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水泥生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)電能消耗指標分析

2020-10-30 03:35狄東仁孟軍肖靜
水泥技術(shù) 2020年5期
關(guān)鍵詞:冷機電耗預(yù)熱器

狄東仁,孟軍,肖靜

1 概況

水泥生產(chǎn)過程是典型的高耗能過程,其中電能消耗在產(chǎn)品能耗和生產(chǎn)成本中占比很大,電耗指標代表了生產(chǎn)線的綜合技術(shù)水平,燒成系統(tǒng)電耗更是水泥廠標志指標之一。經(jīng)過對水泥生產(chǎn)線工藝過程及裝備技術(shù)長期的深入研究、精心設(shè)計和精細管理,我公司執(zhí)行的項目在技術(shù)指標及節(jié)能環(huán)保方面均取得了優(yōu)異成績。在近期執(zhí)行完成的國內(nèi)某大型水泥集團EPC總承包項目的性能考核中,燒成系統(tǒng)電耗16.6kW·h/t熟料,熟料綜合電耗37kW·h/t熟料,達到了國際先進水平。本文根據(jù)此項目燒成系統(tǒng)各主要設(shè)備的電耗考核結(jié)果,分析了電耗指標的構(gòu)成及燒成系統(tǒng)優(yōu)化改進的措施。

2 燒成系統(tǒng)電耗考核結(jié)果

本項目生產(chǎn)線規(guī)模為5 000t/d,正常產(chǎn)量下燒成系統(tǒng)電耗平均為16.6kW·h/t熟料,考核范圍包括生料出庫至熟料入庫的整個熟料燒成過程。主要包括生料入窯計量與輸送、預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)、窯尾高溫風(fēng)機、回轉(zhuǎn)窯、熟料冷卻機、熟料冷卻廢氣處理、煤粉計量與輸送等系統(tǒng),不包括窯尾排風(fēng)機。其中,高溫風(fēng)機、篦冷機冷卻風(fēng)機和窯頭排風(fēng)機電耗是影響燒成系統(tǒng)電耗的關(guān)鍵,一般占到系統(tǒng)電耗的60%以上,這幾個主要風(fēng)機的電耗低,體現(xiàn)出燒成系統(tǒng)電耗指標先進,其他設(shè)備(如窯主機)電耗和低壓設(shè)備電耗變化不大。具體電耗如表1所示。

從表1可以看出,該項目燒成系統(tǒng)電耗優(yōu)于國內(nèi)一般水平,比一般水平電耗少5kW·h/t熟料以上,其中高溫風(fēng)機的節(jié)電效果最為顯著。

3 燒成系統(tǒng)先進電耗指標的分析

下面對影響燒成系統(tǒng)電耗指標的關(guān)鍵設(shè)備——高溫風(fēng)機、篦冷機及冷卻風(fēng)機和窯頭排風(fēng)機的電耗逐項進行分析。

3.1 高溫風(fēng)機電耗

眾所周知,高溫風(fēng)機電耗是衡量預(yù)熱器系統(tǒng)技術(shù)水平的關(guān)鍵指標之一,其運行電耗由風(fēng)機進口風(fēng)量、壓力和風(fēng)機的運行效率決定,直接與預(yù)熱器C1出口風(fēng)量、壓力及含塵濃度有關(guān)。本項目采用了工藝先進、技術(shù)成熟的窯尾6級預(yù)熱器系統(tǒng),使高溫風(fēng)機電耗僅為3.7kW·h/t熟料,優(yōu)于國內(nèi)一般水平,比一般水平電耗少2kW·h/t熟料以上,優(yōu)勢明顯。

(1)預(yù)熱器系統(tǒng)降阻效果顯著

經(jīng)過多年深入研究,我公司研制出了先進的低渦流6級預(yù)熱器系統(tǒng),取得了低阻高效的顯著效果。6級預(yù)熱器系統(tǒng)出口壓力與傳統(tǒng)5級低阻型預(yù)熱器系統(tǒng)基本相當(dāng)甚至更低,對降低風(fēng)機電耗起到了決定作用。

(2)預(yù)熱器出口廢氣量低

6級預(yù)熱器系統(tǒng)具有良好的燃燒換熱性能,熱耗低于93kg標煤/t熟料,因此,預(yù)熱器出口廢氣量較低。同時,高溫風(fēng)機按C1出口O2含量<2%控制拉風(fēng),避免拉大風(fēng),嚴格控制安裝和耐火澆注料施工,減少系統(tǒng)漏風(fēng)和散熱,標定C1出口風(fēng)量達到了1.2~1.25m3(標)/kg熟料先進水平,風(fēng)量較常規(guī)低10%以上,也對降低風(fēng)機電耗起到了決定作用。

(3)預(yù)熱器分離效率高

標定C1出口含塵濃度~38g/m3(標),證明預(yù)熱器分離效率高達95%以上,減少了廢氣中飛灰?guī)ё叩臒崃?,在降低熱耗的同時,提高了高溫風(fēng)機的全壓運行效率。

從高溫風(fēng)機設(shè)備廠家提供的選型計算中可以看出,風(fēng)機全壓效率與含塵量關(guān)系很大,按含塵量60g/m3(標)修正后的全壓效率相比凈含塵量效率低2.4%~2.7%,見表2。含塵濃度越低,氣體密度也越低,風(fēng)機運行效率隨之提高,有助于降低風(fēng)機電耗。

(4)高溫風(fēng)機電耗計算

本項目與常規(guī)生產(chǎn)線高溫風(fēng)機計算電耗對比如表3所示。

本項目高溫風(fēng)機入口風(fēng)量、風(fēng)壓較常規(guī)生產(chǎn)線明顯降低,廢氣中含塵濃度也較低,因此提高了風(fēng)機運行效率,電耗3.7kW·h/t熟料,節(jié)電效果顯著。

(5)高溫風(fēng)機選型特點

設(shè)備廠商提供的高溫風(fēng)機選型參數(shù)見表2。

從表2可以看出,高溫風(fēng)機的設(shè)計選型分為窯尾SP鍋爐開和鍋爐關(guān)兩種狀態(tài)。每種狀態(tài)又按工作狀態(tài)和設(shè)計選型提供了兩組參數(shù),以便風(fēng)機廠商選型時在鍋爐開的長期工況點上達到效率最佳,同時又能滿足不同工作狀態(tài)的運行,并留出一定的富余系數(shù),滿足企業(yè)提產(chǎn)需求。廠商提供的風(fēng)機選型,實現(xiàn)了鍋爐開這種長期工況點下全壓效率均達到85%以上的理想效率水平。按介質(zhì)含塵量60g/m3(標)修正后全壓效率均>82%,筆者按介質(zhì)含塵量38g/m3(標)換算,估算全壓效率應(yīng)>83%。采用變頻調(diào)速,能使鍋爐開的兩種狀態(tài)風(fēng)機效率相差不大,基本達到了最佳,對照高溫風(fēng)機的電耗考核結(jié)果和工況參數(shù),可以推測此臺風(fēng)機的實際運行效率在83%以上,說明風(fēng)機設(shè)計、制造均較為先進。

表1 燒成系統(tǒng)考核時主要設(shè)備電耗,kW·h/t熟料

表2 高溫風(fēng)機選型參數(shù)表

因此,在設(shè)計過程中,風(fēng)機的選型參數(shù)應(yīng)包括長期、短期工況運行和設(shè)計選型參數(shù),以便風(fēng)機廠商了解風(fēng)機的實際運行狀態(tài),選擇合適的高效風(fēng)機。

3.2 篦冷機及冷卻風(fēng)機電耗

本項目采用了我公司自主開發(fā)的第四代中置輥破篦冷機,運用了新型篦板、篦床分區(qū)供風(fēng)、薄料層、中置輥破前移等一系列先進技術(shù)。

篦冷機電耗主要取決于冷卻風(fēng)機,在單位熟料冷卻風(fēng)量1.9m3(標)/kg的條件下,只能通過降低供風(fēng)壓力來降低風(fēng)機電耗。由于第四代篦冷機實現(xiàn)了較薄料層操作,料層厚度降低了100mm,使得篦床通風(fēng)阻力降低,風(fēng)室風(fēng)壓降低約10%,電耗降低>10%約0.6kW·h/t熟料,達到了篦冷機電耗<5.5kW·h/t熟料的顯著節(jié)能效果。本項目篦冷機冷卻風(fēng)機單位熟料裝機功率為6.9kW/t熟料,一般項目為7.0~9.0kW/t熟料,具體對比見表4。

根據(jù)篦冷機冷卻風(fēng)機工作狀態(tài),將需要經(jīng)常調(diào)整的后幾室冷卻風(fēng)機采用變頻調(diào)速,挖掘節(jié)電潛力;將基本全開、幾乎不需要調(diào)節(jié)的前幾室風(fēng)機采用固定調(diào)速,減少了變頻器自身~5%的電能損失。

表3 高溫風(fēng)機計算電耗對比

表4 篦冷機冷卻風(fēng)機裝機功率及電耗對比

表5 窯頭排風(fēng)機參數(shù)及電耗計算對比

表6 風(fēng)機廠商提供的窯頭排風(fēng)機選型參數(shù)表

3.3 窯頭排風(fēng)機電耗

窯頭排風(fēng)機電耗主要與風(fēng)機入口風(fēng)量和壓力有關(guān),入口壓力受AQC鍋爐阻力和袋收塵器阻力的影響,本文不討論AQC鍋爐阻力。

窯頭采用了我公司提供的新型低壓脈沖袋收塵器,利用CFD技術(shù)對此袋收塵器及其進出口連接風(fēng)管進行了氣流分布優(yōu)化,使收塵器及連接管道內(nèi)部風(fēng)速均勻;根據(jù)氣體性質(zhì),選用了合適的覆膜濾料,對袋收塵器換袋結(jié)構(gòu)進行了改進,將漏風(fēng)率控制在3%以下。生產(chǎn)線投產(chǎn)后,此袋收塵器運行穩(wěn)定,標定窯頭排風(fēng)機進口風(fēng)量~1.02m3(標)/kg熟料,進出口壓差~530Pa,實現(xiàn)了粉塵超低排放。本項目與常規(guī)生產(chǎn)線窯頭排風(fēng)機參數(shù)及電耗計算對比見表5。

窯頭排風(fēng)機的設(shè)計選型與高溫風(fēng)機類似,分為窯頭AQC鍋爐開和鍋爐關(guān)兩種狀態(tài),每種狀態(tài)又按工作狀態(tài)和設(shè)計選型提供了兩組參數(shù),以便風(fēng)機廠商選型時在鍋爐開的長期工況點上達到效率最佳,并留出一定的富余系數(shù),滿足提產(chǎn)需求。廠商提供的風(fēng)機選型實現(xiàn)了在鍋爐開的長期工況點下全壓效率86.8%的理想結(jié)果,由于采用變頻調(diào)速,各種狀態(tài)全壓效率均>86%。風(fēng)機廠商提供的窯頭排風(fēng)機選型參數(shù)見表6。

對照此臺風(fēng)機的考核結(jié)果和工況參數(shù),該風(fēng)機的實際運行效率應(yīng)在86%左右高效運行,與設(shè)計基本一致。此臺風(fēng)機的效率很高,選型非常理想,較一般風(fēng)機效率高出~6%。

4 結(jié)語

項目先進的電耗指標反映出我公司在燒成系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)達到了國際先進水平。隨著水泥行業(yè)對資源節(jié)約、節(jié)能環(huán)保的要求越來越高,以及市場競爭的加劇,圍繞水泥行業(yè)核心技術(shù)燒成系統(tǒng),在降低能耗、提高熱回收效率和減少排放等方面,仍需持續(xù)深入研究和優(yōu)化改進;對于影響電耗的關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)機等,還應(yīng)精準設(shè)計選型,提高風(fēng)機效率;喂料、喂煤等輔機設(shè)備和環(huán)節(jié)均有改進和提升的空間,需要精益求精挖掘潛力。只有不斷創(chuàng)新、改進技術(shù),才能實現(xiàn)水泥行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。

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