摘? 要:本文針對(duì)鐵路隧道無(wú)砟軌道道床板離縫現(xiàn)象,結(jié)合實(shí)例,具體分析離縫原因和危害,提出采用錨固注膠法整治離縫的措施,并通過(guò)整治方案的實(shí)施,驗(yàn)證了整治方案的有效性。
關(guān)鍵詞:錨固注膠法;鐵路隧道無(wú)砟軌道;道床板離縫
中圖分類(lèi)號(hào):U216.418? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? 文章編號(hào):2096-6903(2020)10-0000-00
0 引言
鐵路無(wú)砟軌道技術(shù)自20世紀(jì)60年代在我國(guó)開(kāi)展試驗(yàn)與應(yīng)用以來(lái),有了飛速發(fā)展,隨著鐵路運(yùn)營(yíng)里程增加,無(wú)砟軌道病害隨之增多。常見(jiàn)的病害有:軌道板結(jié)構(gòu)自身病害、道床板離縫、道床板上拱或下沉、墊層開(kāi)裂等。無(wú)砟軌道道床板施工質(zhì)量好壞直接影響鐵路運(yùn)行的平順性、安全性。在施工及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,因地質(zhì)、人員技術(shù)、材料設(shè)備、管理、環(huán)境等因素,造成道床板離縫、下沉、上拱等病害,這嚴(yán)重影響鐵路安全運(yùn)營(yíng)?;诖?,本文介紹了錨固注膠法整治隧道道床板離縫的措施。
1 工程概況
西北部某鐵路為國(guó)鐵Ⅰ級(jí)雙線電氣化客貨共線快速鐵路,設(shè)計(jì)長(zhǎng)度≥6公里的隧道和長(zhǎng)大隧道相對(duì)集中的區(qū)段連續(xù)鋪設(shè)無(wú)砟軌道,軌道配套彈條Ⅱ型扣件。某隧道長(zhǎng)8.82km,隧道襯砌后斷面尺寸寬14.73m,高8.95m,雙線運(yùn)行,采用CRTS Ⅰ型雙塊式軌枕無(wú)砟軌道結(jié)構(gòu)形式。無(wú)砟軌道由鋼軌、扣件、雙塊式軌枕、道床板和支承層等部分組成,隧道內(nèi)軌道結(jié)構(gòu)高度為515mm,單幅軌道板寬2800mm,厚260mm,采用SK-2雙塊式軌枕,支承層寬3400mm,厚300mm,支承層砼強(qiáng)度C30,道床板強(qiáng)度C40。
2 鐵路隧道無(wú)砟軌道道床板離縫病害原因分析
隧道病害段施工揭露地層巖性為三疊系中統(tǒng)板巖,該巖層具有裂隙發(fā)育,巖體較破碎,石質(zhì)較軟,易變形等特點(diǎn)。鐵路運(yùn)營(yíng)3年后隧道進(jìn)口約1km范圍處出現(xiàn)135m道床板離縫(上行85m,下行50m),其中有35m為相同里程,經(jīng)確認(rèn)道床板無(wú)沉降及上拱現(xiàn)象,為防止道床板與仰拱間離縫進(jìn)一步發(fā)展,需對(duì)道床板離縫病害進(jìn)行有效整治。離縫病害形成與列車(chē)動(dòng)載,圍巖地質(zhì)及地下水、施工缺陷等方面因素有關(guān)。其中施工原因主要有砼強(qiáng)度不足、砼振搗不到位、砼開(kāi)裂破損,砼拉毛不合格、施工縫清理不徹底等。
資料顯示,該段地下水較豐富,砼結(jié)構(gòu)強(qiáng)度均合格。施工中墊層施工工藝安排不合理,墊層砼在仰拱填充砼施工后隨即安排施工,存在砼未達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度有被重車(chē)碾壓破壞的風(fēng)險(xiǎn);墊層施工分段(12~18m/段),人為增加橫向施工縫;標(biāo)高控制不到位,部分墊層砼表面高出設(shè)計(jì)5~20cm,后期用挖掘機(jī)液壓錘鑿除過(guò)高的砼,導(dǎo)致凹坑較多,墊層頂面無(wú)法較好地拉毛,另外還有施工縫泥水清理不徹底等問(wèn)題。綜合分析為道床板施工前施工縫處理不到位,導(dǎo)致道床板和墊層砼間不能有效連接,加之地下水作用,在列車(chē)反復(fù)沖擊作用下使道床板離縫,泥水從施工縫噴出,若任其發(fā)展,將嚴(yán)重影響線路穩(wěn)定性及安全運(yùn)營(yíng)。
3 錨固注膠法整治無(wú)砟軌道道床板離縫病害方案
3.1 科學(xué)選擇錨栓及注膠材料
混凝土錨固錨栓可分為機(jī)械錨栓和化學(xué)錨栓,本文介紹化學(xué)錨栓錨固道床板。化學(xué)錨栓螺桿分為普通全牙螺桿和特殊倒錐形螺桿,螺桿材質(zhì)應(yīng)根據(jù)環(huán)境條件及耐久性要求選用,用于植筋的鋼筋應(yīng)使用熱軋帶肋鋼筋或全螺紋螺桿,不得使用光圓鋼筋和錨入部位無(wú)螺紋的螺桿,實(shí)際施工采用HRB400級(jí)φ20熱軋帶肋鋼筋。
植筋膠成份應(yīng)采用改性環(huán)氧樹(shù)脂膠,其具有無(wú)毒無(wú)污染、良好的抗腐蝕、抗酸堿、無(wú)蠕變和耐老化性能等特點(diǎn),嚴(yán)禁使用乙二胺作改性環(huán)氧樹(shù)脂固化劑,嚴(yán)禁摻用揮發(fā)性有害溶劑和非反應(yīng)性稀釋劑。植筋膠不得使用其它純環(huán)氧、不飽和聚脂、醇酸樹(shù)脂產(chǎn)品,亦不得使用改性乙烯基酯類(lèi)(包括改性氨基甲酸酯膠粘劑)膠粘劑。采用A級(jí)膠,植筋用錨固膠粘劑用的填料應(yīng)在工廠制膠時(shí)添加,嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場(chǎng)摻入。潮濕絕緣電阻值應(yīng)不小于1.2×105Ω。對(duì)完全固化的化學(xué)粘結(jié)劑,其檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合無(wú)毒衛(wèi)生等級(jí)要求。
3.2 人員及設(shè)備配備
施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)防護(hù)員3人(遠(yuǎn)端防護(hù)2人、中間1人),車(chē)站駐站防護(hù)1人,施工技術(shù)負(fù)責(zé)人1人,安全員及工班長(zhǎng)各1人,人員經(jīng)鐵路局培訓(xùn)取證后持證上崗;工人配備14人為宜,經(jīng)內(nèi)部培訓(xùn)考試合格。現(xiàn)場(chǎng)配備手持砂輪切割機(jī)2臺(tái),用于卡鉆時(shí)切割鉆桿;鋼筋探測(cè)儀1臺(tái);250KW發(fā)電機(jī)3臺(tái);注膠機(jī)4臺(tái);小型空壓機(jī)1臺(tái),小型壓力罐1臺(tái),沖擊鉆16把;水箱1個(gè),水管300m;水鉆及氣泵各1臺(tái)。注膠機(jī)注膠壓力控制在0.2~0.4MPa之間。
3.3 整治原理及方案編審程序
錨固注膠法的主要原理是在道床板和墊層打孔,清孔后植筋錨固,使道床板與墊層錨固成整體,植筋完成后沖洗吹干離縫面,采用低粘度灌漿樹(shù)脂對(duì)離縫處注膠填充,使道床板與墊層固結(jié)成整體。因涉及既有線施工,整治方案由施工單位編寫(xiě),簽字蓋章后報(bào)鐵路局工務(wù)處,工務(wù)處組織召開(kāi)方案審查會(huì),方案修改完善后由施工單位報(bào)各設(shè)備管理單位簽字蓋章,再報(bào)安監(jiān)室、建設(shè)處審批,最后報(bào)運(yùn)輸處,提前1月申請(qǐng)施工計(jì)劃,同步簽訂施工安全協(xié)議和監(jiān)管協(xié)議,人員培訓(xùn)取證,方案經(jīng)監(jiān)理單位總監(jiān)審核簽字后實(shí)施。
3.4 整治方案實(shí)施
施工嚴(yán)格按鐵路局安全管理規(guī)定執(zhí)行。施工天窗任務(wù)下達(dá)后,由施工人員及工務(wù)配合人員共同確認(rèn)命令及填充時(shí)間,遠(yuǎn)端防護(hù)完成后進(jìn)洞施工,施工做好警戒線防護(hù)及安全檢查,填充快結(jié)束時(shí)提前安排人、機(jī)、料撤離,避免材料、設(shè)備侵限及砸點(diǎn)[1-3]。
首先對(duì)仰拱底部鉆孔泄水、注水泥漿加固,注漿水灰比0.5-1。距道床板兩側(cè)各10cm處鉆孔安裝Φ30~Φ50鋼管排水泄壓,鉆孔深至仰拱初支下方5~10cm,每組鋼管縱向間距2m。為防止注漿過(guò)程中道床板隆起,采用跳孔交叉注漿,注漿孔對(duì)側(cè)孔作為排水及泄壓孔,注漿壓力不應(yīng)大于0.5MPa,將水引至墊層兩側(cè)排水溝槽內(nèi)。鉆孔泄水及注漿加固后,對(duì)道床板離縫進(jìn)行整治。
先對(duì)離縫區(qū)段相鄰但未離縫區(qū)段植筋錨固,避免未離縫相鄰段出現(xiàn)離縫,用鋼筋探測(cè)儀對(duì)道床板鋼筋布置情況進(jìn)行探測(cè),確認(rèn)無(wú)鋼筋后進(jìn)行鉆孔。離縫與未離縫交界處植筋按每排4根,每?jī)筛壵黹g植1排,共計(jì)6排,離縫段按此間距進(jìn)行施工,橫向按600mm、500mm間距交錯(cuò)布4個(gè)錨栓孔,完成后用專(zhuān)用鋼刷清孔不少于3次,氣泵除塵不少于3次,確??變?nèi)無(wú)雜物。采用HRB400級(jí)φ20鋼筋錨固,鉆孔直徑25mm,鋼筋長(zhǎng)380mm(植入支承層200mm,道床板內(nèi)180mm)。鉆孔內(nèi)植筋長(zhǎng)度范圍采用植筋膠填充,道床板上部約80mm范圍采用無(wú)收縮砂漿回填。采用高壓水槍沖洗板底淤泥、石屑等雜物,風(fēng)機(jī)吹干板底水分后采用低粘度灌漿樹(shù)脂對(duì)道床板與支承層離縫進(jìn)行粘接。施工過(guò)程必須加強(qiáng)觀測(cè),每次天窗施工完成后及時(shí)復(fù)測(cè)線路幾何尺寸。
4 錨固注膠質(zhì)量檢驗(yàn)及經(jīng)濟(jì)性
采用現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量及地質(zhì)雷達(dá)檢測(cè)法對(duì)錨固注膠整治的結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量檢查。對(duì)注膠前后的標(biāo)高、平面位置進(jìn)行對(duì)比,對(duì)地質(zhì)雷達(dá)圖像進(jìn)行觀察分析,發(fā)現(xiàn)整治前后標(biāo)高及平面位置無(wú)顯著變化,軌道板底部在注膠以后離縫處填充飽滿(mǎn),波形平順。整治后未發(fā)現(xiàn)明顯的新的離縫及翻漿,整治效果及適用性較好。
經(jīng)濟(jì)性方面,既有線平均每個(gè)天窗有效作業(yè)時(shí)間2h,完成135m離縫整治共使用天窗點(diǎn)77個(gè),持續(xù)時(shí)間近5個(gè)月,道床板離縫整治成本達(dá)0.5萬(wàn)元/m(未租用軌道車(chē)),離縫病害整治造成施工成本大幅增加。
5 結(jié)語(yǔ)
綜上所述,本文結(jié)合實(shí)例,提出使用化學(xué)錨栓錨固注膠法處理離縫的方法,灌注完成后無(wú)新離縫現(xiàn)象出現(xiàn),軌道板底部填充飽滿(mǎn),列車(chē)穩(wěn)定運(yùn)行。研究表明該施工質(zhì)量的關(guān)鍵在于過(guò)程控制,在過(guò)程控制中存在既有線質(zhì)量缺陷處理安全風(fēng)險(xiǎn)高,經(jīng)濟(jì)性差,耗費(fèi)時(shí)間、人力物力等問(wèn)題。因此,嚴(yán)格控制施工過(guò)程質(zhì)量是避免病害和缺陷的最經(jīng)濟(jì)有效的方法。
參考文獻(xiàn)
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[3] 劉建利,溫永磊,李靜敏.地鐵軌道維護(hù)技術(shù)[M].北京:中國(guó)軌道出版社,2016.
收稿日期:2020-10-09
作者簡(jiǎn)介:洪俊奎(1982—),男,四川瀘州人,本科,工程師,研究方向:鐵路監(jiān)理。