劉增春 劉江濤
摘? 要:青海省春夏季節(jié)新能源電量居多,對于給定負荷較小的火電機組來說深度調(diào)峰是其唯一出路。為此,海拔高度2 366 m(大氣壓73.7 kPa)的某火電廠為了滿足深度調(diào)峰的要求做了大量試驗。該文主要從準備工作、試驗階段加以論述。
關(guān)鍵詞:試驗過程;試驗條件;汽輪機
中圖分類號: TK221? ? 文獻標志碼:A
1 機組簡介
超超臨界變壓運行直流鍋爐采用П型布置、單爐膛、四角切圓燃燒方式,爐膛采用垂直上升和螺旋管膜式水冷壁、一次中間再熱、調(diào)溫方式除煤/水比外,還采用煙氣出口調(diào)節(jié)擋板、燃燒器擺動、噴水減溫等方式。汽輪機是一次中間再熱、兩缸兩排汽、單軸、間接空冷凝汽式汽輪機。
2 試驗過程
2.1 試驗?zāi)康?/p>
通過低負荷穩(wěn)燃試驗、燃燒調(diào)整、邏輯優(yōu)化等試驗手段,確定深度調(diào)峰的可行性,提供機組適應(yīng)于深度調(diào)峰的長期低負荷鍋爐運行方式。在此基礎(chǔ)上優(yōu)化機組CCS,確定深度調(diào)峰的各項邊界工況。
2.2 試驗條件
試驗條件有13個。1)機組嚴密性檢查合格,無明顯漏點。2)汽機真空系統(tǒng)、氫系統(tǒng)嚴密性符合設(shè)計要求。3)確定試驗機組系統(tǒng)已與其他非試驗系統(tǒng)隔離。4)確認各主、輔機能正常運轉(zhuǎn)并滿足試驗要求,具備試驗條件。5)機組協(xié)調(diào)等主要運行控制系統(tǒng)能正常投入。6)主要運行參數(shù)測量一次元件應(yīng)經(jīng)過校驗,DCS顯示正常。7)提供試驗用煤的工業(yè)分析及元素分析,試驗用煤保持相對穩(wěn)定并符合標準。8)機組油槍可靠備用,運行正常,具備緊急備用投入條件。9)機組沒有較大缺陷,主保護、重要輔機保護投入,不影響機組正常升降負荷。10)試驗前已經(jīng)完成鍋爐全面吹灰。試驗期間,不吹灰、不進行任何干擾工況的操作[2]。11)試驗開始前,鍋爐運行持續(xù)時間大于72 h,正式試驗前的12 h中,前9 h鍋爐負荷不低于機組額定負荷的75%,后3 h鍋爐應(yīng)維持預(yù)定的試驗負荷,每種工況試驗持續(xù)時間2 h~4 h,試驗期間主要運行參數(shù)保持在允許波動范圍內(nèi)。12)試驗前確認廠用電源切換正常,切至工作電源。試驗前確認柴發(fā)可以正常啟動。13)試驗前,已經(jīng)向運行人員進行安全技術(shù)交底,要求運行人員對試驗中的敏感測點加強監(jiān)視。
2.3 試驗內(nèi)容
機組40%~50%額定負荷區(qū)間內(nèi)的燃燒調(diào)整即磨煤機出口風(fēng)粉速度調(diào)平與標定、風(fēng)煤比調(diào)整試驗、加載力調(diào)整試驗、磨出口溫度調(diào)整試驗、磨投運方式調(diào)整試驗、鍋爐配風(fēng)調(diào)整試驗、運行氧量調(diào)整試驗、二次風(fēng)門優(yōu)化調(diào)整試驗[1]。200 MW負荷下穩(wěn)燃試驗、負荷變動試驗。
3 試驗注意事項
深調(diào)全過程中密切監(jiān)視火檢信號及火焰電視,如有火檢波動則停止降負荷,經(jīng)調(diào)整火檢信號穩(wěn)定后再繼續(xù)降負荷。當燃燒有明顯減弱的趨勢時,如氧量明顯上升,主汽壓下降較快,爐膛壓力波動達到±200 Pa,火焰有閃爍現(xiàn)象時,應(yīng)投油穩(wěn)燃,然后通過減小磨煤機一次風(fēng)量、提高磨煤機出口溫度,增加磨煤機加載力、提高磨煤機出力等措施進行穩(wěn)燃。當爐膛壓力波動超過±500 Pa,且有明顯的滅火征兆時,嚴禁投油穩(wěn)燃,防止滅火放炮。機組深調(diào)期間如果磨煤機火檢波動,應(yīng)將燃燒器擺角維持在水平位置。
低負荷或燃燒不穩(wěn)定時盡量避免磨煤機啟停操作,減少擾動,必須進行制粉系統(tǒng)啟停時,應(yīng)在鍋爐工況穩(wěn)定時或投油助燃后進行。精細化調(diào)整鍋爐燃燒系統(tǒng),保證合適的煤粉細度、過量空氣系數(shù),保證充分燃燒,嚴防尾部煙道發(fā)生二次燃燒的惡劣事件。加強對制粉系統(tǒng)的監(jiān)視調(diào)整,防止斷煤、堵磨。低負荷情況下加強空預(yù)器吹灰,保證空預(yù)器扇形板正常投入,加強鍋爐金屬壁溫監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)異常立即停止試驗,查明原因并消除隱患后方可繼續(xù)試驗。如果一次調(diào)頻變化率較大,應(yīng)防止鍋爐主控指令突然大幅降低,煤量劇減,鍋爐燃燒不穩(wěn),必要時可切除一次調(diào)頻、AGC。如果爐膛負壓達到鍋爐MFT動作值但保護拒動且爐膛壓力波動幅度繼續(xù)增大,應(yīng)立即手動MFT[3]。當爐膛己經(jīng)滅火或己局部滅火并瀕臨全部滅火時,嚴禁投油。鍋爐滅火后,要立即停運輕油系統(tǒng)及確認制粉系統(tǒng)全部停運,嚴禁用爆燃法恢復(fù)燃燒,重新點火前必須對鍋爐充分通風(fēng)吹掃。
4 試驗過程
負荷330 MW時,通過調(diào)節(jié)每臺磨煤機4個出粉管可調(diào)縮孔來保證各出粉管風(fēng)速一致,保持在30 m/s。做配平試驗時一定要保證單臺磨煤機的風(fēng)量、加載力、分離器頻率、給煤機煤量不變。找到每臺磨煤機的最佳運行工況,保證燃燒穩(wěn)定。試驗前修改鍋爐對應(yīng)的邏輯。降負荷至300 MW以下時,負荷率改至11 MW/m,投入空預(yù)器連續(xù)吹灰。并且投入鍋爐暖管系統(tǒng),并將儲水箱至一級減溫水系統(tǒng)電動門、調(diào)門打開(暖管系統(tǒng)投入完成的標志為儲水箱液位不漲,暖管系統(tǒng)溫度維持緩慢上升狀態(tài)至≥250 ℃穩(wěn)定)。暖管系統(tǒng)入口手動門開啟半圈手動節(jié)流,控制最小流量。如果期間過熱度正常的情況下,儲水箱液位>3 m,則關(guān)閉暖管系統(tǒng)電動門。嚴密監(jiān)視中間點過熱度在10 ℃~40 ℃,嚴防過熱度過低,儲水箱水位高鍋爐MFT動作。
加強監(jiān)視汽輪機上下缸溫差、脹差、軸向位移等主要參數(shù)的變化,發(fā)生異常變化時立即停止試驗,調(diào)整正常后方可繼續(xù)試驗。盡量保持下層磨煤機集中運行,至少維持連續(xù)3臺及以上制粉系統(tǒng)運行,最好為A+B+C制粉系統(tǒng)運行方式,出力均勻分配,保證鍋爐燃燒中心集中。當給煤機出力過低時,應(yīng)當注意切換為2臺磨煤機運行方式,以保證燃燒器煤粉濃度。首次在低負荷工況下制粉系統(tǒng)啟停時,應(yīng)在鍋爐工況穩(wěn)定時或投油助燃后進行。加強對燃燒系統(tǒng)的監(jiān)視調(diào)整,總風(fēng)量要按照規(guī)程參照經(jīng)濟氧量上限控制,一、二次風(fēng)量配比要適當,一次風(fēng)量不宜過大,要保證一定的煤粉濃度,一、二次風(fēng)壓要同步調(diào)整。根據(jù)曲線,控制二次風(fēng)/爐膛差壓合適。機組負荷在300 MW以下時逐漸緩慢退出一臺汽泵,保持3 000 rpm備用,操作過程中嚴密監(jiān)視煤水比和給水流量。將機組輔汽由四抽供氣自動切為冷再供汽,確保輔助蒸汽壓力不低于0.75 MPa,確保輔汽溫度>300 ℃,如果輔汽聯(lián)箱壓力低,則適當關(guān)小鍋爐一、二次暖風(fēng)器汽源調(diào)門開度。
解除機組AGC,第一階段降負荷至264 MW,第二階段降負荷至200 MW,檢查總煤量、給水量下降,水煤比保持不變。負荷降至220 MW時將軸封供汽逐漸倒至輔汽接帶。降負荷至30%以下時,主汽閥采用單閥控制方式,負荷繼續(xù)下降時給水流量會低于MFT動作值552.7 t/h,試驗前要將給水流量保護定值修改為450 t/h,給水流量下降過程中加強對水冷壁壁溫的監(jiān)視,如水冷壁短時間內(nèi)上升超過20 ℃或水冷壁壁溫達到450 ℃,應(yīng)停止試驗。降負荷過程中過熱度不得低于12 ℃。注意爐膛出口煙溫低于500 ℃時,根據(jù)溫度變化率暫停機組深度調(diào)峰。深度調(diào)峰期間總風(fēng)量不低于900 t/h時,如需降低風(fēng)量應(yīng)緩慢操作。如果尾部煙道發(fā)生輕微二次燃燒,排煙溫度不正常升高20 ℃以內(nèi)時,應(yīng)立即檢查各段煙溫,判斷二次燃燒部位并投入連續(xù)吹灰。如果尾部煙道發(fā)生嚴重二次燃燒并威脅設(shè)備安全時應(yīng)立即停爐。停爐后停運送、引風(fēng)機,保持空預(yù)器運行,密閉各風(fēng)煙檔板并連續(xù)對空預(yù)器吹灰。待二次燃燒現(xiàn)象消除,煙道溫度不再上升并穩(wěn)定下降時,可以緩慢調(diào)節(jié)風(fēng)、煙檔板,進行必要的通風(fēng)冷卻和吹掃。
在200 MW時由于給水量較低,一定要監(jiān)視好各受熱面壁溫。防止壁溫超限。如璧溫上漲明顯應(yīng)采取降低過熱度或調(diào)整給水量偏置等方式進行調(diào)整。深度調(diào)峰期間,給水流量的調(diào)整應(yīng)緩慢進行,防止給水流量大幅波動。磨煤機的風(fēng)煤盡量不變,觀察各磨煤機的火檢,煤量下降過程中,磨煤機的風(fēng)量可手動控制,盡量靠近試驗前煤量和風(fēng)量的試驗比例,提高出口溫度。加載力調(diào)整不但要參考煤量,還要參考石子煤的排放和磨煤機的振動。一定要監(jiān)視好磨碗差壓,防止堵磨。分離器頻率盡量保持不變,根據(jù)試驗前煤粉細度的要求設(shè)定分離器頻率。負荷264 MW穩(wěn)定一段時間后,繼續(xù)向200 MW降,此時一定要監(jiān)視磨煤機的火檢,當一臺磨煤機的火檢開關(guān)量消失后立即投油穩(wěn)燃。由于此時給水量比低,應(yīng)退出一臺汽泵運行并保持3 050 r/m備用。在退汽泵的過程中要監(jiān)視運行汽泵的流量在290 t/h以上。防止汽泵給水流量低于290 t/h再循環(huán)開度小于85%導(dǎo)致汽泵跳閘。
降負荷至200 MW過程中,根據(jù)磨煤機出力調(diào)整二次風(fēng)門(20 t/h~50 t/h給煤量對應(yīng)30%~50%的小風(fēng)門開度),將未投運的制粉系統(tǒng)二次風(fēng)門關(guān)至10%。僅油槍投入時,燃油二次風(fēng)門AB、CD開度為40%。低負荷為維持二次風(fēng)差壓,盡量將高低位燃盡風(fēng)開度關(guān)小,逐漸將燃盡風(fēng)關(guān)小至10%,將二次風(fēng)差壓提高至0.6 kPa以上。如脫硝煙溫降低至300 ℃,應(yīng)停止降負荷,增加燃料調(diào)整燃燒或提高火焰中心提高煙溫,待煙溫回升后再繼續(xù)降負荷。
機組深度調(diào)峰期間控制主、再熱汽溫在550 ℃以上,如汽溫降低至550 ℃以下時保持機組負荷穩(wěn)定,調(diào)整恢復(fù)主、再熱汽溫至550 ℃以上再繼續(xù)降負荷,在汽溫降低時嚴密監(jiān)視汽輪機振動、膨脹、差脹和軸向位移等各項參數(shù)。降負荷過程中要監(jiān)視好一次風(fēng)壓,必要時增開備用磨一次風(fēng)通道,防止一次風(fēng)機發(fā)生搶風(fēng)和失速。低負荷工況中,機組單側(cè)二次風(fēng)量200 t/h~300 t/h,因測點設(shè)備特性,處于低流量時檢測不到流量,有可能由300 t/h跳變?yōu)?,導(dǎo)致風(fēng)量低觸發(fā)MFT。應(yīng)提高機組風(fēng)量,避開測量死區(qū),將增加的風(fēng)量由燃盡風(fēng)處排入爐膛。降負荷過程中應(yīng)控制分離器壓力維持在13.5 MPa(±0.2MPa)。
凝結(jié)水泵最低轉(zhuǎn)速不低于850 rpm,凝結(jié)水泵出口壓力不低于1.0 MPa,當凝泵出口流量接近400 t/h時,開啟凝結(jié)水泵再循環(huán)調(diào)門保證流量>400 t/h。凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速或出口壓力接近下限時,及時將凝泵變頻調(diào)節(jié)除氧器水位切手動,利用除氧器上水調(diào)門調(diào)節(jié)除氧器水位。在此期間確保凝汽器、除氧器水位正常。鍋爐一、二級低溫省煤器投入時保證低溫省煤器凝結(jié)水壓力不低于0.7 MPa,利用低溫省煤器旁路調(diào)門進行調(diào)節(jié),二級低溫省煤器出口煙溫降至103 ℃以下時,停運低溫省煤器增壓泵。提高低溫省煤器系統(tǒng)凝結(jié)水側(cè)壓力>0.7 MPa,關(guān)閉低溫省煤器至6號低加進、出口電動門,啟動一、二級低溫省煤器再循環(huán)泵,減小深調(diào)期間煙溫過低帶來的低溫腐蝕且防止一、二級低溫省煤器內(nèi)部汽化,見表1[1]。
不同的總?cè)剂狭浚瑢?yīng)不同的總風(fēng)量,總風(fēng)量過低會導(dǎo)致火檢波動、燃燒不穩(wěn)等一系列問題,主控與總風(fēng)量要匹配調(diào)節(jié)見表2。
給水調(diào)節(jié),主要依據(jù)因素有機組負荷、過熱度、主再熱蒸汽溫度,防止煤多水少導(dǎo)致受熱面超溫,防止煤少水多使汽水分離器出口溫度降到471 ℃觸發(fā)鍋爐MFT,給水控制見表3。
鍋爐主控最終體現(xiàn)的是總煤量,總煤量不能快加、快減,總煤量過調(diào)會引起過熱度正向和變化率加快,不及時控制會導(dǎo)致受熱面超溫,總煤量調(diào)節(jié)滯后會引起主再熱蒸汽溫度長時間過低,影響機組運行的經(jīng)濟性。負荷指令對應(yīng)鍋爐主控指令函數(shù)見表4。
自動控制最小值。為防止過調(diào),機組給水流量、一次風(fēng)壓、總風(fēng)量、單臺磨煤機出力、總煤量、一次風(fēng)機、送風(fēng)機、引風(fēng)機需要設(shè)置最小值??傦L(fēng)量下限設(shè)定為600 t/h。給水流量下限修改為500 t/h,MFT值由552.7 t/h改為450 t/h,單臺磨煤機最小出力為15 t/h。一次風(fēng)壓下限值為6 kPa。總煤量下限為85 t/h。送風(fēng)機動葉最小20%,一次風(fēng)機動葉20%,引風(fēng)機動葉5%。
參考文獻
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