昌子達(dá) 黃偉 丁博
(大冶有色金屬有限責(zé)任公司冶煉廠 湖北黃石 435005)
某有色金屬冶金企業(yè)轉(zhuǎn)爐熱風(fēng)切斷閥是一種偏心式氣動(dòng)蝶閥,其結(jié)構(gòu)主要特點(diǎn)是閥芯傳動(dòng)桿與蝶板偏心,且蝶板與閥座形成的密封副偏向閥出口側(cè),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、動(dòng)作快、密封和安全性能好等優(yōu)點(diǎn)。目前,該熱風(fēng)切斷閥已超長(zhǎng)服役,在使用過程中,存在閥座泄漏量嚴(yán)重超標(biāo)、閥門卡死、氣動(dòng)附件老化、破損嚴(yán)重等問題,已經(jīng)嚴(yán)重威脅到轉(zhuǎn)爐的安全生產(chǎn)。由于采購(gòu)新品價(jià)格很高,企業(yè)成本壓力很大,特別是采購(gòu)周期長(zhǎng),所以對(duì)熱風(fēng)切斷閥進(jìn)行修復(fù)是很好的選擇。
熱風(fēng)切斷閥主要包括雙氣缸氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)系統(tǒng)和閥門本體系統(tǒng)兩部分組成,雙氣缸氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)系統(tǒng)如圖1所示。
閥門主要包括閥體、蝶板、軟密封件O型環(huán)、閥座、閥芯傳動(dòng)桿、填料、軸套、軸襯、定位器(或限位開關(guān))和輔助裝置等零件[1]。閥座鑲嵌在閥體里,并通過填料進(jìn)行填充密封,閥座內(nèi)表面與偏心式蝶板形成金屬硬密封結(jié)構(gòu);軟密封件O型環(huán)用于閥芯傳動(dòng)桿與閥體間的密封;閥芯傳動(dòng)桿和B軸由兩個(gè)安裝在閥體上的軸套支撐,并可以在軸套內(nèi)自由轉(zhuǎn)動(dòng);閥芯傳動(dòng)桿和B軸與蝶板之間采用螺栓緊固連接,通過螺栓將閥芯傳動(dòng)桿扭矩傳遞給蝶板,完成閥口的調(diào)節(jié)[2]。閥體結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖2所示。
圖1 雙氣缸氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)系統(tǒng)簡(jiǎn)圖
圖2 熱風(fēng)切斷閥閥體結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
氣動(dòng)系統(tǒng)附件主要有氣源、過濾減壓閥、電磁換向閥、氣控閥、鎖止閥等組成,用來控制氣缸運(yùn)動(dòng)方向、速度和壓力等參數(shù)。
一定壓力流量的氣源作用在氣缸活塞端面上,通過傳動(dòng)桿和滑塊將活塞桿推力傳遞給撥叉作旋擺運(yùn)動(dòng),從而帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)軸旋轉(zhuǎn),由驅(qū)動(dòng)軸將力矩輸出給閥芯傳動(dòng)桿,進(jìn)而帶動(dòng)蝶板旋轉(zhuǎn)。當(dāng)活塞桿推力和彈簧彈力以及蝶板反力處于平衡時(shí),蝶板保持所要求的開度。通過控制氣缸工作壓力和出口流量就可以調(diào)節(jié)蝶板開度和調(diào)節(jié)速度。
熱風(fēng)切斷閥用于調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)爐熱風(fēng)供應(yīng)的流量大小,該閥口直徑為800mm,驅(qū)動(dòng)方式為氣動(dòng),工作溫度為120℃,最大開合角度為90°,主要參數(shù)見表1所示。
表1 熱風(fēng)切斷閥主要參數(shù)表
熱風(fēng)切斷閥主要用來調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)爐熱風(fēng)供應(yīng)量,熱風(fēng)中不可避免地含有雜質(zhì),且溫度高,腐蝕及沖刷性較強(qiáng)。在閥調(diào)節(jié)流量時(shí),熱風(fēng)會(huì)對(duì)閥座、閥體、蝶板和管道產(chǎn)生沖刷,造成閥座局部磨損以及蝶板表面產(chǎn)生局部劃痕及凹痕,進(jìn)而使蝶板與閥座間產(chǎn)生縫隙,導(dǎo)致了閥門泄漏量的增加,在實(shí)際工作過程中,閥座和蝶板是最容易受損的位置。
利用COMSOL數(shù)值仿真軟件對(duì)熱風(fēng)切斷閥閥板閥座流場(chǎng)進(jìn)行分析,找到閥座、蝶板主要受損區(qū)域,為閥門的損壞機(jī)理及修復(fù)方案提供決策依據(jù)[3][4]。根據(jù)實(shí)際尺寸1:1進(jìn)行建模,設(shè)定入口風(fēng)速為1m/s,進(jìn)出口壓力差設(shè)為0.15MPa,流體設(shè)為空氣,開度為30°時(shí)的速度等值云圖如圖3所示。
圖3 熱風(fēng)切斷閥閥口流體分析
可以看出,在閥口圓周處速度較大,越靠近閥芯傳動(dòng)桿頂部處,速度越大,高速流體越集中,最大速度為8.05m/s。因此,熱風(fēng)對(duì)閥座和蝶板外圓周表面的沖擊主要集中在閥芯傳動(dòng)桿頂部附近的區(qū)域。
現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn),閥芯傳動(dòng)桿與導(dǎo)向軸套出現(xiàn)咬合,引起閥門卡阻,開閉困難。由于閥門長(zhǎng)期處于全開或全關(guān)位置,管道中的雜質(zhì)從蝶板頂部閥芯傳動(dòng)桿與軸套的間隙進(jìn)入軸套內(nèi)部,造成軸套與閥芯傳動(dòng)桿在閥門動(dòng)作時(shí)出現(xiàn)磨損(兩者之間的間隙過?。Σ亮υ黾?,出現(xiàn)閥芯傳動(dòng)桿和軸套卡死的情況。
按照熱風(fēng)切斷閥的實(shí)際尺寸進(jìn)行1:1建模[4],利用有限元軟件來分析軸套的受力情況[5][6],設(shè)定軸套的材質(zhì)為08A鋼,其最大屈服強(qiáng)度為195MPa,其物性參數(shù)為:密度7800kg/m3、彈性模量2×1011N/m2、泊松比0.29、剪切彈性模量8×1010N/m2。
假定閥口開度為30°的情況,閥口前后壓差為0.15Mpa,將以上參數(shù)作為有限元邊界條件,按照?qǐng)D4進(jìn)行軸套受力建模與網(wǎng)格劃分,進(jìn)行軸套受力分析計(jì)算,得到軸套受力云圖如圖5所示。
圖4 軸套受力建模與網(wǎng)格劃分圖
圖5 軸套受力云圖
從圖5中可以看出:軸套應(yīng)力最大值為133.9MPa,較為接近其屈服強(qiáng)度195MPa,靜強(qiáng)度安全系數(shù)僅為1.45,特別是在高溫、有磨料磨損的情況下,1.45倍的靜強(qiáng)度安全系數(shù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。需要提高軸套材質(zhì)強(qiáng)度,以提高軸套耐磨性能,同時(shí)建議采用帶自潤(rùn)滑性能的材料。
熱風(fēng)切斷閥在現(xiàn)場(chǎng)已連續(xù)使用了五年,氣動(dòng)系統(tǒng)存在氣缸內(nèi)漏,氣動(dòng)基本元件(過濾減壓閥、電磁換向閥、氣控閥、鎖止閥)老化、銹蝕嚴(yán)重的情況。
通過分析,發(fā)現(xiàn)主要原因是以下幾個(gè)方面,即氣動(dòng)密封嚴(yán)重老化,失去密封功能;氣缸內(nèi)置平衡系統(tǒng)失效,動(dòng)作不同步,形成卡阻;氣動(dòng)附件日曬雨淋,由于廠區(qū)的酸雨環(huán)境,銹蝕嚴(yán)重;過濾器失效后,氣源中含有雜質(zhì),如灰、塵、細(xì)砂等進(jìn)入氣缸和控制閥內(nèi)部,對(duì)氣缸和控制閥內(nèi)部造成了嚴(yán)重磨損,進(jìn)而加快了氣動(dòng)系統(tǒng)的損壞,造成了熱風(fēng)切斷閥頻繁故障,甚至動(dòng)作失效。
結(jié)合上述受力及故障分析結(jié)論,需要從4個(gè)方面對(duì)熱風(fēng)切斷閥進(jìn)行修復(fù):(1)恢復(fù)并提高閥板的精度;(2)更換閥座,改進(jìn)閥座材質(zhì),提高閥座耐磨性能;(3)閥桿A、B軸和軸套換新,并改進(jìn)軸套材質(zhì)(提高強(qiáng)度和自潤(rùn)滑性能);減小閥門開啟和關(guān)閉時(shí)的卡阻力;(4)修復(fù)氣動(dòng)系統(tǒng),更換氣動(dòng)附件,提高閥動(dòng)作的可靠性。
針對(duì)上述修復(fù)內(nèi)容,具體修復(fù)措施如下:
①閥板密封表面層堆焊司太來耐溫耐蝕耐磨合金材料,在數(shù)控銑床上進(jìn)行精加工,閥板鍍硬鉻,專用機(jī)床拋光,恢復(fù)并提高閥板的精度,提高閥板的耐磨性能和密封性能;
②閥座嚴(yán)重磨損,局部存在缺口,無法修復(fù),需整體更換閥座,選用材質(zhì)為改進(jìn)型碳纖維強(qiáng)化聚四氟乙烯,人工研磨,從而恢復(fù)并提高閥門的密封精度;
③軸套位于閥體內(nèi)部,由于軸套與閥芯傳動(dòng)桿完全咬合無法取出,采用氧氣割掉閥芯傳動(dòng)桿,并使用鏜床將閥體中剩余的傳動(dòng)桿和軸套銑掉;重新采用630系列不銹鋼制作閥芯傳動(dòng)桿和B軸;軸套采用CU/復(fù)合材料,其屈服強(qiáng)度為295MPa,計(jì)算靜強(qiáng)度安全系數(shù)提高到2.2,軸套經(jīng)過低溫滲流處理后,有較強(qiáng)的自潤(rùn)滑功能,改進(jìn)后的軸和軸套的組合,提高了強(qiáng)度,改進(jìn)了潤(rùn)滑,從而可有效減小軸套與閥芯傳動(dòng)桿、B軸間的磨損,延長(zhǎng)閥門使用壽命。
④清理檢查氣缸全套密封圈和內(nèi)置氣動(dòng)附件,確保氣缸的整體密閉性;更換一個(gè)高效過濾減壓閥,濾除氣動(dòng)系統(tǒng)氣源中的水和雜質(zhì),提高氣動(dòng)系統(tǒng)的可靠性;更換破損的電磁換向閥和氣控閥,恢復(fù)氣動(dòng)系統(tǒng)的控制和調(diào)節(jié)功能;更換氣動(dòng)系統(tǒng)中銹蝕的管路,并進(jìn)行刷漆防銹處理。
采用上述措施,熱風(fēng)切斷閥修復(fù)質(zhì)量大幅提升,整個(gè)切斷閥煥然一新。整機(jī)組裝調(diào)試后,按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行耐壓和泄漏量檢測(cè),修復(fù)后的熱風(fēng)切斷閥達(dá)到并超過新品出廠設(shè)計(jì)指標(biāo)。
避免閥門長(zhǎng)期處于固定工作位置,定期將閥門進(jìn)行全開和全閉的動(dòng)作檢查,觀察閥門動(dòng)作是否順暢。定期對(duì)氣動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行點(diǎn)檢,確保氣動(dòng)元件正常運(yùn)行。閥門使用周期達(dá)到1.5年(最長(zhǎng)不要超過2年)后,需要下線進(jìn)行拆解維護(hù),主要檢查閥門的動(dòng)作及密閉情況,更換填料、閥座、軸套和一些密封件。
在研究某有色金屬冶金企業(yè)轉(zhuǎn)爐熱風(fēng)切斷閥故障和結(jié)構(gòu)原理的基礎(chǔ)上,利用有限元軟件對(duì)閥門進(jìn)行仿真分析,找到了該閥損壞的主要原因,并確定了該閥具體的修復(fù)方案。該方案修復(fù)工期只有短短的十天,徹底解決了此前閥門故障,保證了安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。此外,單臺(tái)修復(fù)成本僅7萬元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于單臺(tái)采購(gòu)成本28萬元,該冶金企業(yè)共有12臺(tái)同規(guī)格熱風(fēng)切斷閥,采用以修代換,可節(jié)約資金252多萬元,大大降低了企業(yè)設(shè)備運(yùn)行成本。并且有計(jì)劃的對(duì)在線使用的重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行修復(fù),利用定修時(shí)間進(jìn)行逐步更換,可以減少轉(zhuǎn)爐停機(jī)時(shí)間,為企業(yè)節(jié)約可觀的時(shí)間和財(cái)務(wù)成本,也提高了企業(yè)設(shè)備運(yùn)行管理和維修的技術(shù)水平,具有較好的推廣應(yīng)用價(jià)值。