殷 勇 中國鐵路上海局集團有限公司運輸部
減速頂是一種鐵路編組站駝峰自動化調(diào)速設備,作為中國鐵路駝峰調(diào)速系統(tǒng)標準調(diào)速設備。減速頂有故障需要及時維修以消除安全隱患,保證運輸安全。減速頂故障的判別是維修的前提,目前減速頂故障判別方法主要是人工判別法。安慧[1]利用MIS系統(tǒng)探討減速頂信息最優(yōu)管理模式,陳延龍[2]等提出利用計算機信息技術(shù)和RFID技術(shù)構(gòu)建減速頂管理系統(tǒng);郭琦[3]結(jié)合金州站實際情況,設計了一套減速頂管理系統(tǒng)。閆志強[4]設計了一套鐵路減速頂狀態(tài)參數(shù)遠程傳輸及管理系統(tǒng);于文平[5]等通過B/S網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),設計研發(fā)了減速頂設備巡檢管理系統(tǒng)。
目前,減速頂故障判斷方法主要有人工判別法和檢測小車油氣壓力判別法。人工判別主要通過目測、腳踩的方法以判定減速頂是否有故障。近年來所發(fā)展出以檢測小車為代表的故障判別工具,通過判別減速頂?shù)挠蜌鈮毫?,替代減速頂工作壓力指標,來判斷減速頂是否存在故障。兩者均存在其局限性,主要表現(xiàn)在以下方面:
(1)判定方法與減速頂工作原理不符:上述兩種判別方法均使用靜態(tài)數(shù)據(jù)來判斷動態(tài)工作狀態(tài),原理錯誤。實際應用中,人工直接判別法優(yōu)于檢測小車判別法,檢測小車僅是測量減速頂靜態(tài)油氣壓力,不符合其工作原理,導致測試結(jié)果與減速頂實際工作狀態(tài)誤差太大,引起安全隱患。
(2)人工判別方法勞動強度大:上述兩種方法都具有勞動強度大的特點,直接判別需要人工大力快踩每一臺減速頂,檢測小車需工人推動小車,在軌道上對每一臺減速頂測試,速度慢,時間長,同樣不省力。
(3)人工判別法對運輸生產(chǎn)的干擾大:由于需要工人上道作業(yè),所以需要封鎖股道,或者利用停輪時間,由此造成對運輸生產(chǎn)的干擾。
(4)人工判別是周期性判別而不是實時判別:由于人工判別法工作效率低、對運輸干擾大,所以無法做到實時判別,只能是周期性的判別,每月或每半年作業(yè)一次。減速頂一個月或半年的工作狀態(tài)變化不大,對故障判別不利。
(5)人工判別中的人為因素:一是經(jīng)驗與技能,新工人普遍缺少勤學苦練的精神;二是責任心,主人翁的缺失感,業(yè)務外包的多種用工生態(tài)導致減速頂故障檢查工作流于形式;三檢測小車的非專業(yè)管理,量具缺少定期校準。
(6)人工判別質(zhì)量堪憂:鑒于人工判別采用原理錯誤(檢測小車原理),勞動強度大,多采用定性判別,判別間隔周期長,人為因素干擾多,必然導致判別不能真實反映減速頂實際工作狀態(tài),許多減速頂都是帶病工作,給運輸生產(chǎn)帶來安全隱患。
提高減速頂調(diào)速系統(tǒng)運行質(zhì)量的關(guān)鍵在于及時消除減速頂?shù)墓收?,及時消除故障的關(guān)鍵是準確的實時判別減速頂故障,以基于減速頂動態(tài)工作基本原理的現(xiàn)代科技方法實現(xiàn)高效、精準、科學的故障判別。
該系統(tǒng)對減速頂故障的判別原理為:以測試減速頂動態(tài)工作的作用反力作為減速頂是否發(fā)生故障的判別依據(jù),由此可準確判別減速頂動態(tài)工作狀態(tài)。系統(tǒng)主要構(gòu)成包括:供電子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲與分析子系統(tǒng)、用戶管理終端和用戶維修終端等。其系統(tǒng)組成和工作原理如圖1所示。
供電子系統(tǒng)主要負責為數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)供電,其采用變壓器將電網(wǎng)電壓220 V轉(zhuǎn)變成12 V低壓電源,通過輸電線向安裝在股道中數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)供電,供電子系統(tǒng)一般安裝在室內(nèi),所以可保證用電安全。
圖1 減速頂故障在線監(jiān)測系統(tǒng)組成與工作原理圖
數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)是減速頂故障在線監(jiān)測系統(tǒng)的關(guān)鍵部分,如圖1所示。該子系統(tǒng)包含若干采集終端,采集終端有采集網(wǎng)關(guān)和負荷傳感器終端兩個核心部件,采集網(wǎng)關(guān)負責給傳感器供電,并收集傳感器信號,將信號發(fā)送出去。若干采集終端成組為一個采集單元,若干采集單元組成采集子系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)傳輸子系統(tǒng)負責將采集網(wǎng)關(guān)發(fā)送的數(shù)據(jù)傳輸?shù)綌?shù)據(jù)存儲于分析子系統(tǒng)。其包含無線中繼、天線和匯聚網(wǎng)關(guān)等。一個編組場在股道現(xiàn)場安裝若干無線中繼,其負責收集股道上采集單元實時發(fā)送來的數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)給天線;天線安裝在編組站站房的屋頂,收集編組場無線中繼發(fā)來的數(shù)據(jù),傳輸給匯聚網(wǎng)關(guān);一個編組場配置一個匯聚網(wǎng)關(guān),安裝在室內(nèi),通過IP互聯(lián)網(wǎng)絡,將現(xiàn)場監(jiān)測獲得減速頂工作數(shù)據(jù)發(fā)送到數(shù)據(jù)存儲于分析子系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)存儲與分析子系統(tǒng)負責存儲減速頂實時工作數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進行分析處理,給出處理結(jié)果,處理結(jié)果同樣存儲在子系統(tǒng)中。該子系統(tǒng)為一個服務器,服務器中安裝有數(shù)據(jù)處理軟件,負責對數(shù)據(jù)的處理。處理的核心數(shù)據(jù)為減速頂?shù)墓ぷ鲏毫Γ毫?shù)據(jù)繪制成壓力曲線圖,并作出是否發(fā)生故障的判斷,對發(fā)生的疑似故障通過用戶管理終端給與預警提示。
用戶管理終端是基于網(wǎng)頁設計的友好用戶軟件。用戶可通過鐵路內(nèi)網(wǎng)直接登錄相應的地址,就可以實現(xiàn)對監(jiān)測系統(tǒng)的管理。管理終端可實現(xiàn)減速頂故障在線監(jiān)測系統(tǒng)設備數(shù)據(jù)錄入、減速頂監(jiān)測數(shù)據(jù)查看、疑似故障減速頂分析與處理、維修記錄報表等功能。
用戶維修終端是一個類似手機的減速頂故障維修終端,監(jiān)測系統(tǒng)將發(fā)生故障的信息推送到維修終端,維修工班攜帶維修終端到現(xiàn)場,根據(jù)終端顯示的故障信息,到減速頂相應安裝位置進行確認,現(xiàn)場確認為故障減速頂?shù)模脗溆脺p速頂進行更換,并將故障減速頂帶回室內(nèi),由此實現(xiàn)了精準維修。
本系統(tǒng)在上海局站場調(diào)速設備檢測站經(jīng)過測試合格后,于2019年10月安裝在南翔站下編場19道試用。19道安裝有100臺減速頂,總安裝長度為318.04 m。根據(jù)實際測得的兩頂之間的距離配置相應長度的數(shù)據(jù)線和電源線。100臺減速頂組成8個數(shù)據(jù)采集單元,8個采集單元構(gòu)成數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)。具體分組見表1。
表1 南翔站下編場19道減速頂監(jiān)測系統(tǒng)采集單元分組表
為防止由于每組線路太長導致電壓下降太多,不能正常工作,以上分組可在適當距離內(nèi)保證每組采集單元都能正常工作。
2019年10月,系統(tǒng)安裝完成,即開通使用。如圖2呈現(xiàn)每天實時監(jiān)測的現(xiàn)場減速頂工作狀態(tài)。
圖2 減速頂故障在線監(jiān)測系統(tǒng)實時運行情況
通過現(xiàn)場實際運用,本系統(tǒng)實現(xiàn)了以下功能:
(1)通過定量表述判別減速頂故障。本系統(tǒng)通過監(jiān)測減速頂工作反力,工作反力低于一定值,可判斷此減速頂做功不達標,需要維修,恢復其工作性能,滿足運輸生產(chǎn)要求。
(2)通過定量表述判別存在安全隱患的減速頂。通過監(jiān)測減速頂工作反力,判別存在安全隱患的減速頂,當連續(xù)多次監(jiān)測到其工作反力超過一定安全閾值,給出提出預警,現(xiàn)場檢查確認,必要時進行更換維修。
(3)實現(xiàn)精準維修,降低勞動強度。監(jiān)測系統(tǒng)將疑似故障的減速頂標記出,維修人員只需要到疑似故障頂位置,進行維護更換即可??蓴?shù)倍減少無效人工現(xiàn)場巡查工作量。
(4)提高編組站整體減速頂調(diào)速系統(tǒng)運營質(zhì)量。人工模式排查故障頂效率低,造成許多故障頂不能得到及時維修,造成整站調(diào)速系統(tǒng)運營質(zhì)量下降。實現(xiàn)精準維修后,可及時處理故障頂,從而提高整個編組站減速頂調(diào)速系統(tǒng)的運營質(zhì)量。
(5)實現(xiàn)實時監(jiān)測功能。本監(jiān)測系統(tǒng)處于實時工作狀態(tài),只要有車輛通過減速頂,系統(tǒng)就啟動,測試減速頂?shù)墓ぷ鞣戳?,計算出結(jié)果,用戶可隨時登陸內(nèi)網(wǎng),查看減速頂工作狀態(tài)。
減速頂故障監(jiān)測系統(tǒng)投入使用后,積累了龐大的數(shù)據(jù)。龐大的檢測數(shù)據(jù)中最有核心價值的數(shù)據(jù)是對故障頂?shù)呐袛鄶?shù)據(jù)和工作反力超過安全閾值的數(shù)據(jù)。
(1)故障頂判斷數(shù)據(jù)、超出安全閾值減速頂?shù)臄?shù)據(jù)對比分析
系統(tǒng)開通運營后,對同一編號的減速頂頻繁提出預警的數(shù)據(jù),可基本確認為故障頂,減速頂做功狀態(tài)不佳,需要維修更換。為了進一步驗證系統(tǒng)的準確性,對更換的故障頂,選擇了編號為“12060942”和“10032984”故障頂送檢測站進行對比測試,測試的數(shù)據(jù)如表2。
表2 檢測站測試故障頂數(shù)據(jù)、壓力超過安全閾值數(shù)據(jù)表
通過表2數(shù)據(jù)可驗證系統(tǒng)給出了正確判斷,“12060942”號頂臨界速度嚴重偏離標準值4.5 km/h,實際現(xiàn)場已經(jīng)基本不起作用,“10032984”號減速頂已經(jīng)超出壽命周期太多,已經(jīng)完全失效。
同樣,選擇了編號為“1403568”和“14051397”減速頂送檢測站進行對比測試分析,測得數(shù)據(jù)如表2。在高速15 km/h狀態(tài)下,其工作反力只有24 000 N。與本系統(tǒng)測試有誤差,原因主要有:檢測站是單臺測試,現(xiàn)場是多輛車高速狀態(tài)下對減速頂做功,不同的溫度對減速頂反力有較大影響;現(xiàn)場車列通過減速頂往往到達20 km/h以上,速度對減速頂做功反力有影響;這兩臺頂都是2014年投入使用,解體后,液壓油變質(zhì)嚴重,流動性差導致反力異常;現(xiàn)場復雜工況導致的不確定因素引起。由此結(jié)合減速頂使用年限綜合判斷,這一類減速頂也要進行更換維修,以消除安全隱患。
(2)實時監(jiān)測數(shù)據(jù)分析
通過南翔站19道減速頂大修前后監(jiān)測數(shù)據(jù)對比分析表明,19道減速頂2014年投入使用,監(jiān)測系統(tǒng)在2019年12月25日大修前一天測得多達19臺疑似故障頂,占股道數(shù)量的19%。大修后的2020年1月2日,監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測到疑似故障頂降低到7臺。由此可驗證減速頂大修的作用和必要性。隨著本系統(tǒng)在整個站場推廣使用,可以通過本監(jiān)測系統(tǒng),得出諸如不同投產(chǎn)時間的減速頂質(zhì)量優(yōu)劣,不同股道減速頂工作負荷等諸多有價值的數(shù)據(jù),從而為進一步的精準維修提供參考依據(jù)。
減速頂故障在線監(jiān)測系統(tǒng)在南翔站19道投入運營以來,能夠準確識別故障頂,實現(xiàn)了系統(tǒng)設計核心目標,取得了良好的運營效果,具有一定的推廣價值。鑒于目前僅在一股道使用,還沒有完全發(fā)揮系統(tǒng)功能,如果能夠在全站場推廣使用,系統(tǒng)同樣具備識別故障頂?shù)哪芰?,同樣可實現(xiàn)精準維修,從而可大大節(jié)約勞動強度,從而節(jié)約用工成本,同時可節(jié)約維修成本。全站場推廣使用該系統(tǒng),可提高整個站場駝峰調(diào)速系統(tǒng)的運營質(zhì)量,減少對運輸生產(chǎn)的干擾,消除安全隱患。
系統(tǒng)在應用過程中也有需要改進的地方。比如監(jiān)測系統(tǒng)測試數(shù)據(jù)與檢測站測試數(shù)據(jù)存在誤差,需要對現(xiàn)場進行進一步校準;現(xiàn)場監(jiān)測還存在一些誤判,需要在站場配置標準減速頂用于校準監(jiān)測系統(tǒng);軟件系統(tǒng)的算法同樣需要不斷改進,以更好的滿足實際運營需求。