韋見中
摘要:針對(duì)連續(xù)重整裝置在運(yùn)行過程中出現(xiàn)的脫戊烷塔頂空冷器或后冷器頻繁泄漏、脫戊烷塔塔盤堵塞等問題進(jìn)行了分析,提出了相應(yīng)的解決措施,取得了較好的效果,保證了裝置的長、穩(wěn)、優(yōu)運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:連續(xù)重整;脫戊烷塔;氯化銨;腐蝕;對(duì)策
1 前言
某公司煉油廠100 萬噸/年連續(xù)重整裝置采用了美國UOP 公司第三代超低壓連續(xù)重整工藝,重整催化劑再生部分設(shè)計(jì)規(guī)模為1361kg/h,選用美國UOP 公司R-234 催化劑。裝置以常壓裝置直餾石腦油和加氫裂化重石腦油為原料,生產(chǎn)石油苯和對(duì)二甲苯,副產(chǎn)純度大于90%的氫氣。該裝置自開工運(yùn)行后多次出現(xiàn)了脫戊烷塔頂空冷器、后冷器腐蝕泄漏,給裝置的長周期平穩(wěn)運(yùn)行帶來了極大的隱患。
2 脫戊烷塔工藝流程簡介
脫戊烷塔的工藝流程:再接觸罐底來的重整生成油與脫戊烷塔底油換熱后進(jìn)入脫戊烷塔,脫戊烷塔頂氣體經(jīng)空冷器、后冷器冷凝冷卻后進(jìn)入回流罐,回流罐頂氣體排至瓦斯罐作為自產(chǎn)瓦斯自燒,回流罐底液體經(jīng)過脫戊烷塔頂泵,一部分作為回流打回脫戊烷塔頂,另一部分送至脫丁烷塔分離液化氣和戊烷油。脫戊烷塔底油送至重整油塔,作為生產(chǎn)石油苯和對(duì)二甲苯的原料。
3 存在的問題
脫戊烷塔頂空冷器,其設(shè)計(jì)進(jìn)/出口溫度為93/57℃,操作壓力為1.16MPa。型號(hào)為:GP9×3-6-193-2.5S-23.4/RL-IIIa,屬于三管程空氣冷卻器,管箱材質(zhì)為16MnR,腐蝕裕量為3mm。管束材質(zhì)為10 號(hào)碳鋼。自開工運(yùn)行3個(gè)月后,脫戊烷塔頂空冷器發(fā)生第一次泄漏后,幾乎每半年空冷器或后冷器就會(huì)出現(xiàn)泄漏。在檢修期時(shí)打開設(shè)備檢查發(fā)現(xiàn),管箱積鹽堵塞嚴(yán)重,管束末端厚度存在減薄現(xiàn)象,脹口處管束多數(shù)穿孔泄漏,同時(shí)在管板上發(fā)現(xiàn)白色沉積物,并且溶于水,經(jīng)過分析確定積鹽為氯化銨。
4 對(duì)存在問題的分析
目前原油開采及運(yùn)輸過程中,采用添加有機(jī)氯化物類(以氯代烷為主)降凝劑、減粘劑等試劑,這些氯化劑一般存在于80~130℃的餾分中,隨加氫精制油一起進(jìn)入重整反應(yīng)器(精制油中的氯含量約為1μg/g),這是氯的來源之一。重整反應(yīng)所使用的是雙金屬催化劑。為了保持催化劑的酸性功能,在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中要保持催化劑上氯的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%~1.3%。由于催化劑上的氯不斷流失,正常情況下則需要進(jìn)行連續(xù)補(bǔ)氯。而在反應(yīng)過程中,催化劑上流失的氯隨著反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入脫戊烷塔,這是氯的又一個(gè)來源。
由于重整進(jìn)料中含有微量氮,在重整反應(yīng)條件下,進(jìn)料中的氮化物轉(zhuǎn)化為NH3,而反應(yīng)物中的HCl 與NH3 結(jié)合生成氯化銨(NH4Cl)。而氯化銨的分解溫度為337.8℃,低于此溫度就會(huì)有氯化銨的存在。本裝置氯的主要來源是重整反應(yīng)過程中氯的流失,當(dāng)催化劑比表面積下降后,持氯能力減弱,為保證良好的反應(yīng)深度和轉(zhuǎn)化率,就必須要提高注氯量,保證再生催化劑的氯含量。而增加的注氯量又會(huì)繼續(xù)損失,最終形成惡性循環(huán),導(dǎo)致重整生成油中氯含量上升。伴隨著原料中的微量氮,經(jīng)過重整反應(yīng)后生成的HCl 和NH3 隨重整生成油進(jìn)入脫戊烷塔。HCl 和NH3 在脫戊烷塔頂部聚集,塔頂油氣溫度降低時(shí),二者生成氯化銨并沉積到設(shè)備上。也就是說本裝置存在的脫戊烷塔頂設(shè)備腐蝕是由氯化銨沉積后形成的垢下腐蝕所致,
5 解決、處理對(duì)策
5.1 在線注水
針對(duì)脫戊烷塔頂空冷器、后冷器頻繁泄漏,以及回流罐頂瓦斯氣帶銨鹽的現(xiàn)象,由于氯化銨溶于水,增設(shè)了脫戊烷塔在線注水系統(tǒng)。所采用的水洗水為除氧后的汽包鍋爐給水,注水量為塔頂流量的1%時(shí),水相中氯化氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10μg/g,其腐蝕性對(duì)碳鋼來說是可以接受的[2]。當(dāng)塔頂?shù)穆然瘹滟|(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到2mg/kg 時(shí),即使注水量僅為塔頂流量的1%,水相中氯化氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)已經(jīng)大于200mg/kg,其腐蝕速度已不是普通的碳鋼所能承受的。而本裝置脫戊烷塔入口氯含量均在2-7mg/kg,不管是從塔頂還是空冷器入口處注水,雖然滿足了回流罐頂瓦斯氣基本不帶銨鹽,但是塔頂空冷器、后冷器腐蝕加劇,泄漏頻次反而上升。故裝置停止注水操作。
針對(duì)脫戊烷塔塔盤堵塞時(shí),通過短時(shí)間(5~6h)小流量(300~500kg/h)的從回流線上注水,效果較為明顯,可以解決脫戊烷塔內(nèi)結(jié)鹽不多的情況下的分離精度下降的問題。進(jìn)料線上注水,其操作難度大,注水前需謹(jǐn)慎考慮,關(guān)鍵是控制好注水量和塔底溫度,防止液態(tài)水落入塔底引發(fā)事故。
5.2 脫戊烷塔進(jìn)料增設(shè)脫氯設(shè)施
在脫戊烷塔進(jìn)料上增加脫氯設(shè)施,脫氯劑通過物理吸附法脫除液體烴類物料中的無機(jī)氯,使物料達(dá)到一個(gè)較低的氯含量,所選擇脫氯劑氯容較高,一般質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于18%,且對(duì)物料操作溫度、操作壓力無特殊要求,使用壽命≮6 個(gè)月。從使用效果來看,能保證出口氯含量維持在1.0mg/kg。
5.3 控制好重整催化劑的水氯平衡
重整催化劑是雙功能催化劑,控制好重整催化劑的水氯平衡是發(fā)揮重整催化劑雙功能的關(guān)鍵手段。由于本裝置催化劑比表面積下降較快,所以為減少反應(yīng)過程中氯損失,在保證一定轉(zhuǎn)化率的基礎(chǔ)上,將再生注氯量控制較小,再生催化劑氯含量維持在較低水平,一般控制在0.87-0.91%。同時(shí)保證精制油中水含量盡量小,重整循環(huán)氫氣中水嚴(yán)格控制在10-15ppm,以此來控制氯損失。
5.4 控制好進(jìn)料中的氮
目前該重整原料主要為常壓裝置直餾石腦油、加氫裂化重石腦油和加氫后焦化汽油,其中直餾石腦油、加氫裂化重石腦油中氮含量均不高,而加氫后焦化汽油氮含量較高。加氫精制的反應(yīng)壓力一般遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于重整預(yù)加氫反應(yīng),所以若加氫焦化汽油中若帶有較多的氮含量,此部分氮含量在重整預(yù)加氫反應(yīng)過程中很難被脫除,會(huì)直接進(jìn)入重整反應(yīng)器。實(shí)際上,即便重整進(jìn)料中的氮含量只有0.1μg/g,只要有足夠長的時(shí)間,一樣會(huì)有銨鹽生成。因此,盡可能低的控制重整進(jìn)料中的氮含量,可以減緩銨鹽沉積。
5.5 空冷器、后冷器等設(shè)備材質(zhì)升級(jí)
為提高運(yùn)行周期,本裝置對(duì)空冷器、后冷器等易漏設(shè)備均增加了跨線,使其泄漏時(shí)不影響裝置的正常生產(chǎn)。同時(shí)將空冷器、后冷器等易漏設(shè)備及相關(guān)的閥門全部進(jìn)行了材質(zhì)升級(jí),由原先的10#鋼改為2507 雙相不銹鋼。
6 結(jié)語
目前脫戊烷塔系統(tǒng)的腐蝕、泄漏問題已得到控制、解決,裝置已連續(xù)運(yùn)行1年多的時(shí)間,尚未出現(xiàn)泄漏。在后期,還將增設(shè)脫戊烷塔頂回流罐的瓦斯氣脫氯設(shè)施,進(jìn)一步保證瓦斯系統(tǒng)不受氯鹽的影響。但是,隨著原油日趨劣質(zhì)化,氯鹽的腐蝕將會(huì)日益突出,設(shè)備腐蝕是一個(gè)復(fù)雜、長期的問題,設(shè)備防腐要從源頭抓起,堅(jiān)持工藝和設(shè)備防腐并舉的原則。要合理選用設(shè)備材質(zhì),提高設(shè)備抗腐蝕能力,及時(shí)增加投入,做好設(shè)備材質(zhì)升級(jí)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)防腐涂料及緩蝕劑的選擇和優(yōu)化。對(duì)易腐蝕的設(shè)備采用在線腐蝕監(jiān)測(cè)技術(shù),并開展定點(diǎn)定期測(cè)厚工作,以便及時(shí)、準(zhǔn)確地了解設(shè)備腐蝕情況,做到預(yù)知性檢修,保證裝置的長、穩(wěn)、優(yōu)運(yùn)行。