顧雪濤 蔣紅軍
(中國石化上海石油化工股份有限公司煉油部,上海 200540)
催化柴油選擇性加氫-催化裂化組合生產(chǎn)高辛烷值汽油或芳烴(LTAG)技術(shù)是利用加氫單元和催化裂化單元組合,將富含多環(huán)芳烴、低十六烷值的劣質(zhì)催化裂化柴油(LCO)首先在加氫單元通過工藝參數(shù)優(yōu)化和專用催化劑進(jìn)行多環(huán)芳烴選擇性加氫飽和,在較低的反應(yīng)壓力和化學(xué)耗氫下最大化地生成四氫萘型單環(huán)芳烴;然后將富含四氫萘型單環(huán)芳烴的加氫LCO,通過獨(dú)特的裂化反應(yīng)環(huán)境或單獨(dú)的加氫LCO轉(zhuǎn)化區(qū),強(qiáng)化四氫萘型單環(huán)芳烴的開環(huán)裂化反應(yīng)從而抑制氫轉(zhuǎn)移反應(yīng),實(shí)現(xiàn)加氫LCO的選擇性催化裂化反應(yīng),將劣質(zhì)LCO部分或全部轉(zhuǎn)化成高辛烷值汽油或C6~C8芳烴[1-2]。LTAG技術(shù)既解決了LCO出路,又提升了LCO的使用價(jià)值,可大幅度削減柴油產(chǎn)量,滿足企業(yè)降低柴汽比的市場(chǎng)需求。中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海石化)為適應(yīng)市場(chǎng)需求,靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),采用中國石化石油化工科學(xué)研究院(以下簡(jiǎn)稱石科院)開發(fā)的LTAG技術(shù),利用現(xiàn)有生產(chǎn)裝置以及改造后的柴油深拔塔將催化裂化柴油轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油,降低柴汽比,提高經(jīng)濟(jì)效益。
LTAG技術(shù)工藝試驗(yàn)的生產(chǎn)單元主要包括減壓深拔、加氫和催化裂化。
減壓深拔單元主要用于試驗(yàn)前期的回?zé)挷裼蛡淞弦约霸囼?yàn)期間的回?zé)挷裼凸┙o。減壓深拔塔原料為上海石化2#催化裂化裝置自產(chǎn)的全餾分柴油(干點(diǎn)<360 ℃),經(jīng)過減壓深拔處理,側(cè)線產(chǎn)出輕LCO(干點(diǎn)<260 ℃,多環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)不超過18%)。試驗(yàn)之前,側(cè)線輕LCO送至罐區(qū)備料;試驗(yàn)期間,通過改造新增管線與罐區(qū)柴油線共同并入催化裝置LTAG流量計(jì)上游閥后送至提升管回?zé)挕?/p>
加氫單元主要用于將富含多環(huán)芳烴、低十六烷值的劣質(zhì)LCO通過工藝參數(shù)優(yōu)化和專用催化劑進(jìn)行多環(huán)芳烴選擇性加氫飽和,在較低的反應(yīng)壓力和化學(xué)耗氫下最大化地生成四氫萘型單環(huán)芳烴。
催化裂化單元主要用于將加氫單元生成的富含四氫萘型單環(huán)芳烴的加氫LCO,通過獨(dú)特的裂化反應(yīng)環(huán)境或單獨(dú)的加氫LCO轉(zhuǎn)化區(qū),強(qiáng)化四氫萘型單環(huán)芳烴的開環(huán)裂化反應(yīng)從而抑制氫轉(zhuǎn)移反應(yīng),實(shí)現(xiàn)加氫LCO的選擇性催化裂化反應(yīng),將劣質(zhì)LCO部分或全部轉(zhuǎn)化成高辛烷值汽油。
此次LTAG技術(shù)在上海石化3 900 kt/a渣油加氫裝置(以下簡(jiǎn)稱RDS)和3 500 kt/a 2#催化裂化裝置進(jìn)行工業(yè)應(yīng)用,加氫渣油與加氫LCO采取分層進(jìn)料。
LTAG技術(shù)的實(shí)施效果常常受到裝置實(shí)際運(yùn)行情況的約束,盡管在LTAG改造方案設(shè)計(jì)時(shí)已盡量規(guī)避相關(guān)裝置瓶頸,但具體實(shí)施時(shí)LCO加氫裝置與催化裂化裝置總會(huì)存在各種裝置瓶頸。
對(duì)上海石化催化裂化裝置而言,裝置的主要瓶頸有:(1)裝置再生器尺寸設(shè)計(jì)較小,特別是1#再生器密相床直徑段直徑為10.56 m,當(dāng)裝置負(fù)荷提高至440 t/h時(shí),對(duì)應(yīng)主風(fēng)量約為5 900 m3/min,較高的主風(fēng)量容易造成床層內(nèi)線速過高而影響燒焦效果;(2)由于分離系統(tǒng)的生產(chǎn)負(fù)荷限制,汽油最大產(chǎn)量約205 t/h,在加氫柴油回?zé)捔繛?0 t/h時(shí),加氫渣油進(jìn)料量不高于415 t/h;(3)由于氣分系統(tǒng)的生產(chǎn)負(fù)荷限制,氣分裝置液化氣進(jìn)料量不能超過70 t/h,LTAG投用前后在加氫渣油進(jìn)料量415 t/h時(shí)液化氣產(chǎn)量約65 t/h,制約了裝置處理量和反應(yīng)苛刻度的提高;(4)干氣脫硫裝置設(shè)計(jì)負(fù)荷有限,催化干氣產(chǎn)量不可高于27 000 m3/h,否則會(huì)造成干氣送管網(wǎng)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)超標(biāo),影響燃燒排放,制約了裝置反應(yīng)苛刻度的提高;(5)鑒于催化裂化裝置原料的性質(zhì),催化穩(wěn)定汽油苯體積分?jǐn)?shù)達(dá)到0.7%~0.8%,回?zé)扲DS柴油苯含量會(huì)進(jìn)一步提高,限制了柴油處理量。
根據(jù)上海石化生產(chǎn)安排,此次LTAG工業(yè)試驗(yàn)項(xiàng)目共分為備料和試驗(yàn)標(biāo)定兩個(gè)部分。
(1)備料
上海石化2#催化裂化裝置于2019年6—9月對(duì)油漿深拔單元進(jìn)行了改造,增設(shè)相應(yīng)的LTAG噴嘴進(jìn)料流程、減壓塔進(jìn)料線流程,側(cè)線柴油冷卻流程、側(cè)線柴油外送及返塔流程、塔底減壓重柴油外送流程。2019年10月15日,減壓塔開始投料,原料為催化全餾分柴油,處理量為30 t/h,控制LCO輕餾分干點(diǎn)不高于260 ℃,多環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)不高于18%。側(cè)線輕柴油備料于10月17日開始,至11月13日,罐區(qū)備料1 500 t,繼續(xù)維持減壓塔正常運(yùn)行。
(2)試驗(yàn)標(biāo)定
試驗(yàn)標(biāo)定部分分為空白工況、對(duì)比工況和試驗(yàn)工況3個(gè)階段。
空白工況(2019年11月18日至2019年11月21日):加氫渣油處理量410 t/h,無LCO輕餾分和RDS柴油回?zé)?。本階段主要為試驗(yàn)階段作空白對(duì)比。
對(duì)比工況(2019年11月21日至2019年11月26日):加氫渣油處理量410 t/h,LCO全餾分30 t/h經(jīng)RDS加氫后返回催化裝置與重油分層進(jìn)料。本階段試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)是能夠降低催化柴油產(chǎn)率,加氫LCO轉(zhuǎn)化率不低于68%,增產(chǎn)汽油與液化氣,二者選擇性不低于90%。
試驗(yàn)工況(2019年11月26日至2019年11月30日):加氫渣油處理量410 t/h,LCO餾分先輕重切割,切割后7 t/h LCO輕餾分與經(jīng)RDS加氫后的23 t/h重質(zhì)LCO餾分合計(jì)30 t/h,與重油分層進(jìn)料。本階段試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)是在對(duì)比工況的基礎(chǔ)上,穩(wěn)定汽油辛烷值能夠增加0.6個(gè)單位。
2.2.1 原料
上海石化3 500 kt/a 2#催化裂化裝置采用多產(chǎn)異構(gòu)化烷烴(MIP)技術(shù),由中國石化工程建設(shè)有限公司設(shè)計(jì),反應(yīng)再生系統(tǒng)采用了重疊式兩段再生、內(nèi)置提升管反應(yīng)器的高低并列型式,設(shè)計(jì)加氫渣油加工量為3 500 kt/a,操作彈性為60%~110%。
2#催化裂化裝置正常以RDS加氫渣油為原料,對(duì)比工況和試驗(yàn)工況期間摻煉柴油餾分。不同階段加氫渣油原料性質(zhì)見表1。
表1 不同階段加氫渣油原料性質(zhì)對(duì)比
由表1可以看出:試驗(yàn)期間催化加氫渣油性質(zhì)基本穩(wěn)定,原料油密度、殘?zhí)颗c重金屬質(zhì)量分?jǐn)?shù)無明顯區(qū)別,對(duì)比工況期間由于RDS生產(chǎn)低硫重質(zhì)船用燃料油,為了滿足低硫重質(zhì)船用燃料油運(yùn)動(dòng)黏度(100 ℃)不低于120.0 mm2/s的需求,提高了RDS進(jìn)料摻渣比。但由于原料配比也有所變化,導(dǎo)致催化原料性質(zhì)與空白工況、試驗(yàn)工況相比略輕,原料密度略低2 kg/m3,總體對(duì)催化操作及產(chǎn)品分布無明顯影響。
從分析數(shù)據(jù)可以看出:側(cè)線輕LCO的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.127%,密度為0.898 9 g/cm3,終餾點(diǎn)為256.7 ℃,小于260 ℃的控制指標(biāo),滿足試驗(yàn)要求。
2.2.2 操作參數(shù)
試驗(yàn)期間,2#催化裂化裝置操作平穩(wěn),各操作參數(shù)控制穩(wěn)定,未發(fā)生明顯波動(dòng),具體不同工況操作參數(shù)對(duì)比見表2。
表2 不同階段操作參數(shù)對(duì)比
由表2可以看出:試驗(yàn)期間催化操作參數(shù)無明顯波動(dòng),考慮加氫LCO回?zé)拰?dǎo)致反應(yīng)器線速增加,LTAG投用后調(diào)整了反再壓力,沉降器壓力提高10 kPa左右,再生器壓力提高20 kPa左右,一再一旋線速維持(19±0.2)m/s,VQS線速控制19.5 m/s。原料預(yù)熱溫度與再生密相溫度基本無變化。LTAG投用后,生焦量略有升高,裝置提高了主風(fēng)量。
2.2.3 催化劑
上海石化2#催化裂化裝置全年使用中國石化催化劑長嶺分公司生產(chǎn)的RMIP-1型催化劑,消除了由于催化劑型號(hào)改變對(duì)產(chǎn)品性質(zhì)的影響,試驗(yàn)期間各工況平衡劑性質(zhì)見表3。
表3 不同階段平衡劑性質(zhì)對(duì)比
2#催化裂化裝置設(shè)計(jì)平衡劑活性為55%~60%,由表4可以看出:試驗(yàn)期間平衡劑性質(zhì)較為穩(wěn)定,各階段平衡劑活性均維持在56.5%左右,活性正常。
2.2.4 產(chǎn)品分布
LTAG試驗(yàn)期間,汽油產(chǎn)率明顯升高,柴油產(chǎn)率明顯下降,干氣及液化氣產(chǎn)率略有上升,其余產(chǎn)品產(chǎn)率無明顯變化,試驗(yàn)期間各工況原料和產(chǎn)品分布情況見表4~5。
表4 不同階段原料分布對(duì)比 t/h
表5 不同階段產(chǎn)品分布對(duì)比
(2)外來物料如RDS酸性氣與RDS輕烴在產(chǎn)品中已相應(yīng)扣除,干氣中已扣除非烴。
由表5可以看出:與空白工況相比,對(duì)比工況及試驗(yàn)工況汽油產(chǎn)率分別增加了3.38和3.37個(gè)百分點(diǎn);柴油產(chǎn)率分別降低了6.42和5.27個(gè)百分點(diǎn);干氣產(chǎn)率及液化氣產(chǎn)率均略有增加。
按照空白工況各產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率,對(duì)對(duì)比工況及試驗(yàn)工況加氫渣油轉(zhuǎn)化情況進(jìn)行計(jì)算,得到加氫柴油表觀產(chǎn)物分布情況(見表6)。對(duì)比工況的原料中加氫柴油回?zé)?0.93 t/h,試驗(yàn)工況的原料包括加氫柴油回?zé)?3.47 t/h和側(cè)線輕LCO回?zé)? t/h。
經(jīng)計(jì)算,對(duì)比工況加氫柴油的轉(zhuǎn)化率為(100-15.16)/100=84.84%,則相應(yīng)的汽油選擇性為44.68%/84.84%=52.66%;液化氣選擇性為17.94%/84.84%=21.14%;汽油選擇性+液化氣選擇性=73.8%。
表6 加氫柴油表觀產(chǎn)物分布
試驗(yàn)工況轉(zhuǎn)化率為(100-28.72)/100=71.28%,則相應(yīng)的汽油選擇性為45.39%/71.28%=63.67%;液化氣選擇性為19.82%/71.28%=27.8%;汽油選擇性+液化氣選擇性為91.47%。
綜上所述,試驗(yàn)期間投用側(cè)線輕LCO回?zé)捄?,汽油及液化氣總選擇性達(dá)到90%以上的預(yù)期目標(biāo),與對(duì)比工況相比,總選擇性提高17.67個(gè)百分點(diǎn),提高幅度達(dá)23.95%。試驗(yàn)工況中輕LCO餾分未加氫直接回?zé)?,轉(zhuǎn)化率略低于RDS加氫柴油,但汽油及液化氣的總選擇性更高。
2.2.5 產(chǎn)品性質(zhì)
不同工況穩(wěn)定汽油性質(zhì)見表7所示。
表7 不同工況穩(wěn)定汽油性質(zhì)對(duì)比
由表7可以看出:對(duì)比工況及試驗(yàn)工況穩(wěn)定汽油烯烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)稍有下降,芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)稍有上升,主要是加氫單元生成了大量四氫萘型單環(huán)芳烴,且單環(huán)芳烴通過開環(huán)裂化生成烷基苯型單環(huán)芳烴,大部分落入汽油餾分中,導(dǎo)致穩(wěn)定汽油中芳烴的體積分?jǐn)?shù)增加,烯烴體積分?jǐn)?shù)下降。此外,從穩(wěn)定汽油中苯體積分?jǐn)?shù)增加也能得以驗(yàn)證。試驗(yàn)工況相比對(duì)比工況,汽油研究法辛烷值由91.4提高至91.65,增加了0.25個(gè)單位,汽油馬達(dá)法辛烷值由81.3提高至81.53,提高了0.23個(gè)單位,均有提高。
2#催化裂化裝置在3個(gè)工況期間,干氣、液化氣組成及油漿性質(zhì)基本一致,催化柴油密度略有增加,由LTAG投用前的956.9 kg/m3提高至投用后的961.8 kg/m3。
(1)為實(shí)現(xiàn)LCO輕、重餾分的切割,上海石化對(duì)減壓塔進(jìn)行了塔盤改造,并對(duì)LTAG噴嘴進(jìn)料流程、減壓塔進(jìn)料線流程、側(cè)線柴油冷卻流程、側(cè)線柴油外送及返塔流程、塔底減壓重柴油外送流程等進(jìn)行改造,改造后通過優(yōu)化操作,真空度控制在15~20 kPa(絕對(duì)壓力)并以抽出溫度不高于85 ℃作為餾出口質(zhì)量的控制點(diǎn),可穩(wěn)定抽出約10%的LCO輕餾分并控制其干點(diǎn)不高于260 ℃、多環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)不高于18%的設(shè)計(jì)要求,改造比較成功,為后續(xù)LTAG提質(zhì)增效工業(yè)試驗(yàn)側(cè)線輕LCO的備料及回?zé)挼於ɑA(chǔ)。
(2)LTAG提質(zhì)增效工業(yè)試驗(yàn)期間,上海石化2#催化裂化裝置各系統(tǒng)操作穩(wěn)定,主要操作參數(shù)與LTAG技術(shù)投用前基本一致。穩(wěn)定汽油研究法辛烷值由對(duì)比工況的91.4提高至試驗(yàn)工況的91.65,增加了0.25個(gè)單位,馬達(dá)法辛烷值由對(duì)比工況的81.3提高至81.53,增加了0.23個(gè)單位。
(3)對(duì)比工況與空白工況相比,催化柴油產(chǎn)率降低6.42個(gè)百分點(diǎn),汽油及液化氣產(chǎn)率提高了4.74個(gè)百分點(diǎn);試驗(yàn)工況與空白工況相比,催化柴油產(chǎn)率降低5.27個(gè)百分點(diǎn),汽油及液化氣產(chǎn)率提高4.84個(gè)百分點(diǎn)。兩種工況均能有效降低柴汽比,但試驗(yàn)工況中汽油及液化氣的選擇性更高,且選擇性在90%以上。
(4)LTAG提質(zhì)增效技術(shù)(試驗(yàn)工況)是在常規(guī)LTAG技術(shù)(對(duì)比工況)基礎(chǔ)上開發(fā)的,LCO進(jìn)行輕、重餾分的切割,切割后直接回?zé)?,而重餾分選擇性加氫后與輕餾分混合后與重油分層進(jìn)催化裂化裝置生產(chǎn)高辛烷值汽油。相比常規(guī)LTAG技術(shù),其穩(wěn)定汽油辛烷值更高,汽油及液化氣選擇性也更高。