李曉飛,張 羽,李秀杰
(國電大渡河檢修安裝有限公司,四川 樂山 614900)
某電站4F機(jī)組發(fā)電機(jī)保護(hù)外部重動跳閘(滅磁跳閘聯(lián)跳)動作,4F機(jī)組空轉(zhuǎn)運(yùn)行,甩有功504 MW、無功79 Mvar,AGC、AVC自動退出,機(jī)組最大轉(zhuǎn)速158.13 r/min(126%Ne),電網(wǎng)頻率最低降至49.91 Hz。
故障前全站有功與無功功率實(shí)發(fā)情況見表1。
表1 故障前有功功率與無功功率數(shù)據(jù)表
11時46分04秒923毫秒,發(fā)電機(jī)保護(hù)告警動作,11時46分28秒811毫秒,發(fā)電機(jī)保護(hù)動作跳閘,期間間隔時間約24 s。
1)根據(jù)故障錄波數(shù)據(jù),滅磁開關(guān)跳閘前,勵磁變高壓側(cè)二次電流最大瞬時值為4.268 A,折算至轉(zhuǎn)子側(cè)直流電流約為33 034 A(額定電流為3 105 A,約為10倍額定勵磁電流)。
2)根據(jù)故障錄波數(shù)據(jù),4F機(jī)組轉(zhuǎn)子電流出現(xiàn)異常變化持續(xù)時間為217.2 ms,且存在一定周期性變化規(guī)律。
3)根據(jù)PMU數(shù)據(jù)記錄,故障時勵磁系統(tǒng)勵磁電壓在380~480 V之間波動,勵磁電流呈急劇上升趨勢,因PMU數(shù)據(jù)來自電流/電壓變送器,受輸出上限限制,最大勵磁電流顯示為8 000 A。
1)根據(jù)勵磁系統(tǒng)現(xiàn)地工控機(jī)報警記錄,故障過程中報“轉(zhuǎn)子過熱報警104”“勵磁開關(guān)外部跳閘143”信號。
2)勵磁系統(tǒng)“轉(zhuǎn)子過熱報警”用于監(jiān)視轉(zhuǎn)子溫度,轉(zhuǎn)子溫度由勵磁電流和勵磁電壓計算出的轉(zhuǎn)子電阻推導(dǎo)出來,當(dāng)轉(zhuǎn)子溫度超過定值115℃(1009)時,勵磁系統(tǒng)發(fā)轉(zhuǎn)子過熱告警信號,當(dāng)轉(zhuǎn)子溫度超過定值125℃(1010)時,勵磁系統(tǒng)根據(jù)轉(zhuǎn)子溫度監(jiān)視模式(1001)控制字狀態(tài),發(fā)轉(zhuǎn)子過熱跳閘信號。
該電站轉(zhuǎn)子溫度監(jiān)視模式(1001)投“開啟/報警”狀態(tài),轉(zhuǎn)子溫度超過115℃或125℃時,只發(fā)報警信號。經(jīng)廠家軟件模擬仿真計算,故障時該電站轉(zhuǎn)子溫度超過300℃,轉(zhuǎn)子過熱報警正常動作,因此“轉(zhuǎn)子過熱報警”只發(fā)告警信號,不跳閘。
3)根據(jù)該電站勵磁系統(tǒng)滅磁開關(guān)脫扣定值整定情況,瞬時脫扣整定定值為18 000 A,故障時最大勵磁電流達(dá)33 034 A,超過滅磁開關(guān)脫扣定值,因此滅磁開關(guān)正常脫扣分閘,發(fā)送分閘信號至發(fā)電機(jī)保護(hù),發(fā)電機(jī)保護(hù)聯(lián)跳機(jī)組出口斷路器,機(jī)組空轉(zhuǎn)運(yùn)行。
1)發(fā)電機(jī)滅磁開關(guān)聯(lián)跳保護(hù)動作分析。11時46分29秒393毫秒,勵磁系統(tǒng)滅磁開關(guān)本體過流保護(hù)動作,跳開滅磁開關(guān)。發(fā)電機(jī)1號、2號保護(hù)屏PCS-985GW保護(hù)裝置均收到滅磁開關(guān)分閘信號。結(jié)合發(fā)電機(jī)并網(wǎng)狀態(tài)判據(jù),保護(hù)裝置滅磁開關(guān)聯(lián)跳功能動作于跳閘,跳開發(fā)電機(jī)出口斷路器,保護(hù)動作正確。
2)發(fā)電機(jī)保護(hù)裝置啟動分析。11時46分29秒059毫秒,發(fā)電機(jī)1號、2號保護(hù)屏PCS-985 GW保護(hù)裝置均啟動,從錄波文件中分析可見,啟動原因?yàn)閯畲抛兏邏簜?cè)電流突變,在保護(hù)啟動216 ms內(nèi),勵磁變高壓側(cè)電流二次值由0.25 A逐漸激增至2.13 A,隨即衰減為0。在此期間勵磁變高壓側(cè)電流二次值已達(dá)到勵磁變過流Ⅱ段動作定值1.02 A,但持續(xù)時間未達(dá)到勵磁變過流Ⅱ段動作延時(500 ms),因此勵磁變過流Ⅱ段未動作。勵磁變高壓側(cè)電流也已達(dá)到過流Ⅰ段動作定值,但僅持續(xù)15 ms后即衰減為0,因此勵磁變過流Ⅰ段也未動作。分析簡表如表2。
表2 PCS-985 GW保護(hù)裝置啟動原因分析簡表
3)轉(zhuǎn)子接地保護(hù)裝置兩次告警分析。11時46分05秒401毫秒,發(fā)電機(jī)1號保護(hù)屏轉(zhuǎn)子接地保護(hù)裝置PCS-985RE告警,并發(fā)送報警信號上送監(jiān)控。從PCS-985RE保護(hù)裝置錄波文件中分析可見,此時保護(hù)裝置采集計算的轉(zhuǎn)子對地絕緣電阻值為6.79 kΩ,低于轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地靈敏段告警定值20 kΩ,但未達(dá)到轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地保護(hù)跳閘定值5 kΩ,因此保護(hù)裝置僅告警而保護(hù)未啟動,持續(xù)3 100 ms后轉(zhuǎn)子接地保護(hù)裝置告警復(fù)歸。
11時46分25秒366毫秒,發(fā)電機(jī)1號保護(hù)屏轉(zhuǎn)子接地保護(hù)裝置PCS-985RE啟動,并發(fā)送報警信號上送監(jiān)控。從PCS-985RE保護(hù)裝置錄波文件中分析可見,在啟動時刻,保護(hù)裝置采集計算的轉(zhuǎn)子對地絕緣電阻值為4.080 kΩ,已低于轉(zhuǎn)子接地跳閘定值5 kΩ,保護(hù)啟動正常。因轉(zhuǎn)子接地保護(hù)動作延時為5 s,在保護(hù)啟動4 519 ms后,滅磁開關(guān)本體過流保護(hù)、發(fā)電機(jī)滅磁開關(guān)聯(lián)動保護(hù)先后動作切除故障,因此轉(zhuǎn)子接地保護(hù)僅啟動,未動作跳閘。
綜上所述:機(jī)組異常解列原因?yàn)椋瑱C(jī)組轉(zhuǎn)子側(cè)一次設(shè)備異常,導(dǎo)致機(jī)組勵磁電流瞬時(216 ms)增加至滅磁開關(guān)脫扣定值(因持續(xù)時間短,未到勵磁變過流保護(hù)和轉(zhuǎn)子接地保護(hù)跳閘定值,上述兩種保護(hù)未動作),滅磁開關(guān)脫扣跳閘,發(fā)電機(jī)保護(hù)聯(lián)跳發(fā)電機(jī)出口斷路器,機(jī)組空轉(zhuǎn)運(yùn)行。
設(shè)備故障后對4F機(jī)組定轉(zhuǎn)子等一次設(shè)備進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)4F轉(zhuǎn)子勵磁下滑環(huán)(負(fù)極)引下線L型連接板燒損、下滑環(huán)下平面與L型板連接處燒蝕、下滑環(huán)部分支撐絕緣套表面被電弧燒損致表面碳化、下滑環(huán)近處的部分碳刷燒損,見圖1~圖5。吊開機(jī)組大軸中心閥,檢查上滑環(huán)與L型連板連接處螺栓,發(fā)現(xiàn)其鎖片未鎖固到位。
圖1 轉(zhuǎn)子滑環(huán)、碳刷、防護(hù)罩燒損圖
圖2 風(fēng)罩內(nèi)下滑環(huán)支撐絕緣套管燒損圖
圖3 下滑環(huán)與引下線連接銅排處燒損圖
圖4 轉(zhuǎn)子下滑環(huán)至轉(zhuǎn)子中心體連接銅排熔斷圖
圖5 碳刷刷握有熔化物圖
1)測機(jī)組定子絕緣R15=97 MΩ,R60=280 MΩ,定子絕緣正常。
2)在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支架處斷開滑環(huán)至轉(zhuǎn)子磁極連接銅排,測轉(zhuǎn)子本體對地絕緣為251 MΩ,判定轉(zhuǎn)子磁極及相關(guān)連線正常。測上滑環(huán)(正極)對地絕緣為零。
聯(lián)系制造廠技術(shù)人員趕赴現(xiàn)場查勘,檢查4F轉(zhuǎn)子勵磁下滑環(huán)(負(fù)極)與引下線L型銅排的四顆固定螺栓中靠大軸側(cè)的2顆螺栓孔完好且清潔,靠碳刷側(cè)的2顆螺栓孔已完全融化,經(jīng)初步分析判斷此次燒損故障原因?yàn)檗D(zhuǎn)子勵磁下滑環(huán)(負(fù)極)引下線L型連接板燒損是本次故障的直接原因。放電燃燒產(chǎn)生的巨大熱量及能量不僅燒損下滑環(huán)(負(fù)極)引下線L型連接板、燒蝕下滑環(huán)下平面與L型板連接處,同時引起了下滑環(huán)部分支撐絕緣套表面被電弧燒損致表面碳化、下滑環(huán)近處的部分碳刷燒損。
具體原因分析:結(jié)合現(xiàn)場檢查情況分析,主要原因可能為施工單位安裝工藝不到位。在故障查找時,檢查發(fā)現(xiàn)存在上滑環(huán)與L型連板鎖片未鎖緊到位,考慮到下環(huán)滑與L型連板連接時施工難度更大,鎖片同樣未鎖緊的可能性非常大,機(jī)組長時間振動運(yùn)行該部位連接螺栓會出現(xiàn)松動。而廠家設(shè)計導(dǎo)致滑環(huán)至引線連接部位常規(guī)檢修不易檢查也是其中原因之一,因?yàn)?F機(jī)組上滑環(huán)與L型連板處需吊開大軸中心閥才能檢查,常規(guī)檢修時不具備檢查條件;而下滑環(huán)與L型連板處位置低矮,又有支撐件等遮蔽,難以檢查。這也導(dǎo)致此隱患沒能及時發(fā)現(xiàn)及消除。
因此,機(jī)組長時間運(yùn)行后,該位置連接螺桿松動,導(dǎo)致接觸電阻增大,運(yùn)行過程中持續(xù)發(fā)熱,最終導(dǎo)致4F轉(zhuǎn)子勵磁下滑環(huán)(負(fù)極)引下線L型連接板燒損、下滑環(huán)下平面與L型板連接處燒蝕;并引起轉(zhuǎn)子正負(fù)極直接接地,使勵磁電流急劇增大,最終引起滅磁開關(guān)動作跳閘(見圖6)。
圖6 下滑環(huán)與引下線L型銅排固定螺栓燒損情況圖
為確保該電站4F機(jī)組能盡快投入運(yùn)行,公司與制造廠制定了臨時的處理措施。因原轉(zhuǎn)子引線與發(fā)電機(jī)下滑環(huán)連接位置已燒損,因此將連接部位挪移一段距離。主要處理過程如下:
1)全部拆除發(fā)電機(jī)風(fēng)罩及大軸中心閥后,對轉(zhuǎn)子滑環(huán)、碳刷、連接銅排等部位進(jìn)行詳細(xì)檢查,并對風(fēng)罩內(nèi)部滑環(huán)、刷架等進(jìn)行了清潔處理,對絕緣支撐件表面進(jìn)行了打磨處理后涂刷188絕緣漆,確?;h(huán)和刷架絕緣水平恢復(fù)正常水平。
2)拆除受損滑環(huán)外送修復(fù)處理,對下滑環(huán)燒蝕部位進(jìn)行了處理,并在其附近重新開孔。對整個滑環(huán)面進(jìn)行了研磨處理,確保其光潔度。
3)拆除燒損的L型銅排,根據(jù)現(xiàn)場連接尺寸情況,重新配制了L型銅排及其至引下線銅排,完成連接后,對接頭部位進(jìn)行了絕緣防護(hù)處理(各連接部位均進(jìn)行了燙錫處理,連接螺栓緊固到位,并涂抹了螺栓緊固劑)。
4)對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支架處斷開滑環(huán)至轉(zhuǎn)子磁極連接銅排恢復(fù)連接,并重新進(jìn)行了絕緣處理。
5)對發(fā)電機(jī)滑環(huán)、大軸中心閥及風(fēng)罩完成回裝。對下滑環(huán)碳刷全部完成更換,并更換了受損的刷握,上環(huán)滑更換了尺寸較短的碳刷。
6)處理后對轉(zhuǎn)子進(jìn)行絕緣電阻、交流阻抗及整體耐壓試驗(yàn),各項試驗(yàn)數(shù)據(jù)均滿足要求。
1)因4F機(jī)組轉(zhuǎn)子引線與滑環(huán)連接部位燒損較嚴(yán)重,需對滑環(huán)進(jìn)行整體更換。
2)對碳刷架進(jìn)行改造,采用最新型可以監(jiān)測碳刷溫度及電流的產(chǎn)品。
3)在檢修期間,加強(qiáng)對大電流接頭的檢查,同時豐富檢測手段。主要是,盡量對裸露接頭測接觸電阻及通過塞尺檢查接觸情況。