孫華明
(南京鋼鐵聯(lián)合有限公司公輔事業(yè)部水廠,江蘇南京 210035)
南鋼煉鋼廠于2013 年12 月投產(chǎn)。轉(zhuǎn)爐除塵水處理系統(tǒng)同時(shí)投入運(yùn)行,其工藝流程見(jiàn)圖1。設(shè)計(jì)6座300 m3/h 的斜板沉淀器對(duì)回水進(jìn)行處理。投產(chǎn)初期,轉(zhuǎn)爐除塵水處理系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,正常生產(chǎn)供水量在1 000~1 100 m3/h 之間,回水量在1 100~1 200 m3/h 之間,斜板沉淀器用5 備1,沉淀器出水濁度在50 NTU左右。
圖1 轉(zhuǎn)爐除塵水工藝流程圖
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行之后,發(fā)現(xiàn)出水濁度在逐步提高,斜板沉淀器出水溢流水位逐步升高,后將6座斜板沉淀器全部投入使用,短時(shí)間內(nèi)得到了緩解,但長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)設(shè)備結(jié)垢現(xiàn)象嚴(yán)重,出水水質(zhì)不能滿足正常生產(chǎn)需求,且處理水量逐漸減小,高架水槽、斜板沉淀器經(jīng)常出現(xiàn)漫水現(xiàn)象。
(1)高架水槽進(jìn)水方式問(wèn)題:高架水槽及配水槽處于高液位狀態(tài)。高架水槽與配水槽垂直布置,且交接處是直角,由于此處局部阻力較大,回水不能及時(shí)流淌,在回水量較大時(shí),出現(xiàn)高架水槽漫水現(xiàn)象。
(2)每個(gè)斜板沉淀器的進(jìn)水槽末端進(jìn)水管道處都安裝了一個(gè)進(jìn)水閥門,用來(lái)調(diào)節(jié)進(jìn)水水量。轉(zhuǎn)爐除塵水中含氧化鐵,極易沉降、結(jié)垢,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)閥門閘板結(jié)垢嚴(yán)重,手輪出現(xiàn)搬不動(dòng)現(xiàn)象,對(duì)進(jìn)水量控制帶來(lái)很大的影響。
(3)斜板沉淀器的中心孔內(nèi)未使用攪拌機(jī),而是利用中心孔內(nèi)的梯級(jí)擋板實(shí)現(xiàn)藥劑與進(jìn)水無(wú)動(dòng)力混合,由于受轉(zhuǎn)爐除塵水易沉降易結(jié)垢的影響,造成中心孔完全被沉積污泥堵死,且沉積污泥易板結(jié),人工很難進(jìn)行清理。無(wú)法對(duì)斜板沉淀器的4 個(gè)沉淀區(qū)域?qū)崿F(xiàn)均勻配水,填料上水不均勻,下沉污泥分布不均勻,沉淀器排泥時(shí)間不便掌握,造成填料經(jīng)常出現(xiàn)被泥壓塌現(xiàn)象,溢流堰出水部分渾濁、部分清澈。
(4)由于斜板沉淀器出水濁度高、硬度高,致使出水總管結(jié)垢嚴(yán)重,堵塞出水,造成溢流堰積水出現(xiàn)漫水現(xiàn)象。熱水池由于進(jìn)水與出水不能平衡,需在冷水池大量補(bǔ)充新水,造成新水消耗量嚴(yán)重增加,對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)很大隱患。
(1)將高架水槽與配水槽的交接部分?jǐn)U大,在高架水槽兩側(cè)分別呈三角形向外擴(kuò)寬1 m,增加高架水槽與配水槽的交接面積。由于緩沖面積增大、局部阻力減小,相同回水量情況下,高架水槽及配水槽水位下降約20 cm,未再出現(xiàn)高架水槽漫水現(xiàn)象。
(2)將每個(gè)斜板沉淀器進(jìn)水管道上的閥門改為在進(jìn)水槽加裝閘板來(lái)控制進(jìn)水量,閘板未出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象而堵塞進(jìn)水;進(jìn)水管道的結(jié)垢現(xiàn)象也明顯得到好轉(zhuǎn)。同時(shí)在進(jìn)水管的彎頭處開(kāi)一個(gè)活口,便于清理結(jié)垢。
(3)將斜板沉淀器中心孔的梯級(jí)擋板去掉,藥劑直接在每個(gè)斜板沉淀器的進(jìn)水槽內(nèi)加入,通過(guò)水的湍流狀態(tài)得到充分溶解、分布;進(jìn)水通過(guò)中心孔進(jìn)入配水井,均勻分配到4個(gè)斜板斗內(nèi),斜板上水均勻,排泥時(shí)間容易掌控,未再出現(xiàn)填料壓塌現(xiàn)象。
(4)在斜板沉淀器的出水管線旁加裝DN500 的復(fù)線,將復(fù)線出水分別引至熱水池和冷水池,便于在不停產(chǎn)的狀態(tài)下,對(duì)出水管線進(jìn)行清垢。同時(shí)在復(fù)線的冷、熱水池出口位置加裝閥門,在冬季低溫環(huán)境下,可以調(diào)節(jié)閥門,將斜板沉淀器出水直接引入到冷水池內(nèi),節(jié)約能耗。其改造后的工藝流程見(jiàn)圖2。
圖2 改造后的轉(zhuǎn)爐除塵水工藝流程圖
(5)定期對(duì)高架水槽及配水槽進(jìn)行清垢,同時(shí)對(duì)斜板沉淀器每周沖洗一次。避免淤泥、結(jié)垢嚴(yán)重,造成管線堵塞、斜板壓塌,出現(xiàn)沉淀器漫水、出水渾濁現(xiàn)象。
改造后,在投用5 臺(tái)斜板沉淀器的情況下,進(jìn)出水達(dá)到平衡狀態(tài),且出水濁度穩(wěn)定在40 NTU 以下,滿足了正常生產(chǎn)工藝需求,同時(shí)有效地減緩了設(shè)備結(jié)垢。
(1)在低溫天氣情況下,斜板沉淀器出水約一半的水量不進(jìn)入熱水池通過(guò)提升泵進(jìn)入冷水池,而是直接進(jìn)入冷水池內(nèi),減少了一臺(tái)熱水提升泵的使用。節(jié)電效益約為:2(臺(tái))×90(天)×24(h)×380(V)×70(A)÷1000×0.55(kW/元)=63201.6元
(2)轉(zhuǎn)爐除塵水的進(jìn)、出水量平衡,杜絕了除塵水的排放,全部回收利用。每月減少消耗新水約1.5萬(wàn)t。
轉(zhuǎn)爐除塵水處理系統(tǒng)是循環(huán)水處理中難度較大的系統(tǒng)。除塵水中由于氧化鐵含量較大,極易造成斜板沉淀器、管線的結(jié)垢,為生產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)了很大的困難。在運(yùn)行過(guò)程中,對(duì)高架水槽、配水槽、斜板沉淀器等污泥易淤積部位、易結(jié)垢部位一定要定期進(jìn)行清理。將生產(chǎn)工藝、設(shè)備管理等方面協(xié)調(diào)起來(lái),方能達(dá)到理想的效果。