王路明,華 超,徐連春(南京凱盛國(guó)際工程有限公司,江蘇 南京 210036)
隨著環(huán)保限排指標(biāo)的日益嚴(yán)格,水泥行業(yè)窯爐脫硝將成為環(huán)保的重點(diǎn)治理領(lǐng)域之一,要求氮氧化物排放量(標(biāo)況下)將從320 mg/m3降至100 mg/m3以下,因此,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)高效的煙氣脫硝技術(shù)已成為水泥行業(yè)的迫切需求。
目前,市場(chǎng)上流行的低氮燃燒和傳統(tǒng)的SNCR脫硝技術(shù)均不能滿足嚴(yán)格的排放要求;而近幾年熱門的SCR脫硝技術(shù)在河南等某些水泥廠雖已付諸工程,但普遍存在催化劑堵塞中毒等問題,且投資高昂,效果均不理想;本文介紹一種新型的小流量、多噴點(diǎn)的SNCR脫硝技術(shù)路線,取代傳統(tǒng)脫硝技術(shù),并在西南某水泥生產(chǎn)線得到驗(yàn)證,成功將氮氧化物排放量(標(biāo)況下)降到100 mg/m3以下。
(1)在窯尾框架附近新建SNCR脫硝廠房。
(2)經(jīng)過理論計(jì)算和實(shí)驗(yàn)?zāi)M,在分解爐鵝頸管和C6預(yù)熱器上多點(diǎn)布置一定數(shù)量的噴槍。
(3)采用可自動(dòng)調(diào)節(jié)深入爐膛長(zhǎng)度的雙流體霧化噴槍。
(4)采用智能化專家系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控氮氧化物排放量并對(duì)噴氨量進(jìn)行及時(shí)快速地調(diào)節(jié)。
將20%的氨水溶液輸送至溶液儲(chǔ)存罐;儲(chǔ)存罐的氨水溶液通過加壓泵送入窯尾框架預(yù)熱器,噴入的氨水溶液與煙氣中的NOx發(fā)生氧化還原反應(yīng),將NOx還原成氮?dú)夂退?,可較大幅度地削減NOx的排放;出加壓泵的氨水溶液進(jìn)入流量調(diào)節(jié)閥和流量計(jì),經(jīng)計(jì)量的氨水溶液進(jìn)入脫硝噴嘴,在噴嘴內(nèi)與壓縮空氣混合,霧化后噴入爐膛進(jìn)行脫硝反應(yīng)。脫硝噴嘴的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)保證使氨水溶液具有良好的霧化效果。工藝流程圖見圖1。
圖1 脫硝系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖
與傳統(tǒng)的SNCR脫硝系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)不僅包括溶液儲(chǔ)存罐,輸送泵站,加壓泵站,吸氨槽,噴淋系統(tǒng)等設(shè)備,還具有如下獨(dú)有的特點(diǎn)。
(1)安全環(huán)保。系統(tǒng)設(shè)置氨氣濃度報(bào)警儀與自動(dòng)噴淋裝置,當(dāng)車間內(nèi)氨氣濃度達(dá)到一定數(shù)值時(shí),氨氣濃度報(bào)警儀會(huì)自動(dòng)報(bào)警,并啟動(dòng)噴淋裝置,能夠迅速、有效降低車間內(nèi)氨氣濃度。
(2)多點(diǎn)布置。將SNCR脫硝的噴射點(diǎn)布置在分解爐鵝頸管、C6出口上升管道、C6進(jìn)口風(fēng)管等多個(gè)噴射點(diǎn),實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)脫硝。在C6旋風(fēng)筒處噴射還原劑的圓周直徑大幅減小,使噴射的還原劑氨水和煙氣混合更為均勻,可降低NOx排放量。
(3)采用可調(diào)節(jié)小流量噴槍。為了達(dá)到氮氧化物排放目標(biāo),本項(xiàng)目采用小流量噴槍,將SNCR脫硝噴槍由大流量更換成小流量噴槍,霧化效果更好,并采用多點(diǎn)布置,增加噴射覆蓋面積,脫硝反應(yīng)更為充分?,F(xiàn)場(chǎng)噴槍安裝調(diào)試狀態(tài)見圖2和圖3。
圖2 噴槍安裝時(shí)狀態(tài)
圖3 噴槍霧化效果
(4)采用專家優(yōu)化系統(tǒng)。采用SNCR脫硝專家智能系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)NOx的實(shí)時(shí)自動(dòng)控制,減少操作員勞動(dòng)強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)卡邊操作,提升邊際效益,減少企業(yè)氨水消耗,增加企業(yè)效益。
在脫硝系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行前,需完成整個(gè)系統(tǒng)的試車工作,如電氣設(shè)備打點(diǎn)調(diào)試和清水試車等工作;備好20%的氨水溶液,并輸送至儲(chǔ)液罐。
該生產(chǎn)線分解爐鵝頸管處安裝8只噴槍,C6A、C6B出口管道各安裝12只噴槍,進(jìn)口管道各安裝2只噴槍,共36支噴槍。在調(diào)試過程中,為驗(yàn)證不同噴射點(diǎn)的綜合脫硝效果,進(jìn)行了如下實(shí)驗(yàn):
(1)實(shí)驗(yàn)1(24支噴槍運(yùn)行):僅打開C6A、C6B出口管道的各12只噴槍;
(2)實(shí)驗(yàn)2(16支噴槍運(yùn)行):打開C6A、C6B出口管道的各6只噴槍,進(jìn)口管道的各2只噴槍;
(3)實(shí)驗(yàn)3(36支噴槍運(yùn)行):打開安裝的所有噴槍;
為了便于對(duì)比,將“28支噴槍運(yùn)行:打開C6A、C6B出口管道的各12只噴槍,進(jìn)口管道的各2只噴槍”定為基準(zhǔn)。以上3種實(shí)驗(yàn)方案分別與基準(zhǔn)對(duì)比,數(shù)據(jù)詳見表1。由表1實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,該生產(chǎn)線在上述3個(gè)方案中,實(shí)驗(yàn)1狀態(tài)時(shí)脫硝效果最好,并且節(jié)約氨水使用量近10%,具有經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。因此,在后續(xù)脫硝系統(tǒng)運(yùn)行過程中將噴射位置定在C6出口管道處。
表1 初期實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
后續(xù)生產(chǎn)線經(jīng)過一段時(shí)間的摸索和總結(jié),燒成系統(tǒng)的各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)得以優(yōu)化。再次對(duì)SNCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)測(cè),得到表2數(shù)據(jù)。
表2 后期監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
通過對(duì)西南某5 000 t/d熟料生產(chǎn)線SNCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)行多種實(shí)驗(yàn)方案對(duì)比,得到最佳的氨水噴射點(diǎn)。在后期燒成系統(tǒng)調(diào)試優(yōu)化后,實(shí)際監(jiān)測(cè)得到運(yùn)行數(shù)據(jù)證明,該脫硝方案能夠滿足氮氧化物低于標(biāo)況下100 mg/m3的超低排放要求。