王曉國(guó)
摘要:本文主要從ZBYS型變量泵伺服控制機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)、工作原理方面對(duì)反饋連桿斷裂故障進(jìn)行分析研究,解決了反饋連桿斷裂故障。同時(shí),經(jīng)過(guò)實(shí)際使用運(yùn)行驗(yàn)證,伺服控制反饋機(jī)構(gòu)修后經(jīng)機(jī)械零位校正合格再裝配的機(jī)組,均未再發(fā)生反饋連桿斷裂故障,對(duì)后續(xù)該型設(shè)備修理、裝配具有現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:變量泵;伺服控制機(jī)構(gòu);反饋連桿
1引言
ZBYS型變量泵用于某型船的艏艉舵機(jī),以實(shí)現(xiàn)定向航行及自/隨動(dòng)、手操等舵機(jī)的操縱,具有零位自動(dòng)找正、操縱靈活、可靠性高等特點(diǎn)[1]。前期,某船圍殼舵ZBYS型變量泵伺服控制機(jī)構(gòu)修后使用過(guò)程中,反饋連桿在零位附近交變擺動(dòng)(舵角指示器顯示在0?~下潛1?間來(lái)回?cái)[動(dòng)),連續(xù)工作20h左右即發(fā)生斷裂故障,斷裂位置在連桿臺(tái)階處,斷面平齊。連桿斷裂后變量泵停機(jī),導(dǎo)致圍殼舵無(wú)法工作,嚴(yán)重影響到該船的安全航行。為此,本文在以往修理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)反饋連桿斷裂故障進(jìn)行分析研究,并徹底解決了連桿易斷裂故障,保證了該型船的安全航行。
2伺服控制機(jī)構(gòu)工作原理及反饋連桿斷裂故障分析
2.1伺服控制機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)及工作原理
ZBYS型變量泵的伺服控制機(jī)構(gòu)為專用設(shè)計(jì)[2],包含反饋連桿、主活塞及密封件、上下差動(dòng)閥套、行程指示桿、連接板等部件,具體結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1所示。
變量泵伺服控制機(jī)構(gòu)有兩種工作模式:手操操縱和伺服操縱。手操操縱與伺服操縱的轉(zhuǎn)換通過(guò)手動(dòng)換向閥來(lái)實(shí)現(xiàn)。手操操縱時(shí),手操換向閥控制液壓油作用在差動(dòng)閥套(A腔或B腔)兩端,執(zhí)行部件為差動(dòng)閥套,實(shí)現(xiàn)變量泵的變量。其中,差動(dòng)閥套由殼體和大小柱塞組成,殼體上有臺(tái)階用來(lái)限制大柱塞的位置,小柱塞與大柱塞之間無(wú)限制。而伺服操縱時(shí),通過(guò)反饋連桿位置反饋,電磁控制將液壓油作用在伺服主活塞兩端(C腔或D腔)完成變量,同時(shí)差動(dòng)閥套兩端泄油,大小柱塞退回。
2.2反饋連桿斷裂故障分析
通過(guò)對(duì)反饋連桿工作時(shí)在零位附近交變擺動(dòng)現(xiàn)象、斷裂位置及斷裂面觀察,結(jié)合變量泵伺服控制機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)及工作原理分析,造成反饋連桿斷裂的原因可能有:
a) 伺服主活塞行程偏大,主活塞達(dá)到極限位置時(shí),電液伺服閥轉(zhuǎn)向套與支架相碰,可造成連桿在應(yīng)力集中的臺(tái)階處斷裂。
b) 反饋連桿與電液伺服閥轉(zhuǎn)向套間的伸縮余量過(guò)小,當(dāng)連桿向一側(cè)小角度偏轉(zhuǎn)時(shí),連桿與轉(zhuǎn)向套相抗,可造成連桿在應(yīng)力集中的臺(tái)階處斷裂。
c) 伺服機(jī)構(gòu)機(jī)械零位與電液伺服閥零位不一致,伺服操縱結(jié)束后,電液伺服閥已歸于零位狀態(tài),但伺服活塞仍偏離零位,連桿處于不垂直位置,受剪切力作用,可導(dǎo)致連桿在應(yīng)力集中的臺(tái)階處斷裂。反饋連桿所受剪切力見(jiàn)圖2所示。
3反饋連桿斷裂故障排除
為徹底解決反饋連桿斷裂故障,針對(duì)以上可能原因,逐項(xiàng)進(jìn)行排除:
a) 伺服主活塞行程測(cè)量
啟動(dòng)圍殼舵ZBYS型變量泵,控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)換到手動(dòng)操縱,反復(fù)操縱伺服控制機(jī)構(gòu)至上浮、下潛極限位置,測(cè)量行程指示桿的伸出量分別為10.50mm、50.30mm,則伺服主活塞的行程及理論中位位置分別為19.90mm、30.40mm,行程符合《CDY2-20G型電液伺服閥產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》規(guī)定的20mm±1mm要求[3]。保持手動(dòng)換向閥處于零位(即A、B腔同時(shí)充油),測(cè)得行程指示桿的伸出量為30.42mm,與理論中位位置存在偏差,舵角指示器顯示向上浮方向跑舵??刂葡到y(tǒng)轉(zhuǎn)換為伺服操縱,至上浮、下潛極限位置時(shí),行程指示桿的伸出量與手動(dòng)操縱時(shí)伸出量一致,但伺服操縱歸于零位后,舵角指示器在0?~下潛1?間來(lái)回?cái)[動(dòng),行程指示桿上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),無(wú)法測(cè)量。
b) 連桿與轉(zhuǎn)向套間伸縮余量測(cè)量
《CDY2-20G型電液伺服閥產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》要求[3]:反饋連桿總長(zhǎng)為76.5mm±0.25mm;反饋連桿安裝后,頂端距連接板安裝平面高度不大于11.3mm;連桿Ф3mm細(xì)軸底部臺(tái)階處不得高出連接板,伺服活塞位于零位時(shí),反饋連桿與轉(zhuǎn)向套間伸縮余量應(yīng)不小于1mm。
經(jīng)對(duì)反饋連桿各個(gè)參數(shù)的實(shí)際測(cè)量,測(cè)量值均符合上述要求。具體測(cè)量結(jié)果如下:
1)連桿總長(zhǎng)76.28mm;
2)連桿頂端距連接板安裝平面高度9.32mm;
3)Ф3mm細(xì)軸底部臺(tái)階低于連接板平面1.88mm;
4)連桿與轉(zhuǎn)向套間伸縮余量1.95mm。
c) 伺服機(jī)構(gòu)機(jī)械零位檢查
伺服機(jī)構(gòu)主活塞行程測(cè)量時(shí),手動(dòng)操縱歸零位后,舵角指示器顯示向上浮方向跑舵,而伺服操縱歸零位后,舵角指示器在0?~下潛1?間來(lái)回?cái)[動(dòng),行程指示桿上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),判斷出伺服機(jī)構(gòu)機(jī)械零位與電液伺服閥零位不匹配,存在偏差。隨即利用測(cè)量工裝對(duì)伺服機(jī)構(gòu)機(jī)械零位進(jìn)行校正測(cè)量,零位校正測(cè)量時(shí),同時(shí)向上下差動(dòng)閥套的A/B腔充入5.0MPa的液壓油,使伺服活塞處于零位 [2]。經(jīng)測(cè)量當(dāng)斜盤傾角為0 ?時(shí)(即機(jī)械零位),上下差動(dòng)閥套處的泄漏量均為10mL/min,伺服主活塞密性均良好,但下閥套相對(duì)上閥套移動(dòng)距離超差0.02mm,即零位時(shí)伺服主活塞向上差動(dòng)閥套偏移0.02mm,具體測(cè)量方法見(jiàn)圖3所示。
利用平板對(duì)下閥套研磨祛除0.02mm裝配后運(yùn)行機(jī)組,手動(dòng)操縱及伺服操縱歸零位后,舵角指示器擺動(dòng)現(xiàn)象及行程指示桿上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)現(xiàn)象均消除,同時(shí)手動(dòng)操作歸零后,圍殼舵上浮跑舵故障消失,下差動(dòng)閥套祛除部位見(jiàn)圖4所示。
4結(jié)束語(yǔ)
造成反饋連桿斷裂的原因是伺服控制機(jī)構(gòu)機(jī)械零位與電液伺服閥零位不一致引起的,二者不一致時(shí),伺服操縱歸零后,伺服主活塞在零位與下潛方向交變移動(dòng),導(dǎo)致反饋連桿長(zhǎng)期承受剪切力而斷裂。該船圍殼舵伺服控制機(jī)構(gòu)自2017年機(jī)械零位調(diào)整校正后使用至今,反饋連桿未再出現(xiàn)斷裂故障。同時(shí)后續(xù)該型設(shè)備修理后,均進(jìn)行機(jī)械零位校正工作,經(jīng)過(guò)多臺(tái)該型設(shè)備實(shí)際運(yùn)行驗(yàn)證,機(jī)械零位校正合格后再裝配的機(jī)組,均未再出現(xiàn)上述斷裂現(xiàn)象,徹底解決了反饋連桿斷裂故障。
參考文獻(xiàn):
[1] ZBYS型液控泵使用說(shuō)明書(shū),北京起重機(jī)器廠,1991.
[2] ZBYS-40型液控帶手操變量機(jī)構(gòu)說(shuō)明書(shū),北京起重機(jī)器廠五分廠,2001.
[3] 4JY.553.501.SM? CDY2-20G型電液伺服閥產(chǎn)品說(shuō)明書(shū),四四一廠,1991.