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一起隱藏在止回閥里的滑油分油機故障

2020-11-07 10:14中遠海運能源運輸股份有限公司
中國船檢 2020年10期
關(guān)鍵詞:水封電磁閥檢修

中遠海運能源運輸股份有限公司 朱 飛

某輪主機為電噴主機配備ALFA LAVAL系列滑油分油機,根據(jù)交班人員的描述,該輪NO.2主機滑油分油機自2019年5月故障后至今未解決。

故障現(xiàn)象

查詢NO.2滑油分油機的檢修記錄,該分油機在使用過程中,控制面板顯示凈油出口PT4壓力低報警,自拆檢至報警已使用3400小時,檢修人員判斷需要對分離桶內(nèi)部進行清潔并更換膠圈,拆檢后發(fā)現(xiàn)分離桶內(nèi)部膠圈確實老化,更換了原廠膠圈,并對內(nèi)部進行清潔。裝復后啟動分油機,分油正常運行3~8分鐘后PT4壓力開始變低,并報警,報警后分油機自動排渣,重新密封后又只能運行3~8分鐘。

根據(jù)此現(xiàn)象,檢修人員又重新對其進行檢查。檢查結(jié)果顯示,滑油供給泵出口壓力正常,淡水壓力正常,工作水電磁閥組及節(jié)流板正常,立軸軸承正常,對馬達軸承及離合器和傳動皮帶進行了換新。做了以上工作后,故障仍未解決。檢修人員又對使用正常的NO.1分油機與NO.2進行對調(diào)排除試驗。將NO.1的分離桶總成與NO.2對調(diào),NO.1分離桶總成在NO.2分油機上正常分油,NO.2不能在NO.1分油機上使用。得出了NO.2分離桶總成有問題的結(jié)論。檢修人員又進一步將分離桶總成解體,將每個部件互換使用,互換到分離桶本體Bowl body時,發(fā)現(xiàn)是NO.2分油機的此部件有問題。

至筆者接班時,該分油機已有1年未使用,因未親身經(jīng)歷該分油機的故障現(xiàn)象及不了解分油機內(nèi)部狀況,只能重新對分離桶進行了解體,更換原廠膠圈,并仔細檢查各部件,也未發(fā)現(xiàn)異常,將立軸拆出對軸承加油,并檢查工作水電磁閥組正常及節(jié)流板換新。裝復后開啟NO.2分油機,分油機空轉(zhuǎn)時,其電流與正常使用的NO.1分油機一樣(該分油機未安裝轉(zhuǎn)速探頭),說明馬達、離合器、皮帶等正常。當一開始進行正常分油時,排渣口就開始跑油,PT4壓力也一直較低,對分油機進行手動排渣,然后重新密封分油,故障依舊。因問題仍得不到解決,只能暫時將此事擱置。

故障解決

根據(jù)檢修人員的檢修記錄,利用NO.1分油機常規(guī)檢修的間隙,也將NO.1分油機的分離桶總成與NO.2進行對調(diào)試驗,能正常使用的NO.1分油機裝到NO.2竟然有同樣的故障。筆者此時突然明白,故障原因并不在分離桶上。

在將互換的分離桶總成復原,裝復其他附件時,多看了一下NO.2分油機蓋子上的水封水止回閥,發(fā)現(xiàn)該止回閥內(nèi)部有一膠墊卡在其縫隙里面,如果不仔細觀察是看不出來的,用水對其試驗,水竟然很難通過該止回閥,說明進水封水的時候,水很難進到分離桶里面,此時故障原因幾乎就要明朗。將止回閥清通后,立即對NO.2分油機進行啟動試驗,此時分油機能正常運行了。觀察了一個完整的分油至排渣的時間60分鐘,該分油機PT4壓力一直穩(wěn)定沒變,此后運行也一直正常。此時,困擾了一年多的NO.2滑油分油機故障終于得到解決。

故障原因分析

NO.2分油機開始分油時就跑油導致PT4壓力低的故障,是因為分油機蓋子上的水封水止回閥被膠墊堵塞,該膠墊應(yīng)該是防止止回閥處接頭漏水而自制的,使用時間較長,并且拆裝時不注意就將膠墊擠壓到止回閥內(nèi)部。開始分油前,水封水無法進入到分離桶內(nèi)部,導致分離桶內(nèi)部是空的,當程序走完至開始供油時,分離桶內(nèi)部的油水分界面無法建立,相當于油水分界面外移,油從排水口跑油。而該型號分油機的排水口在分離桶內(nèi)部,與排渣口共用排渣管路,所以當跑油時無法確定到底是排水口跑油還是排渣口跑油。

重新翻閱說明書,找到PT4壓力低的故障原因分析。引起此故障主要有兩方面:

1、油水分界面被破壞(排水口跑油):如供給水水壓不夠;工作水電磁閥組進水濾器堵塞;分離桶內(nèi)部密封膠圈失效;水封水MV10電磁閥工作不正常;供油泵流量減少;凈油出口調(diào)壓閥開度太大;供油三通閥工作不正常。

2、正常運行時,分離桶偶爾被打開(排渣口跑油):如工作水電磁閥組進水濾器堵塞;工作水系統(tǒng)缺水;分離桶本體Bowl body的噴嘴堵塞;排渣盤discharge slide上的矩形環(huán)密封失效;閥堵頭Valve plugs失效;排渣水電磁閥MV15漏水。

NO.2滑油分油機之所以跑油,就是水封水無法進入分離桶內(nèi)部,導致油水分界面被破壞,完全符合說明書的故障原因分析。NO.2分油機故障之初,雖然檢修人員的檢查項目也涵蓋了說明書內(nèi)的故障原因分析,可忽略了一個重要的位置,就是水封水進分離桶的最后一道屏障——止回閥,導致做了大量的檢修工作,也無法解決故障,而且還得出了可能是分離桶本體故障的結(jié)論,也許在當時試驗的時候,連同止回閥也一同互換也有可能。筆者接班時,因不了解實際情況,需要重新對分油機進行拆檢檢查,試驗時也仔細觀察分油機出現(xiàn)的故障現(xiàn)象,如果能按照說明書所列的故障原因分析再進一步去檢查,不放過任何一個部件,由易到難的排除法,將能更快速地解決該分油機故障。

閱讀該型分油機說明書,其內(nèi)容講解得特別詳細,無論是解體、裝復的步驟,還是各種裝配參數(shù),都有章可查。進一步深入了解說明書,對每一個部件的工作原理進行透徹理解,在解決故障時就能事半功倍。對于設(shè)備歷史遺留的故障問題,我們需要重新試驗設(shè)備,并仔細觀察故障現(xiàn)象,對以往的故障結(jié)論也要持有懷疑的態(tài)度,透過故障現(xiàn)象本身來思考、分析問題,從而更準確、快速的解決故障。

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