景玉潔
(霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司,山西 呂梁 033102)
石灰石-石膏濕法煙氣脫硫(FGD)系統(tǒng)是處理火電廠煙氣中SO4的主要方式,漿液循環(huán)泵是FGD系統(tǒng)中的主要的能消耗設(shè)備,其電能消耗量占總FGD系統(tǒng)耗電量約50%[1~2]。若FGD系統(tǒng)中循環(huán)漿液量提供不足、則不能保證系統(tǒng)脫硫效率;若循環(huán)漿液提供量過大則又造成漿液循環(huán)泵電能消耗過大,因此,合理的確定循環(huán)漿液量可以在確保FGD系統(tǒng)可靠運(yùn)行的同時(shí)降低漿液循環(huán)泵電能消耗[3~5]。
現(xiàn)階段各大火力電廠FGD系統(tǒng)為了確保脫硫效率,漿液循環(huán)泵提供的循環(huán)漿液量偏大,造成一定程度的電能浪費(fèi)。為此,筆者對(duì)某50MW發(fā)電機(jī)組FGD系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行分析,并綜合確定循環(huán)漿液使用量,并以此優(yōu)化漿液循環(huán)泵運(yùn)行,從而降低電能消耗。
某火電發(fā)電廠50MW發(fā)電機(jī)組采用FGD系統(tǒng)脫硫,燃煤產(chǎn)生的煙氣進(jìn)入到噴淋塔后從下往上依次通過3個(gè)噴淋層從而去除煙氣中的SO2(具體見圖1),各個(gè)噴淋層均對(duì)應(yīng)一個(gè)漿液循環(huán)泵。具體該火電廠FGD系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)見表1。
圖1 FGD系統(tǒng)脫硫示意圖
當(dāng)循環(huán)漿液中的PH值較高時(shí)有利于提高SO2去除效率,PH值較低時(shí)有利于Ca2+析出,選擇合適的PH值對(duì)FGD系統(tǒng)煙氣脫硫反應(yīng)影響顯著。為了使得FGD系統(tǒng)硫鈣比保持在合理的范圍,一般將循環(huán)漿液中PH值控制在5.0~5.3。從表1看出,該火力發(fā)電廠內(nèi)的循環(huán)漿液PH值在4.5~4.8,能夠取得使得FGD系統(tǒng)脫硫效率較高、形成高品質(zhì)石膏。主要原因?yàn)椋寒?dāng)煙氣量在一定范圍內(nèi)小幅度波動(dòng)時(shí),由于提供的循環(huán)漿液量較大,原煙氣中本身的SO2濃度偏低,F(xiàn)GD系統(tǒng)具有較高的液氣比(循環(huán)漿液量/SO2量),煙氣中的SO2可以與循環(huán)漿液液滴充分接觸,石灰石漿液可以與SO2充分反應(yīng),造成循環(huán)漿液內(nèi)的鈣硫比降低,從而減低循環(huán)漿液PH值,由此可知,循環(huán)漿液中PH值偏低主要是由于提供的循環(huán)漿液量過大。但是此種運(yùn)行方式時(shí)會(huì)顯著增加漿液循環(huán)泵電能消耗量。
表1 FGD系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)
通過上述分析可知,為FGD系統(tǒng)提供較多的循環(huán)漿液雖然具有較高的脫硫效率,但是會(huì)造成電能、漿液等大量浪費(fèi)。因此,對(duì)根據(jù)實(shí)際清理對(duì)循環(huán)漿液需求量進(jìn)行計(jì)算,從而提高漿液循環(huán)泵經(jīng)濟(jì)性。
FGD系統(tǒng)使用的循環(huán)漿液量與原煤內(nèi)的硫份含量、鍋爐載荷等密切相關(guān),根據(jù)參考文獻(xiàn)[6~8]計(jì)算方法可以求得發(fā)電廠發(fā)電機(jī)組在不同煤硫份、不同載荷下的循環(huán)漿液使用量。具體計(jì)算得到的不同煤硫份、不同載荷下循環(huán)漿液使用量變化曲線見圖2。
圖2 不同煤硫份、載荷下循環(huán)漿液消耗量曲線
從圖中看出,隨著原煤中硫份增加,循環(huán)漿液使用量程線性增加,鍋爐載荷越大,使用的循環(huán)漿液量越多。根據(jù)圖2并結(jié)合發(fā)電機(jī)組載荷、原煤含硫量即可得到確定循環(huán)漿液使用量。
該發(fā)電廠鍋爐設(shè)計(jì)燃燒的原煤含硫量在0.7%左右,應(yīng)根據(jù)循環(huán)漿液使用量調(diào)整漿液循環(huán)泵運(yùn)行。單臺(tái)漿液循環(huán)泵提供的循環(huán)漿液量在8 500 m3/h,具體漿液循環(huán)泵運(yùn)行數(shù)量與發(fā)電機(jī)組載荷關(guān)系見圖3。
圖3 漿液循環(huán)泵運(yùn)行數(shù)量與發(fā)電機(jī)組載荷關(guān)系
從圖3看出,當(dāng)發(fā)電機(jī)組載荷在85%額定載荷以內(nèi)時(shí),采用兩臺(tái)漿液循環(huán)泵提供的循環(huán)漿液完全可以滿足FGD系統(tǒng)循環(huán)漿液需求量,因此可以將漿液循環(huán)泵運(yùn)行從3臺(tái)調(diào)整為2臺(tái),降低漿液循環(huán)泵電能消耗。
在FGD系統(tǒng)內(nèi)布置的1#、2#、3#漿液循環(huán)泵功率分別為740、800、830 kW。發(fā)電機(jī)組每年按照6 000 h運(yùn)行,其中40%時(shí)間發(fā)電機(jī)組處于滿載運(yùn)行,20%時(shí)間載荷率在50%以內(nèi),載荷率為60%、70%、80%、90%時(shí)間均為10%。1年中3臺(tái)漿液循環(huán)泵完全運(yùn)行時(shí)電量消耗量為1422萬kW·h,電費(fèi)費(fèi)用為497.7萬元(費(fèi)用按照0.35元/kW·h計(jì)算)。按照?qǐng)D3所示方式當(dāng)發(fā)電機(jī)組載荷85%以內(nèi)時(shí),暫停1臺(tái)漿液循環(huán)泵,使用兩臺(tái)為FGD系統(tǒng)提供循環(huán)漿也可滿足系統(tǒng)脫硫需求。設(shè)定3臺(tái)漿液循環(huán)泵交替停機(jī)運(yùn)行,每臺(tái)漿液循環(huán)泵停機(jī)時(shí)間相等,則此方式下循環(huán)漿液泵年電能消耗量為1205萬kW·h,電費(fèi)費(fèi)用為421.75萬元,循環(huán)漿液泵年電能消耗、電費(fèi)消耗量分別降低237萬kW·h、82.95萬元,綜合電能消耗降低率為16.4%。
由于可見,通過將循環(huán)漿液泵運(yùn)行方式從滿載運(yùn)行調(diào)整為根據(jù)發(fā)電機(jī)組負(fù)荷運(yùn)行,當(dāng)負(fù)荷在85%額定載荷以內(nèi)時(shí),循環(huán)漿液泵從3臺(tái)改為2臺(tái)運(yùn)行,不僅不會(huì)給FGD系統(tǒng)脫硫效率造成影響,而且還可以顯著的電能消耗。
當(dāng)發(fā)電機(jī)組在高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)3臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行、低負(fù)荷時(shí)2臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行,但是漿液循環(huán)泵提供的循環(huán)漿液量仍偏大,具體對(duì)漿液循環(huán)泵優(yōu)化有的發(fā)電機(jī)組載負(fù)荷與循環(huán)漿液過剩的量關(guān)系見圖4。
圖4 發(fā)電機(jī)組載負(fù)荷與過剩循環(huán)漿液量關(guān)系
該火電廠漿液循環(huán)泵采用的葉輪數(shù)為6片,造成循環(huán)漿液泵提供的流量過大原因是設(shè)計(jì)流量與實(shí)際流量間存在較大偏差,因此可以通過降低循環(huán)漿液泵流量來降低循環(huán)漿液供應(yīng)量并降低電能消耗。
根據(jù)該發(fā)電廠使用的原煤含硫量,發(fā)電機(jī)組在任何工況運(yùn)行時(shí)循環(huán)漿液量供應(yīng)量均有1 500 m3/h的富裕量。原有的漿液循環(huán)泵供應(yīng)量均為8 500 m3/h,經(jīng)過分析將其中2臺(tái)循環(huán)漿液泵葉輪進(jìn)行改造,
使得循環(huán)漿液泵流量為7 000 m3/h,具體漿液循環(huán)泵改造前后的泵組運(yùn)行方式見表2。根據(jù)發(fā)電機(jī)組不同運(yùn)行工況、循環(huán)漿液需求量來選擇不同的循環(huán)漿液泵運(yùn)行方式,從而實(shí)現(xiàn)漿液循環(huán)泵高效、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
表2 改造前后漿液循環(huán)泵運(yùn)行方式比(原煤硫份0.6%)
現(xiàn)階段該發(fā)電廠發(fā)電機(jī)組使用的原煤硫份在0.5~0.6%間。當(dāng)硫份在0.6%時(shí),發(fā)電機(jī)組負(fù)荷在85%以上時(shí),3臺(tái)漿液循環(huán)泵同時(shí)運(yùn)行(1臺(tái)大泵、2臺(tái)小泵);發(fā)電機(jī)組負(fù)荷在60~85%時(shí),運(yùn)行2臺(tái)液循環(huán)泵(1臺(tái)大泵、1臺(tái)小泵);發(fā)電機(jī)組負(fù)荷在60%以內(nèi)時(shí),運(yùn)行2臺(tái)小功率漿液循環(huán)泵。當(dāng)硫份在0.5%時(shí),發(fā)電機(jī)組負(fù)荷在90%以上時(shí),運(yùn)行2臺(tái)液循環(huán)泵(1臺(tái)大泵、1臺(tái)小泵);發(fā)電機(jī)組負(fù)荷在90%以內(nèi)時(shí),運(yùn)行2臺(tái)小流量漿液循環(huán)泵。
(1) 根據(jù)火力發(fā)電廠FGD系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)實(shí)際循環(huán)漿液使用量對(duì)漿液循環(huán)泵運(yùn)行方式進(jìn)行調(diào)整,當(dāng)發(fā)電機(jī)組載荷在85%以上時(shí)運(yùn)行3臺(tái)漿液循環(huán)泵、負(fù)荷在85%以內(nèi)時(shí)運(yùn)行2臺(tái)漿液循環(huán)泵。通過對(duì)漿液循環(huán)泵運(yùn)行方式進(jìn)行改進(jìn),漿液循環(huán)泵綜合電能消耗降低16.4%。
(2) 漿液循環(huán)泵運(yùn)行方式改進(jìn)后FGD系統(tǒng)循環(huán)漿液供應(yīng)量仍偏大,對(duì)泵輪進(jìn)行改造從而將兩臺(tái)泵流量由8 500 m3/h降低至7 000 m3/h,并針對(duì)發(fā)電機(jī)組使用的原煤硫份提出具體的運(yùn)行方案,可以降低循環(huán)漿液泵電能消耗量18~40萬元/a,進(jìn)一步提升了漿液循環(huán)泵運(yùn)行效率。研究成果可以為其他電廠類似情況的漿液循環(huán)泵節(jié)能改造提供一定經(jīng)驗(yàn)借鑒。