王 俊,李玉平,吳學(xué)金,尹繼寧
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750013)
200×104t/a 重油催化裂化裝置為新建裝置[1],裝置設(shè)計規(guī)模為200×104t/a,設(shè)計年開工時數(shù)為8 160 h,設(shè)計操作彈性為70 %~115 %。
催化劑再生系統(tǒng)為前置燒焦罐,汽提后的待生催化劑沿待生斜管下流,經(jīng)待生滑閥進(jìn)入再生器燒焦罐下部,與再生器二密相經(jīng)外循環(huán)管來的高溫再生催化劑混合升溫開始燒焦,在催化劑沿?zé)构尴蛏狭鲃拥倪^程中,完成催化劑燒焦再生,同時溫度升至小于729 ℃。再生催化劑和燒焦產(chǎn)生的再生煙氣通過燒焦罐頂部稀相管出口快分系進(jìn)行氣固分離,再生催化劑進(jìn)入二密相,煙氣通過設(shè)置在再生器稀相的10 組兩級旋分器除塵后離開再生器進(jìn)入三級旋分器。分離后的高溫?zé)煔鉄崮苡糜跓煔獍l(fā)電機(jī)發(fā)電,及余熱鍋爐發(fā)汽。最后進(jìn)入煙氣環(huán)保裝置煙氣脫硫。再生催化劑經(jīng)二密相流化至再生滑閥進(jìn)入提升管。再生器在二密相設(shè)置大型卸劑線和小型連續(xù)卸劑系統(tǒng)[2,3]。
小型連續(xù)卸劑設(shè)置在再生器二密相,手動卸劑線上方1 500 mm 處。上游使用DN100 碳鋼管,下游使用翅片管。廢催化劑先經(jīng)過器壁兩道手閥,再經(jīng)過兩位切斷閥UV0012。切斷閥前后設(shè)有松動風(fēng)UY0013A/B,閥板設(shè)有吹掃風(fēng)。在切斷閥后設(shè)有φ6 mm 司太立合金限流孔板??装搴笤O(shè)吹掃風(fēng)FV0077。廢催化劑經(jīng)過輸送風(fēng)的推動和大型手動卸劑線合并一起進(jìn)入廢催化劑罐。大型手動卸劑線在與小型自動卸劑線合并前設(shè)有輸送風(fēng)FV0075。投用前將器壁兩道手閥打開,同時確認(rèn)大型卸劑線器壁兩道手閥關(guān)閉,打開廢催化劑罐卸劑器壁閥,廢催化劑罐無塵加卸劑投用正常[4]。卸劑線上的輸送風(fēng)投用正常,連續(xù)卸劑線輸送風(fēng)FV0077、FV0075、松動風(fēng)UY0013A/B 及UV0012 投用正常,啟動連續(xù)卸劑程序。小型連續(xù)卸劑流程(見圖1)。
啟動程序后,SIS 系統(tǒng)首先打開同時UY0013A/B打開對UV0012 及閥板進(jìn)行吹掃松動,然后FV0077 及FV0075 進(jìn)行管線輸送和吹掃。吹掃時間根據(jù)實際使用情況從SIS 上設(shè)定。吹掃結(jié)束后UV0012 閥門打開進(jìn)行卸劑操作,卸劑時間長短根據(jù)兩器藏量和卸劑線上的溫度進(jìn)行設(shè)定。卸劑結(jié)束后UY0013A/B 率先關(guān)閉,然后關(guān)閉UV0012 閥門,F(xiàn)V0077 及FV0075 繼續(xù)輸送、吹掃管線中存留催化劑至廢催化劑罐,吹掃時間根據(jù)管線置換時間設(shè)定。投用連續(xù)后,每小時重復(fù)上述操作,首次投用時需手動輸入FV0077 及FV0075 閥位和流量,之后系統(tǒng)會根據(jù)前一次FV0077 及FV0075 閥位和流量進(jìn)行給定。
圖1 小型連續(xù)卸劑流程
首次投用連續(xù)卸劑系統(tǒng),按設(shè)計文件提供參數(shù)運行,單次運行正常后第二次未能正常卸劑。調(diào)整松動風(fēng)運行參數(shù)后,運行正常,但維持最多13 次連續(xù)卸劑后發(fā)生卸劑孔板堵塞[5]。將原設(shè)計φ6 mm 司太立合金限流孔板調(diào)整卸劑孔板至φ10 mm 普通合金鋼材后運行正常,實現(xiàn)連續(xù)平穩(wěn)卸劑時的操作參數(shù)(見表1)。
表1 采用φ10 mm 孔板連續(xù)卸劑系統(tǒng)操作參數(shù)
本裝置設(shè)計催化劑總藏量為330 t,催化劑單耗為2.2 kg/t。連續(xù)卸劑系統(tǒng)卸劑投用后再生器料位穩(wěn)定有利于三旋旋風(fēng)分離器分離效果,緩解后續(xù)煙機(jī)結(jié)垢、余熱鍋爐積灰、煙氣脫硫裝置煙氣出口顆粒物高等問題。連續(xù)卸劑與手動卸劑參數(shù)對比(見表2)。
煙脫污泥外送量有明顯的減少,一部分原因來自使用連續(xù)卸劑系統(tǒng),另一部分原因與絮凝劑注入量和煙脫整體操作調(diào)整有關(guān)。投用后煙機(jī)入口顆粒物明顯減少,平均濃度值由220 mg/m3降低到160 mg/m3左右。
連續(xù)卸劑系統(tǒng)卸劑口比手動卸劑口高1 500 mm,此設(shè)計有利于卸出活性低的細(xì)粉催化劑,保留較大活性好的顆粒催化劑;有利于在生產(chǎn)中對兩器催化劑活性的調(diào)配,具體變化參數(shù)(見圖2~圖4)。
圖2 平衡催化劑活性
圖3 平衡催化劑堆比
原始設(shè)計卸劑孔板為φ6 mm,前期使用過程中,多次出現(xiàn)卸劑不暢情況?,F(xiàn)場檢查,均出現(xiàn)在孔板處堵塞使用松動風(fēng)調(diào)整,偶爾能處理通。投用過程中最多持續(xù)卸劑13 次。
表2 連續(xù)卸劑與手動卸劑參數(shù)對比表
圖4 平衡催化劑Umb/Ufb 值
原因分析:(1)原設(shè)計孔板孔徑計算比較精細(xì),但對操作條件苛刻,對實際工況能力差;(2)再生器燒焦不佳引起流化不好;(3)投用時兩器料位、壓力、松動風(fēng)量及輸送風(fēng)量未達(dá)到最優(yōu)條件。
卸劑孔板至φ12 mm 后,卸劑比較流暢,但卸劑溫度超高,即便將卸劑時間縮短至3 min,運行4 次后TI0075A 溫度仍能升到并超高600 ℃,TI0075B 溫度接近400 ℃。后將卸劑孔板修改為φ10 mm,優(yōu)化輸送風(fēng)及松動風(fēng)量,卸劑流暢,且卸劑溫度不超溫。
原設(shè)計松動風(fēng)UY0013A/B 與輸送風(fēng)FV0075 共用同一流量計,松動風(fēng)UY0013A/B 設(shè)置限流孔板,但實際使用過程中存在松動風(fēng)量過大,輸送風(fēng)閥位開度較小的問題,導(dǎo)致下料不暢?,F(xiàn)場多次調(diào)試,啟動程序前關(guān)閉UY0013A/B 前手閥,通過FV0077 將FT0077 流量計現(xiàn)場一次表調(diào)至15 kPa,然后打開UY0013A/B 前手閥,控制手閥開度將FT0077 流量計現(xiàn)場一次表調(diào)至18 kPa 左右,啟動連續(xù)卸劑系統(tǒng)后下料順暢。
連續(xù)卸劑系統(tǒng)投用一段時間后FV0012 閥門出現(xiàn)卡澀及漏量情況。FV0012 閥門設(shè)置閥板吹掃風(fēng),但吹掃風(fēng)線來自UY0013A。系統(tǒng)設(shè)定UY0013A 只能在卸劑前或卸劑中進(jìn)行吹掃。當(dāng)結(jié)束卸劑時,系統(tǒng)率先關(guān)閉UY0013A,F(xiàn)V0012 閥板吹掃風(fēng)也停止,此時FV0012關(guān)閉過程中無閥板吹掃風(fēng)對閥板進(jìn)行保護(hù),催化劑堵塞閥板[6]。
建議:(1)FV0012 閥門吹掃風(fēng)設(shè)置獨立風(fēng)線與UY0013A 分離出來,投用卸劑過程持續(xù)供風(fēng)吹掃;(2)調(diào)整后臺SIS 程序設(shè)定,允許UY0013A/B 持續(xù)供風(fēng);(3)對FV0012 閥門進(jìn)行拆檢修復(fù)。
通過調(diào)整UY0013A/B 前手閥的方式控制輸送風(fēng)過大的問題,但未從根本上解決此類問題。隨著加工負(fù)荷、卸劑量等的變化,需調(diào)整卸劑時間,松動風(fēng)量。用手閥勒量調(diào)節(jié),容易產(chǎn)生下料不暢、堵塞等問題。
建議:(1)重新核算UY0013A/B 孔板;(2)重新設(shè)計UY0013A/B 松動風(fēng)流程及SIS 控制系統(tǒng)。
使用φ10 mm 孔板2 個月后,卸劑系統(tǒng)條件不變卸劑溫度持續(xù)升高,不得不縮短卸劑時間來維持卸劑溫度,效果并不明顯,運行5 個月后φ10 mm 孔板磨損至φ18 mm,卸劑閥后溫度高至600 ℃。新孔板遲遲不能制作好并安裝,導(dǎo)致卸劑閥后第一個彎頭處出現(xiàn)高溫磨損泄漏。
建議:(1)使用司太立合金制作卸劑孔板;(2)多備用幾個普通合金孔板,在卸劑閥后溫度升至540 ℃,及時更換。
第二次更換普通合金孔板后運行不久自動卸劑系統(tǒng)無法正常工作,經(jīng)檢查卸劑閥UV0012 閥板剛性無磨損斷裂。需廠家進(jìn)行測定,確定斷裂原因并制定相應(yīng)解決方案。
通過更換不同孔徑的孔板及優(yōu)化SIS 設(shè)定參數(shù),小型連續(xù)卸劑系統(tǒng)運行正常。兩期催化劑藏量恒定,再生器料位穩(wěn)定,減輕再生旋風(fēng)分離器負(fù)荷,同時降低人工勞動強(qiáng)度,卸劑量、溫度可。煙機(jī)入口顆粒物明顯下降,煙脫外送污泥量減少。