成 鑫
(潞安集團(tuán)慈林山煤業(yè)公司夏店煤礦,山西 長治 046000)
斷層是井工開采煤礦最常見的地質(zhì)構(gòu)造之一。對于礦井常見的中小型斷層而言,其不良影響有限,但又不能忽視[1-4],需要對斷層及其影響帶進(jìn)行改造。如果確定斷層不導(dǎo)水、不含水,則需要對其破碎區(qū)域進(jìn)行注漿加固,防止在回采過程中發(fā)生片幫、冒頂事故。
夏店煤礦1301 工作面位于13 采區(qū),主采3#煤層,為走向長壁工作面,采用綜合機械化放頂煤采煤工藝,全部垮落法管理頂板。工作面走向長886 m,傾向長220 m,煤層厚度0~6.3 m,平均5.5 m,煤層傾角2~5°,平均3°。工作面布置三條巷道,分別是上巷(回風(fēng)巷)、下巷(膠帶運輸巷)和輔助運輸巷。
工作面下巷在掘進(jìn)過程中揭露DF35斜交斷層,位于切眼向外630 m 處。斷層落差0~5.5 m,傾角75°,工作面內(nèi)延伸長度約220 m。落差超過5 m,局部可將煤層全部斷開,工作面上巷未揭露該斷層,推測在工作面內(nèi)部尖滅。由于該斷層落差大,揭露區(qū)域頂板巖層破碎且影響范圍廣,因此,預(yù)測在回采通過該斷層破碎帶時極易發(fā)生片幫、冒頂事故,威脅工作面安全高效生產(chǎn)。
為了準(zhǔn)確掌握斷層在工作面的具體展布情況,為調(diào)整綜采支架傾角和注漿鉆孔設(shè)計提供依據(jù),在工作面下巷施工探查鉆孔。共設(shè)計探查鉆孔4 個,分別為1#、2#、3#、4#鉆孔,鉆孔位置分別位于切眼后退470 m、520 m、570 m 和620 m。根據(jù)鉆孔揭露情況,又補充設(shè)計鉆孔補2#孔對DF35 斷層進(jìn)行加密探查。根據(jù)鉆孔探查資料,繪制工作面斷層展布平面圖如圖1 所示。
由于斷層落差較大,受其影響,煤層在斷層兩側(cè)局部完全斷開。工作面在回采過程中,綜采支架將由斷層上盤進(jìn)入斷層下盤,會切割煤層頂?shù)装澹糠忠来伟l(fā)生傾角變化并長期處于半煤巖(全巖)狀態(tài)。為了明確注漿范圍,保證機采區(qū)域得到有效加固,必須根據(jù)斷層剖面圖設(shè)計工作面支架上抬次序和角度,為注漿提供明確靶區(qū)。在回采過程中支架上抬幅度要大,以減少支架在斷層影響區(qū)域穿過的距離。
圖1 DF35 斷層探查工程示意圖
注漿鉆孔設(shè)計原則:根據(jù)斷層探查情況,按照最短路徑原則分別在上、下巷設(shè)計注漿鉆孔,切眼向外450~500 m 處在上巷內(nèi)幫開孔,切眼向外500~620 m 處在下巷內(nèi)幫開孔。上下巷注漿鉆孔均設(shè)計為兩排,相鄰上、下鉆孔錯開5 m。其中下排孔距底1 m,終孔位置設(shè)計在機采范圍內(nèi),并穿過斷層下盤煤體10 m 以上;上排孔設(shè)計距底2 m,深度至少穿過斷層面10 m,終孔位置設(shè)計在機采范圍頂部1 m 內(nèi)。
以2#探查鉆孔附近的注漿孔為例分析注漿方案,具體工作面機采范圍和注漿鉆孔設(shè)計如圖2 所示。
圖2 機采范圍及注漿設(shè)計示意圖
鉆孔設(shè)計:斷層注漿范圍為切眼后退450~620 m,合計170 m 長度。上、下排鉆孔間隔分布,孔間距5 m,共設(shè)計鉆孔37 個,孔深55~130 m。上下巷鉆孔設(shè)計相同。剖面圖如圖3 所示。
(1)注漿鉆孔深度較大
鉆孔深度越大,漿液在孔內(nèi)流動的時間就越長,則對漿液的流動性要求越高,同時需要具備較好的懸浮性,避免漿液沉淀。
(2)深孔注漿裂隙發(fā)育一般
深孔注漿區(qū)域遠(yuǎn)離松動圈,超前注漿時受采動影響較小,裂隙在應(yīng)力作用下通常呈封閉狀態(tài),開度較小,裂隙連通性差。所以要求注漿材料顆粒要細(xì),以便滲入微小裂隙中,同時可利用高壓注漿打開裂隙,增加注漿量。
(3)注漿工期短
注漿工程要在距離切眼一定距離內(nèi)進(jìn)行,因此在快速回采情況下注漿材料需具備快速凝結(jié)固化、快速硬化特性,提前達(dá)到預(yù)固結(jié)效果。
根據(jù)深孔注漿特征,本次注漿選取超細(xì)水泥注漿材料,細(xì)度可達(dá)1250 目,混合水灰比為0.6:1。材料為單漿液材料,加水混合后,30 min 時間內(nèi)具備較好的流動性,2~3 h 后失去流動性,約10 h 后完全固化,之后強度迅速增加。1 d 后抗壓強度達(dá)到16 MPa,3 d 后抗壓強度達(dá)到26 MPa,7 d 后抗壓強度達(dá)到32 MPa。
注漿時間確定:超前切眼50 m 范圍內(nèi),煤體及圍巖受到采動影響,裂隙發(fā)育程度較高,連通性較好,吸漿量大。但在超前切眼20 m 范圍內(nèi)進(jìn)行高壓注漿易跑漿,且施工工期緊張,因此確定切眼超前20~50 m 范圍內(nèi)為最佳注漿區(qū)域。注漿工程隨著工作面回采進(jìn)度逐步開展。
注漿壓力選擇:注漿壓力要足以擴(kuò)展注漿范圍內(nèi)的裂隙,通過理論分析和現(xiàn)場試驗,確定注漿壓力為25~30 MPa。
圖3 注漿鉆孔設(shè)計剖面圖
本次斷層深孔注漿改造工程共施工鉆孔37 個,實際進(jìn)尺3700 m,共消耗注漿材料135.5 t,單孔注漿量達(dá)3.7 t,單孔最大注漿量達(dá)10.2 t。
在正常情況下工作面每天可推進(jìn)3 m,工作面回采進(jìn)入斷層影響范圍后,在注漿區(qū)前50 m范圍內(nèi),工作面煤墻局部成型差,共發(fā)生片幫、冒頂4 次,片冒范圍較大,大大延緩了工作面推進(jìn)進(jìn)度,工作面平均每天回采不足1 m。進(jìn)入注漿加固區(qū)域后,工作面片幫、冒頂情況大大減輕,最大片幫深度不足0.5 m,長度不超5 m,對回采影響較小,工作面平均每日可回采2.5 m 左右。注漿效果如圖4 所示。
圖4 注漿加固范圍煤墻效果圖
(1)通過探查鉆孔對斷層展布情況進(jìn)行精確探查,并進(jìn)行機采范圍預(yù)測,為注漿鉆孔設(shè)計提供依據(jù)。
(2)深孔注漿選用超細(xì)、流動性懸浮性好的注漿材料,同時具備快速凝結(jié)和高強度特性。
(3)超前切眼20~50 m 范圍內(nèi)即受到采動影響裂隙較發(fā)育,吸漿量大,注漿效果好,同時也可避免工期緊張和工作面切眼漏漿情況的發(fā)生。
(4)回采驗證表明,利用超細(xì)單漿液水泥注漿材料進(jìn)行斷層深孔注漿加固技術(shù)對斷層破碎帶的治理效果較好,大大提高了回采效率,并最大限度地保證了回采安全,具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和安全效益。