為了便于控制便捷,將推進(jìn)油缸按圓周方向分成6個(gè)分區(qū),雙缸布置策略,共22個(gè)小組,每個(gè)分區(qū)內(nèi)有1根油缸帶有行程傳感器(見圖6)。最大總推力為140 800 kN,高出理論值達(dá)40%;推進(jìn)油缸理論最大伸出速度60 mm/min。盾構(gòu)在掘進(jìn)施工過程中嚴(yán)格受控,根據(jù)地質(zhì)變化、隧道埋深、地表沉降、盾構(gòu)姿態(tài)、刀盤轉(zhuǎn)矩、推進(jìn)油缸等各種測量或反饋數(shù)據(jù)信息,形成即時(shí)跟蹤調(diào)整機(jī)制。為盡量避免盾構(gòu)走"蛇"形,盾構(gòu)一次糾偏量不超過4 mm/環(huán),以減少對地層的擾動(dòng)。
圖6 推進(jìn)油缸布置
根據(jù)盾構(gòu)每環(huán)掘進(jìn)的時(shí)間統(tǒng)計(jì)(見圖7), 約80%每環(huán)推進(jìn)時(shí)間在70~150 min(含開挖和出渣),平均118 min。
圖7 掘進(jìn)時(shí)間統(tǒng)計(jì)
西北高原黃土地質(zhì)自穩(wěn)性較好,且含水率較低,盾構(gòu)在施工過程中多數(shù)為欠壓掘進(jìn)狀態(tài),根據(jù)隧道貫通后地表沉降監(jiān)測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,其數(shù)值均在10 mm以內(nèi),可見欠壓掘進(jìn)模式在此類地質(zhì)條件下的適應(yīng)性。盾構(gòu)施工的總推力及推進(jìn)速度如圖8所示,其數(shù)值分布規(guī)律和地質(zhì)構(gòu)造是基本對應(yīng)的,整條隧道掘進(jìn)過程大致分為4個(gè)階段。
圖8 總推力及推進(jìn)速度統(tǒng)計(jì)
1)第1階段。20~554環(huán),地質(zhì)為粉砂(黃褐色,稍濕,呈松散結(jié)構(gòu))、細(xì)沙(黃褐色,稍濕,呈松散結(jié)構(gòu))和砂質(zhì)新黃土(黃褐色,稍密,具濕陷性,呈松軟結(jié)構(gòu)),途經(jīng)下穿包茂高速、污水廠等,渣土經(jīng)泡沫、水的攪拌混合后,呈黏稠糊狀,螺旋輸送機(jī)出渣效果較好。盾構(gòu)總推力為50 000~60 000 kN,掘進(jìn)速度為15~24 mm/min。
2)第2階段。555~1 068環(huán),地質(zhì)為砂質(zhì)新黃土,由于多刀盤開挖盲區(qū)的存在,開挖盲區(qū)的黃土大量粘結(jié)在前盾映射區(qū)域內(nèi),盡管盾體沿圓周方向布置有切刀,但仍會(huì)造成主推力快速上升的現(xiàn)象,盾構(gòu)總推力為68 000~80 000 kN。經(jīng)開艙查看,人工使用鐵鎬剝離,仍十分費(fèi)力;尤其是1 042~1 065環(huán),盾構(gòu)不能繼續(xù)前進(jìn),底部刀盤的轉(zhuǎn)矩很低,且管片發(fā)生局部破裂,開挖盲區(qū)的黃土對盾體產(chǎn)生較大的阻力,盾構(gòu)總推力最大為91 740 kN,掘進(jìn)速度接近零。此時(shí)盾構(gòu)位于最大埋深處,隧道斷面中上部為黏質(zhì)老黃土,斷面底部夾雜有姜石,土質(zhì)較硬,用水自然浸泡1周仍不易松散,故通過增加注水量改變硬土物理性質(zhì)的效果不佳。為了減少盲區(qū)對盾體艙隔板和前盾切口環(huán)處受到的迎面阻力,故對刀盤局部改造和對盾體增加分渣器,臨時(shí)停機(jī)約20 d,前者增加刀盤對盾體輪廓處的超挖區(qū)域,后者破壞大塊渣土連續(xù)的黏結(jié)力。
3)第3階段。1 069~1 333環(huán),地質(zhì)由黏質(zhì)老黃土夾雜有姜石逐步過渡到含水率較低的砂質(zhì)新黃土,地基承載力仍維持在150~200 kPa。刀盤改造后效果顯著,盾構(gòu)總推力下降到45 000~60 000 kN,施工效率較第2階段顯著提升,盾構(gòu)主機(jī)姿態(tài)調(diào)節(jié)控制較為順利,但掌子面會(huì)有大粒徑土塊直接脫落,加之開挖盲區(qū)不能被多刀盤觸及,存在部分大塊渣土未能及時(shí)攪拌的情況。
4)第4階段。1 334~1 902環(huán),地質(zhì)也由含水率較低的砂質(zhì)新黃土逐步變化為粉、細(xì)、中、粗、礫砂(極易發(fā)生中淺層滑坡及大面積坍塌),地基承載力變小,若盾構(gòu)長期處于超挖狀態(tài),不利于對隧道軸線的控制,故將刀盤恢復(fù)成原樣。隨著盾構(gòu)所處埋深逐漸變小,欠壓模式掘進(jìn)也轉(zhuǎn)變?yōu)闈M艙模式掘進(jìn),總推力重新從43 000 kN上升到85 000~97 398 kN,掘進(jìn)速度維持在10~15 mm/min,但未發(fā)生推進(jìn)停滯的現(xiàn)象,且掘進(jìn)速度更為穩(wěn)定,最后臨接收洞門處推進(jìn)力逐漸下降。
開挖系統(tǒng)是盾構(gòu)法高效施工的基礎(chǔ),通過對各階段掘進(jìn)效果的分析,組合式多刀盤和推進(jìn)系統(tǒng)能夠適應(yīng)西北高原黃土地質(zhì),但在夾雜有姜石等硬土條件下開挖能力還待提升。
在隧道試掘進(jìn)過程中,取第51環(huán)的渣土進(jìn)行改良模擬試驗(yàn),測得渣土樣本(隧址區(qū)砂質(zhì)新黃土)含水量約為10%, 先后加入適量的水或泡沫,使用發(fā)泡裝置、攪拌裝置試驗(yàn)得到結(jié)論: 注入土樣30%的水后,轉(zhuǎn)矩明顯下降,但功率波動(dòng)較大,塌落度值小,所以單純注水,不能將渣土改良出較理想的狀態(tài);加入35%的泡沫(FIR)后,轉(zhuǎn)矩進(jìn)一步下降,功率、轉(zhuǎn)矩平穩(wěn),塌落度值較為理想(見圖9)。為使泡沫與土體充分混合并防止刀盤噴口堵塞,對每一個(gè)刀盤單獨(dú)配置單管單泵泡沫系統(tǒng),共配置9路泡沫,通過PLC可以實(shí)現(xiàn)泡沫自動(dòng)注入控制。土艙隔板上均勻布置加水口,針對盲區(qū)特殊設(shè)置噴口,實(shí)現(xiàn)土艙內(nèi)均勻加水、加泡沫改良,采用高壓水沖刷盲區(qū),有助于盲區(qū)渣土的切削和渣土改良。為將渣土改良到較好狀態(tài),施工人員多次嘗試,根據(jù)現(xiàn)場渣土實(shí)際含水率、出土狀態(tài)(切削土塊大小)適當(dāng)調(diào)整水、泡沫及高分子聚合物的注入率。如圖10所示,白城隧道每環(huán)平均用水量約72 m3,第1、4階段泡沫用量為120~200 L,兩螺旋輸送機(jī)協(xié)同出渣較為順利;而第2、3階段泡沫用量穩(wěn)定在90 L,出現(xiàn)大量稀泥漿包裹大粒徑土塊現(xiàn)象(如圖11所示硬土徒手難以掰開),顯然大粒徑土塊并未及時(shí)被攪拌破碎,加之姜石具有受到水浸泡1周后物理性質(zhì)較難改變的特點(diǎn),增加了2臺(tái)螺旋輸送機(jī)排渣的難度,操作司機(jī)通過控制土艙內(nèi)氣壓變化的手段,促使螺旋輸送機(jī)出渣。
圖9 渣土改良試驗(yàn)
圖10 渣土改良用水量與泡沫劑原液量統(tǒng)計(jì)
圖11 掘進(jìn)第2、3階段的塊狀土
為了提高隧道施工效率,出渣系統(tǒng)采用連續(xù)機(jī)械作業(yè)的設(shè)計(jì)理念,其運(yùn)輸路徑為: 雙螺旋輸送機(jī)(筒體內(nèi)徑φ800 mm)-后配套皮帶機(jī)(總長69 m)-連續(xù)皮帶機(jī)(總長3.0 km)-轉(zhuǎn)載皮帶機(jī)(總長0.9 km)-棄渣場。螺旋輸送機(jī)采用頭部中心驅(qū)動(dòng)的模式,即驅(qū)動(dòng)馬達(dá)、減速機(jī)、螺旋葉片軸三者同軸[10],為了有效避讓多刀盤及配套驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),也為了后配套皮帶機(jī)的合理布局,設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)將2個(gè)螺旋輸送機(jī)尾部的進(jìn)料口關(guān)于6點(diǎn)鐘方向驅(qū)動(dòng)豎直中心線對稱布置,其軸線與水平面有較大夾角,且2個(gè)出渣口(頭部段)呈交叉匯集的空間姿態(tài)(見圖12)。
圖12 螺旋輸送機(jī)擺放姿態(tài)
在施工中,雙螺旋輸送機(jī)協(xié)同出渣的作用在第1、4階段效果顯著,但在第2施工階段,上位機(jī)檢測出斷面中部土壓(0.27~0.35 MPa)比底部(0.09~0.12 MPa)高且出渣量較少。經(jīng)分析,發(fā)現(xiàn)較多大粒徑土塊未及時(shí)被攪拌破碎或改良時(shí),在進(jìn)料口上部區(qū)域出現(xiàn)堆積現(xiàn)象。為此,施工人員對葉片進(jìn)行了臨時(shí)改造,即在螺旋葉片軸伸入土艙的部分增加筋板來增加渣土攪拌(如圖13所示),再配合高轉(zhuǎn)速螺旋效應(yīng),加速了渣土的流動(dòng),降低了螺旋輸送機(jī)排渣的難度。
圖13 螺旋葉片局部改造
出渣系統(tǒng)是影響盾構(gòu)法施工效率的重要一環(huán),施工現(xiàn)場人員可針對地質(zhì)特點(diǎn),實(shí)時(shí)改變渣土與各類改良劑的配比,提高土體流塑性能; 同時(shí),盾構(gòu)后期也需要優(yōu)化進(jìn)料口的位置和調(diào)整螺旋葉片軸伸入土艙長度。
馬蹄形管片每環(huán)由8塊構(gòu)成,單塊最大質(zhì)量約10 t,分塊采用奇偶相互交叉排列的形式,因馬蹄形管片沒有圓形斷面的中心對稱優(yōu)勢,造成每塊管片形狀和尺寸均不一致(見圖2)。在設(shè)計(jì)拼裝機(jī)之初,曾經(jīng)考慮過使用真空吸盤式抓舉裝置,因吸盤結(jié)構(gòu)無法適應(yīng)管片內(nèi)輪廓有3種曲率(分別為R5 270 mm、R3 620 mm、R9 120 mm),容易造成抓持力不穩(wěn)定的情況;同時(shí),由于管片形狀多樣,而真空吸盤結(jié)構(gòu)抓持面較大,管片被抓舉后回轉(zhuǎn)路徑空間狹窄,容易出現(xiàn)與螺旋輸送機(jī)或已拼裝完畢的管片發(fā)生干涉的情況。因而管片采用內(nèi)植雙吊裝孔的方式(見圖14)[12],抓舉手能夠同時(shí)鎖緊2個(gè)起吊螺釘,利用均衡梁自動(dòng)平均分配2個(gè)起吊螺釘受力,并使用2種靴板來穩(wěn)定3種不同曲率半徑的管片。
圖14 抓舉手結(jié)構(gòu)
馬蹄形管片拼裝機(jī)主要由回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、變徑機(jī)構(gòu)和抓舉手組成,能夠完成鎖緊、前后平移、回轉(zhuǎn)、變徑、俯仰、扭轉(zhuǎn)、偏轉(zhuǎn)7種動(dòng)作(見圖15)。其中鎖緊動(dòng)作可使抓舉手與管片成為一體,回轉(zhuǎn)、變徑、前后平移3種動(dòng)作可使管片運(yùn)動(dòng)到圓周任何區(qū)域,俯仰、扭轉(zhuǎn)、偏轉(zhuǎn)3種動(dòng)作用于微調(diào)管片的安裝角度。
圖15 拼裝機(jī)結(jié)構(gòu)
在白城隧道的施工應(yīng)用中,管片拼裝機(jī)的工作效率統(tǒng)計(jì)如圖16所示,隨著操作手的熟練度提高,約70%環(huán)數(shù)的管片拼裝時(shí)間控制在38~43 min,拼裝錯(cuò)臺(tái)誤差可控制在25 mm以內(nèi)(半徑方向),貫通效果如圖17所示。為降低設(shè)備成本,回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)未使用回轉(zhuǎn)支撐,而是采用多個(gè)支撐輪+圓形回轉(zhuǎn)架+齒輪驅(qū)動(dòng)組合的設(shè)計(jì)理念,實(shí)際運(yùn)行效果較好。在掘進(jìn)初期,曾出現(xiàn)過拼裝管片B1、G1時(shí)變徑動(dòng)作卡頓或推進(jìn)無力的情形,通過調(diào)整油缸的控制油路和蓄能器的配置得以解決;此外,由于管片形狀的差異,有管片間榫槽對接時(shí)間較長的情形,具體為管片沿著半徑方向位移變動(dòng)的微調(diào)、管片隨著抓舉手角度二次微調(diào)、管片隨著抓舉手繞垂直于半徑方向的2個(gè)角度調(diào)整動(dòng)作等,隨著操作人員經(jīng)驗(yàn)的豐富,微調(diào)時(shí)間也趨于穩(wěn)定。
圖16 拼裝效率統(tǒng)計(jì)
圖17 貫通后的馬蹄形隧道
提升拼裝系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)的可靠性、液壓電器系統(tǒng)的柔性控制是下一步改進(jìn)的方向。
本文通過解析馬蹄形盾構(gòu)開挖、推進(jìn)、出渣及管片拼裝系統(tǒng)等在白城隧道4個(gè)施工階段中的應(yīng)用效果,表明它在華北西北地區(qū)黏土、粉土、粉砂、新舊黃土、粗砂等地質(zhì)條件下具有很強(qiáng)的適應(yīng)性和施工效率優(yōu)勢。該項(xiàng)目的成功應(yīng)用對施工條件極其惡劣的山嶺公路、鐵路隧道或施工成本極高的深覆土雙線地鐵隧道解放勞動(dòng)力、提高施工安全、降低生產(chǎn)成本具有重要的意義。
為拓寬馬蹄形盾構(gòu)適用地質(zhì)領(lǐng)域(如強(qiáng)風(fēng)化或中風(fēng)化的砂巖、礫巖、石灰?guī)r、泥巖、頁巖等Ⅴ級(jí)或Ⅳ級(jí)圍巖地質(zhì))和更高的施工效率,建議盾構(gòu)今后主要從解決刀盤全斷面開挖和智能化管片拼裝系統(tǒng)2方面進(jìn)行突破。
1)全斷面仿形刀盤的開發(fā)。日本小松公司曾做過研究[13](如圖18所示),在刀盤輻條刀梁內(nèi)側(cè)設(shè)置有可伸縮的超挖刀,超挖刀由液壓油缸來提供動(dòng)力, 通過超挖刀伸縮量和刀盤擺動(dòng)角度兩者的聯(lián)動(dòng)控制來實(shí)現(xiàn)矩形開挖輪廓的擬合。該控制系統(tǒng)由超挖刀行程感應(yīng)器、超挖刀擺動(dòng)角度感應(yīng)器、程序裝置、液壓伺服閥、伺服控制器構(gòu)成,其控制精度能夠控制在20 mm以內(nèi)。此外,國內(nèi)圓形盾構(gòu)對超挖刀的應(yīng)用也有很多應(yīng)用案例[14],控制精度達(dá)3 mm。
(a) 縮回狀態(tài) (b) 伸出狀態(tài)
根據(jù)上述技術(shù)成果,可延伸設(shè)計(jì)一種全斷面仿形開挖裝置(見圖19)[15],外套刀梁內(nèi)側(cè)設(shè)置仿形刀梁,其左側(cè)配置1個(gè)支撐輪,支撐輪與前盾環(huán)軌之間始終相接觸,并通過油缸提供穩(wěn)定的推力。當(dāng)?shù)侗P總成繞主軸軸心旋轉(zhuǎn)時(shí),常規(guī)刀梁隨之旋轉(zhuǎn)切削出圓形隧道斷面;再通過支撐輪沿著環(huán)軌滾動(dòng)來控制仿形刀梁在徑向的伸縮行程,并與軸心旋轉(zhuǎn)動(dòng)作的效果相互疊加(見圖20),來完成整個(gè)馬蹄形斷面除圓形之外的面積開挖。
(a) (b)
圖20 切削掃掠區(qū)域
該設(shè)想的優(yōu)勢在于支撐輪實(shí)時(shí)控制仿形刀梁的伸出量,促使隧道開挖斷面輪廓擬合更真實(shí),電控系統(tǒng)擺脫了控制每個(gè)仿形刀梁伸出或回縮位移量的檢測及復(fù)雜計(jì)算,只需支撐輪始終接觸環(huán)軌即可。
2)馬蹄形管片拼裝系統(tǒng)的智能化。①結(jié)構(gòu)方面。以輕量化和高剛度為目標(biāo),設(shè)計(jì)高強(qiáng)鋼組焊的結(jié)構(gòu)件;優(yōu)化圓形回轉(zhuǎn)架和支撐輪的裝配工藝,使回轉(zhuǎn)動(dòng)作更加流暢;調(diào)整軛梁結(jié)構(gòu)和抓舉手, 以增大操作人員的視野空間;更為人性化的護(hù)欄設(shè)計(jì)以加快管片螺釘?shù)倪B接效率。②液壓控制方面。提高變徑機(jī)構(gòu)的油缸同步性能; 引入人工智能技術(shù), 促使抓舉手與扣頭螺釘銜接和鎖緊的智能化, 促使回轉(zhuǎn)、變徑、前后平移3個(gè)動(dòng)作的智能化(俯仰、扭轉(zhuǎn)、偏轉(zhuǎn)3個(gè)微調(diào)動(dòng)作仍為人工操作); 液壓系統(tǒng)的柔性控制以提高各動(dòng)作的平穩(wěn)性能。