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注水系統(tǒng)節(jié)能措施研究與挖潛

2020-10-27 13:45:48張興波常超大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠
石油石化節(jié)能 2020年10期
關(guān)鍵詞:注水泵單耗軸瓦

張興波 常超(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)

油田的注水開發(fā)系統(tǒng)是一個比較重要的系統(tǒng),這一系統(tǒng)是由多個部分共同組成的,每一個部分都相互連接并且相互作用,共同構(gòu)成的系統(tǒng)在整個注水開發(fā)的過程中占據(jù)了一個相當(dāng)重要的地位[1]。某油田采用分壓注水、注水泵匹配提質(zhì)增效、注水站避峰填谷的措施降低能耗[2]。另外,某油田提出停運區(qū)塊內(nèi)1 座注水站及1 座深度污水站結(jié)合高低壓注水管網(wǎng)連通性確定優(yōu)化方式[3]。

1 現(xiàn)狀

某注水站自投產(chǎn)以來保持外輸水驅(qū)井排,2007 年開始增加三元井排,目前注水站注水泵5臺運2備3,外輸水驅(qū)三元井排,日耗電量86 509 kWh,日注水量14967m3,單耗5.72kWh/m3。

由表1 可知,注水泵效率不高,平均泵效為76%?,F(xiàn)場通過對電動機溫度進(jìn)行錄取發(fā)現(xiàn),電動機溫度高,導(dǎo)致冷卻水更換頻繁,增加用水量,最大用水量為833 m3/d。通過計算得出,注水泵軸功率升高,注水單耗上升,增加用電量,最高單耗為5.72 kWh/m3。

表1 注水泵泵效統(tǒng)計

2 注水系統(tǒng)簡介

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,經(jīng)過一系列的完善之后, 當(dāng)前的地面注水系統(tǒng)形成了注水管網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)、污水處理系統(tǒng)等完善的設(shè)備,達(dá)到了油田開發(fā)的需求標(biāo)準(zhǔn)[4]。

2.1 工藝

注水站工藝流程如圖1 所示。深度污水單元、三元污水單元來水進(jìn)入注水罐,通過注水泵將罐內(nèi)污水外輸至水驅(qū)、三元驅(qū)井排,同時利用冷卻水系統(tǒng)對注水電動機進(jìn)行冷卻,利用潤滑油對軸瓦進(jìn)行潤滑。

圖1 注水站工藝流程

2.2 生產(chǎn)

伴隨著油田的開發(fā),隨之而來的注采不平衡的問題日益嚴(yán)重。而注水站作為整個油田系統(tǒng)的能耗大戶,所用能耗日益提升,平均泵水單耗在5.72 kWh/m3左右,單耗過高,面對目前油田整體形勢,單耗過高問題需要妥善解決。針對以上問題提出三項措施降低注水系統(tǒng)能耗。

3 注水系統(tǒng)節(jié)能措施的研究與挖潛

3.1 調(diào)整優(yōu)化注水泵抬量與軸竄量

注水泵轉(zhuǎn)子在定子中必須有較好對中,否則會產(chǎn)生磨擦造成泵的振動。這種振動不會太大但泵效下降很快;因此,在泵的組裝過程中必須按標(biāo)準(zhǔn)將轉(zhuǎn)子與定子的對中調(diào)整好,將轉(zhuǎn)子的抬量調(diào)整到最佳,并盤車靈活[5]。注水泵抬量為注水泵運行過程中泵軸徑向移動的距離,注水泵竄量為注水泵運行過程中泵軸軸向往復(fù)運動的沖程。

3.1.1 軸瓦抬量測量

取下上下軸瓦,用百分表進(jìn)行測量,測量數(shù)值為總抬量。取下上瓦,用百分表法對軸徑向位移進(jìn)行測量,測量數(shù)值為上抬量,具體方法見圖2。

圖2 抬量測量

3.1.2 軸竄量測量

高壓離心泵運行中,當(dāng)導(dǎo)葉中心與葉輪中心正好對準(zhǔn)時,水泵的水力損失較小、效率較高是理想的經(jīng)濟(jì)運行狀態(tài)[6]。測量時將平衡盤卸下,裝上軸套用游標(biāo)卡尺法對軸軸向位移進(jìn)行測量,測量數(shù)值為總竄量抬量;將平衡盤裝上,再次進(jìn)行測量,測量數(shù)值為工作竄量,具體方法如圖3所示。

圖3 軸竄量測量示意圖

3.1.3 抬量與竄量的調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)與調(diào)節(jié)方式

軸瓦抬量:上抬量等于總抬量的二分之一減0.05 mm;軸竄量:工作竄量等于總竄量的二分之一減0.5 mm。抬量通過松緊一下頂絲讓瓦架和軸瓦上升或下落一點,竄量通過磨削平衡盤或加墊片增大或減小竄量。

3.1.4 現(xiàn)場試驗

通過以上操作方法,對目前運行的1#注水泵進(jìn)行現(xiàn)場試驗得出以下結(jié)論:頂絲需上調(diào)0.25 mm,平衡盤需加墊片0.4 mm。具體調(diào)節(jié)情況見表2。

表2 注水泵調(diào)節(jié)情況

對調(diào)節(jié)前后10 天的數(shù)據(jù)進(jìn)行錄取比對發(fā)現(xiàn),平均電動機溫度下降4 ℃,平均單耗下降0.25 kWh/m3,平均泵效提升3.1%。

3.1.5 抬量調(diào)整周期的摸索

通過對注水泵年運行數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析得出,年初調(diào)節(jié)后,2—11月泵效維持較為平穩(wěn),11 月后泵效降低,將調(diào)整周期設(shè)置為9個月。

3.2 繪制注水泵特性曲線,尋找最佳排量

3.2.1 錄入與計算注水泵的基本數(shù)據(jù)

離心泵的特征曲線可用H-Q曲線表示。為了控制離心泵的流量, 必須改變管路或泵的特征。管路特征曲線的改變可利用泵排出口閥門進(jìn)行調(diào)節(jié),泵特性曲線的改變可利用泵轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)節(jié)。并聯(lián)泵工作時,流量增大,是由管路特性的工作點發(fā)生變化引起的。當(dāng)采用調(diào)速泵時,水泵的流量與揚程的關(guān)系及流量與工作效率之間的關(guān)系隨轉(zhuǎn)速的改變而變化[7]。選擇1#注水泵分8次對注水泵的基礎(chǔ)信息進(jìn)行錄入,錄入結(jié)果注水泵基礎(chǔ)信息見表3。

表3 注水泵基礎(chǔ)信息

對錄取的注水泵電壓、電流、流量、泵壓等數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,通過公式(1)、(2)計算出軸功率、泵效[8],并繪制1#注水泵特性曲線(圖4),得出1#注水泵最佳流量;同時,應(yīng)用次方法計算出5臺注水泵最佳工作點泵效及流量見表4。

式中:η泵為注水泵效率,%;N有為注水泵有用功率,kW;N軸為注水泵軸功率,kW;N輸出為注水泵軸功率,kW;I為注水泵電動機電流,A;U為注水泵電動機電壓,V。

圖4 1#注水泵特性曲線

表4 注水泵最佳工作點泵效及流量

3.2.2 現(xiàn)場試驗

對運行的4#注水泵進(jìn)行實驗,每2 h 錄取注水泵數(shù)據(jù)。當(dāng)數(shù)據(jù)變化時,先通過曲線找出最佳排量,然后通過泵出口調(diào)節(jié)至最佳排量,最后計算當(dāng)天單耗與前1 天對比。平均單耗下降0.12 kWh/m3,耗電量下降1 289 kWh,年節(jié)約成本110余萬元。

3.3 安裝空氣換熱冷卻裝置,降低冷卻水用量

油田注水系統(tǒng)是油田投資的主要環(huán)節(jié)之一,強化注水管理、提高注水設(shè)備的運行效率對降低油田生產(chǎn)成本有重要意義[9]。冷卻效果差,會導(dǎo)致冷卻水需求量增加,冷卻水泵負(fù)荷增大,電動機溫度過高,影響安全運行[10]。

3.3.1 冷卻水用量

原注水泵電動機的冷卻是采用清水強制冷卻方法。1 天要換3~4 次水,冬季日用水量為500 m3,夏季日用水量為700 m3,暑天最熱時日用水量達(dá)800 m3左右。研制此裝置的目的就是用自然空氣換熱的方法對電動機進(jìn)行冷卻,從而節(jié)約清水的用量,減少員工勞動強度[11]。

3.3.2 工作原理

在電動機外殼兩側(cè)各安裝1個(360mm×290mm×50 mm)通風(fēng)裝置,內(nèi)有兩到三層灰塵過濾網(wǎng),對電動機進(jìn)行通風(fēng),達(dá)到換熱降溫節(jié)水的目的。

3.3.3 效果對比

通過改造后2年的實際運行來看,用水量平均每天在300 m3以下,冬天在200 m3以下,甚至更少?,F(xiàn)在1 天換1 次水即可滿足生產(chǎn)需要,此項革新不僅大幅降低了冷卻水的用量,年節(jié)約冷卻水16.2×104m3,而且對電動機溫度的控制也起到了積極的作用,年經(jīng)濟(jì)效益創(chuàng)48.6萬元。

4 結(jié)論

1)通過對注水站實施措施探索,確定了注水站內(nèi)注水泵總抬量為0.65 mm,總竄量為7 mm。

2)針對注水系統(tǒng)能耗高的問題,通過調(diào)整注水泵抬量與竄量、摸索注水泵最佳排量,該站能耗有所降低,單耗由原來的5.72 kWh/m3降至5.35 kWh/m3;同時,也延長了在用機泵的使用壽命,年節(jié)約成本110余萬元。

3)研發(fā)空氣換熱冷卻裝置,年降低注水泵冷卻水16.2×104m3。

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