曾慶煒 張永旭
(通鋼股份有限公司 吉林通化 134003)
隨著新環(huán)保法的實施,環(huán)保治理力度加大,鋼鐵行業(yè)的利潤持續(xù)下降,冶金固體廢物資源綜合利用是我國鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、降本增效、提高鋼企競爭力的有效途徑。轉(zhuǎn)爐塵泥具有粒度細(5~74.6 μm)、含鐵量高(TFe約50%)的特點,是寶貴的二次資源,對其進行有效的回收利用,可以消除環(huán)境污染、實現(xiàn)鋼鐵生產(chǎn)的低排放環(huán)保要求[1]。通鋼年產(chǎn)生約10余萬t鋼廠粉塵(主要為OG泥、煉鋼除塵灰、煉鋼氧化鐵皮等),目前處理污泥采用長流程模式,因煉鋼污泥含鐵量較高,經(jīng)擠壓脫除部分水分后加到燒結(jié)配料中使用。但OG泥在運輸時污水容易流到道路上,煉鋼除塵灰運輸時容易產(chǎn)生二次揚塵,使鋼廠環(huán)境受到污染。煉鋼OG泥含水高,煉鋼除塵灰粒度細,在燒結(jié)配料中會使燒結(jié)料透氣性變差,降低通過料層的有效風(fēng)量,影響垂直燒結(jié)速度,降低燒結(jié)礦品質(zhì)。隨著污泥脫水技術(shù)的發(fā)展,將煉鋼污泥配加添加劑制作成冷壓球,返還給煉鋼做轉(zhuǎn)爐化渣劑和冷卻劑使用的技術(shù)已日趨成熟。
(1)加快成渣。因冷壓球中含鐵量較高,在轉(zhuǎn)爐吹煉初期加入冷壓球就增加了初期渣中的FeO含量。由于渣中FeO含量高,渣的流動性好,F(xiàn)eO與能與石灰形成鐵酸鈣低熔點化合物,使石灰熔解。并且能阻礙石灰與渣中SiO2生成難熔解2CaO·SiO2,也有利于石灰熔解。再加上冷壓球團帶入的一部分CaO,降低石灰的消耗量,加快成渣速度。
(2)提高吹煉初期的脫磷效果。轉(zhuǎn)爐脫磷主要是在吹煉初期,主要條件有3個:高堿度(R)、高氧化性(高FeO)、低溫。在轉(zhuǎn)爐吹煉初期爐內(nèi)溫度較低,滿足低溫條件。冷壓球的加入增加了渣中的FeO含量,滿足了爐渣高氧化性條件。加速了石灰(CaO)的熔解,滿足了爐渣高堿度條件。轉(zhuǎn)爐脫磷的3個主要條件都滿足,促進了脫磷的化學(xué)反應(yīng)進行。脫磷的化學(xué)反應(yīng)式為
2P+5FeO+4CaO→4CaO·P205+5Fe
在轉(zhuǎn)爐吹煉的中期加入冷壓球,能增加渣中的FeO含量,能有效地促進爐渣的熔化,減少利用調(diào)節(jié)槍位來生成FeO的負擔,能夠彌補由于吹煉中期碳氧反應(yīng)激烈消耗大量的FeO,而導(dǎo)致渣中FeO不足的問題。使用冷壓球以后,能保證渣中的氧化鐵滿足冶煉的需要。這樣能夠有效地減少被氧氣氧化生成的氧化鐵的鐵水量,減少鐵水的吹損,降低金屬料消耗。
在轉(zhuǎn)爐吹煉后期加入冷壓球能增加渣中的FeO含量,同時冷壓球能作為冷卻劑降低爐內(nèi)溫度,促使脫磷反應(yīng)向正向進行,防止高溫回磷現(xiàn)象的發(fā)生。
煉鋼冷壓球為應(yīng)用于轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)的副原料,其成分的要求主要體現(xiàn)在滿足冶煉工藝的需要,滿足生產(chǎn)工藝的配比,對比礦石使用效果相當或者類似。針對煉鋼冷壓球的原料特性,主要體現(xiàn)在鐵含量、雜質(zhì)元素及成渣物質(zhì)等方面,要求在其使用中具有一定的鐵含量、較低的雜質(zhì)元素和一定的造渣能力。生產(chǎn)工藝的配比對冷壓球的要求,主要體現(xiàn)在達到資源利用最大化,具有一定的堿度,利于冶煉反應(yīng)和化渣。
將通鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐泥(OG泥)、煉鋼氧化鐵皮、煉鋼二次除塵干灰、水處理油泥混合并添加軋鋼氧化鐵皮,提高鐵含量,經(jīng)過配料后的含鐵量達50%,可作為冷壓球的原料。選擇冷壓球技術(shù),將冷壓球作為轉(zhuǎn)爐冷卻劑和化渣劑使用,同時滿足在轉(zhuǎn)爐煉鋼過程,噸鋼添加20 kg冷壓球的條件。通鋼冷壓球塵泥具體成分見表1。
表1 通鋼冷壓球塵泥成分 %
通鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐泥(OG泥)、煉鋼除塵灰、煉鋼氧化鐵皮、軋鋼氧化鐵皮、水處理油泥每年產(chǎn)量約10.39萬t(濕基),建設(shè)一條10萬t/a含鐵塵泥制備冷壓球團生產(chǎn)線。通鋼冷壓球塵泥年產(chǎn)量見表2。
表2 通鋼冷壓球塵泥年產(chǎn)量 t(濕基)
將煉鋼工序經(jīng)壓濾過的OG泥和水處理油泥運至廠區(qū)的晾曬場地晾曬,晾曬至含水率<15%,經(jīng)過混合后通過滾筒干燥脫水處理;煉鋼二次除塵干灰通過密閉罐車運至塵泥冷壓塊原料區(qū),通過氣泵輸送至原料倉內(nèi);煉鋼氧化鐵皮和粗顆粒通過自卸車運至冷壓塊原料區(qū)料倉內(nèi)。干燥后的OG泥、水處理油泥和煉鋼除塵灰、煉鋼氧化鐵皮、粗顆粒按照一定比例分別通過螺旋稱重機稱重配料后,與粘結(jié)劑進入輪碾機壓實混勻,然后進入壓密機進一步壓實,最后再經(jīng)對輥壓球機壓塊、篩分,得到合格的球團,篩下粉料返回緩沖料倉再次進行壓球。合格的球團送入烘干機進行干燥,使生球含水率降到2%以下后即為成品,再由皮帶機送至成品堆場,根據(jù)需要通過汽車送至煉鋼爐料區(qū)。
粘結(jié)劑由專用的粘結(jié)劑系統(tǒng)進行配制和添加,整套冷壓塊系統(tǒng)除了各種原料晾曬和進入料倉的過程需要人工干預(yù)外,其余部分從含鐵除塵灰配料到混合、壓球、烘干全部實現(xiàn)自動控制。在正常生產(chǎn)中只需進行設(shè)備監(jiān)控即可。冷壓球工藝流程見圖1。
圖1 冷壓球工藝流程
(1)粒度。在轉(zhuǎn)爐的冶煉過程中,熔池中的碳氧反應(yīng)生成大量的CO氣體,從轉(zhuǎn)爐的爐口流向煙罩進入轉(zhuǎn)爐一次除塵,冷壓球如果粒度太小就會隨爐氣帶走。冷壓球的粒度在30~50 mm,才能進入熔池,滿足煉鋼生產(chǎn)的需要。
(2)強度。如果煉鋼冷壓球的強度不足,在添加過程中會破碎成小顆粒直接被爐氣帶走,增加除塵系統(tǒng)的負擔,對環(huán)境造成污染。在配料里加入淀粉做粘結(jié)劑,形成固相粘結(jié)力,使冷壓球具有一定的強度。經(jīng)過實驗證明,通鋼冷壓球的抗壓強度≥800 N,轉(zhuǎn)鼓強度≥60%,完全能滿足要求。
(3) 密度。冷壓球的密度在(2.29~2.56)×103kg/m3,與轉(zhuǎn)爐爐渣密度水平接近,爐渣密度在(2.2~2.6)×103kg/m3,礦石密度在(4.8~5.3)×103kg/m3,與礦石相比,冷壓球更有利于在轉(zhuǎn)爐實際冶煉中參與渣鋼界面反應(yīng),獲得更好的脫磷效果。
(1)原料烘干系統(tǒng)。晾曬后的OG泥和水處理油泥含水率約15%,需要進一步脫水至2%以下。采用滾筒烘干機烘干,熱源采用鋼廠凈化轉(zhuǎn)爐煤氣。
(2)配料系統(tǒng)。物料由氣力輸送系統(tǒng)進入各自料倉,其中細料下部通過平板閥接計量螺旋,冷卻水同時也加入計量螺旋,細料通過計量螺旋送至下部的輸送螺旋輸送機里,其余物料通過平板閥和星型卸灰閥進入下部的輸送螺旋。物料分別通過計量螺旋和葉輪給料機實現(xiàn)配料,由下部的螺旋輸送機實現(xiàn)給料。
(3)壓球系統(tǒng)。消化后的物料和必要的粘結(jié)劑經(jīng)過混合碾壓作業(yè)進行充分混碾,混合后的物料進入該設(shè)備后進行壓塊。壓球設(shè)備是該工藝系統(tǒng)的主要設(shè)備之一,由該設(shè)備最終完成壓球功能,即制取合格產(chǎn)品。該環(huán)節(jié)主要由壓密機、對輥壓球機、固定篩、返料系統(tǒng)等組成。
(4)成品球烘干系統(tǒng)。將壓好的生球均勻地平鋪在網(wǎng)帶上,被送入干燥機。生球在干燥機內(nèi)往返移動,同時吹入熱風(fēng),水蒸氣被排出,使生球含水率降到2%以下。
(5)除塵系統(tǒng)。除塵采用旋風(fēng)與脈沖布袋除塵相結(jié)合的方式,主要收集原料烘干系統(tǒng)和成品球烘干系統(tǒng)產(chǎn)生的煙氣粉塵。旋風(fēng)除塵器下部設(shè)排灰裝置,灰返回原料系統(tǒng)后循環(huán)利用。經(jīng)凈化后排放氣體的質(zhì)量濃度<20 mg/Nm3,達到國家排放標準。
4.1綜合能耗降低
本工程主要消耗的能源種類有電、水、轉(zhuǎn)爐煤氣等。噸球單耗指標見表3。
表3 通鋼冷壓球團能耗
可折算出 1 t球團耗能為37.33 kgce,相比燒結(jié)礦的平均能耗55 kgce,降低了17.67 kgce,年產(chǎn)10萬t冷壓球團生產(chǎn)線可降低能耗1 767 tce/a。
(1)含鐵塵泥制備冷壓球團的配料、混勻、壓球工序均為常溫運作,生產(chǎn)過程無SO2和NOx產(chǎn)生。在冷壓球及原料的干燥過程中,采用凈化處理后的轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒的熱風(fēng)作為干燥熱源。轉(zhuǎn)爐煤氣基本不含SO2和NOx,本工程干燥溫度為250~300 ℃,采用低溫、低氧燒嘴燃燒,遠低于NOx的生成溫度1 500 ℃。因此,該粉塵冷固結(jié)球團生產(chǎn)線排放氣體中的SO2,NOx符合國家標準。
(2)在混碾過程中采用淀粉作粘合劑,不含硫、磷等有害成分,綠色環(huán)保。
(3)生產(chǎn)流程中所有干粉進廠采用密閉罐車將各種鋼廠干粉輸送到各自料倉,避免了二次揚塵現(xiàn)象。
(4)車間、車輛沖洗水進入廠區(qū)濁水循環(huán)系統(tǒng),通過沉淀、澄清重復(fù)利用;塵泥定期清理,進入晾曬場原料系統(tǒng)回收利用;生產(chǎn)水重復(fù)利用率達95%,減少對環(huán)境污染。
通鋼平均年產(chǎn)鋼400萬t,燒結(jié)礦成本約690元/t,消耗燒結(jié)礦平均20 kg/噸鋼。冷壓球成本按530元/t進行計算,用冷壓球完全代替燒結(jié)礦,年可降低成本400×0.02×(690-530)=1 280萬元。
本項目利用鋼廠轉(zhuǎn)爐含鐵塵泥制備冷壓球,生產(chǎn)工藝合理,設(shè)備簡單,節(jié)能減排設(shè)施完善,使含鐵固廢資源得到了較好的回收利用,符合我國鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求,具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。