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轉(zhuǎn)爐底吹計(jì)算機(jī)智能控制系統(tǒng)的優(yōu)化控制

2020-12-12 12:57:29苗青李國柱宗京秀
電子元器件與信息技術(shù) 2020年2期
關(guān)鍵詞:鋼種供氣設(shè)定值

苗青,李國柱,宗京秀

(濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東 濟(jì)南 250200)

0 引言

堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向,加大品種和質(zhì)量開發(fā)力度、綠色生產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)降耗增益是鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。某鋼廠原210t脫磷轉(zhuǎn)爐采用了目前國際先進(jìn)技術(shù),涉及煉鋼生產(chǎn)的全部過程,其中轉(zhuǎn)爐底吹控制系統(tǒng)在智能控制方面應(yīng)用了大量的計(jì)算機(jī)控制設(shè)備及先進(jìn)的控制算法。通過對轉(zhuǎn)爐底吹控制系統(tǒng)的分析,建立并完善了轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng)模型。投產(chǎn)以后,運(yùn)行穩(wěn)定,自動化程度極高,為實(shí)現(xiàn)全自動煉鋼控制提供了可靠依據(jù)和實(shí)踐基礎(chǔ)。

1 轉(zhuǎn)爐底吹的作用和工藝流程簡介

1.1 底吹控制的目的和作用

根據(jù)不同的冶煉要求,通過底吹供氣管、透氣磚向轉(zhuǎn)爐底部供氣,以相應(yīng)的模式對溶池進(jìn)行攪拌,以達(dá)到改善冶金反應(yīng)速度動力學(xué)條件,縮短吹煉時間,降低渣中Fe 含量,抑制噴濺,減少物料損失合熱損失,均勻成分、均勻溫度的目的。從而提高鋼產(chǎn)量,獲得優(yōu)質(zhì)鋼,同時通過降低合金加入量、吹氧量及吹攪氣體的消耗,還可用于特種鋼的生產(chǎn)[1-3]。

1.2 底吹工藝概述

底吹系統(tǒng)的設(shè)備主要分布在轉(zhuǎn)爐平臺下的底吹閥門站,外網(wǎng)來的介質(zhì)(氬氣、氮?dú)猓毫^高,首先在底吹閥門站進(jìn)行減壓和穩(wěn)壓,并將穩(wěn)壓后的氣體通過8個供氣支路,經(jīng)轉(zhuǎn)爐耳軸軟管聯(lián)接至均勻分布在轉(zhuǎn)爐底部的8個透氣磚,最后送入轉(zhuǎn)爐中進(jìn)行攪拌。

(1)主供氣管及減壓裝置。底吹閥門站包括兩套獨(dú)立的減壓裝置:一個是氮?dú)鉁p壓裝置,一個是氬氣減壓裝置。每套裝置中包含如下設(shè)備:氣源減壓閥及過濾器,氣動閥帶開、關(guān)限位,手動截止閥,自力式調(diào)節(jié)閥,兩個壓力變送器及兩個壓力就地顯示表。該套減壓裝置的目的是將外網(wǎng)來的高于1.5MPa的壓力穩(wěn)定在1.2MPa左右,穩(wěn)定后的壓力再通過進(jìn)氣總管分別輸送給八路支管[4]。

(2)1#~8#吹攪流量支管。底吹系統(tǒng)共包含8個流量支路,分別接于轉(zhuǎn)爐底部均勻分布的八個透氣磚上。每個流量支管分別包含如下設(shè)備:手動閥,旋渦流量計(jì),壓力變送器,自力式旁通流量調(diào)節(jié)閥,流量調(diào)節(jié)閥,電動切斷閥,壓力就地顯示表。設(shè)置旁通流量調(diào)節(jié)閥的目的是防止該支管出現(xiàn)堵塞,其最小流量設(shè)定在5Nm3/h左右;而各支路流量將由PLC根據(jù)模型自動設(shè)定或由操作人員進(jìn)行現(xiàn)場手動設(shè)置。若某個支路的流量<5Nm3/h,同時其壓力>0.95進(jìn)氣總管壓力,則認(rèn)為該支管堵塞,并發(fā)出報警信號。

(3)底吹控制參數(shù)。氮?dú)饪偣軌毫φ{(diào)節(jié):進(jìn)口壓力>1.5MPa,調(diào)節(jié)至1.2MPa氬氣總管壓力調(diào)節(jié):進(jìn)口壓力>1.5MPa,調(diào)節(jié)至1.2MPa各支路旁通流量調(diào)節(jié):閥前壓力1.2MPa,維持流量:12Nm3/h左右,1#~8#支路流量調(diào)節(jié)FC52561~FC52568:調(diào)節(jié)流量:18~45Nm3/h左右。

2 底吹智能控制模型概述

底吹系統(tǒng)的控制分為五種方式:SDM方式、PLC方式(此兩種方式為底吹自動方式)和本機(jī)自動、手動方式、檢修方式(此三種為底吹手動方式)。在生產(chǎn)之前,操作工應(yīng)該選定好控制方式,在煉鋼吹煉過程中不允許更改[5]。

SDM方式(二級計(jì)算機(jī)方式):轉(zhuǎn)爐過程控制計(jì)算機(jī)根據(jù)鋼種提供底吹控制模型,由底吹系統(tǒng)PLC執(zhí)行該模型,實(shí)現(xiàn)底吹過程的SDM二級控制。

PLC方式(冶金專家方式):在底吹HMI操作站上根據(jù)不同鋼種氮含量的不同,提供三種(a,b,c)控制模型,由底吹系統(tǒng)PLC調(diào)用并執(zhí)行該模型,實(shí)現(xiàn)底吹過程的PLC自動控制。

本機(jī)自動方式:此為調(diào)試校準(zhǔn)調(diào)節(jié)閥的P、I、D參數(shù)時用,轉(zhuǎn)爐二級系統(tǒng)異常情況時也可用。在本機(jī)自動方式下(底吹的工作方式在手動,并回路調(diào)節(jié)面板的調(diào)節(jié)方式在自動),操作工操作工可以在調(diào)節(jié)閥面板的“自動調(diào)節(jié)設(shè)定”處輸入目標(biāo)設(shè)定值,輸入值范圍為0~200m3/h。

手動操作方式:直接對各個控制支路進(jìn)行流量調(diào)節(jié),氮?dú)迩袚Q完全由操作工根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行手動操作,實(shí)現(xiàn)底吹過程的手動控制,該過程中各支路的流量調(diào)節(jié)又分為流量設(shè)定和閥位設(shè)定兩種控制方式。

檢修方式:此為轉(zhuǎn)爐某個調(diào)節(jié)閥進(jìn)行檢修時直接對單個調(diào)節(jié)閥進(jìn)行獨(dú)立操作,不影響其它閥[6]。

以下對幾種主要控制模型做詳細(xì)說明。

2.1 PLC方式(冶金專家方式)

由操作工根據(jù)鋼種,在頂?shù)讖?fù)吹的HMI操作畫面上選擇由程序提供的三種控制模型,對模型的選擇原則依據(jù)所產(chǎn)鋼種氮含量的要求,經(jīng)冶金工程師輸入要求吹攪的總流量及氮?dú)迩袚Q點(diǎn)并進(jìn)行確認(rèn),至此工作站即可將所選模型下發(fā)至底吹PLC,由PLC程序?qū)崟r跟蹤氧量,按照曲線中各切換信號的要求,判斷耗氧量及各種信號是否到達(dá),控制氮?dú)饣驓鍤馇袛嚅y的開閉,計(jì)算各支路的流量設(shè)定值。各支路的流量控制器調(diào)節(jié)流量控制閥的閥位直到實(shí)際值與設(shè)定值相同為止[7]。

底吹貫穿在整個轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過程中,底吹的目標(biāo)是過控制入口的吹攪氣體類型和氣體流量來控制轉(zhuǎn)爐底部攪拌。這種控制是主要根據(jù)鋼種成分來決定的。根據(jù)鋼種對成品氮含量[N]要求的不同,將其劃分為以下三種底吹控制模型:

(1)[N]≤40ppm的鋼種,吹煉過程中轉(zhuǎn)爐底吹全程吹氬;

(2)40ppm<[N]≤70ppm的鋼種,吹煉過程中轉(zhuǎn)爐底吹進(jìn)行氮?dú)迩袚Q;

(3)[N]>70ppm的鋼種,吹煉過程中轉(zhuǎn)爐底吹進(jìn)行全程吹氮。

煉鋼不同的時期,供氣的強(qiáng)度、供氣的種類都有不同,根據(jù)上述曲線控制氮、氬切換的時機(jī)及供氣流量的大小(選定好的控制模型曲線中的設(shè)定值SP值是可以修改的,進(jìn)入到底吹設(shè)定畫面可進(jìn)行相關(guān)修改工作)[8]。

2.2 SDM方式(二級計(jì)算機(jī)方式)

由二級服務(wù)器根據(jù)下一爐所煉鋼種,給出底吹吹煉模型,直接將模型發(fā)送gateway(連接L1與L2級的數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)關(guān))經(jīng)過相應(yīng)的數(shù)據(jù)處理后,底吹PLC通過Ethernet從gateway讀取模型數(shù)據(jù),據(jù)模型要求進(jìn)行相應(yīng)的動作:

底吹模型數(shù)據(jù)包含10組數(shù)據(jù),每組數(shù)據(jù)包含狀態(tài)碼、吹煉過程耗氧量設(shè)定值、吹煉過程時間累積設(shè)定值、高低流量選擇、氮?dú)迩袚Q選擇等信號。PLC程序?qū)?shí)時跟蹤氧量或吹煉時間,根據(jù)狀態(tài)碼中的要求,判斷耗氧量是否到達(dá)或吹煉時間是否到達(dá),控制氮?dú)饣驓鍤馇袛嚅y的開啟,以及計(jì)算各支路的流量設(shè)定值。各支路的流量控制器調(diào)節(jié)流量控制閥的閥位直到實(shí)際值與給定值相同。

2.3 手動控制方式

氬切換可分為HMI集中操作和機(jī)旁現(xiàn)場操作兩種方式,正常情況下由HMI完成,在事故及檢修狀態(tài)下交由現(xiàn)場完成。對各支路的流量調(diào)節(jié)分為流量設(shè)定及閥位設(shè)定兩種控制方式:在閥位設(shè)定方式下,流量控制器處于手動狀態(tài),操作工直接改變閥位開度來調(diào)整流量;而在流量設(shè)定方式下,流量控制器處于自動狀態(tài),操作工可改變流量設(shè)定值,控制器自動調(diào)節(jié)閥位,使流量達(dá)到設(shè)定值。

3 其它控制模型處理

3.1 底吹后攪控制

根據(jù)鋼種要求或到達(dá)轉(zhuǎn)爐吹煉終點(diǎn)時鋼水的氧化性,“后攪”進(jìn)行后攪。自動控制方式下的后攪操作,由PLC自動根據(jù)所選擇的模型選擇輸入后攪流量和后攪時間,按下“后攪開始”按鈕,后攪開始。后攪操作一旦開始,轉(zhuǎn)爐底吹將不再執(zhí)行由底吹控制模型規(guī)定的流量,而是后攪所規(guī)定的流量。

3.2 空爐控制

從裝鐵開始到徹底出渣的時間以外的時間屬于空爐時間??諣t時間以相對較小的流量維持供氣回路暢通。

3.3 氮?dú)迩袚Q

氮?dú)迩袚Q應(yīng)保證任何時候都有供氣,也就是說,必須一種介質(zhì)切斷閥完全開啟,在用的氣體的切斷閥才能關(guān)閉

3.4 堵塞處理

底吹氣體的總流量是必須要保證的,如果各個支路暢通,底吹氣體要均勻分配到8個供氣回路,如果某一回路堵塞,而系統(tǒng)不做處理的話,轉(zhuǎn)爐供氣強(qiáng)度將會減弱,這是不希望發(fā)生的,所以PLC要做堵塞的判斷,如果回路堵塞,自動將這一回路丟棄,底吹氣體要在剩余的回路中重新平均分配,每個支路的供氣強(qiáng)度都增加了。參加工作的回路最低不能少于4個。

4 自動化控制系統(tǒng)構(gòu)成

轉(zhuǎn)爐底吹PLC為一獨(dú)立系統(tǒng), CPU采用施耐德公司的QUANTUM系列的140CPU53414A,由1個機(jī)架構(gòu)成。底吹及頂吹、氧槍傾動、除塵、氣化冷卻等所有的L1級控制系統(tǒng)都通過以太網(wǎng)組織在一個大的網(wǎng)絡(luò)里面,可以方便地進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。L2級模型數(shù)據(jù)通過網(wǎng)關(guān),同L1實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。Gateway也采用了一套小型PLC,作為L2與L1級PLC通訊的數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)進(jìn)行實(shí)時數(shù)據(jù)通訊,避免了因網(wǎng)絡(luò)病毒和計(jì)算機(jī)通訊延時帶來的數(shù)據(jù)延誤。保證了數(shù)據(jù)的實(shí)時性和準(zhǔn)確性。

5 運(yùn)行效果

轉(zhuǎn)爐底吹控制優(yōu)化系統(tǒng)采用了目前國內(nèi)和國際在計(jì)算機(jī)控制及網(wǎng)絡(luò)方面先進(jìn)的技術(shù),系統(tǒng)投運(yùn)以來運(yùn)行穩(wěn)定,其優(yōu)化的控制算法完全滿足了煉鋼生產(chǎn)不同鋼種的需要,為冶煉特種鋼鐵產(chǎn)品創(chuàng)造了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。模型運(yùn)行穩(wěn)定可靠,較之前煉鋼底吹控制方法相比,一次拉碳、終點(diǎn)溫度命中率由人工的83%,提高到90%以上,大大降低了煉鋼的成本,該模型已在多個煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉中應(yīng)用。

6 結(jié)論

綜上所述,通過這一系列的改造,轉(zhuǎn)爐底吹控制系統(tǒng)得到了有效的改善。無論是一次拉碳,還是終點(diǎn)溫度命中率,都得到有效提升,有效的節(jié)約了煉鋼成本,值得進(jìn)行推廣。

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