陳慶華
(大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠生產(chǎn)保障大隊,黑龍江大慶 163000)
據(jù)不完全統(tǒng)計,僅大慶油田采油一廠在采油過程中,抽油機(jī)井需要加裝井口密封裝置(簡稱封井器)的總數(shù)就在7000 口以上。如果使用的封井器性能不可靠,輕則造成井口滲漏,增加采油工的維護(hù)工作量;重則可能導(dǎo)致井噴,既會給油田帶來巨大的直接經(jīng)濟(jì)損失,還會間接影響到企業(yè)在社會上的聲譽(yù)。大慶油田使用的封井器種類多樣,其中防噴盒、偏心防噴盒、膠皮閘門等使用較為普遍,但是這些普通封井器的使用都有其自身的局限性。多數(shù)普通封井器因承壓低、對井口偏心或光桿銹蝕等缺陷適應(yīng)性不強(qiáng),存在密封效果差、維護(hù)成本高、安全風(fēng)險不可控等不良因素,而且隨著油田開發(fā)后期對清潔生產(chǎn)的要求不斷提高,井口滲漏、光桿斷后發(fā)生井噴等造成的環(huán)境污染越來越成為監(jiān)察的重點(diǎn),環(huán)保治理壓力凸顯。因此研究具有可靠性能好、適用能力強(qiáng)、維護(hù)成本低、環(huán)保風(fēng)險小等優(yōu)點(diǎn)的多功能系列封井器尤為重要。
井口調(diào)偏機(jī)構(gòu)由偏心卡箍頭、球壓帽、偏心球接頭等組成,使用時通過旋轉(zhuǎn)偏心卡箍頭和偏心球接頭,使二者的偏心距在0~18 mm 徑向無級調(diào)節(jié),軸向調(diào)偏角度為0~7.826,偏心球接頭可在偏心卡箍頭內(nèi)360徑向擺動,由軸向角度和徑向距離的配合實現(xiàn)井口調(diào)偏功能;封井機(jī)構(gòu)由偏心球接頭、下壓套、中間接頭等組成,正常工作期間封井機(jī)構(gòu)不工作,封井盤根不壓緊,當(dāng)需要更換二級盤根或三級盤根時,旋轉(zhuǎn)中間球頭,壓緊封井盤根,封井器工作,實現(xiàn)封井功能;井口盤根盒由中間接頭、上壓套、上襯套和上壓帽等構(gòu)成,搬動手柄,旋緊上壓套,盤根盒中盤根工作,實現(xiàn)井口密封功能;上壓帽、擋墊、密封盤根、壓蓋等構(gòu)成盤根盒潤滑、防塵和三級密封機(jī)構(gòu),實現(xiàn)封井器潤滑(圖1)。
1.2.1 密封機(jī)構(gòu)分析
常規(guī)密封盤根為圓柱或圓柱螺旋橡膠盤根,其單個(或單圈)厚度約為10 mm。材料比較硬,工作中需較大的預(yù)緊壓力,導(dǎo)致其與光桿的摩擦力增大,既耗費(fèi)電能,又容易拉傷光桿;由于其彈性補(bǔ)償較小,對表面腐蝕出現(xiàn)坑洼的光桿,密封效果不理想;同時,常規(guī)密封盤根無存油間隙,潤滑性能較差,盤根及光桿磨損較嚴(yán)重,也不易于安裝更換。
圖1 多功能系列封井器結(jié)構(gòu)
1.2.2 封井機(jī)構(gòu)分析
常規(guī)封井器封井機(jī)構(gòu)為膠皮清蠟閘門,其結(jié)構(gòu)較大,封井時需分別關(guān)閉2 個手輪、操作不便。
本研發(fā)設(shè)計的封井機(jī)構(gòu)具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡易、封井性能安全可靠的優(yōu)點(diǎn)。它由偏心球接頭、封井盤根、下壓套、中間接頭等組成,正常工作期間封井機(jī)構(gòu)不工作,封井盤根不壓緊,當(dāng)需要更換二級盤根或三級盤根時,旋轉(zhuǎn)中間球頭,壓緊封井盤根,封井器工作,實現(xiàn)封井功能。
1.2.3 調(diào)偏機(jī)構(gòu)分析
常規(guī)封井器無可調(diào)偏機(jī)構(gòu)。井口不正時,需調(diào)整抽油機(jī)驢頭,調(diào)整過程既繁瑣又不安全,而且很難達(dá)到預(yù)期效果。
本研發(fā)設(shè)計的井口調(diào)偏機(jī)構(gòu)具有徑向無級調(diào)節(jié)和軸向角度調(diào)偏的功能,基本能夠滿足抽油機(jī)井口調(diào)偏需求,調(diào)偏過程簡便安全。由偏心卡箍頭、球壓帽、偏心球接頭等組成,使用時通過旋轉(zhuǎn)偏心卡箍頭和偏心球接頭在偏心球座內(nèi)360徑向擺動,配合軸向角度調(diào)偏,可實現(xiàn)井口調(diào)偏功能。
1.2.4 潤滑機(jī)構(gòu)分析
常規(guī)封井器無潤滑機(jī)構(gòu),盤根與光桿磨損較大。
本研發(fā)設(shè)計有自潤滑機(jī)構(gòu):上壓帽、擋墊、密封盤根、壓蓋等構(gòu)成盤根盒潤滑、防塵和三級密封機(jī)構(gòu),通過黃油嘴向上壓帽內(nèi)的海綿填充物加注潤滑脂(夏季)或潤滑油(冬季),且V 形密封盤根的間隙也可存留油液,可實現(xiàn)對光桿的潤滑保護(hù)功能。
由偏心卡箍頭、球壓帽、偏心球接頭等組成,使用時通過旋轉(zhuǎn)偏心卡箍頭和偏心球接頭,使二者的偏心距在0~18 mm 徑向無級調(diào)節(jié),偏心球頭可在偏心球座內(nèi)360 度徑向擺動,軸向調(diào)偏角度0~7.826,由軸向和徑向的配合實現(xiàn)井口調(diào)偏功能。該調(diào)偏機(jī)構(gòu)能有效補(bǔ)償抽油機(jī)井口偏心狀況。
圖2 V 形夾織物橡膠密封圈
圖3 封井盤根
所有鋼結(jié)構(gòu)零件均為機(jī)械加工常用的45#鋼,且與光桿均不接觸,最小間隙3 mm;與光桿有可能接觸的3 個零件(墊環(huán)、盤根座、上襯套,如圖1 所示),其材料均為聚四氟乙烯,該材料本身耐磨、柔軟、不傷光桿,其與光桿的間隙為1 mm,便于套裝光桿。只有密封光桿的V 形夾織物橡膠密封圈與光桿接觸。以上參數(shù)的設(shè)定,能夠有效保護(hù)光桿并提高其使用壽命。
針對2.5 英寸、3 英寸不同井口,封井器與井口連接部分分別采用27/8TBG 或31/2TBG 偏心卡箍頭與井口上常用的27/8TBG 或31/2TBG 卡箍頭相連接,連接簡便可靠。
所有鋼結(jié)構(gòu)件盡量采用等強(qiáng)度設(shè)計,既滿足使用要求又無過多冗余。該系列高壓封井器尺寸結(jié)構(gòu)緊湊,短小精悍。
目前,我廠抽油機(jī)井使用高壓系列封井器34 套,常壓系列封井器應(yīng)用5000 套以上。盤根更換周期由原來的15 d 延長至180 d 以上。除老井大面積推廣應(yīng)用該系列封井器外,對新投產(chǎn)的井也配套生產(chǎn)安裝該系列封井器。該系列封井器安裝維護(hù)簡便,大幅減少了采油工維護(hù)工作量,降低了使用維護(hù)成本,消除了安全環(huán)保風(fēng)險??蓮V泛應(yīng)用于抽油機(jī)井口的密封。
通過跟蹤多功能系列封井器使用情況,未發(fā)現(xiàn)各部件在應(yīng)用過程中出現(xiàn)刺漏損壞現(xiàn)象,工作狀態(tài)良好,盤根使用周期最長已達(dá)到8 個月。
3.2.1 常規(guī)壓力封井器應(yīng)用情況
(1)高114-37 井安裝使用情況。從圖4 可看出,該井井口與抽油機(jī)光桿有一定角度,由于封井器有一定的角度調(diào)偏補(bǔ)償功能,封井器隨著光桿方向傾斜,減輕了光桿與封井器鋼體及光桿與密封盤根之間的磨損,光桿未見磨痕,密封盤根更換周期有效延長。
(2)高127-更48 井安裝使用情況。從圖5 可看出,該井光桿腐蝕嚴(yán)重,遍布坑洼,因該封井器V 形夾織物密封盤根彈性好且耐磨,補(bǔ)償光桿缺陷,很好地實現(xiàn)了密封,大幅降低了采油工維護(hù)工作量。
(3)高148-454 井安裝使用情況。從圖6 中可以看出,該井井口對中,光桿表面完好。密封盤根用較小預(yù)緊力即可實現(xiàn)井口密封,壓緊盤根后,旋松手柄(圖1)1~2 圈,即可有效密封光桿。同時,潤滑機(jī)構(gòu)降低了摩擦系數(shù),摩擦力變小,有效降低抽油機(jī)能耗,延長光桿及盤根使用壽命,封井器密封效果良好,工作更加穩(wěn)定可靠。
圖4 高114-37 井應(yīng)用常壓偏心封井器調(diào)偏
圖5 高127-更48 井使用常壓多功能封井器耐管桿腐蝕
圖6 高148-454 井使用PF 系列多功能封井器
3.2.2 高壓封井器應(yīng)用情況
(1)高151-423 井安裝使用情況。如圖7 所示,高151-423井于2018 年4 月底開始應(yīng)用。應(yīng)用初期,使用不帶可調(diào)偏心功能的封井器,由于該井口與驢頭不對中,光桿與封井器嚴(yán)重偏磨,滲漏嚴(yán)重。5 月份更換可調(diào)偏心的高壓多功能封井器后,密封效果很好,到目前為止未更換盤根。
(2)高157-48 井安裝使用情況。如圖8 所示,高157-48 井也是2018 年4 月底開始應(yīng)用。應(yīng)用初期,使用不可調(diào)偏封井器,光桿與封井器嚴(yán)重不對中,產(chǎn)生偏磨,密封效果不理想,1 周內(nèi)出現(xiàn)滲漏。5 月份更換可調(diào)偏心的高壓多功能封井器后,密封效果良好,到目前為止未更換盤根。
圖7 高151-423 使用高壓偏心封井器前后對比
圖8 高157-48 更換高壓偏心封井器后
圖9 北1-4-P43 井使用高壓偏心封井器
(3)北1-4-P43 井安裝使用情況。如圖9 所示,北1-4-P43井于2018 年5 月中旬開始應(yīng)用偏心高壓封井器,但由于作業(yè)隊安裝施工過程中未予調(diào)偏找正,光桿與封井器嚴(yán)重偏磨,使用后第5 天出現(xiàn)滲漏。經(jīng)指導(dǎo)作業(yè)隊進(jìn)行調(diào)偏處理后,密封效果良好,到目前為止未更換盤根。
通過對多功能系列封井器進(jìn)行理論分析計算和現(xiàn)場應(yīng)用情況跟蹤,得出以下結(jié)論:
倒V 形安裝盤根更符合抽油機(jī)井運(yùn)行規(guī)律;V 形夾織物橡膠密封圈柔軟耐磨,彈性好,對光桿缺陷有一定的包容性;盤根更換周期延長到180 d 以上。
通過強(qiáng)度計算,殼體可承壓32 MPa;對封井器進(jìn)行密封性測試,壓力值25 MPa,穩(wěn)壓30 min,壓力未降;應(yīng)用34 口高壓井,密封效果好;具有封井器功能,將封井開關(guān)關(guān)閉,即可更換盤根,操作簡易可靠。
密封盤根之間有存油間隙,起到潤滑作用;密封盤根預(yù)緊壓力小,降低了光桿的摩擦力;上部潤滑腔可提供潤滑油或潤滑脂,潤滑保護(hù)光桿。