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基于PLC的煙用內(nèi)襯紙自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2020-09-24 07:31:00劉開(kāi)合王學(xué)軍
設(shè)備管理與維修 2020年16期
關(guān)鍵詞:襯紙毛氈煙包

劉開(kāi)合,馬 義,王學(xué)軍,步 剛,劉 凱

(山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司滕州卷煙廠(chǎng),山東棗莊 277500)

0 引言

目前卷煙包裝設(shè)備內(nèi)襯紙潤(rùn)滑主要是人工加注潤(rùn)滑油,不能滿(mǎn)足潤(rùn)滑中的“定量”、“定期”原則,同時(shí)還存在“油漬煙”等質(zhì)量隱患和影響設(shè)備效率問(wèn)題。內(nèi)襯紙又稱(chēng)鋁箔紙、鋁紙,是直接包裹煙支的材料,它的包裝質(zhì)量對(duì)小盒包裝質(zhì)量與煙支防霉保質(zhì)關(guān)系甚大[1]。在內(nèi)襯紙進(jìn)入導(dǎo)紙輥前,潤(rùn)滑毛氈會(huì)清潔內(nèi)襯紙鋁層的灰塵,柔順內(nèi)襯紙,延長(zhǎng)內(nèi)襯紙切刀壽命,提高切割質(zhì)量,避免內(nèi)襯紙輸送堵塞等問(wèn)題。

通常情況下,操作工利用潤(rùn)滑油壺將石蠟油噴到毛氈上,然后手動(dòng)調(diào)整潤(rùn)滑毛氈支架,使毛氈表面與內(nèi)襯紙接觸。人工加注潤(rùn)滑油的方式存在以下弊端及隱患:①不能滿(mǎn)足“定量”“定期”原則,即使是同一操作工潤(rùn)滑間隔時(shí)間和添加油量不好統(tǒng)一,隨意性較強(qiáng);②設(shè)備停機(jī)時(shí),必須使毛氈脫離內(nèi)襯紙,否則有產(chǎn)生油漬煙的質(zhì)量隱患;設(shè)備正常開(kāi)機(jī)時(shí),必須使毛氈輕輕壓在內(nèi)襯紙上,否則容易造成內(nèi)襯紙切口毛口、內(nèi)襯紙免角、商標(biāo)紙錯(cuò)牙等質(zhì)量缺陷;③調(diào)整潤(rùn)滑毛氈支架必須停機(jī)操作,平均每次調(diào)整毛氈停機(jī)時(shí)長(zhǎng)為8 s,因內(nèi)襯紙潤(rùn)滑毛氈加油造成的每臺(tái)設(shè)備每天停機(jī)時(shí)間約為420 s。

設(shè)計(jì)內(nèi)襯紙自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng),用于內(nèi)襯紙的清潔潤(rùn)滑,提高產(chǎn)品質(zhì)量。此裝置主要由油壺、氣路、油路、電磁閥、氣缸、PLC 等組成,采用煙包計(jì)數(shù)法,周期性向毛氈注油。設(shè)備運(yùn)行時(shí),毛氈接觸內(nèi)襯紙;停機(jī)時(shí),毛氈脫離內(nèi)襯紙,避免長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)時(shí)內(nèi)襯紙被浸透,造成“油煙”。

1 系統(tǒng)組成和工作原理

1.1 系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)

圖1 是煙用內(nèi)襯紙自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)圖,系統(tǒng)由1 個(gè)PLC 控制器、1 個(gè)儲(chǔ)油壺、2 個(gè)兩位兩通油路電磁控制閥、2 個(gè)兩位五通氣路電磁控制閥、1 個(gè)煙包計(jì)數(shù)傳感器、2 個(gè)氣缸及安裝支架及2 個(gè)涂抹裝置(毛氈)組成。卷煙包裝機(jī)分左右兩路紙盤(pán)供應(yīng)內(nèi)襯紙,一路使用一路備用,因此PLC 控制器接入設(shè)備的紙盤(pán)工作信號(hào),同時(shí)接入的還有設(shè)備啟停信號(hào)。

1.2 系統(tǒng)工作原理

圖1 系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)

(1)自動(dòng)給油原理。利用煙包計(jì)數(shù)傳感器采集煙包數(shù)量,并將采集到的煙包數(shù)量信息輸送給PLC 控制器,再利用控制器累計(jì)輸入的煙包數(shù)量,當(dāng)累計(jì)的煙包數(shù)量達(dá)到預(yù)設(shè)煙包數(shù)量時(shí),控制器驅(qū)動(dòng)油路電磁閥打開(kāi),儲(chǔ)油壺中油脂在自身重力的推動(dòng)下進(jìn)入涂抹裝置。當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備停機(jī)或者切換內(nèi)襯紙時(shí),PLC 控制器可以實(shí)現(xiàn)斷點(diǎn)自動(dòng)保存,直至重新使用該側(cè)內(nèi)襯紙。潤(rùn)滑油在涂抹裝置中浸潤(rùn)分散,每次涂抹在內(nèi)襯紙上的油量均可通過(guò)設(shè)置油路通斷時(shí)間設(shè)定,從而克服了現(xiàn)有技術(shù)中人工涂抹油脂隨意性較強(qiáng)、油脂涂抹不均勻、影響產(chǎn)品的包裝質(zhì)量的穩(wěn)定性的缺陷。此外,還降低了機(jī)臺(tái)操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。

(2)毛氈動(dòng)作原理。以左側(cè)毛氈動(dòng)作為例,當(dāng)PLC 控制器接收到左側(cè)供紙驅(qū)動(dòng)信號(hào)和設(shè)備啟動(dòng)信號(hào)時(shí),PLC 控制器根據(jù)預(yù)定數(shù)值延時(shí)發(fā)出信號(hào),兩位五通電磁換向閥接通氣缸彈出氣路,左側(cè)毛氈氣缸動(dòng)作,控制左側(cè)毛氈靠向左側(cè)內(nèi)襯紙。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)停機(jī)信號(hào)時(shí),兩位五通電磁換向閥接通氣缸縮回氣路,左側(cè)氣缸瞬間縮回,左側(cè)毛氈離開(kāi)左側(cè)內(nèi)襯紙。這樣很大程度上避免了“油漬煙”和內(nèi)襯紙無(wú)潤(rùn)滑現(xiàn)象的發(fā)生。

2 各功能模塊設(shè)計(jì)

2.1 自動(dòng)給油模塊

油路設(shè)計(jì)的關(guān)鍵就是向毛氈注入油液的多少。根據(jù)查詢(xún)相關(guān)公式和計(jì)算,只要改變流體流動(dòng)的時(shí)間,就可以改變流體流過(guò)單位面積的質(zhì)量,同時(shí)流過(guò)電磁閥前后的流體質(zhì)量是不變的。通過(guò)以上分析可知,只需改變PLC 控制油路電磁閥開(kāi)閉的時(shí)間,就可以改變供油量。為得到電磁閥最佳注油時(shí)間進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn),采用線(xiàn)箔鋁紙,在設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下,利用油壺和PU 管直接向毛氈注油,并對(duì)煙包計(jì)數(shù),檢查煙包內(nèi)襯紙潤(rùn)滑效果和是否有油煙。試驗(yàn)結(jié)果如表1 所示,經(jīng)過(guò)質(zhì)檢人員對(duì)試驗(yàn)結(jié)果確認(rèn),認(rèn)為每正常生產(chǎn)500 包煙包時(shí),注油5 s 最為合適,既不會(huì)使電磁閥頻繁動(dòng)作降低其使用壽命,又能保證潤(rùn)滑效果較好且沒(méi)有油煙質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

表1 注油梯度試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)

2.2 毛氈動(dòng)作模塊

《卷煙包裝工專(zhuān)業(yè)知識(shí)》及《ZB25 包裝機(jī)組作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》中對(duì)各部位壓縮空氣所用壓力值有明確要求,其中“氣源壓力要求0.6 MPa,工作壓力0.5 MPa,商標(biāo)紙及封簽加膠氣缸壓力標(biāo)準(zhǔn)范圍≥0.5 MPa”。氣路主要為氣缸的抬起、壓下動(dòng)作提供動(dòng)力,包裝機(jī)的壓縮空氣壓力值能夠滿(mǎn)足要求。為與電磁閥接口適配,選用的是6 mm×4 mm 藍(lán)色PU 高壓軟管作為氣線(xiàn)管路。按照就近原則,氣源接口選擇商標(biāo)紙加膠氣缸。

機(jī)器啟動(dòng)時(shí),PLC 給工作側(cè)鋁紙毛氈電磁閥發(fā)出信號(hào),電磁閥動(dòng)作,打開(kāi)氣路使氣缸帶動(dòng)毛氈接觸內(nèi)襯紙,均勻潤(rùn)滑內(nèi)襯紙。停機(jī)時(shí),PLC 發(fā)出指令電磁閥切換氣路,氣缸縮回,毛氈抬起離開(kāi)內(nèi)襯紙。同時(shí)考慮增加2 s 的延時(shí)功能,這種延時(shí)方式一方面是為了避免雙線(xiàn)圈電磁閥長(zhǎng)時(shí)間帶電,而影響電磁閥壽命,另一方面,將延時(shí)控制在2 s 內(nèi),防止操作者頻繁按動(dòng)啟停按鈕而導(dǎo)致氣缸轉(zhuǎn)位混亂。

3 系統(tǒng)控制軟件設(shè)計(jì)

卷煙包裝機(jī)內(nèi)襯紙自動(dòng)涂油控制系統(tǒng)中煙包計(jì)數(shù)、電磁閥輸出控制、毛氈動(dòng)作都是通過(guò)系統(tǒng)軟件自動(dòng)實(shí)現(xiàn)的,軟件運(yùn)用PLC 樹(shù)形圖語(yǔ)言編程,實(shí)現(xiàn)各功能模塊,它主要包括4 部分:系統(tǒng)主程序、毛氈子程序、中斷子程序、給油子程序。主程序的功能主要包括初始化、系統(tǒng)自檢、中斷設(shè)置等,主程序處于循環(huán)狀態(tài)[2]。整個(gè)系統(tǒng)軟件主要完成鋁紙驅(qū)動(dòng)側(cè)的判斷、涂油參數(shù)的設(shè)置、煙包計(jì)數(shù)和向電磁閥發(fā)送狀態(tài)命令等。PLC 程序如圖2 所示。

4 系統(tǒng)實(shí)際使用效果

系統(tǒng)安裝調(diào)試完成后,對(duì)包裝機(jī)內(nèi)襯紙自動(dòng)潤(rùn)滑裝置使用情況進(jìn)行1 個(gè)月的跟蹤統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,該系統(tǒng)使內(nèi)襯紙組件實(shí)現(xiàn)了潤(rùn)滑加油不停機(jī),只是設(shè)備切換紙時(shí)的慢速啟動(dòng),加油停機(jī)時(shí)間由平均8 s/次降低到3 s/次。

正常生產(chǎn)時(shí),每班需更換16 個(gè)內(nèi)襯紙,每個(gè)內(nèi)襯紙需加注潤(rùn)滑油1 次。使用內(nèi)襯紙自動(dòng)潤(rùn)滑裝置后,每臺(tái)設(shè)備每年可提前生產(chǎn)產(chǎn)量102.6 箱,加注一次潤(rùn)滑油提高的效率167%。

5 結(jié)束語(yǔ)

圖2 PLC 程序

此次內(nèi)襯紙自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)設(shè)計(jì)與現(xiàn)有技術(shù)相比具有的優(yōu)點(diǎn)和效果。采用煙包計(jì)數(shù)法周期性向毛氈自動(dòng)注油,且油量大小可調(diào)節(jié),確保了供油的均勻性,降低了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率;內(nèi)襯紙潤(rùn)滑均勻,小包煙盒包裝平整,避免了小盒煙包裝過(guò)程中的內(nèi)襯紙折邊、折角易爛的問(wèn)題,提高了小包煙盒的包裝質(zhì)量;采集開(kāi)、停機(jī)同步信號(hào),確保開(kāi)機(jī)時(shí)毛氈接觸內(nèi)襯紙,停機(jī)時(shí)毛氈脫離內(nèi)襯紙,消除了因停機(jī)時(shí)間稍長(zhǎng)而導(dǎo)致的潤(rùn)滑油浸透內(nèi)襯紙產(chǎn)生“油煙”的隱患。實(shí)際應(yīng)用表明:系統(tǒng)的使用解決了內(nèi)襯紙潤(rùn)滑效果不好、“油煙”質(zhì)量隱患,減輕了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高設(shè)備運(yùn)行效率。此裝置根據(jù)煙包數(shù)量對(duì)內(nèi)襯紙進(jìn)行潤(rùn)滑,可根據(jù)實(shí)際快速調(diào)整煙包數(shù)量參數(shù),具有一定的推廣價(jià)值。

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