王秀江 羅勝 董明 許華國
摘要:KJ90-ZF主通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)和傳感器技術(shù)對主通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和優(yōu)化控制,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)通風(fēng)系統(tǒng)的最優(yōu)化設(shè)計(jì),具有遠(yuǎn)程監(jiān)控、自動(dòng)運(yùn)行、實(shí)時(shí)報(bào)警、故障保護(hù)、統(tǒng)計(jì)分析,實(shí)現(xiàn)了風(fēng)機(jī)正常一鍵啟停、一鍵倒機(jī)等功能。確保了操作的安全性、可靠性,同時(shí)最大程度減少系統(tǒng)停機(jī)時(shí)間,保障礦井的正常生產(chǎn)。有力地保障主通風(fēng)機(jī)經(jīng)濟(jì)、可靠、安全的運(yùn)行,在安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)上提高礦井的自動(dòng)化水平和運(yùn)營管理水平。
關(guān)鍵詞:主通風(fēng)機(jī) 監(jiān)控? 一鍵啟動(dòng)? 一鍵倒機(jī)
一、概述:
近幾年來,國家及行業(yè)管理部門陸續(xù)出臺一系列政策性文件引導(dǎo)和推動(dòng)煤礦企業(yè)加強(qiáng)機(jī)械化、自動(dòng)化、信息化、智能化建設(shè)。煤炭行業(yè)的新建礦井、重組改造礦井及生產(chǎn)礦井,都在不同程度的提升煤礦自動(dòng)化與信息化水平,以期建設(shè)成為集約、安全、高效、綠色型礦井,實(shí)現(xiàn)減員提效、保障生產(chǎn)安全。
KJ90-ZF主通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)和傳感器技術(shù)對主通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和優(yōu)化控制,具有遠(yuǎn)程監(jiān)控、自動(dòng)運(yùn)行、實(shí)時(shí)報(bào)警、故障保護(hù)、統(tǒng)計(jì)分析等功能。利用通風(fēng)控制技術(shù),對主通風(fēng)機(jī)進(jìn)行智能控制,可以改變主通風(fēng)運(yùn)行電機(jī)的頻率,在支持變頻調(diào)節(jié)的情況下對主通風(fēng)機(jī)的通風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié),從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)通風(fēng)系統(tǒng)的最優(yōu)化設(shè)計(jì),有力地保障主通風(fēng)機(jī)經(jīng)濟(jì)、可靠、安全的運(yùn)行,在安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)上提高礦井的自動(dòng)化水平和運(yùn)營管理水平。
二、系統(tǒng)現(xiàn)狀
太平煤礦具有一個(gè)主通風(fēng)機(jī)站:主通風(fēng)機(jī)已完成變頻改造,對一些參數(shù)如電壓電流等進(jìn)行了監(jiān)測,但沒有形成完善的監(jiān)控系統(tǒng),對風(fēng)量、風(fēng)速、風(fēng)機(jī)振動(dòng)等參數(shù)沒監(jiān)測;主通風(fēng)機(jī)站的設(shè)備詳細(xì)信息情況如下:
1)具有兩臺煤礦地面防爆壓入式對旋軸流主通風(fēng)機(jī),采用變頻控制方式對每臺風(fēng)機(jī)的兩臺電機(jī)進(jìn)行變頻控制。
2)風(fēng)門為絞車垂直風(fēng)門,由風(fēng)門控制按鈕控制。
3)具有大型電力變頻器兩臺,用于控制兩臺主通風(fēng)機(jī)。
4)高壓開關(guān)柜產(chǎn)品型號:KYN28A-12;電動(dòng)機(jī)保護(hù)測控裝置產(chǎn)品型號:EDCS-8000系列。
整個(gè)通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的高壓供電部分以及低壓供電部分都采用的是雙回路的供電方式,通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)采用變頻器控制,主通風(fēng)機(jī)在線監(jiān)控系統(tǒng)采用冗余控制,由兩臺PLC同時(shí)監(jiān)控現(xiàn)場設(shè)備。
三、太平煤礦KJ90-ZF煤礦主通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)升級改造
1、傳輸網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)
太平煤礦已經(jīng)建立了工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)平臺,主通風(fēng)機(jī)站安裝有環(huán)網(wǎng)交換機(jī),本次建設(shè)以現(xiàn)有工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)平臺為傳輸媒介,現(xiàn)場設(shè)備就近接入環(huán)網(wǎng)交換機(jī),通過TCP/IP協(xié)議實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控中心與現(xiàn)場控制的數(shù)據(jù)交互。
2、現(xiàn)場設(shè)備配置
1)調(diào)度室的配置與功能:
調(diào)度中心內(nèi)配置兩臺工控機(jī)作為上位機(jī),一臺惠普打印機(jī),一臺山特2KVA/2小時(shí)規(guī)格UPS(按照每臺計(jì)算機(jī)功率750W,打印機(jī)功率100W計(jì)算),一臺上位機(jī)作為遠(yuǎn)程主操作員站,另外一臺作為備用操作員站。組態(tài)軟件采用西門子WINCC軟件。具備系統(tǒng)管理、圖形顯示、報(bào)警功能、數(shù)據(jù)管理功能、控制功能、數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)功能等。
2)PLC控制柜的配置與功能:
(1)PLC控制柜內(nèi)提供兩種控制系統(tǒng)供選擇即:硬件冗余控制系統(tǒng)和軟件冗余控制系統(tǒng)。
硬件冗余控制系統(tǒng)通過專用硬件冗余模塊實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)冗余,專用光纖作為冗余連接介質(zhì),冗余功能不需要編程通過硬件自動(dòng)實(shí)現(xiàn),不需要占用CPU資源,組態(tài)配置極簡單,可以做到無擾切換并且整個(gè)切換過程不花時(shí)間。經(jīng)評估后采用硬冗余系統(tǒng)進(jìn)行控制。
(2)具體功能介紹:
[1]通風(fēng)機(jī)的控制采用冗余的控制系統(tǒng),在PLC控制柜里面設(shè)立兩組CPU,以一主一備的形式存在,主、備系統(tǒng)共同運(yùn)行,但只有主系統(tǒng)承擔(dān)真正的控制功能,主備系統(tǒng)通過同步機(jī)制保持運(yùn)行的同步性,一旦主系統(tǒng)發(fā)生故障,從系統(tǒng)自動(dòng)接替控制任務(wù)成為新的主系統(tǒng),整個(gè)切換過程自動(dòng)進(jìn)行,生產(chǎn)過程不中斷。
[2]PLC柜提供觸摸屏,提供監(jiān)測參數(shù)的圖形顯示,以及控制操作按鈕。選擇風(fēng)機(jī)的控制工作方式選擇,分別是遠(yuǎn)控、現(xiàn)場集中控制和就地控制方式?,F(xiàn)場操作員可以進(jìn)行通風(fēng)機(jī)的集中控制如:正常啟停,運(yùn)行風(fēng)機(jī)切換等操作。
[3]控制功能。系統(tǒng)提供通風(fēng)機(jī)的正常啟/停、倒臺、反風(fēng)控制功能。對變頻器控制系統(tǒng),PLC監(jiān)控柜提供RS485接口、模擬量I/O,配合變頻器的接口,實(shí)現(xiàn)控制功能。
3、高低壓開關(guān)柜部分的檢測與控制
采用PLC輸出觸點(diǎn)直接控制高壓開關(guān)柜的分合閘并采集合閘信號的方式實(shí)現(xiàn)高壓開關(guān)柜的分合閘控制,利用專用485通信模塊采集現(xiàn)場所有高壓開關(guān)柜的相關(guān)電量參數(shù)、運(yùn)行狀態(tài)的方式實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場高壓開關(guān)柜的監(jiān)測與控制連鎖。低壓開關(guān)部分直接利用PLC的輸出觸點(diǎn)控制1#號、2#號低壓柜里面的電動(dòng)合閘機(jī)構(gòu),以及柜體之間的聯(lián)絡(luò)合閘機(jī)構(gòu),并檢測合閘機(jī)構(gòu)的分合閘信號,對于低壓的輸出檢測采用在低壓輸出側(cè)安裝電量傳感器與繼電器相結(jié)合的方式檢測低壓側(cè)的輸出,與電量模塊的通訊運(yùn)用指定的485通信模塊。低壓柜選用ATS型低壓開關(guān)柜兩臺,含RDQH-400M/4PT 400AR型雙電源開關(guān),兩路電源互為備用,自投自復(fù),手自動(dòng)可選擇。
4、變頻器的檢測與控制
1)該部分主要需要控制的主要包括兩臺變頻器(北京合康新能變頻科技股份有限公司)其中:
1號變頻器B1(控制1#主通風(fēng)機(jī)兩級電機(jī))
2號變頻器B2(控制2#主通風(fēng)機(jī)兩級電機(jī))
現(xiàn)場1#主通風(fēng)機(jī)的一級、二級電機(jī)均接在1#變頻器B1的輸出端,2#主通風(fēng)機(jī)的一級、二級電機(jī)均接在2#變頻器B2的輸出端。保證了兩極電機(jī)輸出頻率一定,同時(shí)變頻器具備通過設(shè)置給定頻率來調(diào)節(jié)礦井供風(fēng)量大小的功能。
控制方式:
利用PLC直接通過輸出觸點(diǎn)控制變頻器的啟動(dòng)、停止、運(yùn)行信號采集,采用PLC與變頻器控制柜建立MODBUS通信的方式來給定頻率、故障讀取和相關(guān)參數(shù)的采集。(由礦方協(xié)調(diào)變頻器廠家免費(fèi)提供MODBUS通訊接口和協(xié)議)
5、風(fēng)門的檢測與控制
1)該部分主要需要控制的是兩臺風(fēng)機(jī)的絞車風(fēng)門:
現(xiàn)場風(fēng)門運(yùn)行信號通過風(fēng)門控制柜和現(xiàn)場接線腔接入系統(tǒng)。增加傾角傳感器。
2)控制方式:
PLC通過風(fēng)門控制柜直接控制兩臺風(fēng)機(jī)風(fēng)門絞車控制的開、關(guān)、停止,同時(shí)檢測風(fēng)門的開關(guān)到位信號。
6、通風(fēng)機(jī)電機(jī)溫度的檢測
每臺風(fēng)機(jī)設(shè)置1臺溫度巡檢儀,用于采集通風(fēng)機(jī)電機(jī)前后軸溫度、定子繞組溫度。當(dāng)軸溫、繞組溫度等某路監(jiān)測溫度超過給定值時(shí),報(bào)警繼電器動(dòng)作,給出報(bào)警信號。
7、通風(fēng)機(jī)震動(dòng)量的檢測
每臺通風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)2臺振動(dòng)傳感器,對水平和豎直方向的震動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)測。將震動(dòng)傳感器輸出參數(shù)與通風(fēng)機(jī)入口壓力參數(shù)相配合,作為喘振的判斷依據(jù)可以有效及時(shí)發(fā)出報(bào)警信號。
8、通風(fēng)機(jī)風(fēng)量以及壓力的檢測:
采用靜壓差法測量通風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓、風(fēng)速等參數(shù)。每臺通風(fēng)機(jī)上安裝取壓裝置,配合壓力傳感器,監(jiān)測通風(fēng)機(jī)靜壓,同時(shí)根據(jù)不同截面上的壓力差計(jì)算通風(fēng)機(jī)的風(fēng)速、風(fēng)量、全壓等工況參數(shù)。
9、系統(tǒng)控制功能(一鍵啟停、一鍵倒機(jī))
PLC軟件程序采用模塊化的設(shè)計(jì)理念,主要分為過程及狀態(tài)掃描子程序、模擬傳感器采集子程序、數(shù)字量采集子程序、變頻器485通訊子程序、溫度巡檢儀及電力參數(shù)采集網(wǎng)關(guān)通訊子程序、風(fēng)機(jī)啟停子程序、一鍵倒機(jī)子程序等。首先系統(tǒng)初始化,然后進(jìn)行中斷查詢,在沒有中斷的情況下執(zhí)行現(xiàn)場數(shù)字量信號、模擬量信號、485通訊信號、以太網(wǎng)通訊信號的采集,將采集到的現(xiàn)場信號放入程序預(yù)先開發(fā)好的專家分析模塊進(jìn)行分析比對,以方便系統(tǒng)及時(shí)做出異常報(bào)警判斷和未知風(fēng)險(xiǎn)判斷。在有中斷的情況下程序?qū)⑻峁╋L(fēng)機(jī)正常一鍵啟停、一鍵倒機(jī)等操作。系統(tǒng)可以最大程序確保操作的安全性、可靠性,同時(shí)最大程度減少系統(tǒng)停機(jī)時(shí)間,保障礦井的正常生產(chǎn)。具體程序總體流程如圖所示:
注意:該圖中一鍵倒機(jī)流程為主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)倒到備用通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。倒機(jī)流程控制設(shè)備包括高壓開關(guān)、低壓開關(guān)、變頻器、風(fēng)門等關(guān)鍵設(shè)備。(此處有疑問可以探討,后面可以根據(jù)礦方實(shí)際情況需要調(diào)整)。
10、視頻監(jiān)控系統(tǒng)部分
利用攀煤公司視頻升級改造項(xiàng)目改造后的視頻系統(tǒng)。
11、通風(fēng)機(jī)自動(dòng)倒機(jī)方案及時(shí)間計(jì)算
高低壓供電正常的情況下,實(shí)現(xiàn)通風(fēng)機(jī)自動(dòng)倒機(jī)過程如下:
第一步:系統(tǒng)檢測高低壓供電是否正常,如果有故障則發(fā)出報(bào)警,。
第二步:系統(tǒng)檢測到高低壓供電正常以后停止運(yùn)行中的主通風(fēng)機(jī)變頻器,此時(shí)變頻器的頻率50HZ左右。
第三步:系統(tǒng)檢測到主通風(fēng)機(jī)變頻器輸出頻率降至10HZ以下時(shí),同時(shí)關(guān)閉主通風(fēng)機(jī)風(fēng)門打開備用通風(fēng)機(jī)風(fēng)門。
第四步:系統(tǒng)檢測到主通風(fēng)機(jī)風(fēng)門關(guān)到位、備用通風(fēng)機(jī)風(fēng)門打到位以后直接啟動(dòng)備用通風(fēng)機(jī)變頻器,待變頻器頻率由0HZ正常運(yùn)行至50HZ左右時(shí)整個(gè)倒機(jī)過程完成。
倒機(jī)過程中發(fā)生任何故障,系統(tǒng)都會(huì)及時(shí)預(yù)警。
倒機(jī)時(shí)間T的計(jì)算:
T=Td+Tm+Tc = 90s+60s+90s= 240s
四、結(jié)論
太平煤礦主通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)通過技術(shù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程對所有高低壓開關(guān)的分、合閘控制,以及高效完成高、低壓雙回路供電的回路切換等功能,保證了回路切換的可靠性。系統(tǒng)完善了空氣動(dòng)力學(xué)參數(shù)、供電電參數(shù)監(jiān)測;具備了完善的主通風(fēng)機(jī)正常狀態(tài)下的開、停控制,定期輪換(倒機(jī))及反風(fēng)控制功能,“遠(yuǎn)程控制”、“集中控制”、“就地控制”多種控制方式,實(shí)現(xiàn)了風(fēng)機(jī)正常一鍵啟停、一鍵倒機(jī)功能。極大地改善了礦井通風(fēng)系統(tǒng)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的可靠性、可靠性。