熊 佩
(中國石化華北油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,河南鄭州 450006)
紅河油田長9 油藏平均孔隙度13.2 %,平均滲透率為1.98×10-3μm2,屬于低孔特低滲儲(chǔ)層。紅河油田長9 油層原始地層壓力為18.27 MPa,壓力系數(shù)為1.05,地層原油密度0.82 g/cm3,地層原油黏度3.73 mPa·s,地層油體積系數(shù)1.056,地層溫度為63 ℃,地溫梯度為2.86 ℃/100m,屬于正常溫度系統(tǒng)。長9 油藏裂縫發(fā)育,以NE 向或NNE 向張性破裂為主,通過對紅河42 井巖心觀察,主要為高角度裂縫,裂縫密度達(dá)到0.88 條/米。
紅河油田長9 油藏HH42-55 井區(qū)開始依靠天然能量開采,隨著天然能量降低,壓力下降,產(chǎn)液量和產(chǎn)油量下降,為補(bǔ)充地層能量,開展了以平注平采為主的注水先導(dǎo)試驗(yàn),紅河長9 前期注水開發(fā)試驗(yàn)區(qū)注水井16 口,對應(yīng)油井23 口,位于裂縫發(fā)育區(qū)油井水竄明顯,見效井逐漸失效,表現(xiàn)特征為含水增加、產(chǎn)油降低,部分井出現(xiàn)氯根下降趨勢。2017 年復(fù)產(chǎn)以來,部分見效井有水竄趨勢。因此,本文將通過建立井間連通性模型[1,2]、研制強(qiáng)凍膠調(diào)剖體系、優(yōu)化多段塞大劑量設(shè)計(jì)等,解決紅河長9 油藏注水開發(fā)中水竄嚴(yán)重、基質(zhì)原油動(dòng)用困難的問題,達(dá)到改善水驅(qū)開發(fā)效果。
紅河油田長9 油藏前期共開展5 井組調(diào)剖試驗(yàn),均為平注平采井組,儲(chǔ)層厚度11 m~17.1 m,滲透率0.28×10-3μm2~2.1×10-3μm2,調(diào)剖累計(jì)注水2 153 t~24 976 t,井組累計(jì)虧空體積25 476 m3~58 731 m3。區(qū)塊內(nèi)水竄通道以非貫通性裂縫為主,調(diào)剖井組均為一注兩采,水竄時(shí)累注量546 m3~21 126 m3,水竄速度1.6 m/d~73.3 m/d存在較大差異,井組內(nèi)存在優(yōu)勢水竄通道。
該井組調(diào)剖設(shè)計(jì)均采用籠統(tǒng)調(diào)剖,設(shè)計(jì)方法采用裂縫堵水的工程算法為主,堵劑選擇凍膠體系與顆粒堵劑,顆粒堵劑包括預(yù)交聯(lián)顆粒和無機(jī)顆粒,在施工過程中顆粒堵劑不單獨(dú)使用,而是在配制凍膠的過程中添加顆粒成分,顆粒段塞設(shè)置在前端封堵裂縫,或設(shè)置在末端作為封口段塞使用,從施工壓力來看,顆粒段塞爬坡壓力2.3 MPa~13.5 MPa,顆粒段塞最高壓力與施工最高壓力持平,在凍膠中添加顆粒能有效提高施工壓力。現(xiàn)場實(shí)施堵劑用量355 m3~568 m3,與水竄時(shí)水井虧空體積、井組虧空體積存在較大差距。
1.2.1 注水壓力 調(diào)剖候凝結(jié)束后,4 口井注水壓力均得到一定上升,調(diào)剖起到了一定的效果,1 口井調(diào)剖后注水壓力未上升。
1.2.2 封堵率 5 個(gè)調(diào)剖井組共有水竄通道8 條,封堵有效4 條,封堵無效4 條,現(xiàn)場封堵率50 %;對主要竄流方向封堵率為60 %,對非主要竄流方向封堵率為33 %;對貫通性裂縫封堵率為100 %,對非貫通性裂縫封堵率為42.8 %。調(diào)剖后封堵有效期72 d~185 d,有效期較短。
1.2.3 封堵和增油效果 5 個(gè)調(diào)剖井組中3 個(gè)井組有一定的封堵效果與增油效果,2 個(gè)井組未見到封堵效果與增油效果。
根據(jù)前期調(diào)剖效果分析,得到以下認(rèn)識(shí):
(1)堵劑用量355 m3~568 m3與水竄時(shí)井組虧空體積25 476 m3~58 731 m3相比,存在較大差距,調(diào)剖后對主要竄流方向封堵率為60 %,對非主要竄流方向封堵率為33 %,不能保證兩個(gè)方向上都取得較好的效果,采用凍膠+顆粒調(diào)剖后,盡管提高了注水壓力,井組封堵有效期短,增油效果不明顯。
(2)由于對裂縫分布規(guī)律不明確,特別是對水竄通道的體積、方位以及各方位竄流能力等未進(jìn)行系統(tǒng)研究,調(diào)剖封竄現(xiàn)場試驗(yàn)只能借鑒孔隙型油藏調(diào)剖堵劑評(píng)價(jià)方法和工藝設(shè)計(jì)思路,堵劑用量和段塞組合設(shè)計(jì)憑經(jīng)驗(yàn)摸索,設(shè)計(jì)方法有待進(jìn)一步優(yōu)化。
因此,為了改善水驅(qū)開發(fā)效果,下一步將從建立井間連通性模型開始,預(yù)測油水井間連通性及可能存在的水竄通道,對水竄通道方向、大小及體積進(jìn)行判別表征,同時(shí)研制相適應(yīng)的調(diào)剖體系,以此為基礎(chǔ)對封堵井選取及堵劑用量設(shè)計(jì)等進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)堵效果動(dòng)態(tài)預(yù)測,形成改善裂縫性油藏水驅(qū)的調(diào)堵決策方法。
HH42-55 井區(qū)注入水水竄嚴(yán)重,對高滲通道認(rèn)識(shí)不清,調(diào)堵措施有效性差;現(xiàn)場試驗(yàn)識(shí)別水竄通道方法周期長,影響正常生產(chǎn)。通過將油藏注采系統(tǒng)簡化表征一系列由傳導(dǎo)率和連通體積的連通性動(dòng)態(tài)預(yù)測模型,以各連通單元為模擬對象建立物質(zhì)平衡方程,最終得到井點(diǎn)平均壓力及連通單元內(nèi)流量分布進(jìn)而求得其他動(dòng)態(tài)指標(biāo),根據(jù)室內(nèi)堵劑評(píng)價(jià)試驗(yàn)和注入劈分量,得出注入堵劑后連通參數(shù)變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)測,通過計(jì)算注入井各連通方向劈分系數(shù)[1],明確各方向堵劑地層進(jìn)入量和位置,實(shí)現(xiàn)連通單元傳導(dǎo)率動(dòng)態(tài)修正,進(jìn)而進(jìn)行調(diào)堵后的油水動(dòng)態(tài)指標(biāo)預(yù)測計(jì)算[2]。
以單井或區(qū)塊含水率、產(chǎn)油等指標(biāo)作為擬合動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),以各連通單元的模型參數(shù)作為優(yōu)化變量,計(jì)算分層井間流量分配系數(shù)、單井產(chǎn)液和產(chǎn)油劈分系數(shù)等指標(biāo),實(shí)時(shí)刻畫油藏井間油水流動(dòng)關(guān)系,并進(jìn)行水驅(qū)波及效率和注水利用率效果評(píng)價(jià)[3]。
通過井間連通性模型可知竄流通道中裂縫與微裂縫并存,封堵裂縫,需要用高強(qiáng)度強(qiáng)凍膠堵劑或配合顆粒堵劑;抑制微裂縫注水竄進(jìn),需要深部調(diào)剖采用弱凍膠堵劑;高角度裂縫中,堵劑不易充滿裂縫段,實(shí)現(xiàn)完全封堵難度大,需要提高基液黏度,改善堵難效果[3]。
為解決上述難點(diǎn),采用高透光性強(qiáng)化玻璃或強(qiáng)化聚酯等材料加工制作的平板縫狀裂縫模型和耐壓裂縫模型評(píng)價(jià)體系性能,可視化物模方法評(píng)價(jià)堵劑在裂縫性致密油藏中的封堵規(guī)律,從而研制了可以實(shí)現(xiàn)深部封堵的緩交聯(lián)凍膠體系[4-7],該凍膠體系主要由聚合物、水溶性酚醛樹脂交聯(lián)劑、催化劑以及穩(wěn)定劑組成,酚醛樹脂凍膠主要性能:65 ℃~75 ℃成膠時(shí)間36 h~72 h,裂縫中封堵強(qiáng)度達(dá)到3.54 MPa/m,基液黏度100 mPa·s~900 mPa·s 可調(diào),能夠滿足不同級(jí)別裂縫注入性要求。尤其是該體系成膠前黏度高,注入后充滿裂縫,更適用于高角度裂縫調(diào)剖(見圖1)。
圖1 0.3 %聚合物的酚醛樹脂凍膠成膠曲線
從前期調(diào)剖試驗(yàn)結(jié)果來看:區(qū)塊內(nèi)水竄通道以非貫通性裂縫為主,堵劑量相對較小,不能保證兩個(gè)方向上都取得較好的封堵效果,注入水易發(fā)生繞流,封堵有效期短,因此提出多段塞大劑量的調(diào)剖設(shè)計(jì)思路。設(shè)計(jì)不同強(qiáng)度堵劑多段塞組合,大劑量深部封堵微裂縫。為了使調(diào)剖劑在地層中形成強(qiáng)度達(dá)標(biāo),穩(wěn)定性好的段塞,采用組合式段塞注入調(diào)剖方式,即前置段塞+主體段塞+封口段塞的組合模式,這種段塞可以做到強(qiáng)化兩端段塞,保護(hù)主體段塞,一方面減少了凍膠成膠成分在底層中的濾失,另一方面減少了后續(xù)注入水對段塞的破壞,確保段塞整體推進(jìn)。主體段塞通過選擇不同注入性及封堵強(qiáng)度的堵劑體系對油水井間竄流通道及微裂縫交替注入進(jìn)行封堵,使注入水轉(zhuǎn)向或其他壓裂井段吸水,改善注水井吸水剖面,擴(kuò)大水驅(qū)波及體積(見圖2)。
HH55P57 井組為一注兩采井組,注采井距390 m~410 m,平均孔隙度15.7 %,平均滲透率1.13×10-3μm2,含油飽和度39.6 %,油層厚度9.9 m。HH55P57 井破裂壓力低,最低破裂壓力僅為14 MPa,上調(diào)配注至90 m3時(shí)注入壓力上升明顯,由8.5 MPa 升至14.5 MPa,注水壓力的上升導(dǎo)致地層裂縫開啟,形成高滲條帶,對應(yīng)油井均出現(xiàn)含水上升的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。復(fù)產(chǎn)后HH55P57 注采井組出現(xiàn)油井含水上升、水井注水壓力下降等現(xiàn)象,通過動(dòng)態(tài)分析認(rèn)為與鄰井間水竄通道為非貫穿性裂縫+張開縫。
圖2 段塞組合示意圖
根據(jù)注采曲線,井組張開裂縫體積為1 730.9 m3,微裂縫體積為4 839.4 m3。以動(dòng)態(tài)響應(yīng)分析確定的裂縫體積為主,結(jié)合模型計(jì)算的結(jié)果,堵劑用量設(shè)計(jì)為1 500 m3,注入量能夠達(dá)到裂縫體積1/3~1/2,達(dá)到深部調(diào)剖的目的。
前置段塞使用強(qiáng)凍膠,用量占比15 %,主體段塞采用強(qiáng)凍膠、弱凍膠交替注入,用量占比65 %,封口段塞使用強(qiáng)凍膠,用量占比20 %,最高施工壓力20 MPa,達(dá)到設(shè)計(jì)壓力并穩(wěn)定注入14 h 后,轉(zhuǎn)為注入頂替段塞。
調(diào)剖后HH55P57 井注水量不變,油壓上升10 MPa,PI90 由60.7 下降至4.2,水井周圍水竄通道得到有效封堵。兩個(gè)井組對應(yīng)油井含水下降2 %~7 %,日產(chǎn)油增加1.6 t,階段累計(jì)增油149 t,目前仍然有效。
(1)前期調(diào)剖中存在問題:堵劑不能保證兩個(gè)方向上都取得較好的效果,采用凍膠+顆粒調(diào)剖后,盡管提高了注水壓力,井組封堵有效期短,增油效果不明顯;對裂縫分布規(guī)律不明確,調(diào)剖封竄現(xiàn)場試驗(yàn)只能借鑒經(jīng)驗(yàn)。
(2)通過建立井間連通性模型,預(yù)測油水井間連通性及可能存在的水竄通道,研制強(qiáng)凍膠調(diào)剖體系,確定堵劑類型及用量,以及段塞數(shù)優(yōu)化的研究,能夠有效改善水驅(qū)效果。
(3)現(xiàn)場應(yīng)用表明:該工藝紅河油田長9 油藏實(shí)施多段塞大劑量調(diào)剖2 井次,工藝成功100 %,兩個(gè)井組對應(yīng)油井含水下降2 %~7 %,日產(chǎn)油增加1.6 t,階段累計(jì)增油149 t,取得了較好的調(diào)剖效果。