李 勇
江蘇華電揚州發(fā)電有限公司運行部
某廠2×330 MW 機組,汽輪機是由哈爾濱汽輪機有限公司生產(chǎn)的C300/N330-16.67/538/538型亞臨界一次中間再熱、單軸、高中壓缸合缸、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機。每臺機組配置三臺給水泵,其中兩臺為汽動給水泵,采用NGZ84.6/83.5/06 型小汽輪機驅(qū)動,一臺為電動給水泵,機組正常運行時兩臺汽動給水泵運行,電動給水泵備用。凝汽器型式為單背壓、單殼體、對分雙流程、表面式凝汽器,額定背壓4.9 kPa。每臺機組分別配置兩臺功率為110 kW 的TC-11E 型水環(huán)式真空泵,單臺真空泵抽氣量為61 kg/h~90 kg/h[1]。
兩臺機組自2005 年投產(chǎn)以來真空嚴(yán)密性一直保持在良好的水平。根據(jù)運行規(guī)程規(guī)定,真空嚴(yán)密性合格標(biāo)準(zhǔn)(每分鐘下降值)<0.27 kPa/min。2017 年5 月,#7 機組在真空嚴(yán)密性試驗過程中,發(fā)現(xiàn)真空泵進口蝶閥關(guān)閉后,真空下降速度較快,真空嚴(yán)密性試驗不合格,試驗數(shù)據(jù)結(jié)果遠超合格值,對機組的經(jīng)濟性和安全性造成了一定的影響。
1)真空嚴(yán)密性降低,漏入真空系統(tǒng)的空氣較多,水環(huán)式真空泵如果不能及時將漏入的空氣抽走,機組的排汽壓力和排汽溫度會隨之上升,將導(dǎo)致汽輪機發(fā)電機組的效率降低,增加供電煤耗,嚴(yán)重時可能威脅汽輪機的安全運行。由于空氣的存在,汽輪機排汽與循環(huán)水的換熱系數(shù)降低,導(dǎo)致凝汽器端差增大。
2)漏入真空系統(tǒng)的空氣雖然能夠及時被真空泵抽出,但是需要增加真空泵的負(fù)荷,增加廠用電率。
3)由于空氣的漏入,將導(dǎo)致凝結(jié)水過冷度增大,熱力系統(tǒng)熱經(jīng)濟性下降,還會導(dǎo)致凝結(jié)水溶氧增加,可能造成低壓設(shè)備的氧腐蝕。
真空嚴(yán)密性是凝汽式汽輪機組的一項重要指標(biāo),它代表機組負(fù)壓系統(tǒng)的嚴(yán)密程度,用真空下降速度來表示。真空嚴(yán)密性試驗時,應(yīng)維持機組負(fù)荷在額定負(fù)荷的80%穩(wěn)定運行,確認(rèn)機組及各輔機運行正常,關(guān)閉真空泵入口蝶閥,每分鐘記錄一次真空和排汽溫度數(shù)據(jù),連續(xù)記錄8 min,取后5 min 內(nèi)真空下降值,計算每分鐘真空平均下降值,真空嚴(yán)密性試驗合格標(biāo)準(zhǔn)為真空下降速率<0.27 kPa/min。其計算公式見式(1)。
空氣漏入凝汽器負(fù)壓系統(tǒng)是引起凝汽器真空下降的根本原因,影響凝汽器真空值變化有兩個方面的原因,凝汽器中蒸汽壓力P1和漏入凝汽器中不凝結(jié)氣體分壓力P2,根據(jù)道爾頓定律,凝汽器中混合氣體的總壓力為凝汽器內(nèi)所有氣體分壓力之和P,公式為式(2)
凝汽器真空系統(tǒng)泄漏將使凝汽器中不能凝結(jié)的氣體分壓力增加,這些不凝結(jié)氣體所占的比例增加,將使凝汽器真空度下降[4]。
影響機組真空系統(tǒng)嚴(yán)密性的主要原因是負(fù)壓系統(tǒng)進入了過量空氣, 而空氣的漏入通過兩條途徑: 一是通過機組真空系統(tǒng)的漏點漏入, 二是蒸汽中的其它氣體隨同蒸汽一起排入凝汽器。因此,空氣主要是通過機組負(fù)壓狀態(tài)部件的不嚴(yán)密處漏入。通過分析,得出可能造成負(fù)壓系統(tǒng)漏入空氣的主要原因如下:
1)主機及小機軸封系統(tǒng)異常。汽機軸封系統(tǒng)的主要作用是防止高壓部分蒸汽外漏,低壓部分的空氣漏入系統(tǒng)。運行中,由于主機低壓缸及小機排汽端處于真空狀態(tài),因此,低壓軸封的工作壓力是否正常,對整個真空系統(tǒng)的嚴(yán)密性有著重要的影響,當(dāng)?shù)蛪狠S封工作壓力過低時,外界的空氣將通過低壓軸封漏入真空系統(tǒng),造成真空嚴(yán)密性下降。另外,主機和小機低壓軸封間隙的調(diào)整、軸封齒的磨損程度對真空有著重要影響。軸封間隙過大或軸封齒在運行過程中磨損嚴(yán)重,也會使空氣從低壓軸封處漏入真空系統(tǒng)[5]。
2)真空破壞門內(nèi)漏。真空破壞門作用是機組在緊急停機和過臨界轉(zhuǎn)速時快速停機防止機組造成損壞,所謂破壞是打開該閥門讓空氣進入凝汽器。如果運行中真空破壞門存在內(nèi)漏的現(xiàn)象,將導(dǎo)致凝汽器真空嚴(yán)密性下降。
3)備用真空泵入口閥內(nèi)漏、真空系統(tǒng)管道疏水或者放地溝閥門關(guān)閉不嚴(yán)密或者內(nèi)漏,將造成空氣漏入真空系統(tǒng),導(dǎo)致凝汽器真空嚴(yán)密性下降。
4)汽泵單級水封破壞。運行中汽泵密封水回水通過單級水封回至凝汽器,如果運行中單級水封被破壞,將導(dǎo)致空氣通過單級水封漏入凝汽器,影響機組真空。
5)軸加水位異常。軸加疏水至凝汽器多級水封破壞,運行中如果軸加水位過低,造成軸封加熱器疏水多級水封破壞,將導(dǎo)致凝汽器真空嚴(yán)密性下降。
6)凝結(jié)水補水箱水位過低。當(dāng)除鹽水箱水位過低,空氣將通過凝汽器補水管道漏入凝汽器,造成真空下降。
7)主機及小機防爆門和低壓缸防爆門不嚴(yán)密造成空氣漏入凝汽器。
8)凝泵入口管道、空氣門、濾網(wǎng)、汽側(cè)放水門有泄漏點。
9)凝汽器、低壓缸結(jié)合面、高壓加熱器事故疏水至事故擴容器管道、低加疏水系統(tǒng)管道、本體疏水?dāng)U容器及與之連接的相關(guān)管道閥門、小機排汽管道以及負(fù)壓系統(tǒng)其他管道法蘭、測點等存在泄漏點。
軸封壓力過低會導(dǎo)致軸封低壓缸軸端漏入空氣,影響真空嚴(yán)密性,通過檢查發(fā)現(xiàn)軸封母管供汽壓力參數(shù)正常,始終控制在45 kPa~55 kPa 之間,基本正常。就地檢查兩臺小機軸封供汽各手動閥門開啟位置正確,小機軸封壓力正常。檢查低壓軸封溫度為149 ℃,小機軸封溫度為123 ℃,基本正常。運行人員將軸封母管壓力適當(dāng)提高至60 kPa,觀察一段時間后,未見真空變化,排除了軸封壓力低導(dǎo)致汽機真空嚴(yán)密性不合格的因素。為防止軸封壓力過高造成軸封冒汽引起油中進水,運行人員將軸封壓力調(diào)回至正常值。
就地檢查軸封加熱器水位在200 mm~300 mm之間,基本正常,軸抽風(fēng)機運行正常。檢查軸加多級水封后放水閥在關(guān)閉狀態(tài),對軸封加熱器多級水封進行適當(dāng)?shù)淖⑺匆娬婵兆兓?,因此,排除了因軸封加熱器水位低,軸封多級水封破壞導(dǎo)致真空嚴(yán)密性不合格的因素。
機場檢查真空破壞門關(guān)閉嚴(yán)密,未發(fā)現(xiàn)真空破壞門漏真空的異聲,閥體溫度正常,真空破壞門U型水封水位正常,再次將真空破壞門注水至溢流,真空未見變化,排除了真空破壞門內(nèi)漏的可能。
就地檢查主機及小機軸封各疏水門、多級水封后放水門關(guān)閉嚴(yán)密。
檢查備用真空泵入口蝶閥在全關(guān)位置,備用真空泵入口蝶閥后真空表顯示真空數(shù)值為零,閥體溫度正常,說明備用真空泵入口蝶閥嚴(yán)密。
檢查#71、#72 汽泵密封水回水溫度分別為36℃、36.7℃,溫度正常,排除因汽泵密封水回水溫度過高造成單級水封中水汽化,導(dǎo)致單級水封破壞漏空氣的現(xiàn)象。為確認(rèn)單級水封工作正常,運行人員將單級水封注水至溢流,真空未見變化。
檢查系統(tǒng)相關(guān)閥門在關(guān)閉位置,凝結(jié)水泵電流正常指針無晃動,凝泵密封水壓力正常,密封水回水正常,檢查凝結(jié)水溶氧指標(biāo)正常,說明凝泵入口管道、空氣門、濾網(wǎng)、汽側(cè)放水門泄漏的可能性不大。
凝汽器、低壓缸、低加疏水系統(tǒng)管道、小機排汽管道以及負(fù)壓系統(tǒng)其他管道法蘭、測點等可能存在細微的泄漏點。對于這些細微的漏點,運行中很難發(fā)現(xiàn),需要通過灌水捉漏的方法發(fā)現(xiàn)漏點。為了消除漏點,利用機組小修對真空系統(tǒng)進行了一次灌水捉漏。
灌水捉漏須在汽輪機處于冷態(tài)下進行,確認(rèn)高中壓缸溫度<100 ℃后,在凝汽器汽側(cè)外接臨時水位計,通過外接臨時水位計觀察凝汽器實際水位,啟動凝結(jié)水輸送泵向凝汽器灌水,在補水過程中運行人員需加強巡查,密切監(jiān)控凝汽器水位,灌水水位不得超過汽封洼窩,處于低壓軸下100 mm 為佳[6]。防止因水位過高,使水沿軸承油檔進入主油箱事故發(fā)生,當(dāng)水位上升至12 m 時,停止上水,維持水位,進行全面檢查。
通過灌水捉漏檢查,在#7機組凝汽器東側(cè)喉部膨脹節(jié)處發(fā)現(xiàn)了漏點,膨脹節(jié)裂紋長達1.5 m。將凝汽器放水后對漏點進行了焊接處理,消除了漏點。機組啟動后,再次進行真空嚴(yán)密性試驗,真空下降速率為0.15 kPa/min,試驗合格,真空嚴(yán)密性試驗不合格的問題得到了解決。
本文介紹了真空嚴(yán)密性降低的危害,并以某廠330 MW 機組汽輪機真空嚴(yán)密性試驗不合格為例,對造成機組真空嚴(yán)密性不合格的原因進行了分析,針對性地進行排查,最終通過灌水捉漏的方法找到并消除了漏點,真空嚴(yán)密性得到了保障,機組經(jīng)濟性和安全性得到了提高。