周國貞 丁劍鋒 徐化善
摘要:介紹韶鋼7號高爐主皮帶除鐵裝置PLC控制系統(tǒng)的改造實踐,從備件通用性、低改造成本的角度考慮,基于現(xiàn)有的備件庫存,充分挖掘技術潛力,通過重新設計控制程序,實現(xiàn)除鐵裝置功能最大化發(fā)揮,達到有效保護主皮帶的目的。
關鍵詞:除鐵裝置;PLC;控制;改造
韶鋼7號高爐采用皮帶供料方式,如果供料主皮帶被原料夾帶的鐵件劃傷或損壞,將會導致高爐斷料甚至停產等重大生產事故。除鐵裝置是用于檢除運行中的皮帶上物料里夾雜的鐵件,防止皮帶被劃裂的一種設備。所以,為高爐上料主皮帶安裝除鐵裝置并確保對其進行可靠、有效的控制是十分必要的。
原除鐵裝置控制系統(tǒng)存在的問題:原采用schneider小PLC控制,該設備使用多年后工作極不穩(wěn)定,經(jīng)?!八罊C”,造成高爐主皮帶缺乏實時可靠的安全防護,存在極大隱患。
基于和其它高爐區(qū)域PLC備件的通用性考慮,在現(xiàn)有備件庫存中選用從其它停產產線回收的SIMATIC模塊化微型PLC,型號為6ES7 313-6CF03-0AB0。該PLC具有應用靈活,與高爐工控系統(tǒng)有相同的通訊協(xié)議,方便納入同一個工業(yè)以太網(wǎng),且易于操作、編程和維護等優(yōu)點,可滿足中、小規(guī)模的性能要求,是一個低成本的解決方案。
除鐵裝置主要部件包括:金屬探測器、行走小車、電磁吸盤、棄鐵槽、程控柜等,自動電控整流柜采PLC智能控制模塊,與探測器聯(lián)鎖使用,整體實現(xiàn)自動化控制。
系統(tǒng)工作示意圖如圖1所示:
PLC硬件選用SIMATIC S7-300系列6ES7 313-6CF03-0AB0,該模塊集成了CPU、通訊模塊和輸入輸出模塊,包括CPU313C-2DP、16個點的DI和16個點的DO。I/O地址的分配見下表:
實施時,首先做好線纜標記,然后拆除原PLC,依次安裝新PLC導軌、電源模塊、CPU以及I/O模塊,通過PLC前連接器將I/O信號接線并連接到端子排,與原標記好的信號線進行對接。
各模塊安裝到位并接通電源之后,需進行PLC硬件組態(tài),即在STEP 7中生成一個與實際的硬件系統(tǒng)完全相同的組態(tài),明確PLC輸入/輸出變量的地址,為設計程序打下基礎,硬件組態(tài)編譯后要下載到CPU,PLC將會檢查實際硬件和組態(tài)硬件的一致性,確??捎行н\行。
此次改造的難點是程序設計。原因是原使用的schneider PLC和改造選用的SIMATIC PLC使用完全不同的編程軟件和語言,且當時schneider PLC程序沒有任何注釋難以理解和消化。所以只能通過除鐵裝置電氣控制原理圖和運行規(guī)律進行PLC程序的倒推設計。
在編程語言的選擇方面,梯形圖是PLC使用得最多的圖形編程語言,被稱為PLC的第一編程語言,其與電氣控制系統(tǒng)的電路圖很相似,直觀易懂;順序功能圖就是針對順序控制系統(tǒng)的一種專門的設計方法,可提高設計的效率,對程序的調試、修改和閱讀也很方便。此次改造,使用西門子編程軟件Step7 中的梯形圖LAD編寫組織塊程序OB1,用順序功能圖S7 Graph編寫除鐵控制子程序FB5。除鐵控制子程序FB5在組織塊OB1中被調用,CPU對組織塊程序OB1進行循環(huán)掃描執(zhí)行,掃描周期為150ms。
經(jīng)梳理,程序主要控制流程如下:
在皮帶正常運行時,若輸送的原料中夾雜有鐵件,那么當鐵件隨皮帶通過金屬探測器時(見圖1系統(tǒng)示意圖),金屬探測器立即發(fā)出信號給程控柜,程控柜收到信號后便開始計時。經(jīng)過一定的時間鐵件隨物料經(jīng)過電磁吸盤下方時, PLC系統(tǒng)精確控制程控柜接通勵磁電源V2(注:V1>V2>V3>V4,V5為反向勵磁),從而將物料表面或夾雜在物料深層的鐵件和一些磁性物料同時吸起。行走小車拖動電磁吸盤移出主皮帶,同時勵磁電壓由V2切換到V4,然后電磁吸盤在電動小車的帶動下運行到中間平臺處,將吸起的物料通過勵磁斷電(V4斷,V5通)卸下。接下來,依據(jù)鐵件和磁礦性能的差異,電磁吸盤接通弱勵磁(V3)吸起鐵件送至棄鐵斗釋放(V3斷,V5通),從而將鐵件與礦物料分離。然后,電動小車帶動電磁吸盤返回中間平臺處,用強勵磁V1將平臺上留下的磁礦全部吸起,電動小車帶動電磁吸盤返回主皮帶上,放下物料,至此一個工作周期結束,系統(tǒng)進入待機狀態(tài)。
如果電磁除鐵裝置在工作過程中,金屬探測器又探測到新的金屬信號,系統(tǒng)將通過接口與主皮帶PLC控制系統(tǒng)聯(lián)鎖,提示皮帶停機。系統(tǒng)正在檢除鐵塊的原程序不變,直到該工作周期結束,系統(tǒng)將再次自動啟動,首先傳送信號給主皮帶開機,同時開始運行第二個除鐵周期。
在初始參數(shù)設置方面,因金屬探測器距離電磁吸盤待機位8米,物料輸送皮帶運行速度為2米/秒,則程序中初步設定延時3.5S接通電磁吸盤的勵磁。
部分程序如圖2所示。
參數(shù)進一步的調整。PLC程序按流程梳理情況設計完成后,其中涉及到的延時接通勵磁的時間、順序功能圖步與步之間的轉換條件等參數(shù)還需根據(jù)現(xiàn)場實際反饋的情況來優(yōu)化調整,認真跟蹤監(jiān)控、掌握規(guī)律,通過不斷測試找到最優(yōu)的控制參數(shù),參數(shù)的優(yōu)化調整以該裝置能自動有效進行除鐵工作為目標。
經(jīng)過一段時間的程序和控制線路對接調試,除鐵器控制系統(tǒng)成功投入使用,多次自動將物料中的鐵件檢除,系統(tǒng)的設計完全達到了預期的功能要求,新PLC系統(tǒng)且具有對工業(yè)現(xiàn)場的惡劣環(huán)境適應性強、可靠性高、監(jiān)控方便、易于維護等優(yōu)點,實現(xiàn)了對高爐上料主膠帶機進行實時有效的保護。
參考文獻:
[1]周國貞.煉鐵熱風爐自動控制系統(tǒng)冗余改造的實現(xiàn).科學與財富,2019年第11卷.
周國貞(1983-),男,壯族,廣西上林人,主要研究方向為自動化與信息化;丁劍鋒(1981-),男,漢族,廣東省茂名市人,主要研究方向為電氣自動化技術與應用;徐化善(1973-),男,漢族,湖北省隨州市人,主要研究方向為電氣自動化技術與應用。