王保銀
(無錫雪浪環(huán)境科技股份有限公司,江蘇無錫214125)
隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展,城市人民生活水平的日益提高,生活垃圾的圍城效應(yīng)越來越明顯,嚴重影響了城市衛(wèi)生建設(shè),污染了當(dāng)?shù)丨h(huán)境,成為新的土地、水資源、大氣污染源。如何處理城市生活垃圾處理越來越重要。“十三五”期間,全國規(guī)劃新增生活垃圾無害化處理能力5.097×105t/d(包含“十二五”續(xù)建1.29×105t/d),某市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的比例達到50%,東部地區(qū)達到60%[1]。
垃圾焚燒煙氣脫酸工藝引入國內(nèi)以來,主要工藝路線有干法、半干法和濕法。垃圾焚燒半干法脫酸工藝由于脫酸效率高,脫酸產(chǎn)物易處理等優(yōu)點逐漸取代了干法脫酸工藝,并得到了最廣泛的應(yīng)用[2]。本文主要探討半干法脫酸系統(tǒng)在運行中的問題和某垃圾焚燒發(fā)電廠改造后的效果對比。
某垃圾焚燒發(fā)電廠為2×750t/d 生產(chǎn)能力,煙氣凈化系統(tǒng)采用半干法+活性炭噴射+布袋除塵器的處理工藝,霧化器選用的是希格斯霧化器。
為了回收除鹽濃水,該廠將除鹽濃水引入石灰漿制漿系統(tǒng),通過噴入反應(yīng)塔在脫酸的同時進行干化,起到節(jié)能減排的作用。但濃水引入制漿系統(tǒng)后,加速了石灰漿的凝聚和沉降,霧化盤結(jié)垢現(xiàn)象嚴重。部分結(jié)垢的脫落,破壞了高速旋轉(zhuǎn)霧化盤的動平衡,使得霧化器振動加劇,產(chǎn)生保護性停機,運維人員不得不頻繁清理霧化盤,嚴重時需要每天清理一次。
半干法煙氣脫酸工藝的核心設(shè)備是旋轉(zhuǎn)霧化器。通過旋轉(zhuǎn)霧化器的高速旋轉(zhuǎn),可以將石灰漿液霧化成30~70μm 的細小顆粒,加速脫酸。在霧化器的使用過程中,常見狀況有:霧化盤結(jié)垢、霧化盤磨損、霧化器軸承損壞等情況。這些問題的出現(xiàn)都會造成霧化器高速運行振動過大,系統(tǒng)報警甚至保護性停機,尤其在使用濃水制取石灰漿的情況下,霧化盤結(jié)垢非常嚴重。在霧化器退出處理時,為保護布袋除塵器的運行安全,垃圾焚燒爐就不得不頻繁壓低生產(chǎn)負荷以降低煙氣量和煙氣溫度。即使這樣,在當(dāng)核心部件旋轉(zhuǎn)霧化器故障、定期維護時更換備用霧化器時就會出現(xiàn)10~20min 的無漿液的空檔期時,不可避免會造時煙氣排放指標(biāo)的超標(biāo),同時也降低了生產(chǎn)效益。
由于環(huán)保壓力和節(jié)能減排要求,很多地方出臺了比國家排放標(biāo)準更嚴格的地方標(biāo)準。并且所有工業(yè)企業(yè)的排污口均裝設(shè)了在線監(jiān)測設(shè)備,并對企業(yè)的污染物排放時設(shè)定了小時均值和日均值的考核指標(biāo),因此,脫酸系統(tǒng)的不間斷運行成為該廠面臨的主要問題。根據(jù)該廠實際情況和需求,提出了增加干法為補充的改造方案。
為保障垃圾焚燒生產(chǎn)線的高效率環(huán)保運行,針對半干法脫酸的某垃圾焚燒發(fā)電廠2×750t/d 生產(chǎn)線提出了改造方案(見圖1):每臺反應(yīng)塔設(shè)置6 套降溫水噴槍,均布在反應(yīng)塔頂部四周,每套降溫水噴槍配置防堵風(fēng)機、吹掃風(fēng)管路、閥門以及相關(guān)檢測儀表和自動控制系統(tǒng)。降溫能力為在旋轉(zhuǎn)霧化器退出后能滿足反應(yīng)塔入口煙氣溫度自260℃最大降到出口140℃。單獨運行期間出口溫度控制在約160℃。增設(shè)1 套Ca(OH)2干粉儲倉,增加2 臺矢量稱重給料機和2 套干粉噴射系統(tǒng)及管道,通過羅茨風(fēng)機將經(jīng)過稱重給料機計量的Ca(OH)2干粉分別噴入到2 臺反應(yīng)塔連通除塵器的煙道中去。
圖1 改造方案
這樣,在旋轉(zhuǎn)霧化器不運行時就形成了一套完整的干法脫酸系統(tǒng),它可以起到3 項作用:(1)布袋除塵器預(yù)噴涂時供應(yīng)并輸送石灰粉;(2)配合霧化器運行時輔助脫酸,進一步降低酸性氣體的排放量,同時可以降低石灰漿濃度和石灰漿量,降低了霧化盤和調(diào)節(jié)閥的磨損增加了使用壽命;(3)在霧化器退出時,投入干法脫酸,能夠滿足滿負荷運行,無須降荷減產(chǎn),并穩(wěn)定煙氣凈化處理,避免出現(xiàn)煙氣超標(biāo)排放。
3.2.1 煙氣及物耗指標(biāo)
此次改造要求:干法單獨運行時HCl≤30mg/Nm3,SOx≤50mg/Nm3,消石灰耗量≤15kg/t 入爐垃圾;干法、半干法同時運行時HCl≤10mg/Nm3,SOx≤30mg/Nm3,消石灰耗量≤5kg/t 入爐垃圾。
3.2.2 驗收方法及內(nèi)容
1)本次性能測試對象為1#、2#線干法設(shè)備。測試所得數(shù)據(jù)均由雙方測試人員記錄。
2)煙氣檢測廠家為具有資質(zhì)的第三方檢測單位。測試項目分4d 進行:第1 天和第2 天采用半干法、干法聯(lián)運,每天每條線各取2 次樣,檢測脫酸前后SOx、HCl 含量、消石灰耗量;第3 天和第4 天采用干法單獨運行,每天每條線各取2 次樣,檢測脫酸前后SOx、HCl 含量、消石灰耗量。
3)半干法、干法聯(lián)運時干法噴水量和消石灰量設(shè)定為固定值,均為半干法單獨正常運行時的20%,半干法石灰漿濃度由原先的14%降低為10%,石灰漿量和降溫水由原有控制系統(tǒng)參照CEMS 數(shù)據(jù)進行自動控制;干法單獨運行時,降溫水量由系統(tǒng)自動控制進行調(diào)整,消石灰噴入量設(shè)定為固定流量400kg/h。
4)設(shè)備運行穩(wěn)定后,第三方檢測單位分4 組人員,同時對1#、2#線省煤器出口、煙囪出口的SO2和HCl 取樣檢測,上午、下午各取1 次樣,并以小時均值作為此次實驗的對比數(shù)據(jù)。
對制漿用消石灰取樣分析后測得:Ca(OH)2含量平均值為92.4%;200 目篩余3.7%,符合技術(shù)要求。
在實驗期間,1#、2#線日均垃圾焚燒量分別為在735.24t、696.12t;均在額定負荷的90%以上,符合檢測條件要求。
由圖2 可知:干法+半干法聯(lián)合運行,1#、2#線脫酸后:SO2小時均值的最大值為13.97mg/Nm3,最小值為2.21mg/Nm3,平均值為6.19mg/Nm3,合同性能測試指標(biāo)要求為小于30mg/Nm3,性能測試SO2指標(biāo)項目合格;HCl 小時均值最大值為2.41mg/Nm3,最小值為1.52mg/Nm3,平均值為1.92mg/Nm3,性能測試要求為小于10mg/Nm3,性能測試HCl 指標(biāo)合格。
干法系統(tǒng)單獨運行,脫酸后:SO2小時均值最大值為21.08mg/Nm3,最小值為6.59mg/Nm3,平均值為13.83mg/Nm3,合同性能測試要求為小于50mg/Nm3,性能測試SO2指標(biāo)合格;HCl 小時均值最大值為4.44mg/Nm3,最小值為0.25mg/Nm3,平均值為1.79mg/Nm3,性能測試要求為小于20mg/Nm3,性能測試HCl 指標(biāo)合格。
第1 天、第2 天干法+半干法協(xié)同運行期間,焚燒垃圾平均量為692t,每條線給定消石灰量為100kg/h。噸垃圾消耗消石灰量為3.47kg/h<5kg/h,性能測試干法+半干法消石灰消耗量指標(biāo)合格。
第3 天、第4 天干法單獨運行期間,焚燒垃圾平均量為690t,每條線給定消石灰量為400kg/h。噸垃圾消耗消石灰量為13.87kg/h≤14kg/h,性能測試干法消石灰消耗量指標(biāo)合格。
圖2 半干法、干法聯(lián)運脫酸和干法單獨運行脫酸HCl、SO2 對比圖
1)改造后的半干法脫酸系統(tǒng)脫酸效果良好,SO2、HCl 的排放指標(biāo)、消石灰耗量均達到了技術(shù)要求,滿足達標(biāo)排放;
2)改造后的干法協(xié)同半干法系統(tǒng)運行可以提高脫酸性能,增加了應(yīng)對煙氣的極端情況的處理能力;
3)改造后的脫酸系統(tǒng)減少了因半干法脫酸系統(tǒng)檢修、維護造成的停爐、壓負荷,提升了生產(chǎn)效率,增加了發(fā)電量。
4)在保障脫酸效果的情況下,通過降低石灰漿濃度、石灰漿液噴入量可以有效增加半干法設(shè)備的運行壽命,減少了設(shè)備故障,降低了半干法設(shè)備維護成本。
5)若將除鹽濃水引入干法降溫水使用,將會有效改善霧化盤的結(jié)垢現(xiàn)象。