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冷軋連續(xù)鍍鋅線自動(dòng)化控制系統(tǒng)項(xiàng)目?jī)?yōu)化的研究

2020-11-20 23:57薛超云
裝備維修技術(shù) 2020年11期
關(guān)鍵詞:自動(dòng)化控制系統(tǒng)

摘要:本文從冷軋鍍鋅線現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行實(shí)際情況出發(fā),本著提高設(shè)備穩(wěn)定性和設(shè)備控制精度的目的,實(shí)施了幾項(xiàng)技術(shù)改造,經(jīng)過(guò)實(shí)際應(yīng)用取得了良好的效果。本文中的技術(shù)改造項(xiàng)目適用于冷軋各連續(xù)生產(chǎn)線,有很高的借鑒價(jià)值。

關(guān)鍵詞:鍍鋅線? 自動(dòng)化控制系統(tǒng)? 設(shè)備穩(wěn)定性

1引言

冷軋連續(xù)鍍鋅線為不間斷生產(chǎn)線,對(duì)全線設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行要求比較高,在正常生產(chǎn)過(guò)程中某一設(shè)備發(fā)生故障導(dǎo)致產(chǎn)線降速、停車(chē)會(huì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。為了提高產(chǎn)線穩(wěn)定性、提高自動(dòng)化控制精度本文重點(diǎn)介紹幾項(xiàng)實(shí)用性強(qiáng)的自動(dòng)化技術(shù)改造,供冷軋各連續(xù)生產(chǎn)線參考。

2冷軋鍍鋅機(jī)組簡(jiǎn)介

冷軋鍍鋅機(jī)組采用先進(jìn)的自動(dòng)化控制技術(shù),主要工藝設(shè)備有上料系統(tǒng)、開(kāi)卷系統(tǒng)、焊機(jī)、入口活套、清洗段、加熱爐、鋅鍋、氣刀、平整機(jī)、拉矯機(jī)、鈍化機(jī)、燃燒室、出口活套、卷取系統(tǒng)、出口運(yùn)輸系統(tǒng),以及張力計(jì)、焊縫檢測(cè)器、糾偏系統(tǒng)、涂油機(jī)等單體設(shè)備組成。鍍鋅機(jī)組為不間斷生產(chǎn)鍍鋅線,入口有兩套開(kāi)卷機(jī)交替使用,兩卷帶鋼的帶頭帶尾通過(guò)焊機(jī)焊接。入口活套在入口焊接時(shí)為工藝段不間斷提供帶鋼,帶鋼經(jīng)過(guò)清洗段、爐區(qū)、鋅鍋、氣刀、光整機(jī)、拉矯機(jī)等工藝設(shè)備后進(jìn)入出口活套,出口有兩套卷曲系統(tǒng)交替卷曲,出口活套在出口卷曲時(shí)存儲(chǔ)帶鋼實(shí)現(xiàn)不間斷生產(chǎn)。

3自動(dòng)化控制優(yōu)化項(xiàng)目介紹

3.1 電機(jī)故障報(bào)錯(cuò)不停車(chē)程序優(yōu)化

清洗段的8個(gè)對(duì)輥和9個(gè)擠干輥在鍍鋅線正常生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)必須都處于正常狀態(tài),只要其中的任何1組輥因?yàn)闄C(jī)械故障、電機(jī)故障或變頻器故障等都會(huì)使鍍鋅線全線運(yùn)行條件不滿(mǎn)足而引起鍍鋅線停車(chē)。冷卻塔水淬兩組擠干輥根據(jù)生產(chǎn)線要求可以選擇兩組都應(yīng)用、只用第一組、只用第二組這三種選擇,但是這兩組4個(gè)輥都必須處于正常狀態(tài),即使不應(yīng)用也要處于正常狀態(tài)。只要任何一個(gè)輥因?yàn)闄C(jī)械故障、電機(jī)故障或變頻器故障等處于非正常狀態(tài)就會(huì)導(dǎo)致鍍鋅線全線停車(chē)。終冷導(dǎo)向輥有兩個(gè),只要任何一個(gè)輥因?yàn)闄C(jī)械故障、電機(jī)故障或變頻器故障等處于非正常狀態(tài)就會(huì)導(dǎo)致鍍鋅線全線停車(chē),正常生產(chǎn)時(shí)不與帶鋼接觸,僅起到穩(wěn)定帶鋼的作用,運(yùn)行與非對(duì)線上生產(chǎn)無(wú)影響。

鑒于以上設(shè)備個(gè)別不投用對(duì)產(chǎn)線無(wú)影響的前提下,對(duì)程序進(jìn)行優(yōu)化,將一上班電機(jī)只要有報(bào)錯(cuò)信息或電機(jī)沒(méi)有準(zhǔn)備好,此電機(jī)就不參與線控制,可以達(dá)到報(bào)錯(cuò)不停車(chē)的目的。

3.2 產(chǎn)線電機(jī)溫度HMI畫(huà)面顯示報(bào)警提前防控程序優(yōu)化

生產(chǎn)線運(yùn)行離不開(kāi)電機(jī)正常工作,重要位置的電機(jī)對(duì)生產(chǎn)線運(yùn)行更是缺一不可,如張緊輥電機(jī),光整機(jī)支撐輥電機(jī)等,日常對(duì)這些電機(jī)的點(diǎn)巡檢工作必不可少,其中點(diǎn)檢電機(jī)的溫度值是個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,通常的點(diǎn)檢溫度方法就是直接用點(diǎn)溫槍照射電機(jī)本體來(lái)查看,但由于點(diǎn)檢工作的非時(shí)時(shí)性,如果發(fā)生電機(jī)溫度過(guò)高情況并發(fā)現(xiàn)不及時(shí),就會(huì)導(dǎo)致電機(jī)溫度過(guò)高變頻器報(bào)錯(cuò),引起停車(chē)故障。

變頻器中對(duì)電機(jī)溫度設(shè)置了報(bào)警和故障兩個(gè)參數(shù)值,當(dāng)電機(jī)內(nèi)部溫度超過(guò)110℃時(shí)電機(jī)就會(huì)報(bào)警,當(dāng)電機(jī)溫度值達(dá)到125℃時(shí)電機(jī)就會(huì)報(bào)電機(jī)過(guò)溫故障,電機(jī)就會(huì)自動(dòng)斷電停止運(yùn)行從而造成生產(chǎn)線停車(chē)。

電機(jī)溫度過(guò)高產(chǎn)生的原因很多,但是在溫度傳感器正常工作時(shí),溫度值不會(huì)突然升高。溫度升高到報(bào)警值或故障值會(huì)有一個(gè)過(guò)程,如果及時(shí)發(fā)現(xiàn)溫度異常升高,查找電機(jī)溫度升高的原因加以解決或臨時(shí)強(qiáng)制方式降低電機(jī)溫度,就會(huì)避免溫度過(guò)高引起停車(chē)故障。上位界面添加電機(jī)溫度顯示給點(diǎn)檢維護(hù)工作提供了一個(gè)非常直觀的檢查方法。當(dāng)HMI界面中的溫度顯示值偏高時(shí)(以100℃為標(biāo)準(zhǔn),超過(guò)此值為偏高),操作人員可以及時(shí)通知維護(hù)人員及時(shí)對(duì)電機(jī)進(jìn)行檢查處理,避免因電機(jī)溫度過(guò)高造成生產(chǎn)線停車(chē)。

3.3 入口活套張力程序優(yōu)化

鍍鋅線在生產(chǎn)厚度1.0mm-1.2mm規(guī)格帶鋼時(shí),入口甩尾到焊機(jī)偶爾出現(xiàn)溜鋼現(xiàn)象,導(dǎo)致在焊機(jī)處定位不準(zhǔn),需要手動(dòng)進(jìn)行焊接,給入口實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化帶來(lái)影響。經(jīng)分析發(fā)生溜鋼原因是因?yàn)樗ξ矔r(shí)入口活套張力過(guò)大造成。原程序中入口活套控制方式是當(dāng)帶鋼厚度大于1.28mm,在帶尾剩余180m時(shí)入口活套張力下降到原設(shè)定張力的80%。

經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)溜鋼現(xiàn)象時(shí),甩尾時(shí)1號(hào)張緊棍壓輥的速度實(shí)際值比設(shè)定值大懷疑是因?yàn)榛钐讖埩^(guò)大引起1號(hào)張緊棍處溜鋼導(dǎo)致定位不準(zhǔn)。經(jīng)工藝人員研究決定把入口活套張力控制進(jìn)行優(yōu)化:

1、當(dāng)生產(chǎn)帶鋼厚度小于1.0mm規(guī)格帶鋼時(shí),甩尾時(shí)活套張力不變。

2、當(dāng)生產(chǎn)帶鋼厚度1.0mm-1.28mm規(guī)格帶鋼時(shí),甩尾剩余180m時(shí)活套張力降為設(shè)定張力的90%;

3、當(dāng)生產(chǎn)帶鋼厚度大于等于1.28mm規(guī)格帶鋼時(shí),甩尾剩余180m時(shí)活套張力降為設(shè)定張力的80%;

3.4 爐區(qū)糾偏系統(tǒng)程序優(yōu)化

由于退火及糾偏工藝方面因素,帶鋼在加熱爐內(nèi)經(jīng)常性跑偏,導(dǎo)致停車(chē)。觸發(fā)停車(chē)條件的信號(hào)為糾偏系統(tǒng)柜發(fā)送到主線PLC系統(tǒng)的帶鋼中心偏移量超差。此信號(hào)原始設(shè)定值為100mm,意味著無(wú)論帶鋼寬窄,只要中心偏移量大于100mm,就會(huì)觸發(fā)停車(chē),保證了在極限寬度規(guī)格1580mm時(shí),只要中心偏移量小于100mm,帶鋼就不會(huì)剮蹭爐壁。但是當(dāng)生產(chǎn)窄帶鋼(寬度小于1000mm)時(shí),只要中心偏移量小于200mm,帶鋼就不會(huì)剮蹭爐壁。所以生產(chǎn)窄帶鋼過(guò)程中,只要帶鋼中心偏移量100mm-200mm間時(shí),就沒(méi)有必要停車(chē),此程序優(yōu)化的主要內(nèi)容就是根據(jù)生產(chǎn)的帶鋼寬度規(guī)格來(lái)調(diào)節(jié)帶鋼中心偏移量允許量。此程序優(yōu)化在產(chǎn)線PLC系統(tǒng)程序中來(lái)實(shí)現(xiàn),在程序中搭建邏輯關(guān)系,采集爐區(qū)糾偏系統(tǒng)處的帶鋼寬度,根據(jù)帶鋼寬度不同,選取不同的帶鋼中心偏移量允許范圍。一旦帶鋼中心偏移量超出此范圍,就觸發(fā)停車(chē)。此優(yōu)化可大量減少因生產(chǎn)窄帶鋼時(shí)跑偏量不是很大的情況下造成的無(wú)意義停車(chē),避免產(chǎn)生廢鋼。

3.5 重要工藝設(shè)備實(shí)際信息與二級(jí)信息不符報(bào)警項(xiàng)目

鍍鋅線產(chǎn)品生產(chǎn)是訂單式生產(chǎn),要根據(jù)客戶(hù)的要求生產(chǎn),涂油機(jī)涂油量、涂油機(jī)涂油品種、是否需要鈍化輥涂機(jī)鈍化處理等是客戶(hù)定制產(chǎn)品的重要信息,一但因操作失誤或現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備異常未及時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)產(chǎn)生大量質(zhì)量異議。在程序中將訂單二級(jí)下發(fā)紙與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況信號(hào)做對(duì)比,一但與訂單不符立即語(yǔ)音報(bào)警提醒操作人員。

4結(jié)束語(yǔ)

本文根據(jù)冷軋鍍鋅線設(shè)備實(shí)際運(yùn)行情況實(shí)施的幾項(xiàng)技術(shù)優(yōu)化項(xiàng)目,經(jīng)過(guò)實(shí)際應(yīng)用效果良好,提高設(shè)備穩(wěn)定性的同時(shí)提高了設(shè)備控制精度。對(duì)冷軋所有的連續(xù)生產(chǎn)線都可以提供參考意義。

參考文獻(xiàn)

[1]陳智勇? 連續(xù)熱鍍鋅線自動(dòng)化系統(tǒng)? 1999年第1期? ? ? ? ? 基礎(chǔ)自動(dòng)化

[2]劉文棟,王海峰等. 帶鋼連續(xù)熱鍍鋅機(jī)組電解清洗技術(shù)的探討 [J]. 冶金設(shè)備 2004, 148(6)

作者簡(jiǎn)介:

薛超云(1985.11-)男,籍貫:河北沙河,身份證號(hào): 130582198511222033,學(xué)歷:本科,現(xiàn)就職于北京首鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司京唐運(yùn)行事業(yè)部,職稱(chēng):工程師;主要從事自動(dòng)化維護(hù)工作。

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