李大全,王文龍,林貽海,張智樞,張秀林
(中海石油(中國)有限公司湛江分公司,廣東 湛江 524057)
崖城13-1 管道高欄支線工程項(xiàng)目,需要在已建荔灣3-1 至珠海高欄終端天然氣管道旁,新建1條24 英寸天然氣分輸管道。該項(xiàng)目登陸段施工,如采用常規(guī)海底管道預(yù)挖溝回填方式,將面臨以下主要施工難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn):一是登陸段近岸端地貌復(fù)雜、海況惡劣、回頭浪大,海底管道預(yù)挖溝難度大;二是新建管線距離已建管線較近,需對已建管線后保護(hù)設(shè)施進(jìn)行移除,對其安全性存在一定施工風(fēng)險(xiǎn);三是海底管道預(yù)挖溝、已建管線后保護(hù)設(shè)施移除和回填保護(hù)作業(yè)工程量大,投入資源多,將大幅增加項(xiàng)目成本,破壞已有設(shè)施和環(huán)境。
為解決上述問題,探索采用水平定向鉆穿越的方式進(jìn)行登陸段施工作業(yè),以避免上述所面臨的施工難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)。水平定向鉆穿越技術(shù)最早出現(xiàn)在20世紀(jì)70 年代,是傳統(tǒng)的打孔與油田定向鉆技術(shù)的結(jié)合[1],常應(yīng)用于陸域工程復(fù)雜地質(zhì)條件下的穿越工程。隨著定向鉆穿越技術(shù)不斷發(fā)展和進(jìn)步,定向鉆穿越在海洋油氣工程領(lǐng)域作為一項(xiàng)新的施工技術(shù)[2],在海底管道穿越航道、沖涮區(qū)和障礙物等方面問題上,提出了新的解決思路和實(shí)踐方案。本文以崖城13-1 管道高欄支線項(xiàng)目登陸段施工,探索采用陸對海定向鉆穿越技術(shù)為例,對陸對海定向鉆穿越技術(shù)的技術(shù)方案、施工原理和實(shí)際應(yīng)用效果進(jìn)行詳細(xì)介紹。
崖城13-1 管道高欄支線項(xiàng)目工程采用陸對海的定向鉆穿越技術(shù)進(jìn)行施工,定向鉆穿越完成后,通過高欄終端的鉆機(jī)和鋪管船之間的緊密配合,將鋪管船上焊接預(yù)制好的海底管道逐根回拖至高欄終端,完成登陸段施工回拖作業(yè)。
通過對該登陸段海底管道定向鉆穿越設(shè)計(jì)和計(jì)算分析,該登陸段定向鉆穿越管線為:610 mm ×22.2 mm,材質(zhì)為API 5L X65,防腐層設(shè)計(jì)為三層聚丙烯(Three layer polypropylene, 3LPP)。本工程彈性彎曲段的最小曲率半徑為1 500 D。彈性敷設(shè)段海管除應(yīng)滿足最小曲率半徑要求外,還應(yīng)滿足海底管道本身強(qiáng)度的要求,即由海底管道的軸向應(yīng)力(σL)、內(nèi)壓產(chǎn)生的環(huán)向應(yīng)力(σh)和彈性敷設(shè)產(chǎn)生的彎曲應(yīng)力組合的當(dāng)量應(yīng)力不應(yīng)大于0.9 σs。彎曲應(yīng)力按式(1)計(jì)算:
考慮彎曲應(yīng)力時(shí),應(yīng)力校核按式(2)計(jì)算校核:
彈性敷設(shè)管段強(qiáng)度校核結(jié)果見表1。
表1 彈性敷設(shè)海管強(qiáng)度校核結(jié)果
高欄終端水平段管線底面標(biāo)高為EL.(+)52.15 m,定向鉆穿越水平長度為853.77 m,實(shí)際長度為867.5 m。入土點(diǎn)位于已建海底管道登陸點(diǎn)北側(cè)50 m,入土角為20°;出土點(diǎn)位于海底,水深約8.6 m,出土角為6°。定向鉆穿越最低點(diǎn)管線底面標(biāo)高為EL.(-)40 m,相對入土點(diǎn)穿越深度92.15 m,曲率半徑為915 m(1 500 D)。定向鉆穿越設(shè)計(jì)曲線如圖1 所示。
圖1 陸對海定向鉆穿越曲線
本次定向鉆穿越施工流程為:定向鉆設(shè)備安裝調(diào)試→從陸地向水下鉆導(dǎo)向孔→鉆通巖石層→鉆頭從入土點(diǎn)拔回→正推逐級擴(kuò)孔→鉆頭從海底出土→抽回鉆頭→粘土段正推擴(kuò)孔→擴(kuò)孔鉆頭上鋪管船→卸鉆頭/連接管道→管道在鋪管船預(yù)制/開始回拖→回拖完成,進(jìn)行相關(guān)檢測。
為確保海底管線在海底的出土位置和角度滿足設(shè)計(jì)要求,同時(shí)確保海管路由附近已建海底管線的安全,必須精確控制導(dǎo)向孔精度。
2.2.1 精確測量放線 按照設(shè)計(jì)圖紙,使用GPS 準(zhǔn)確定位穿越施工的入土點(diǎn)和出土點(diǎn),從而得到精確的穿越軸線,在放線階段須嚴(yán)格控制測量放線精度,防止穿越軸線與設(shè)計(jì)軸線發(fā)生偏移誤差[3]。
2.2.2 嚴(yán)控穿越中心線的磁方位角測量 在導(dǎo)向孔開鉆前,須準(zhǔn)確測量穿越中心線的磁方位角,該數(shù)值是導(dǎo)向孔鉆進(jìn)方向控制的原始依據(jù),確保實(shí)際穿越曲線與設(shè)計(jì)曲線一致。通過在地表多點(diǎn)測量,對比分析各組數(shù)據(jù),排除由于磁干擾而產(chǎn)生錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),確定正確的磁方位角數(shù)值。如果各組數(shù)據(jù)相差較大(0.2°以上),則增加測量點(diǎn)(2~4 個(gè)),直到確定準(zhǔn)確的磁方位角數(shù)值。
2.2.3 布置地面人工磁場輔助測量 定向鉆控向的原理是在定向鉆鉆頭后方,安裝有地磁導(dǎo)向系統(tǒng)的探測器,探測器中包含有三軸重力加速度計(jì)和三軸微磁場傳感器,根據(jù)探測到的重力場和磁場在各個(gè)傳感器中的分量,可以計(jì)算出鉆頭的姿態(tài)和朝向[4],然后由數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)將這些信息傳輸至地面操作系統(tǒng)中。在定向鉆穿越導(dǎo)向孔鉆進(jìn)時(shí),每鉆進(jìn)一根鉆桿,測量一次鉆頭的傾角和方位角,根據(jù)這兩個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算出當(dāng)前鉆進(jìn)相對于上一次鉆進(jìn)的上下和左右偏差,進(jìn)而完成整個(gè)導(dǎo)向孔鉆進(jìn)。由于地球磁場的微弱性和不穩(wěn)定性,導(dǎo)致加速度計(jì)和磁力計(jì)采集的數(shù)據(jù)有一定的波動(dòng)和誤差。通過在現(xiàn)場布置人工磁場,增加磁場強(qiáng)度和磁通量,可以有效提高加速度計(jì)、磁力計(jì)采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,從而提高定向鉆控向的精度(圖2)。
圖2 人工磁場布置示意圖
2.2.4 GPS 鉆頭跟蹤測量儀輔助定位 GPS 鉆頭跟蹤測量儀根據(jù)入土、出土點(diǎn)標(biāo)定的GPS 坐標(biāo),建立穿越中心線的GPS 坐標(biāo)系,GPS 鉆頭跟蹤測量儀發(fā)射磁信號(圖3),鉆頭探測器接收到信號后,由計(jì)算機(jī)計(jì)算出鉆頭相對穿越中心線的位置,在鉆進(jìn)過程中隨時(shí)對鉆頭位置進(jìn)行檢測和調(diào)整,從而精確控向。
2.2.5 嚴(yán)格控制導(dǎo)向孔按設(shè)計(jì)曲線鉆進(jìn) 在鉆導(dǎo)向孔階段,對每一測量點(diǎn)的控向數(shù)據(jù)采取不同工具面角進(jìn)行實(shí)時(shí)測量。在每個(gè)測量點(diǎn),通過旋轉(zhuǎn)鉆頭,使工具面角分別在 0°,90°,180°,270°和 360°時(shí)進(jìn)行控向數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)測量,取最接近五次實(shí)時(shí)測量數(shù)據(jù)平均值的工具面角作為控向數(shù)據(jù)采集時(shí)的工具面角,減少控向數(shù)據(jù)采集的誤差,防止鉆進(jìn)曲線與設(shè)計(jì)曲線間產(chǎn)生偏移。
圖3 鉆頭定位示意圖
2.2.6 控向系統(tǒng)采用高精度數(shù)學(xué)模型 在水平定向鉆施工中,采用精度較高的平均角法和最小曲率法作為控向系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,以求在相同的數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)上,得到較高的計(jì)算精度,從而提高控向的精度[5]。
嚴(yán)格按照規(guī)范要求施工,確保每根鉆桿的操作符合設(shè)計(jì)所規(guī)定的曲率半徑范圍,每根鉆桿的折角和方位角的變化值滿足規(guī)范規(guī)定的鉆桿折角范圍,折角不大于1.2°~1.3°,曲率半徑不小于1 500 m。
本次穿越工程地質(zhì)自上而下有:中風(fēng)化花崗巖,全風(fēng)化花崗巖,粉質(zhì)粘土,零星分布粉砂,淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土,淤泥??紤]到工程穿越長度、管徑,地下水和地表水鈣鎂離子含量高,為避免鉆屑攜帶不干凈雜質(zhì),鉆桿被粘卡,使鉆桿扭矩增大,增加海底管道防腐層破壞等風(fēng)險(xiǎn),確保穿越工程安全順利進(jìn)行,泥漿配置至關(guān)重要。
2.3.1 泥漿室內(nèi)試驗(yàn) 根據(jù)穿越地層地質(zhì)條件,在泥漿實(shí)驗(yàn)室試配,并確定不同的泥漿配方,在施工過程中,根據(jù)地質(zhì)情況和鉆進(jìn)工藝,調(diào)整泥漿的配方和泥漿性能,推薦泥漿性能見下表2 和表3。
表2 泥漿動(dòng)塑比、濾失量、返漿攜砂量表
表3 泥漿粘度表
泥漿配置方案主要是降低泥漿失水量,保證泥漿的護(hù)壁性、潤滑性,以及與地層鉆屑的親和性,防止泥漿失效,保證鉆屑被包裹在泥漿膠體中,防止鉆屑床的產(chǎn)生。
2.3.2 導(dǎo)向孔階段泥漿方案 在鉆導(dǎo)向孔階段,泥漿的主要作用是護(hù)壁、排屑,防止鉆屑床的產(chǎn)生。為提高鉆進(jìn)效率,泥漿的配置方案需將泥漿在鉆頭噴嘴處的粘度控制在40~50 s。配方為水+(5-7)%膨潤土,泥漿用量主要依據(jù)泥漿馬達(dá)使用需求,使馬達(dá)產(chǎn)生足夠動(dòng)力,泥漿流量為2 000 L/min,壓力約為3~5 MPa。
2.3.3 擴(kuò)孔階段泥漿方案 在擴(kuò)孔階段,泥漿的主要作用是護(hù)壁和排屑,合理控制泵的排量,提高流速,增大鉆屑攜帶能力。泥漿配制粘度要求70~90 s;配方為水+(8-10)%膨潤土+正電懸浮劑1%,泥漿用量主要依據(jù)動(dòng)力擴(kuò)孔器的使用需求,使動(dòng)力鉆具產(chǎn)生足夠動(dòng)力,泥漿流量為3 000~4 000 L/min,壓力約 3~5 MPa。
2.3.4 洗孔、回拖階段泥漿方案 回拖階段,海底管道回拖力主要有兩部分構(gòu)成,一是由于重力和浮力作用引起的摩擦力,二是由于泥漿結(jié)構(gòu)粘度引起的粘滯阻力。通過改變這兩個(gè)參數(shù)可以降低回拖力,有效降低施工風(fēng)險(xiǎn)。針對這兩個(gè)參數(shù),回拖時(shí)的泥漿除滿足護(hù)壁[6]、防塌孔的功能外,應(yīng)適當(dāng)減小泥漿粘度,減小回拖力。泥漿配制粘度要求60~70 s,配方為水+(7-10)%膨潤土。泥漿用量主要給孔內(nèi)及時(shí)補(bǔ)給泥漿,泥漿排量約為500~2 000 L/min,壓力約 0.5~1 MPa。
在施工階段,需根據(jù)不同地質(zhì)情況,適時(shí)調(diào)整泥漿配制方案,根據(jù)不同地層斷面及時(shí)調(diào)整泥漿性能。
本次陸對海定向鉆穿越工程土質(zhì)層分為巖石層和覆蓋層,由于巖石段擴(kuò)孔時(shí)間長,為防止出土側(cè)覆蓋層的塌孔或縮孔,將擴(kuò)孔分兩個(gè)階段進(jìn)行,一是巖石層擴(kuò)孔,二是覆蓋層擴(kuò)孔,不同土質(zhì)層需要擴(kuò)孔級數(shù)、級差(表4),所使用擴(kuò)孔器型式和直徑均不相同。
表4 管道擴(kuò)孔級數(shù)、級差表
2.4.1 巖石層擴(kuò)孔 由陸地向海上鉆進(jìn)入土側(cè)巖石層導(dǎo)向孔,鉆穿巖石層后,將鉆頭拔回,進(jìn)行巖石層擴(kuò)孔。巖石層擴(kuò)孔采用正推擴(kuò)孔工藝,鉆具安裝動(dòng)力擴(kuò)孔器進(jìn)行施工(圖4)。動(dòng)力擴(kuò)孔器工作原理是利用泥漿馬達(dá)輸出的動(dòng)力帶動(dòng)切削盤高速旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到切削巖石的目的[7]。巖石層正推擴(kuò)孔時(shí),鉆具連接方式為鉆機(jī)→鉆桿→(扶正器)→動(dòng)力擴(kuò)孔器。動(dòng)力擴(kuò)孔器的高速平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)使得孔洞內(nèi)壁非常光滑,有效降低了海底管道回拖時(shí)防腐層的破損風(fēng)險(xiǎn)。
圖4 巖石層正推擴(kuò)孔示意圖
2.4.2 覆蓋層擴(kuò)孔 待巖石層擴(kuò)孔完成后,進(jìn)行出土側(cè)覆蓋層的導(dǎo)向孔鉆進(jìn),導(dǎo)向孔鉆進(jìn)完成、鉆頭在海底出土后,根據(jù)海上磁靶定位系統(tǒng), 工作原理是從已知點(diǎn)發(fā)射一個(gè)特定的磁場信號,由導(dǎo)向系統(tǒng)探測器接收這個(gè)信號,探測器根據(jù)接收到的信號方向和強(qiáng)度來確定自己與磁靶的相對空間位置,根據(jù)磁靶的位置計(jì)算出鉆頭的當(dāng)前位置,通過連續(xù)的磁靶定位,可以精確確定鉆頭位置和深度(圖5)。結(jié)合潛水員聯(lián)合確認(rèn)鉆頭位置,并將鉆頭從入土點(diǎn)抽回,更換為覆蓋層正推筒板式擴(kuò)孔器,進(jìn)行覆蓋層的正推擴(kuò)孔。
圖5 覆蓋層正推擴(kuò)孔示意圖
覆蓋層擴(kuò)孔作業(yè)完成、鉆頭從海底出土后,由潛水員用卸扣將鋪管船作業(yè)線上的AR 纜與擴(kuò)孔鉆頭上的連接孔連接,將鉆頭拉出水面,放在托管架上,拆卸擴(kuò)孔鉆頭,如圖6 所示。
圖6 在托管架上拆卸擴(kuò)孔鉆頭示意圖
使用鋪管船的吊機(jī)將回拖旋轉(zhuǎn)接頭和回拖擴(kuò)孔器吊裝至拆卸擴(kuò)孔鉆頭的位置與鉆桿進(jìn)行連接,將鋪管船作業(yè)線上預(yù)制好的管道逐步送至連接位置,利用卸扣和回拖旋轉(zhuǎn)接頭連接?;赝蠒r(shí)鉆具連接方式為:鉆機(jī)→鉆桿→加重鉆桿→回拖擴(kuò)孔器→旋轉(zhuǎn)接頭→卸扣→海底管線(鋪管船),如圖7 所示。
圖7 回拖時(shí)鉆具連接方式示意圖
海底管道回拖作業(yè)采取在鋪管船作業(yè)線預(yù)制,由高欄終端陸地鉆機(jī)牽引回拖的方式,管線預(yù)制與牽引回拖交叉進(jìn)行,即預(yù)制一段、回拖一段,回拖時(shí)盡量要減少管線在孔內(nèi)完全靜止的時(shí)間,如圖8所示。
圖8 海底管道回拖示意圖
海底管道回拖完成后,為防止回拖海底管道受鋪管船移船及正常鋪管作業(yè)影響,在高欄終端陸地采用抱卡抱住回拖后的管體,并采用鋼絲繩將抱卡連接在鉆機(jī)基礎(chǔ)上,防止海底管道施工作業(yè)拖拉移動(dòng)已安裝就位的回拖管道。待海底管道正常鋪設(shè)一定距離后,鉆機(jī)回拖力測試顯示回拖管道不再受到鋪管船正常鋪設(shè)施工影響,即可拆除抱卡、解除鉆機(jī)基礎(chǔ),進(jìn)行陸地回拖海底管道與終端工藝管線的連接施工作業(yè)。
在海底管道回拖過程中,高欄終端陸地定向鉆機(jī)回拖力和鋪管船的張緊器張力數(shù)值均在設(shè)計(jì)要求范圍內(nèi),且數(shù)值變化平穩(wěn),連續(xù)作業(yè)并一次回拖成功。海底管道回拖完成后,海管實(shí)際穿越曲線滿足設(shè)計(jì)精度要求,定向鉆水下出土點(diǎn)位置和角度均在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。
通過對登陸段海底管道進(jìn)行測徑檢測,測量板狀態(tài)良好(圖9),未發(fā)生明顯變形[8]。海底管道拖拉出導(dǎo)向孔后,海底管道3LPP 外防腐層、拖拉封頭與海底管道之間的節(jié)點(diǎn)防腐熱縮帶狀態(tài)良好[9]。海底管道外防腐層饋電測試檢驗(yàn)孔隧內(nèi)管線防腐層質(zhì)量,導(dǎo)電率小于標(biāo)準(zhǔn)值,評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”[10],證明孔隧內(nèi)管線外防腐層狀態(tài)良好。
圖9 海底管道回拖完成后狀態(tài)
本文以崖城13-1 管道高欄支線項(xiàng)目海底管道登陸段施工為例,介紹了海底管道登陸段定向鉆穿越技術(shù)方案、施工原理和實(shí)際應(yīng)用效果。是結(jié)合陸地定向鉆穿越和海底管道鋪設(shè)回拖技術(shù)施工的探索與實(shí)踐,與陸地定向鉆穿越施工最大的區(qū)別在于,受天氣和海況影響較大,且需要陸地定向鉆機(jī)與海上的鋪管船緊密配合。
在項(xiàng)目實(shí)施過程中,遭遇了巖石層硬度過高和涌浪較大等困難。針對巖石層硬度過高,鉆導(dǎo)向孔和擴(kuò)孔時(shí),鉆頭損壞嚴(yán)重,多次更換鉆頭和打撈掉落在孔道內(nèi)的扶正塊及牙輪,并不斷優(yōu)化鉆頭和扶正圈的結(jié)構(gòu),確保了定向鉆穿越施工按期完工。針對鋪管船起始鋪設(shè)配合回拖作業(yè)時(shí)涌浪較大,“海洋石油202”鋪管船穩(wěn)性不足等情況,導(dǎo)致作業(yè)線焊接效率較低,返修率較高,通過調(diào)整熟練焊工和改變預(yù)熱方式,提高了焊接質(zhì)量,保證了海底管道作業(yè)線預(yù)制和回拖工作密切配合的順利完成。
本工程在穿越擴(kuò)孔過程中遭遇到高硬度巖石層,通過改變擴(kuò)孔器的結(jié)構(gòu)形式(包括擴(kuò)孔器整體結(jié)構(gòu)、擴(kuò)孔器前扶正圈機(jī)構(gòu),以及鉆頭上牙輪布局、安裝角度和不同齒形牙輪排列情況)和提高擴(kuò)孔器的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度(包括擴(kuò)孔器結(jié)構(gòu)材質(zhì)強(qiáng)度和鉆頭牙輪齒的硬度),減少了高強(qiáng)度巖石擴(kuò)孔過程中巖屑卡鉆和鉆具損壞現(xiàn)象,順利完成高硬度巖石層的擴(kuò)孔作業(yè)。如圖10 和圖11 所示。
圖10 優(yōu)化前的擴(kuò)孔器
圖11 優(yōu)化后的擴(kuò)孔器
由于陸對海定向鉆穿越施工主要涉及到海上鋪管船和陸地鉆機(jī),受鋪管船自身作業(yè)穩(wěn)性要求和海底管道鋪設(shè)作業(yè)環(huán)境條件的限制,選擇天氣良好的回拖作業(yè)施工窗口,能有效提高鋪管船上海底管道預(yù)制質(zhì)量(焊接一次合格率)和效率,避免在回拖過程中發(fā)生臨時(shí)棄管帶來的海底管道破壞和回拖失敗等問題,確?;赝献鳂I(yè)連續(xù)并一次成功。
海洋油氣開發(fā)海底管道登陸段施工采用定向鉆穿越技術(shù)的探索與實(shí)踐,使我們掌握了陸對海定向鉆穿越技術(shù),為后續(xù)國內(nèi)類似油氣輸送管道定向鉆穿越的設(shè)計(jì)和施工提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
崖城13-1 管道高欄支線項(xiàng)目海底管道登陸段施工,采用陸對海定向鉆穿越方案施工周期約為70天,較原海底管道預(yù)挖溝回填方案節(jié)省工期約110天,節(jié)省費(fèi)用約3 000 萬元。該工程項(xiàng)目不僅降低對環(huán)境的影響,提高工程施工效率,且大幅降低了工程施工成本,具有重要的推廣價(jià)值和社會(huì)效益。