彭得利
(天津華北地質(zhì)勘查局核工業(yè)二四七大隊(duì),天津 301800)
目前坑道水平鉆具普遍存在投送效率低、不易提鉆等共性問題,因此研制出一種坑道水平孔繩索取芯的新型鉆具?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)證明,該鉆具成功解決了坑道鉆具普遍存在的投送效率低、不易提鉆、內(nèi)管到位無法確定等問題,大大提高了工作效率,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
(1)外管總成由扶正器、彈卡室、座環(huán)、外管、內(nèi)管扶正器、下擴(kuò)孔器和鉆頭組成,并直接與鉆桿相連,通過鉆頭進(jìn)行鉆進(jìn)施工。
(2)內(nèi)管總成由絞鏈?zhǔn)矫^機(jī)構(gòu)、彈卡定位機(jī)構(gòu)、泵送機(jī)構(gòu)、到位報(bào)信機(jī)構(gòu)、巖心堵塞報(bào)警機(jī)構(gòu)、單動(dòng)機(jī)構(gòu)、內(nèi)管保護(hù)機(jī)構(gòu)、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、內(nèi)管、卡簧擋圈、卡簧、卡簧座組成。(圖1)。
圖1 內(nèi)管總成
鉸鏈?zhǔn)矫^機(jī)構(gòu):為了防止提取出來的內(nèi)管總成卸巖心過程中從打撈器中脫落,造成鉆具損傷甚至人員傷亡等事故,設(shè)計(jì)了鉸鏈?zhǔn)矫^機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)撈矛頭可在其轉(zhuǎn)動(dòng)平面內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)180°,可有效避免撈矛頭從打撈器中脫出,同時(shí)具有自動(dòng)回位的功能,避免由于撈矛頭在孔內(nèi)出現(xiàn)歪斜,而不能打撈的問題發(fā)生,有效提高打撈成功率。
彈卡定位機(jī)構(gòu):它是由扶正器、彈卡鉗、彈卡彈簧、彈卡室等零件組成。當(dāng)內(nèi)管總成在鉆桿柱內(nèi)下降時(shí),彈卡彈簧使彈卡鉗向外張開一定角度,并沿鉆桿內(nèi)壁向下滑動(dòng)。當(dāng)內(nèi)管總成到達(dá)外管總成中的彈卡室部位時(shí),彈卡鉗在彈卡彈簧的作用下繼續(xù)向外張開,使兩翼貼附在彈卡室的內(nèi)壁上。由于彈卡室內(nèi)徑較大,而其上端的彈卡擋頭內(nèi)徑較小,所以在鉆進(jìn)過程中可防止內(nèi)管總成上串,達(dá)到定位作用。
目前鉆具都是通過提拉外部的回收管,利用回收管向上的提升力,使彈卡鉗收回,但是一旦下部巖心將彈卡鉗與彈卡擋頭頂死,該機(jī)構(gòu)就很難進(jìn)行提升,極有可能造成內(nèi)管總成不能順利拉出。為了避免鉆進(jìn)過程中,由于巖心的作用導(dǎo)致彈卡鉗卡死,而造成的提鉆困難的問題,設(shè)計(jì)了新型彈卡機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)將提升力直接作用于彈卡鉗上,有效的避免了因?yàn)閺椏ㄋ蓝荒芴徙@的問題。(圖2)。
圖2 彈卡機(jī)構(gòu)
泵送機(jī)構(gòu):由彈卡架連接體、泵送閥片、調(diào)整墊片、懸掛環(huán)壓蓋及泵送閥堵組成,在進(jìn)行水平鉆孔施工時(shí),一般采用外徑為70.1mm,內(nèi)徑為60mm的鉆桿進(jìn)行施工,根據(jù)流量計(jì)算公式,當(dāng)流量一定時(shí),截面積越小流速越大,同時(shí)又不能將鉆桿內(nèi)孔完全封死而造成泵壓過大,所以采用外徑為59mm的泵送閥片,這樣既能保證流速,確保內(nèi)管總成能夠快速到達(dá)孔底,同時(shí)又不會(huì)造成因?yàn)楸脡哼^大,而損壞泥漿泵,同時(shí)泵送閥片采用可擠壓的新型聚氨酯材料,在使用過程中,可根據(jù)泵送閥片的磨損情況,調(diào)節(jié)彈卡架連接體與懸掛環(huán)壓蓋之間的間隙,從而擠壓泵送閥片,使泵送閥片的外徑進(jìn)一步的膨脹,從而確保內(nèi)管總成能夠保持穩(wěn)定的投送效率。
圖3 到位報(bào)警機(jī)構(gòu)
到位報(bào)信機(jī)構(gòu):目前國(guó)內(nèi)部分鉆具具備到位報(bào)信機(jī)構(gòu),但是因?yàn)椴僮鬟^于麻煩,所以在實(shí)際施工中,有經(jīng)驗(yàn)的鉆探班長(zhǎng)基本都自行拆除該機(jī)構(gòu),并且完全憑借以往的經(jīng)驗(yàn)來判斷內(nèi)管總成是否到位,雖然也能夠順利的完成繩索取芯,但是由于水平鉆孔是通過水泵將內(nèi)管總成送到相應(yīng)位置,所以很難通過以往的經(jīng)驗(yàn)判斷內(nèi)管總成是否到位,當(dāng)前部分鉆探班長(zhǎng)主要是通過增加泵送時(shí)間,來確保內(nèi)管總成到位,即增加了輔助時(shí)間,又降低了效率。
此次改進(jìn)的到位報(bào)信機(jī)構(gòu),是通過在提拉內(nèi)管總成時(shí),可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)復(fù)位,同時(shí)到位后泵壓信號(hào)更明顯,為操作人員判斷內(nèi)管總成是否到位提供了重要依據(jù),該機(jī)該構(gòu)由泵送機(jī)構(gòu)里的閥堵和閥套等零件組成。當(dāng)內(nèi)管總成在鉆桿柱內(nèi)由沖洗液壓送時(shí),閥堵在關(guān)閉位置,泵送閥片堵住沖洗液,在沖洗液壓力下迫使內(nèi)管到達(dá)外管中的預(yù)定位置,內(nèi)管總成的懸掛環(huán)座落在外管中的座環(huán)上,把沖洗液的通道完全堵塞,此時(shí)彈卡鉗進(jìn)入彈卡室并張開,閥堵在回收管及沖洗液的雙重作用下向下滑出閥圈,水路通道打開。在實(shí)際使用中,鉆具到位后,水泵泵壓在瞬間增大后回歸正常泵壓,這一信號(hào),可有效反應(yīng)鉆具已經(jīng)到位,避免了因內(nèi)管總成不到位而造成的巖心無法提取的問題。(圖3)。
巖心堵塞報(bào)警機(jī)構(gòu):該機(jī)構(gòu)由內(nèi)管帽、芯軸、壓縮彈簧、報(bào)警閥片等零件組成。鉆進(jìn)過程中,當(dāng)發(fā)生巖(礦)心堵塞或巖(礦)心裝滿內(nèi)管時(shí),巖(礦)心對(duì)內(nèi)管產(chǎn)生的頂推力壓縮彈簧,使內(nèi)管帽向上移動(dòng)壓縮報(bào)警發(fā)片,將水路堵塞,從而造成泵壓升高,告誡操作者應(yīng)停止鉆進(jìn)、撈取巖心。
內(nèi)管保護(hù)機(jī)構(gòu):它是由軸承座、壓縮彈簧等件組成,又稱緩沖機(jī)構(gòu)。切斷巖芯是通過提升鉆桿來實(shí)現(xiàn)的。采取巖心時(shí),拔斷巖心的力使軸承座壓縮彈簧向下移動(dòng),內(nèi)管及卡簧座隨之下移至鉆頭臺(tái)階上,從而拔斷巖心的力由鉆頭傳遞到外管,以保護(hù)內(nèi)管不受損壞。
調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu):由調(diào)節(jié)螺母、芯軸等組成此機(jī)構(gòu)。內(nèi)外管組裝在一起時(shí),如果卡簧座與鉆頭內(nèi)臺(tái)階之間的間隙不合適,則可以通過調(diào)節(jié)芯軸的相互移動(dòng)進(jìn)行調(diào)節(jié),滿足要求后,用調(diào)節(jié)螺母鎖緊,以防松動(dòng)。
①施工錢前配備相關(guān)的附屬工具,如250泥漿泵、水平鉆進(jìn)專用水接頭、絞車、鉆具打撈器等。②安裝外管總成,根據(jù)組裝圖,將絲扣連接部位緊固到位,同時(shí)將外管總成內(nèi)的座環(huán)以及懸掛環(huán)安裝到正確位置。③安裝內(nèi)管總成,檢查內(nèi)管總成上部的軸承是否轉(zhuǎn)動(dòng)靈活轉(zhuǎn)動(dòng),然后將內(nèi)管與上部總成連接,并安裝卡簧座、卡簧擋圈、卡簧。④在鉆進(jìn)開始前將內(nèi)管總成放入鉆桿內(nèi),打開水泵,觀察水泵泵壓儀表,當(dāng)儀表指針突然增大后又返回原位,說明鉆具總成到位報(bào)警機(jī)構(gòu)已經(jīng)打開,鉆具已經(jīng)到達(dá)相應(yīng)位置,可以開始正常鉆進(jìn)。⑤當(dāng)完成單桿進(jìn)尺后,開始投送打撈器,通過水泵將打撈器送到相應(yīng)位置,并確保打撈器與內(nèi)管總成相連,然后通過絞車將內(nèi)管總成拉出,完成一次繩索取芯。
為了驗(yàn)證該套鉆具的性能,在招金集團(tuán)棗子溝金礦進(jìn)行了實(shí)地試驗(yàn),甲方要求完成進(jìn)水平孔一個(gè),設(shè)計(jì)孔深為400m,設(shè)計(jì)孔徑為75mm,取芯率要求90%。施工中首先采用單管鉆進(jìn)行開孔,施工深度為5m,隨后采用新型繩索取芯鉆具進(jìn)行取芯,在孔深達(dá)到100m時(shí),經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)記錄內(nèi)管總成投送時(shí)間為3分鐘~5分鐘即可送到,同時(shí)在內(nèi)管總成到位后,泥漿泵泵壓瞬間提升到4Mpa后,立即回歸正常,隨即判斷內(nèi)管總成已經(jīng)到位,開始正常鉆進(jìn),并順利提取出巖心,在提取巖心的過程中并沒有出現(xiàn)因?yàn)閺椏ㄣQ與彈卡擋頭頂死而出現(xiàn)的不易提鉆的問題,在施工孔深達(dá)到110m時(shí),投送速度下降,分析原因確定為,因?yàn)槟p泵送閥片的外徑減小,造成投送速度減慢,提鉆后對(duì)泵送閥片進(jìn)行壓緊調(diào)節(jié),將泵送閥片的外徑調(diào)節(jié)至59mm,再次投送時(shí),投送速度回歸正常,在孔深施工深度達(dá)到200時(shí),對(duì)泵送閥片進(jìn)行了更換,投送到孔底的時(shí)間為6分鐘~11分鐘,投送效率較高,該孔終孔深度為405m,取芯率達(dá)到了92%,成功完成了預(yù)定孔深400m,取芯率90%的目標(biāo),同時(shí)整體施工時(shí)間為8天,通過試驗(yàn)進(jìn)一步驗(yàn)證了新型坑道水平鉆具的施工效率較高,并且有效解決了泵送效率低、鉆具不易提取、內(nèi)管總成到位不確定等問題,并成功實(shí)現(xiàn)了2500m水平進(jìn)尺。