陳強(qiáng),丘勝?gòu)?qiáng),羅海鵬,吳廣權(quán),高博
(廣州汽車集團(tuán)股份有限公司汽車工程研究院,廣東廣州 511434)
面對(duì)越來(lái)越嚴(yán)峻的能源和環(huán)保壓力,以及越來(lái)越嚴(yán)苛的汽車油耗排放法規(guī)要求,越來(lái)越多的主機(jī)廠開(kāi)始研究各種整車節(jié)油技術(shù),48 V電氣系統(tǒng)便是其中一種研究應(yīng)用比較廣的技術(shù)。48 V電氣系統(tǒng)是通過(guò)在原有的12 V電氣系統(tǒng)上增加48 V電機(jī)以及與之相匹配的電氣系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)快速啟動(dòng)、助力、能量回收及怠速停機(jī)等功能,以達(dá)到節(jié)油的效果。
根據(jù)48 V電機(jī)布置位置的不同,48 V系統(tǒng)可以分為5類:
(1)P0(也稱BSG(Belt Driven Starter and Generator)):48 V電機(jī)取代12 V電機(jī),布置在發(fā)動(dòng)機(jī)前端,通過(guò)皮帶與發(fā)動(dòng)機(jī)連接;
(2)P1:48 V電機(jī)布置在發(fā)動(dòng)機(jī)輸出端,離合器之前;
(3)P2:48 V電機(jī)布置在介于離合器和變速器之間;
(4)P3:48 V電機(jī)布置在變速器后端,與輸出軸直接連接;
(5)P4:48 V電機(jī)布置在前/后橋,單獨(dú)作為驅(qū)動(dòng)模塊。
文中介紹的是48 V P0系統(tǒng),在前端附件系統(tǒng)采用48 V BSG系統(tǒng)后,由于發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的附件負(fù)載增加,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)前端附件系統(tǒng)影響比較大,需要對(duì)設(shè)計(jì)的系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證。
文中以某4缸發(fā)動(dòng)機(jī)為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)了一款48 V BSG附件系統(tǒng)方案,遵循靜態(tài)布置原則判別所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)滿足布置要求,通過(guò)系統(tǒng)測(cè)試進(jìn)行方案性能評(píng)估,并對(duì)方案存在問(wèn)題進(jìn)行分析及優(yōu)化,這對(duì)工程開(kāi)發(fā)具有重要意義。
如圖1所示為某款發(fā)動(dòng)機(jī)48 V BSG前端附件系統(tǒng)布局圖,該48 V BSG附件系統(tǒng)主要由減震皮帶輪(TVD)、空調(diào)壓縮機(jī)、48 V發(fā)電機(jī)、雙向張緊器及皮帶組成。
圖1 48 V BSG前端附件系統(tǒng)布局
一般來(lái)說(shuō),要判斷附件系統(tǒng)方案的布置是否合理,可以從附件輪包角和帶段長(zhǎng)度等靜態(tài)參數(shù)來(lái)判斷系統(tǒng)布置的合理性,表1為各附件輪包角結(jié)果。
由表1可知,帶輪包角基本上滿足設(shè)計(jì)參考值。
表1 各附件輪包角
表2為各帶段長(zhǎng)度結(jié)果。
表2 各帶段長(zhǎng)度
由表2可知,帶段長(zhǎng)度基本上滿足設(shè)計(jì)參考值。
綜上,此系統(tǒng)空間布置比較緊湊,附件輪包角及帶段長(zhǎng)度基本上均能滿足系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求,所以48 V BSG系統(tǒng)布置上判斷是合理的。
該設(shè)計(jì)方案曲軸皮帶輪采用普通減震皮帶輪,附件系統(tǒng)初始設(shè)計(jì)張力為380 N。
通過(guò)Rotec測(cè)試設(shè)備對(duì)此附件系統(tǒng)進(jìn)行整車系統(tǒng)測(cè)試,驗(yàn)證所設(shè)計(jì)的BSG系統(tǒng)性能。
由于在發(fā)動(dòng)機(jī)工作過(guò)程中,張緊臂擺動(dòng)角度是附件系統(tǒng)性能最重要的衡量指標(biāo),張緊臂擺動(dòng)幅度太大,會(huì)影響系統(tǒng)張力波動(dòng)過(guò)大,系統(tǒng)容易引起異響發(fā)生,所以在測(cè)試驗(yàn)證中重點(diǎn)關(guān)注張緊臂的擺動(dòng)幅度指標(biāo)。
如圖2所示為各模式(助力模式、發(fā)電模式、回收模式、48 V啟動(dòng)、12 V啟動(dòng))張緊臂擺動(dòng)量測(cè)試值。
圖2 各模式張緊臂擺動(dòng)角度
由圖2可知,助力模式、48 V啟動(dòng)、12 V啟動(dòng)下張緊臂擺動(dòng)角度均較大,尤其在車輛12 V起動(dòng)機(jī)啟動(dòng)工況更嚴(yán)重,左臂擺動(dòng)角度達(dá)到30°,右臂擺動(dòng)角度達(dá)到50°。在該模式啟動(dòng)時(shí),出現(xiàn)明顯的異響,如圖3所示為12 V啟動(dòng)異響聲壓級(jí)曲線,聲壓級(jí)最大值為93.3 dB。
從圖2和圖3可以看出,異響發(fā)生時(shí)刻是在左、右側(cè)張緊臂同方向運(yùn)動(dòng)(逆時(shí)針為正值,順時(shí)針為負(fù)值),且擺動(dòng)角度比較大,此時(shí)張緊輪出現(xiàn)脫離皮帶現(xiàn)象(見(jiàn)圖4),當(dāng)張緊臂來(lái)回運(yùn)動(dòng)時(shí),出現(xiàn)皮帶與帶輪拍打而引起異響。傳遞到附件端的曲軸角振動(dòng)大小對(duì)張緊器擺動(dòng)影響較大[1],較大角振動(dòng)會(huì)引起帶輪脫離皮帶,為此,需要對(duì)此方案進(jìn)行優(yōu)化,考慮到空間等因素所限,把曲軸減震皮帶輪更換成隔離皮帶輪,通過(guò)隔離皮帶輪的隔振作用,減少傳遞到附件端的角振動(dòng)。
圖3 12 V啟動(dòng)聲壓級(jí)曲線
圖4 異響時(shí)刻張緊輪位置
隔離皮帶輪內(nèi)部彈簧結(jié)構(gòu)可以很好地減少對(duì)曲軸傳遞到附件端的扭轉(zhuǎn)角振動(dòng),緩和沖擊,對(duì)改善張緊臂擺動(dòng)有很好的改善作用,可避免因張緊器擺動(dòng)過(guò)大而產(chǎn)生噪聲。
隔振率是隔離皮帶輪隔振效果一個(gè)很重要的性能指標(biāo)。如圖5所示為曲軸軸系簡(jiǎn)化的力學(xué)模型。
圖5 曲軸軸系簡(jiǎn)化模型
以隔離皮帶輪外圈Ib作為研究對(duì)象,皮帶輪內(nèi)圈轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為Ia,θa作為附件端(內(nèi)圈)的輸入激勵(lì),K為隔離皮帶輪彈簧剛度,C為隔離皮帶輪阻尼。則運(yùn)動(dòng)學(xué)公式為
假設(shè)θa=Asin(wt),則
則皮帶輪外圈響應(yīng)幅值為
隔振率為
由于隔離皮帶輪阻尼很小,可忽略不計(jì),則ε=0,隔振率可表示為
各模式張緊臂擺動(dòng)角度如圖6所示。
圖6 各模式張緊臂擺動(dòng)角度
根據(jù)需求隔振效果,匹配相適應(yīng)的隔離皮帶輪,采用隔離皮帶輪后,張緊輪擺動(dòng)角TVD方案得到了改善,如圖6所示為各模式(助力模式、發(fā)電模式、回收模式、48 V啟動(dòng)、12 V啟動(dòng))張緊臂擺動(dòng)量測(cè)試結(jié)果。
從測(cè)試結(jié)果上看,使用了隔離皮帶輪后,各模式張緊器擺幅明顯下降,尤其是12 V啟動(dòng)張緊器左臂擺動(dòng)量最大為17.5°,降幅約為29%;右臂擺動(dòng)量最大約為25°,降幅約為50%,且發(fā)動(dòng)機(jī)并沒(méi)有發(fā)生明顯的異響。
圖7為12 V啟動(dòng)聲壓級(jí)曲線,從圖中可以看出,聲壓級(jí)峰值為89.9 dB,較原方案降低約3.4 dB。
圖7 12 V啟動(dòng)聲壓級(jí)曲線
在聲壓級(jí)最大時(shí)刻(即張緊器擺動(dòng)最大),右側(cè)張緊輪沒(méi)有脫離皮帶(見(jiàn)圖8),說(shuō)明使用帶有減震功能的曲軸皮帶輪對(duì)48 V BSG系統(tǒng)性能具有很好的改善作用,該方案滿足對(duì)系統(tǒng)功能要求。
圖8 張緊輪位置
48 V BSG附件系統(tǒng)方案可行性需滿足靜態(tài)參數(shù)和動(dòng)態(tài)測(cè)試結(jié)果兩方面評(píng)價(jià)結(jié)果。隔離皮帶輪相比TVD對(duì)48 V BSG系統(tǒng)張緊器擺動(dòng)和附件算聲壓級(jí)有較好的優(yōu)化效果,這對(duì)工程實(shí)際應(yīng)用及解決工程實(shí)際問(wèn)題具有重要意義。