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基于PLC和CC-Link總線的自動上下料系統(tǒng)設計

2020-09-08 04:04:44黃東蘇磊
機械工程師 2020年8期
關鍵詞:梯形圖儲物機床

黃東, 蘇磊

(寶雞機床集團有限公司,陜西 寶雞721000)

0 引 言

本文在CC-Link通信總線的基礎上,依托PLC、數(shù)控系統(tǒng)、機器人為載體,實現(xiàn)自動上下料生產線的通信控制功能。同時通過HMI顯示屏顯示通信狀態(tài)及I/O狀態(tài),便于觀測及查找問題。整條自動線以三菱PLC為主站,數(shù)控機床系統(tǒng)和機器人為從站,機床及機器人為從站載體,以專用通信模塊進行信號的發(fā)送及接收,實現(xiàn)信號出入的同時進行。以PLC為主控,以其他設備為從站,CC-Link總線協(xié)議通信的組合方式是現(xiàn)在比較成熟的自動化控制方式,其使用簡單,節(jié)省成本,又能提供高速大容量的數(shù)據(jù)通信,能夠將其各種IO功能(邏輯控制、運動控制、測量應用和過程控制等)融合在一起,有著廣泛的市場應用前景。

1 硬件配置

1)表1為整條自動線中主要通信相關的電氣控制單元;檢測部分的傳感器及控制部分的電磁閥為I/O信號傳輸,PLC進行信號處理后再通過CC-Link將信號傳輸至機床及機器人等具體設備。

2)圖1為整條自動線中主要設備及其布局,其中機床使用發(fā)那科系統(tǒng),機器人配置外部第七軸,位于平行于機床位置前后移動,機器人本體用伺服電動機控制,上下料道使用單獨PLC進行控制,與總控用I/O信號通信。抽檢臺直接與總控PLC本體輸入接通,可實現(xiàn)運行過程中對任一工序加工產品的抽檢,同時可將抽檢合格的產品放回并進行下一工序的加工。

表1 硬件配置表

圖1 總體布局圖

2 運行流程及主程序

2.1 自動線運行流程

機器人從毛坯料庫抓取1件毛坯放置到待料臺1號位置→一序機床加工完成后機器人取半成品且傾斜工件,清理內孔切削液及鐵屑,然后放入待料臺2號位置→機床關門,清理夾具鐵屑→機器人抓取待料臺1號位置毛坯,給一序機床上料(OP10機床開始加工)→機器人從待料臺2號位置抓取半成品放入二序機床(OP20機床開始加工)→機器人從毛坯料庫抓取1件毛坯放到待料臺1號位置→一序機床加工完成后機器人取半成品且傾斜工件,清理內孔切削液及鐵屑,然后放入待料臺2號位置→機器人從二序機床取成品傾倒鐵屑和切削液,完成后放置到待料臺3號位置→機床關門清理夾具鐵屑→機器人抓取待料臺2號位置半成品放入二序機床(OP20機床開始加工)→機器人從毛坯料庫抓取1件毛坯放置到待料臺1號位置(依次循環(huán))。

2.2 機器人運行主程序

由于所有運行程序較長且多為機器人點位運行程序,所以此處只給出主程序中邏輯判斷部分,不含子程序及其他程序。括號中漢字為程序注釋,不影響程序運行。

LBL[10000];

IF (F[4:首次上料標志位]=ON AND F[5:首次上料完成]=OFF),JMP LBL[1];

IF ((R[8:儲物臺2]=2 AND DI[67:允許抽檢一序一]=ON) OR (DI[71:允許抽檢一序放回] AND ! DI[95:儲物2有料])),JMP LBL[8];

IF ((R[8:儲物臺2]=3 AND DI[68:允許抽檢一序二]=ON) OR (DI[71:允許抽檢一序放回] AND ! DI[95:儲物2有料])),JMP LBL[8];

IF ((R[8:儲物臺2]=4 AND DI[69:允許抽檢一序三]=ON) OR (DI[71:允許抽檢一序放回] AND ! DI[95:儲物2有料])),JMP LBL[8];

IF ((R[9:儲物臺3]=2 AND DI[70:允許抽檢二序]=ON) OR (DI[72:允許抽檢二序放回] AND ! DI[96:儲物3有料])),JMP LBL[9];

IF (((DI[56:二序機床允許下料] AND !DI[96:儲物3有料]) OR (DI[55:二序機床允許上料] AND DI[95:儲物2有料])) AND ! DI[104:二序禁用]),JMP LBL[6];

IF (DI[104:二序禁用] AND DI[95:儲物2有料]),JMP LBL[10];

IF (! DI[94:儲物1有料] AND ! F[3:清空物料標志]),JMP LBL[1];

IF (((DI[94:儲物1有料] AND DI[7:一序一機床允許上料]) OR(DI[8:一序一機床允許下料] AND ! DI[95:儲物2有料])) AND ! DI[101:一序一禁用]),JMP LBL[3];

IF (((DI[94:儲物1有料] AND DI[23:一序二機床允許上料]) OR(DI[24:一序二機床允許下料] AND ! DI[95:儲物2有料])) AND ! DI[102:一序二禁用]),JMP LBL[4];

IF (((DI[94:儲物1有料] AND DI[39:一序三機床允許上料]) OR (DI[40:一序三機床允許下料] AND ! DI [95: 儲物2有料])) AND ! DI[103:一序三禁用]),JMP LBL[5];

IF (DI[96:儲物3有料] AND DI[66:下料庫允許放料]),JMP LBL[7];

JMP LBL[10000]

3 CC-Link 遠程設備功能設置

3.1 機床部分設置

設置步驟如下:1) 按下“SYSTEM”鍵;2) 按右擴展鍵,找到“CCLink/REMOTE”;3) 按下“CCLink/REMOTE”軟 鍵,“SETTING” 或“MONITOR” 出 現(xiàn);4) 按 下“SETTING”軟鍵,顯示設置畫面;5) 移動光標到需要設置的項目,輸入?yún)?shù)。機床設置畫面如圖2所示。

圖2 機床設置畫面圖

3.2 機器人部分設置

依次按下MENU→6/SETUP→F1/TYPE→CC-Link。

進入界面后將相關數(shù)據(jù)設置為圖3所示,機器人對應每臺機床按位分配地址,每臺機床分配16入和16出,不占用機器人內部I/O。

4 梯形圖及觸摸屏界面設計

4.1 網(wǎng)絡狀態(tài)設計

1)圖4為網(wǎng)絡狀態(tài)畫面,該畫面顯示各設備之間CCLink通信狀態(tài),畫面中箭頭所示線為實際CC-Link通信線纜連接路線,當任意設備處于關機或未連接時,畫面顯示通信斷開,該設備紅燈點亮;當設備連接正常時,顯示通信連接,該設備綠燈點亮。任何一臺機床人工禁止后,機器人在上下料時會跳過該設備,不影響整個自動線的運行加工。

2)圖5為CC-Link連接梯形圖,每個站的鏈接狀態(tài)最終在界面顯示。

圖3 機器人設置圖

表2 項目描述表

圖4 CC-Link網(wǎng)絡狀態(tài)圖

4.2 I/O監(jiān)控

圖5 CC-Link連接梯形圖

圖6 機床I/O監(jiān)控圖

1)圖6為機床一序一的I/O監(jiān)控畫面顯示單體設備具體I/O狀態(tài),I/O有輸入輸出時該信號點亮。也可以在操作界面里點擊查看其它設備的I/O狀態(tài),I/O包含PLC中直接接線部分及CC-Link分配的地址。系統(tǒng)中所有的交互信號都可以在屏幕顯示,直觀可見每個信號的接通及其功能情況,機床的輸入對應機器人的輸出,機床的輸出對應機器人的輸入,本文通過PLC將信號對接,以方便觀測及控制。

2) 圖7為機器人與機床一序一卡盤夾緊檢測的交互梯形圖,其他信號的梯形圖與之類似。

圖7 機器人與機床交互梯形圖

5 結 論

機床自動上下料自動線運行的關鍵是穩(wěn)定的工件裝夾、穩(wěn)定的信號檢測與傳輸、穩(wěn)定的機床加工,任何一個環(huán)節(jié)有問題都會導致整個自動線的運行故障,需要每個環(huán)節(jié)精確配合,設計并實施的該自動線完美解決了諸多困難,目前實際使用效果良好,已經(jīng)批量生產加工產品。

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