黎暉
(中鐵十五局集團物資有限公司,河南 洛陽471041)
鋼結構是指結構系統(tǒng)主要有鋼構件組成的一種結構形式,其特點為施工速度快,污染小,重量輕,強度高,抗震性強等。相比其他建筑結構,無論是結構性能、使用功能、經(jīng)濟效益、社會效益都具有較大優(yōu)越性。
開元樞紐互通式立體交叉鋼箱梁位于重慶市位于潼南縣榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)半邊街,鋼結構橋梁包括主線橋左右幅、A 匝道橋、B 匝道、C 匝道、D 匝道共六聯(lián)橋。主橋左幅采用28.65m+43m+23.35m三跨一聯(lián)的鋼箱梁;主橋右幅采用23.35m+43m+28.65m 三跨一聯(lián)的鋼箱梁;A、B、C、D 匝道鋼箱梁主梁采用25m+40m+25m 三跨一聯(lián)的鋼箱梁;鋼箱梁材質為Q345qC,均在加工場內分段預制,其中包含大量加勁肋與頂、底、腹板的連接。
通過改造焊接設備,提高焊接效率和單元件質量,降低成本。其具體如下:
2.1 施工要求:焊接量大、工期緊;
2.2 提高加勁肋與頂、底、腹板的焊接質量對鋼箱梁整體質量起著重要作用;
2.3 防止在制作頂、底、腹板單元件過程中大量的焊接導致鋼板變形;
2.4 完成質量目標:提高焊縫一次合格率,提高工作效率,降低生產(chǎn)成本。
本工程鋼箱梁制作過程中含大量加勁肋與頂、底、腹板角焊縫,共計59660 米。
3.1 二保焊人工焊接工時及特點。按一個焊工每小時焊接10米,8 小時為一個工時計算,一個工時可焊接80 米,共需要59660÷80=745.75 工時。人工焊接速度慢,需安排大量焊工,場地攤鋪面大,占用大量車間場地,人工成本高,由于人的長期作業(yè)不穩(wěn)定因素較高,易出現(xiàn)氣孔咬邊等缺陷,且外觀成型較差。
3.2 埋弧焊焊接臺班及特點。按每臺埋弧焊配備一名焊工,每小時焊接76 米,8 小時為一個臺班計算,一個臺班可焊接608 米,共需要59660÷608=98.12 臺班。焊接質量及外觀良好,但因頂、底、腹板尺寸較大,門式埋弧焊不能滿足焊接空間要求,需要制作反變形胎架,且每焊完一道焊縫需調整角度等,準備時間相對耗費過多,設定為106 臺班,工期較長,設備成本較高。
為提高焊縫質量及焊接效率,確保焊縫質量一次成優(yōu),結合質量、工期、成本等因素,綜合二保焊及埋弧焊的特點,將反變形胎架與二保焊相結合,改造成反變形胎架自動焊設備,對頂、底、腹板單元件的角焊縫進行焊接。
以本項目頂、底、腹板單元件制作周期為30 天計算,分析各類焊接方法。
5.1 二保焊焊接配置。人員配置:745.75 工時÷30 天÷2 班=12.43 人,即13 人。設備配置:二氧化碳保護焊機13 臺。該配置為連續(xù)施工配置,即需在30 天內,兩班倒,需保證每天鋪展13 人同時焊接頂、底、腹板單元件的場地同時施焊,在實際生產(chǎn)中為保證工期在后期必須追加人員及設備,且該方案施工將占用大量加工場地,影響其他作業(yè)有序開展。
5.2 埋弧焊配置。人員配置:98.12 臺班÷30 天÷2 班=1.64 人,即2 人。設備配置:埋弧焊機2 臺。該配置為連續(xù)施工配置,兩班倒,需配備2 臺埋弧焊機,且單獨使用埋弧焊機易導致單元件變形,且每焊完一道焊縫需不斷調整焊接角度,耗費時間。結合二保焊與埋弧焊特點,綜合兩者優(yōu)點,將二氧化碳保護焊機改造為自動焊,且同時多個焊槍同時施焊,既能將焊接速度提高,保證工期,又能保證達到埋弧焊的焊接質量,同時降低成本,減少場地占用。
根據(jù)鋼箱梁制作圖紙,將焊機設立為6 臺,即滿足6 焊槍同時施焊。行進速度與埋弧焊基本一致,理論上施焊效率為埋弧焊的3倍,需59660÷304÷6=32.71 臺班,考慮到部分頂、底、腹板上只存在4 或5 條加勁肋,施焊過程中會有閑置焊機的情況,預計需36 臺班,每臺班配備2 名焊工可滿足施焊作業(yè)。
7.1 設備的安裝。根據(jù)實際焊接組件尺寸及設備配置需求,制作特制龍門架,安裝氣缸、變頻器、焊劑回收機、漏電保護、空氣開關等,連接空壓機,接通線路形成操控平臺,在龍門架上架設焊機并將焊槍固定于氣缸,并根據(jù)焊接組件,制作胎架。主要設備清單及安裝情況如表1,圖1。
7.2 設備的運行。通過操控平臺,啟動電源,通過氣缸調節(jié)焊槍位置,調節(jié)焊機的電流電壓和送絲速度,以氣動電磁閥、節(jié)流閥等控制焊劑的流量和速度,經(jīng)龍門架的行進控制焊接速度,形成焊接。焊接過程中,需配備2 名焊工根據(jù)焊接情況實時對各種參數(shù)進行調整以及監(jiān)控焊機狀況,并額外配備一臺焊機,對出現(xiàn)缺陷情況進行處理,以保證焊接質量。
7.3 焊接的試焊。初步焊接參數(shù)設定為電流200A,電壓25V,焊接速度0.8m/min,經(jīng)試焊接后,焊縫成型較差,主要缺陷表現(xiàn)為:輕度咬邊、燒傷母材、焊腳不足、不美觀。
7.4 設備參數(shù)調試。經(jīng)幾番調試參數(shù)確定為電流180A,電壓23V,焊接速度0.5m/min 后,極大部分焊縫質量達到要求,但會有個別輕微缺陷情況,經(jīng)配備的2 名焊工及時微調參數(shù)并人工補焊,可滿足質量要求,且焊縫整體情況良好,無明顯咬邊,極少出現(xiàn)母材燒傷現(xiàn)象,焊腳高度達到要求,且焊縫成型美觀,見圖2。
表1 多焊槍半自動焊改造主要設備清單
圖1
圖2
按最終確定的焊接速度0.5m/min 計算,理論焊接臺班為:59660m÷0.5m/min÷60min÷6 焊槍÷8h=41.43 臺班。理論焊接時間為:41.43 臺班÷2 班=20.72 天,即21 天。而事實上,制作期間不可能達到不間歇施焊,且中間還有更換焊件等時間損耗,實際上整個焊接過程達到了25 天,提前完成工期,但無論哪種方式,上述情況都存在,本文只計算理論臺班,又考慮到一些焊件只能同時施焊4 或5 道焊縫,綜上所述,改造設備所需臺班設定為44 個臺班,每個臺班配備2 名焊工。與二保焊人工焊相比較,改造設備增加了大量投入;但節(jié)省了大量人工,若要達到改造設備的焊接工期效果,需長期配備13 名焊工方能達到;焊縫一次合格率可達到99%以上,較人工焊優(yōu)異,且焊縫外觀成型美觀。和埋弧焊相比較,外觀質量與埋弧自動焊基本一致,設備投入相較一臺埋弧焊機而言,要略多,但改造后設備工期效果要縮短了一倍多,且節(jié)省了部分人工。
為更直觀了解,三者差異對比如圖3。
圖3
綜合二保焊機與埋弧焊機的優(yōu)點,改造設備能夠大大提高了角焊縫的焊接效率,同時保證了加勁肋與主板的角焊縫焊接質量與外觀,并且較大的降低了施工成本,且鋼箱梁結構大同小異,頂、底、腹板單元件基本都是縱向加勁肋形式,改造設備適用于絕大多數(shù)鋼箱梁頂、底、腹板單元件焊接,具有重復利用性。
9.1 技術效益。更深入的了解了各種焊接設備的優(yōu)缺點,開闊了焊接設備的創(chuàng)新思路,對今后類似情形的焊接工作有較大借鑒價值。
9.2 經(jīng)濟效益。本文只計算差異成本,忽略其他差異不大條件。
9.2.1 二保焊手工焊。以同等焊接工期計算,需13 臺焊機,且占用大量焊接場地。設備:7860 元/臺×13 臺=102180 元;人工費:745.75 工 時×300 元/ 工 時=223725 元;總 成 本:102180+223725=325905 元;9.2.2 埋弧焊自動焊。以同等焊接工期計算,需2 臺設備并制作同等胎架。設備:(125000+46000)×2=342000 元;人工費:106 工時×300 元/工時=31800 元;總成本:282000+31800=373800 元;9.2.3 多焊槍改造自動焊;每工時需配備2 名焊工。設備:179366 元(見設備清單);人工費:44工 時×2 ×300 元 / 工 時 =26400 元; 總 成 本:179366+26400=205766 元。
9.3 社會效益:通過設備改造,保證了工程角焊縫焊接質量、縮短了工期,展現(xiàn)了改造能力,獲得業(yè)主的好評,樹立了公司形象。
通過實踐證明,拓展發(fā)散創(chuàng)新思維,采取行之有效的施工措施,能夠取得更加良好的施工效果。同時也暴露出技術的不完善會增加很多無用功,費時費力。只有不斷積累經(jīng)驗,培養(yǎng)多方面人才,科學規(guī)劃,勇于創(chuàng)新,才能創(chuàng)造出更高的經(jīng)濟、社會效益,企業(yè)才能屹立在世界,展望未來。