国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

焦?fàn)t上升管余熱回收系統(tǒng)的運行效果與實踐應(yīng)用

2020-11-26 15:41李巖鄭璇
商品與質(zhì)量 2020年41期
關(guān)鍵詞:汽包管式循環(huán)泵

李巖 鄭璇

南京華電節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 江蘇南京 210000

1 焦?fàn)t上升管余熱回收系統(tǒng)概述

上升管余熱回收系統(tǒng)是通過熱交換將荒煤氣降溫,且在此過程中可以形成1.6MPa-2.5MPa 飽和蒸汽、高溫水或過熱蒸汽,使余熱得到充分的利用。當(dāng)前絕大多數(shù)焦化廠都以循環(huán)氨水進(jìn)行降溫,但這卻不利于荒煤氣余熱的回收和利用,因此應(yīng)用上升管余熱回收技術(shù),以減少能耗。

2 焦?fàn)t上升管余熱回收系統(tǒng)的工藝組成

上升管余熱回收系統(tǒng)通過干熄焦的除氧水作為汽包給水,汽包中的水經(jīng)循環(huán)泵輸送到上升管中換熱,生成汽水混合物將會送回汽包,再利用汽水分離器,產(chǎn)生1.6MPa-2.5MPa 飽和蒸汽、高溫水,高溫水可用于代替化產(chǎn)區(qū)域管式爐系統(tǒng),飽和蒸汽可并入廠區(qū)管網(wǎng),具體如下。

焦?fàn)t上升管余熱回收系統(tǒng)內(nèi)部,換熱器并聯(lián)設(shè)計,汽包內(nèi)產(chǎn)生的高溫飽和水經(jīng)循環(huán)泵輸送至每根上升管,通過選擇合理給水母管、回水母管及各上升管分配支管管徑,并在給水母管與回水母管之間設(shè)置差壓監(jiān)測裝置及調(diào)節(jié)閥,控制進(jìn)出母管之間壓差,使高溫飽和水均勻分配至每個上升管,荒煤氣的流向由下至上,與進(jìn)水形成順流換熱,飽和水被加熱成汽水混合物被送回汽包內(nèi)后產(chǎn)生飽和汽[1]。

管式爐替代原理(加熱富油,過熱低壓蒸汽):

新建富油換熱器,高溫循環(huán)水(204-226℃)與富油進(jìn)行換熱,使富油溫度自130℃加熱至180℃,并入原系統(tǒng)使用,

原脫苯用的低壓過熱蒸汽,可在焦?fàn)t上升管中單設(shè)幾臺上升管過熱器,飽和蒸汽由就近低壓管網(wǎng)引入上升管過熱器,低壓飽和汽被加熱到350℃后送至脫苯系統(tǒng),

化產(chǎn)檢修時,低壓過熱蒸汽放散,短路富油換熱器,使上升管蒸發(fā)器的全部熱量用于產(chǎn)飽和汽。

加藥系統(tǒng):汽包設(shè)置加藥口,系統(tǒng)配備加藥裝置,可滿足汽包內(nèi)水質(zhì)要求。

放空、放散、放凈等系統(tǒng):系統(tǒng)最高點設(shè)置排氣點,系統(tǒng)上水和啟動時,排去蒸發(fā)器內(nèi)空氣及不凝性氣體;

汽包設(shè)置安全閥,供事故狀態(tài)泄壓;過熱蒸汽在脫苯區(qū)域設(shè)置放散閥,確保系統(tǒng)平穩(wěn)開車運行;

3 焦?fàn)t上升管余熱回收系統(tǒng)的運行效果

某廠5#、6# 焦?fàn)t荒煤氣回收系統(tǒng)的總體運行狀態(tài)良好,外部沒有出現(xiàn)腐蝕情況,且蒸汽產(chǎn)量穩(wěn)定。下面以該廠為例淺談焦?fàn)t上升管余熱回收系統(tǒng)的運行。

3.1 蒸汽回收情況

5#、6# 焦?fàn)t 每小時可產(chǎn)蒸汽4.5 噸(替代管式爐后富裕產(chǎn)汽量),如化產(chǎn)檢修,系統(tǒng)熱量全部用于產(chǎn)汽時,可外供0.6MPa蒸汽約17t/h。該廠120 個上升管(其中110 根蒸發(fā)器上升管,10 根過熱器上升管)從投運至今,5#、6# 焦?fàn)t的焦炭產(chǎn)量為2312000 噸,共計產(chǎn)出0.6 兆帕蒸汽39420 噸(替代管式爐后富裕產(chǎn)汽量)。

3.2 荒煤氣溫度情況

該廠在相關(guān)項目實施前,荒煤氣進(jìn)出口的溫差不大,溫降約在10℃左右。隨后該廠開展了余熱回收利用項目,有效應(yīng)用焦?fàn)t上升管余熱回收系統(tǒng),進(jìn)口溫度在800-850℃,出口溫度控制在450-480℃。

3.3 管式爐代替情況

通過富油換熱器,將190m3/h 富油自130℃加熱至180℃,同時10 根上升管過熱器將4.5t/h 低壓飽和汽(0.6MPa、165℃)過熱至450℃,用于替代原化產(chǎn)管式爐,原管式爐在加熱同等量富油及飽和蒸汽時,需消耗煤氣量為600m3/h,自運行至今,上升管余熱回收系統(tǒng)替代管式爐節(jié)約煤氣量約520 萬立方,對于節(jié)能減排、環(huán)境治理有顯著效果。

4 焦?fàn)t上升管余熱回收系統(tǒng)的實踐應(yīng)用

4.1 循環(huán)泵后給水母管壓力報警

循環(huán)泵作為整個余熱回收系統(tǒng)的動力輸出和心臟,在系統(tǒng)運行中起至關(guān)重要作用,如果循環(huán)泵故障,會引發(fā)上升管干燒,出現(xiàn)安全事故。為了能夠保證焦?fàn)t的安全運作,該系統(tǒng)配備2 臺循環(huán)泵,一用一備,故障自動切換,且設(shè)置雙電源供電,同時設(shè)置泵后總管壓力報警裝置,確保循環(huán)泵正常運轉(zhuǎn),如出現(xiàn)任何異常情況,系統(tǒng)將會觸發(fā)警報。報警后及時檢修、恢復(fù)[2]。

4.2 配置蒸發(fā)器

該廠所有上升管都處于一種單獨運作的狀態(tài),上升管蒸發(fā)器進(jìn)出口閥門均選用2 道雙密封焊接式截止閥,保證閥門質(zhì)量,在上升管出水支管頂部設(shè)置放空口,便于單根上升管更換檢修。上升管系統(tǒng)對循環(huán)水質(zhì)要求比較高,該廠給水設(shè)置反滲透裝置,達(dá)到二級除鹽水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),盡量規(guī)避汽包、上升管盤管內(nèi)壁結(jié)垢等現(xiàn)象,截止至目前未出現(xiàn)異?,F(xiàn)象。

4.3 完善蒸發(fā)器的結(jié)構(gòu)

近年來有多家企業(yè)進(jìn)行焦?fàn)t荒煤氣余熱回收的試驗研究,上升管結(jié)構(gòu)多為水夾套結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)存在熱應(yīng)力集中,不能高壓運行,易爆管,壁溫不好控制等弊端,易出現(xiàn)上升管內(nèi)壁結(jié)焦、冒黑煙現(xiàn)象[3]。

該廠通過配置新焦?fàn)t上升管余熱回收裝置,其特點:①采用專有盤管復(fù)合結(jié)構(gòu)、內(nèi)筒不承壓,禁絕炭化室進(jìn)水確保焦?fàn)t安全;②換熱器內(nèi)的固體浴結(jié)構(gòu)技術(shù)、強(qiáng)化傳熱技術(shù)、阻熱劑控制技術(shù);③換熱器內(nèi)荒煤氣流通壁面溫度調(diào)控技術(shù);④換熱器的耐高溫、抗腐蝕技術(shù);⑤回收系統(tǒng)的均流技術(shù);⑥系統(tǒng)的緊急事故(停水、停電)技術(shù);⑦換熱器的極端工況抗干燒技術(shù);獨特的的隔熱保溫技術(shù);⑧整套余熱回收系統(tǒng)采用集散控制系統(tǒng)(PLC)對裝置進(jìn)行自動控制,實線系統(tǒng)平穩(wěn)運行,在業(yè)界得到一致認(rèn)可好評。

5 結(jié)語

隨著我國科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,余熱回收系統(tǒng)也在不斷改進(jìn),有效應(yīng)用可以進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益。因此,在焦?fàn)t荒煤氣余熱回收方面,需要對該技術(shù)加強(qiáng)關(guān)注力度,避免能源浪費等現(xiàn)象,發(fā)揮該技術(shù)的經(jīng)濟(jì)及社會效益,需要將該技術(shù)在焦?fàn)t荒煤氣領(lǐng)域進(jìn)行推廣,為該行業(yè)實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展提高推動力。

猜你喜歡
汽包管式循環(huán)泵
管式太陽能集熱器的顆粒換熱模擬
熱源循環(huán)泵流量對熱電聯(lián)供系統(tǒng)優(yōu)化運行影響
試論太陽輻射補(bǔ)償在二次供暖系統(tǒng)循環(huán)泵控制中的節(jié)能應(yīng)用
鍋爐汽包蒸汽品質(zhì)波動問題模擬分析及改造
通過對水泥管式磨機(jī)隔倉板結(jié)構(gòu)改進(jìn)提高水泥臺產(chǎn)
自然循環(huán)鍋爐汽包密封面失效原因分析與對策
原油儲罐管式加熱工藝方案優(yōu)化
單臺及多臺漿液循環(huán)泵優(yōu)化運行的經(jīng)濟(jì)性分析
元寶山發(fā)電廠循環(huán)泵振動分析及處理
余熱鍋爐冬季汽包水位控制存在的問題及改進(jìn)措施