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焦化裝置柴油泵P-6/1出口端軸承箱潤滑油變黑故障分析

2020-09-08 04:04:44程海峰
機械工程師 2020年8期
關(guān)鍵詞:焦化潤滑油雜質(zhì)

程海峰

(錦西石化分公司 焦化車間,遼寧 葫蘆島125000)

0 引 言

焦化裝置柴油泵作為分餾塔柴油回流和外送柴油的動力泵,對焦化裝置的平穩(wěn)運行起著至關(guān)重要的作用。生產(chǎn)運行過程中出現(xiàn)的柴油泵P-6/1出口端軸承箱潤滑油極容易出現(xiàn)變黑的現(xiàn)象,這影響了設(shè)備的正常運行。因此需要進行故障判定,并通過設(shè)備改造來解決這一問題。

1 設(shè)備概況和故障狀況描述

1.1 裝置及設(shè)備概況

延遲焦化裝置為兩爐四塔,規(guī)模為150 萬t/a,循環(huán)比0.25,由中石化北京設(shè)計院設(shè)計,于2002年投入使用。設(shè)備采用密閉放空、冷切焦水循環(huán)使用、冷焦水系統(tǒng)密閉、公用除焦井架等技術(shù),采用“DCS”集散控制?;緟?shù)如表1所示。

1.2 設(shè)備故障和拆檢情況描述

1) 問 題 描述。焦化車間在對焦化裝置柴油泵的常規(guī)檢查中,發(fā)現(xiàn)P-6/1出口端軸承箱潤滑油變黑的情況,下面對問題進行具體描述。在檢查中,發(fā)現(xiàn)焦化裝置柴油泵P-6/1出口端軸承箱潤滑油變黑,測振數(shù)據(jù)和溫度正常。當時采取的對策是:關(guān)閉泵P-6/1,切換泵至P-6/2運轉(zhuǎn),并安排工作人員馬上對P-6/1出口端軸承箱進行徹底的置換沖洗,更換潤滑油。經(jīng)過清洗換油處理后,重新開泵運行。運行24 h后,P-6/1出口端軸承箱潤滑油又再次變黑。48 h后,對P-6/1出口端軸承邊蓋進行拆解。用沖洗油對P-6/1出口端軸承邊蓋進行徹底沖洗,并對軸承箱底內(nèi)進行清理,沖洗后重新加注潤滑油,開泵后密切關(guān)注潤滑油顏色是否有變化。開泵運行0.5 h后,軸承箱潤滑油仍然有變黑跡象,并在看窗中能夠觀測到潤滑油有泡沫層存在,開泵連續(xù)監(jiān)測2 h后,補油器上方油杯內(nèi)潤滑油開始變渾濁,并逐漸變黑。

表1 柴油泵基本參數(shù)

2)拆檢情況描述。出口端軸承箱潤滑油變黑,通常是由于軸承溫度過高、振動,還有可能是高溫碳化或者磨損鐵屑等進入箱體,或是物料密封損壞,泄漏進入軸承箱,導致潤滑油變黑。

對P-6/1出口端軸承邊蓋進行拆解,如圖1所示,可見軸承箱內(nèi)基本無油泥,但軸承箱底部有銅片等金屬雜質(zhì),呈顆粒狀,最大顆??蛇_到0.2 mm×0.3 mm,如圖2所示。

圖1 出口端蓋拆解

圖2 軸承箱底部金屬雜質(zhì)

軸承和甩油環(huán)都有一定程度的磨損,表面呈現(xiàn)凹凸不平狀。甩油環(huán)的材質(zhì)為黃銅,由于其耐磨性差,在工作過程中容易造成磨損,同時隨著摩擦溫度的升高,潤滑黏度下降,摩擦產(chǎn)生的金屬粉末與潤滑油混合,更加快了磨損,如圖3所示。

圖3 軸承和甩油環(huán)的磨損

2 設(shè)備故障原因分析

1)通過拆解軸承箱邊蓋及沖洗油清洗情況,可以做出初步判斷,基本排除由于軸承箱內(nèi)油泥污染導致潤滑油變黑的情況。

2)由于焦化裝置機泵的換油周期為3個月(備用泵定期切換前更換潤滑油),所以基本可以排除由于潤滑油使用時間過長導致潤滑油質(zhì)量下降而變黑。

3)根據(jù)設(shè)備檢修記錄,出口端軸承更換時間已經(jīng)超過4 a,只在廠內(nèi)對高危泵改造中更換過一次,運行時間較長。通過拆解發(fā)現(xiàn)軸承和甩油環(huán)都有一定程度的磨損,潤滑油顏色發(fā)黑。軸承箱底部存在黃色的銅金屬雜質(zhì),根據(jù)金屬雜質(zhì)成分,判斷主要磨損為銅合金的甩油環(huán)與軸摩擦所致,同時還應(yīng)有少量的金屬雜質(zhì)為軸承砂架磨損造成。銅合金中一般含有鉛、鋁、錳等微量元素,雜質(zhì)中也可能含有少量的碳和鐵,這些都可能導致潤滑油變黑。

4)將變黑的潤滑油送檢,進行成分檢測,檢測結(jié)果如表2所示。由檢測結(jié)果可知,機械雜質(zhì)項超標,潤滑油中確實含有銅、鐵成分,但對于鉛、鋁、錳等成分暫時無法做出分析判斷。分析項目:黏度(40 ℃)、酸值、閃點、水分、機械雜質(zhì)、銅、鐵金屬含量。

表2 焦化車間泵軸承箱抗磨液壓油L-HM46分析結(jié)果

3 處理方案

1)臨時方案。對P-6/1出口端軸承邊蓋進行拆解,用沖洗油對P-6/1出口端軸承邊蓋進行徹底沖洗,并對軸承箱底內(nèi)進行清理,沖洗后重新加注潤滑油。

2)長期方案。將原黃銅材質(zhì)的甩油環(huán)更換為青銅材質(zhì),更換軸承箱及軸承。這主要是考慮到青銅的耐磨性比黃銅要好,青銅對鋼的摩擦因數(shù)為0.1~0.3,而黃銅對鋼的動摩擦因數(shù)為0.03,等質(zhì)量的青銅甩油環(huán)比黃銅甩油環(huán)摩擦力大,運轉(zhuǎn)速度相對于青銅甩油環(huán)更快,帶油能力更強。因此用青銅甩油環(huán)替代黃銅甩油環(huán),既提高了耐磨性,減少了潤滑油中的雜質(zhì),又提高了潤滑能力。

4 改造后設(shè)備運行情況

經(jīng)過機泵檢修后,開泵運行進行測試。設(shè)備運行平穩(wěn),P-6/1出口端軸承箱潤滑油無渾濁及變黑現(xiàn)象,油脂清澈,取得了良好的改造效果。如圖4所示,給出了設(shè)備檢修改造前后,在同等工況下運行48 h后,P-6/1出口端軸承箱潤滑油的形態(tài)對比圖??梢姡脑煨Ч己?,P-6/1出口端軸承箱潤滑油變黑的現(xiàn)象已經(jīng)解決。

圖4 柴油泵出口端軸承箱潤滑油情況

5 結(jié) 論

通過對上述問題的解決,總結(jié)如下:首先觀察故障現(xiàn)象,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗進行初步分析和判定;經(jīng)調(diào)試后,尚未解決的,再進一步拆解和檢測,確定故障原因;最終確定改造方案;現(xiàn)場運行測試效果。同時,還應(yīng)在平時的生產(chǎn)工作中做好預防措施:1)在日常巡檢中要求對軸承箱部位進行測溫測振,出現(xiàn)異常及時匯報;2)加強對潤滑油的檢查,若出現(xiàn)變色、乳化等情況,應(yīng)及時置換潤滑油;3)對連續(xù)運行的設(shè)備應(yīng)進行預知性檢修;4)增加軸承箱夾套冷卻水水量,降低環(huán)境溫度有助于提高零件的耐磨性。

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