張晶濤 聶倩楠
摘要 ?時速250公里標(biāo)準(zhǔn)動車組系列牽引電機(jī)在檢修過程中,永濟(jì)公司發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)軸與轉(zhuǎn)向架連接螺紋M42經(jīng)常有不同程度損壞,為保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度,合理解決這一問題,分析了造成螺紋損壞的原因,探討修復(fù)方法,并對其進(jìn)行工藝驗(yàn)證。
關(guān)鍵詞 ?螺紋 退軸 換軸 轉(zhuǎn)軸檢查
1. 電機(jī)概況
中車永濟(jì)電機(jī)公司為250公里速度級動車組研制生產(chǎn)的某型號電機(jī),最高使用轉(zhuǎn)速6120r/min,電機(jī)為臥式、雙軸承的全疊片鼠籠式三相異步牽引電動機(jī),四極三相制,防護(hù)式強(qiáng)迫通風(fēng)結(jié)構(gòu),于2013年9月上線運(yùn)行。
該電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)軸由高強(qiáng)度的鍛造合金鋼(42CrMo)制成,軸伸為1:10錐度,轉(zhuǎn)子鐵心熱套在轉(zhuǎn)軸上,通過螺紋緊配合和鐵心鍵傳遞扭矩,螺紋為M42(右旋)。
2. 螺紋損傷情況及原因分析
隨著線路增多、運(yùn)行速度提高、運(yùn)行里程增加,電機(jī)陸續(xù)進(jìn)入高級檢修的首輪三級修修程,永濟(jì)電機(jī)公司在檢修過程中發(fā)現(xiàn),電機(jī)轉(zhuǎn)子傳動端軸頭M 42螺紋第1~10扣有不同程度磨損、爛牙或缺肉情況,具體情況如圖1所示:
造成螺紋損傷的原因可能有以下幾方面:
1)配屬車輛運(yùn)行線路路況復(fù)雜,多屬于山地、爬坡路段,彎道多、負(fù)載大、路線崎嶇,列車運(yùn)行時轉(zhuǎn)軸受到不同方向、大小不一的力矩的影響,對螺紋產(chǎn)生疲勞破壞;
2)轉(zhuǎn)軸與聯(lián)軸節(jié)連接時涂抹螺紋緊固膠、密封脂等,可以有效改善螺紋的接觸表面應(yīng)力狀態(tài),但在操作過程中涂抹方法不當(dāng)、密封脂或緊固劑用量不均等,造成螺紋嚙合時干摩擦或黏合過緊,增加了摩擦系數(shù),在檢修拆卸過程中敲擊、拔拉等拆卸方法不當(dāng),容易造成螺紋磨損;
3)螺栓緊固過程中的齒面接觸壓力直接受緊固扭矩的影響,緊固力矩越大,齒面接觸壓力越高,有效螺紋處接觸應(yīng)力越大,因此現(xiàn)場操作緊固螺栓時的過扭矩現(xiàn)象易造成螺紋磨損;
4)緊固螺栓時上扣速度過快,特別是開始引扣時,公母螺紋沒有達(dá)到正常嚙合狀態(tài),其牙齒相互干涉,造成螺紋面的擠壓塑性變形;另外,上扣速度過快產(chǎn)生的熱量不易散發(fā),使螺紋摩擦金屬面軟化,也會造成螺紋磨損;
5)動車組長期運(yùn)行,螺紋強(qiáng)度、韌性、防腐性能下降,難免會造成螺紋磨損。
3. 解決方法
對于磨損不嚴(yán)重的轉(zhuǎn)軸螺紋,把磨損處清理干凈后,通??刹捎煤感薹?、攻絲等方法修復(fù);對于磨損嚴(yán)重的螺紋,需更換轉(zhuǎn)軸。轉(zhuǎn)軸材料為特殊合金鋼,加工工藝復(fù)雜,加工成本高、周期長,庫存量少,工期緊張,生產(chǎn)任務(wù)重,為了不影響檢修電機(jī)的正常交付,同時為了降低檢修電機(jī)的生產(chǎn)成本,需尋求更好的解決方法。
查圖發(fā)現(xiàn),該系列下三種型號牽引電機(jī)新結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子與舊結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子的圖號、結(jié)構(gòu)、材料等一致,且有成熟的電機(jī)更換轉(zhuǎn)軸工藝技術(shù)、完備的工裝模具等支持,可以考慮將兩種型號電機(jī)或新舊結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)軸互相替換,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)軸復(fù)用。
4. 工藝驗(yàn)證
4.1 轉(zhuǎn)子退軸
1)選取I型號電機(jī)轉(zhuǎn)子(報(bào)廢轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)軸狀態(tài)合格),II型號電機(jī)新結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子(報(bào)廢轉(zhuǎn)子,鐵芯狀態(tài)合格)、舊結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子(報(bào)廢轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)軸狀態(tài)合格),檢查轉(zhuǎn)軸接觸面、H值符合要求。
2)用機(jī)床對轉(zhuǎn)軸狀態(tài)合格的轉(zhuǎn)子鐵芯進(jìn)行切割,為確保不損傷轉(zhuǎn)軸,切割至距轉(zhuǎn)軸2-3mm處;對鐵芯狀態(tài)合格的轉(zhuǎn)子則直接上工裝退軸。
3)退軸:安裝并擰緊轉(zhuǎn)子鐵芯退軸工裝;在油壓機(jī)平臺中心放置退壓軸底座;將轉(zhuǎn)軸傳動端朝下吊放在鐵芯墊塊上,軸伸端穿入鐵芯墊塊與退壓軸底座孔;油壓機(jī)持續(xù)加壓(壓力不超過60T),直至轉(zhuǎn)軸退出。
4)將轉(zhuǎn)子鐵芯吊放在鋪有橡膠墊的總裝架上,退出的轉(zhuǎn)軸放置在橡膠板上,保證轉(zhuǎn)軸之間不會有磕碰,檢查轉(zhuǎn)軸外觀,要求無嚴(yán)重拉傷,對轉(zhuǎn)軸接觸面部位、軸頭M42螺紋安裝防護(hù)工裝。
4.2 復(fù)用轉(zhuǎn)軸檢查
檢查轉(zhuǎn)軸各部位外觀,無磕碰、無高點(diǎn)毛刺等。將轉(zhuǎn)軸平穩(wěn)吊運(yùn)在動平衡機(jī)上,安裝百分表,緩慢轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)軸,觀測記錄百分表讀數(shù),要求小于等于0.05mm。
用外徑千分尺檢測記錄轉(zhuǎn)軸傳動端、非傳動端軸承位尺寸,工藝標(biāo)準(zhǔn)為:傳動端軸承位尺寸 mm;非傳動端軸承位尺寸 mm。
目視檢查轉(zhuǎn)子鐵心外觀,無磕碰;檢查轉(zhuǎn)子鐵心與轉(zhuǎn)軸配合面,無拉傷、手摸無高點(diǎn)毛刺。用內(nèi)徑千分尺檢測傳動端鐵心壓板位、非傳動端鐵心壓板位、鐵心位尺寸。工藝標(biāo)準(zhǔn)為:傳動端鐵心壓板位尺寸 mm;非傳動端軸承位尺寸 mm;鐵心位尺寸 mm。
通過對比上述檢測結(jié)果,對退出的8根復(fù)用的轉(zhuǎn)軸尺寸檢測,各項(xiàng)數(shù)據(jù)均符合圖紙要求。
4.3 復(fù)用轉(zhuǎn)軸和新結(jié)構(gòu)鐵芯熱套
按照工藝要求,將復(fù)用轉(zhuǎn)軸與報(bào)廢新結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子鐵芯(報(bào)廢的新結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子拆卸轉(zhuǎn)軸后的鐵芯),或與新造新結(jié)構(gòu)鐵芯熱套。
1) 檢查轉(zhuǎn)子鐵心通風(fēng)孔與傳動端鐵心壓板、非傳動端鐵心壓板通風(fēng)孔對齊,檢查傳動端鐵心壓板、非傳動端鐵心壓板與鐵心鍵槽是否對齊,如有錯位需轉(zhuǎn)動鐵心壓板對齊。
2)將轉(zhuǎn)子鐵心放入烘箱,加熱到180±5℃,保溫3-4小時;將迭壓墊圈放在油壓機(jī)平臺上,將轉(zhuǎn)軸放在墊圈孔內(nèi),將加熱好的鐵心從烘箱吊處,迅速熱套在轉(zhuǎn)軸上。
3)油壓機(jī)加壓約15-20T,將鐵心壓緊,保壓至鐵心與轉(zhuǎn)軸溫度一致,卸壓;吊出鐵心,檢查確認(rèn)傳動端壓板與轉(zhuǎn)軸止動臺階之間間隙≤0.05mm,如果傳動端壓板與轉(zhuǎn)軸止動臺階之間間隙>0.05mm,則重新加壓,直到符合要求為止。
4)鐵心冷卻后,對稱、均勻拆除拉桿螺栓,將退軸工裝與轉(zhuǎn)子鐵心分離,將熱套好的轉(zhuǎn)子平穩(wěn)放置在橡膠墊上,在整個操作過程中保護(hù)好轉(zhuǎn)子導(dǎo)條、端箍及鐵心,防止出現(xiàn)磕碰傷。
4.4 熱套后的轉(zhuǎn)子檢測
1)外觀檢查:
對熱套后的轉(zhuǎn)子進(jìn)行外觀檢查,傳動端鐵心壓板、非傳動端鐵心壓板應(yīng)無變形、無裂紋;檢查轉(zhuǎn)子導(dǎo)條、端箍及鐵心應(yīng)無明顯磕碰傷、軸錐面無觸感傷痕;檢查傳動端鐵心壓板通風(fēng)孔、非傳動端鐵心壓板通風(fēng)孔與鐵心通風(fēng)孔無明顯錯位。
2)尺寸檢測:
用塞尺檢測傳動端壓板與轉(zhuǎn)換止動臺階之間間隙,要求≤0.05mm。
3)徑向跳動量檢測
將轉(zhuǎn)子平穩(wěn)吊運(yùn)至動平衡機(jī)上,安裝百分表,檢測轉(zhuǎn)軸軸伸中部徑向跳動量,以轉(zhuǎn)子兩端軸承位為基準(zhǔn),軸伸中部徑向跳動量應(yīng)<0.05mm。
5 結(jié)論
通過對I型電機(jī)轉(zhuǎn)子、II型電機(jī)舊結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子、新結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)軸報(bào)廢退出,并將復(fù)用轉(zhuǎn)軸與鐵心熱套后,檢測轉(zhuǎn)軸尺寸、鐵心的相關(guān)尺寸、數(shù)據(jù)均符合圖紙工藝要求。因此,復(fù)用轉(zhuǎn)軸方案可行,該換軸方案已在動車組檢修時實(shí)施,后續(xù)需進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
此方案一方面降低了動車組牽引電機(jī)的檢修成本,壓縮了檢修周期,另一方面在質(zhì)量保證和行車安全上提供了較為可靠的依據(jù),為后續(xù)其他部件大螺紋的檢修提供了參考,具有一定的指導(dǎo)意義。
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