梁艷
一、工業(yè)氨氮廢水的來源
目前:的全球污染已經(jīng)引起了廣泛關(guān)注,如果在污染之后進(jìn)行相關(guān)處理才是當(dāng)下值得關(guān)注和研究的重要問題,例如工業(yè)廢水的處理方式就在不斷的被革新,其中高濃度氨氮廢水處理方法的探索就是其中一項(xiàng),如何尋求高效率、低成本的處理方式關(guān)系到工業(yè)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展。對(duì)于傳統(tǒng)的單段吹脫法,隨著空氣在吹脫塔中由下至上運(yùn)動(dòng),空氣吹脫NH3的能力逐漸降低,而廢水中氨氮濃度卻越來越高,所以吹脫效率會(huì)逐漸下降。因此本設(shè)計(jì)要在其基礎(chǔ)上加以改良,以達(dá)到脫氮效率更高的目標(biāo)。
二、靜態(tài)實(shí)驗(yàn)
(一)PH值對(duì)吹脫效率影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析
置300mlNH-N濃度為2000mg/L的銨液于50Oml燒杯中,在室溫下用空氣流量為2.0L/min的氣泵吹脫,通過3.5h的吹脫,氣體和液體的比例將會(huì)達(dá)到1400:1。用氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH分別為9.0、10.0、11.0、12.0、13.0,測(cè)定不同pH值下處理后廢水中氨氮濃度并求出吹脫效率。測(cè)定數(shù)據(jù)如表1所示。
吹脫效率與PH關(guān)系曲線如圖1所示。
由圖1中可以看出,pH值越高,吹脫效率就會(huì)越高,這種提升是同時(shí)進(jìn)行的,在此背景下工業(yè)廢水中的氨氮排除率就會(huì)從6.57%上升到39.57%;隨著pH值持續(xù)升高一直到11的時(shí)候,氨氮的排除率就會(huì)高達(dá)66.10%,由此可見雖然趨勢(shì)沒有變化,但是增幅卻有所降低,直到pH值從11開始再繼續(xù)提升,吹脫效率就不再提升,基本處于平緩的狀態(tài),排除率開始緩慢增加。
通過上圖數(shù)據(jù)可以看出,pH值對(duì)于吹脫效率的影響也并不是一直都十分明顯的,它會(huì)有兩個(gè)拐點(diǎn),基本是在pH值分別達(dá)到10和11的時(shí)候。這種變化趨勢(shì)與氨的離解率和pH值的變化是十分相似的。原理可以解釋如下:由于廢水中銨鹽屬于強(qiáng)酸弱堿鹽,提高pH將逐漸地破壞其電離平衡,當(dāng)pH值為10時(shí),將電離平衡基本破壞;當(dāng)pH值小于10時(shí),氨離解率隨pH值升高增大得最快,因此pH值在10之前吹脫效率提高較快;當(dāng)pH值大于11后,污水中的氨氮大多數(shù)以游離氨存在,此時(shí)提高pH僅增加少量的游離氨,故對(duì)吹脫效率影響不大。在實(shí)際操作中,建議吹脫氨氮廢水的pH為10~11,以避免因堿的大量加入而增大處理成本。
本實(shí)驗(yàn)確定pH為11是后續(xù)動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)的最佳吹脫條件。在實(shí)驗(yàn)條件下,即吹脫時(shí)間為3.54,空氣流量為2L/min,廢水體積為300ml,pH為11時(shí),氨氮的吹脫效率為66.10%。
(二)溫度對(duì)吹脫效率影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析
置3O0mlNH3-N濃度為2000mg/L的銨液于500ml燒杯中,用氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH至11,用空氣流量為2.0L/min的氣泵吹脫3.54,即氣液比為1400:1。用恒溫水浴鍋控制廢水溫度分別為20℃、30℃、40℃、50℃、60℃,改變溫度做對(duì)比實(shí)驗(yàn)測(cè)定不同溫度下處理后廢水中氨氮濃度并求出吹脫效率。測(cè)定數(shù)據(jù)如表2所示。
吹脫效率與溫度的關(guān)系曲線如圖2所示。
由圖2中可以看出,吹脫效率和溫度之間也有密切的關(guān)系,基本溫度在60℃的時(shí)候,吹脫率就會(huì)達(dá)到93.90%,一說效果已經(jīng)非常明顯,究其原因基本如下:溫度上升之后,水中的氨氮擴(kuò)散能力就會(huì)增強(qiáng),同時(shí)傳質(zhì)系數(shù)也會(huì)提升。除此之外,溫度提升之后,氨氮的溶解能力也會(huì)增強(qiáng),從而提升傳質(zhì)的可能性。
本實(shí)驗(yàn)確定溫度為60r是后續(xù)動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)的最佳吹脫條件。在實(shí)驗(yàn)條件下,即吹脫時(shí)間為3.5h,空氣流量為2L/nm,廢水體積為300mi,叫為11,廢水溫度為60℃時(shí),氨氮的吹脫效率為93陰,%。
(三)氣液比甘吹脫效率影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析
對(duì)于工業(yè)廢水中氨氮廢水的處理方式還受到氨氮廢水的影響,例如,在利用吹脫方法的時(shí)候,氣液比和吹脫時(shí)間是成正比變化的。因?yàn)橐欢ㄈ萘康墓I(yè)廢水中,氣泵的進(jìn)氣量是固定的。因此二者會(huì)發(fā)生同比變化的情況。
分別將5份300ml已知氨氮濃度的銨液置于5支500ml燒杯中,用氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH至11,用空氣流量為2.0L/min的氣泵在室溫下分別吹脫1h、2h、2.5h、3h、3.5h,即氣液比分別為400:1、800:1、1000:1、1200:1、1400:1,測(cè)定不同氣液比下處理后氨氮廢水的濃度并求出吹脫效率,研究氣液比對(duì)吹脫效率的影響。測(cè)定數(shù)據(jù)如表3所示。
氣液比與吹脫效率的關(guān)系曲線如圖3所示。
由圖3中可以看出,吹脫效率隨氣液比的升高而提高,氣液比在800:1~1000:1時(shí),氨氮去除率增幅最大,幾乎呈直線上升。這是因?yàn)椋弘S著氣液的增加,空氣中的氨氮濃度會(huì)有所降低,從而傳質(zhì)的效率會(huì)提升,由此可以讓氨氮的吹脫效率能夠進(jìn)一步提升。
本實(shí)驗(yàn)確定氣液比為1000:1是后續(xù)動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)的最佳吹脫條件。在實(shí)驗(yàn)條件下,即在室溫條件下,空氣流量為2L/min,廢水體積為300ml,pH為11,氣液比為1000:1時(shí),吹脫效率為45.15%。
(四)最佳實(shí)驗(yàn)條件的確定
根據(jù)以上實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析,確定了后續(xù)的動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)的最佳吹脫條件:pH值為11.溫度為6O℃,氣液比為1000:1,在此條件下吹脫效率達(dá)94.28%。
三、動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)
動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)所研究的對(duì)象是本次畢業(yè)設(shè)計(jì)的主旨,是對(duì)氣吹法除氨氮的一次改革。主要考察氣吹段數(shù)對(duì)吹脫效率的影響。
動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)是在吹脫塔中進(jìn)行的,塔內(nèi)裝有拉西環(huán)填料(30cm),使氣液兩相在塔內(nèi)充分接觸,提高吹脫效率。本實(shí)驗(yàn)是在前期靜態(tài)實(shí)驗(yàn)所確定的最佳吹脫條件下,在吹脫塔的不同高度位置進(jìn)行分段氣吹,即不改變總進(jìn)氣量,將空氣用并聯(lián)的導(dǎo)管輸送至吹脫塔內(nèi)。本次實(shí)驗(yàn)是在最佳吹脫條件下,即pH值為11,溫度為60℃,氣液比為1000:1時(shí)分別進(jìn)行1段、2段、3段、4段吹脫,測(cè)定不同氣吹段數(shù)下的吹脫效率。
四、結(jié)論
1.吹脫效率隨pH升高不斷增大;PH值對(duì)吹脫效率的影響存在2個(gè)折點(diǎn),當(dāng)PH值從9.0升高到10.0時(shí),吹脫效率隨pH的上升幾乎呈直線提高;當(dāng)PH值從10.0升高到11.0,吹脫效率增大幅度變小;當(dāng)pH值大于11.0.以后,吹脫效率增大幅度緩慢。
2.吹脫效率受到溫度的影響也比較明顯,隨著溫度的升高,氨氮吹脫效率也會(huì)持續(xù)提升,基本在溫度達(dá)到60℃時(shí),吹脫效率會(huì)達(dá)到峰值一一93.90%。
3.氣液比增大會(huì)提升傳質(zhì)能力,從而吹脫效率也會(huì)提升,可以說而這也是同比變化的。在實(shí)驗(yàn)條件下氣液比從800:1增大到1000:1時(shí)氨氮去除率增加最快。
4.吹脫效率隨所分氣吹段數(shù)的增多而升高。分段數(shù)從1段升高到3段時(shí),吹脫效率的增大幅度最大,吹脫效率從94.28%升高到96.86%;分段數(shù)大于3段以后吹脫效率增大緩慢。