陳身通
(浙江省海運集團有限公司,浙江 杭州 310014)
某船主機型號為B&W MAN S42MC,功率為5 830 kW,額定轉(zhuǎn)速為131 r/min,出廠日期為2006年6月。2019年該船在船廠修理,對主機第1、2、4缸進行常規(guī)吊缸保養(yǎng),并更換了活塞環(huán)和填料函的密封環(huán)。修理后,在船廠碼頭主機進行試車,情況正常。由于碼頭條件所限,主機試車時最高轉(zhuǎn)速為45 r/min,并沒有達到正常運轉(zhuǎn)時的轉(zhuǎn)速。船舶離廠航行至錨地過程也正常。但在錨地拋錨,再啟錨航行時,主機第1缸出現(xiàn)了敲缸現(xiàn)象。經(jīng)過勘查發(fā)現(xiàn),這次敲缸現(xiàn)象與常規(guī)敲缸情況不同,活塞頂部的活塞清潔環(huán)(PC環(huán))位置,靠近排氣側(cè)有明顯的刮擦痕跡,敲缸的聲響就是活塞與PC環(huán)之間的機械敲擊所引起的。這個問題如果不排除,主機不能正常運行,會耽誤船期,造成經(jīng)濟損失。
主機敲缸是指在柴油機缸體內(nèi)部出現(xiàn)不規(guī)則或不正常的撞擊聲。造成主機敲缸的原因有很多,大致分成2種,一種是燃燒敲缸,一種是機械敲缸。
燃燒敲缸一般是因為:①噴油定時調(diào)整不到位,噴油提前角靠前;②噴油器噴出的燃油霧化不良;③噴油器滴油及噴出的燃油壓力低,等。
機械敲缸一般是因為:①氣缸套上部磨出凸臺,碰第一道活塞環(huán);②排氣閥不能及時回位及正常開啟,活塞與排氣閥發(fā)生撞擊;③氣缸套嚴重磨損,使得活塞在缸套中產(chǎn)生擺動,敲擊缸壁造成敲缸;④滑油溫度過低時,由于活塞和缸套不能達到正常工作時的膨脹狀態(tài),造成兩者之間間隙過大,使得活塞在缸套中產(chǎn)生擺動,敲擊缸壁造成敲缸;⑤正、倒車導板間隙過大及活塞對中不好;⑥活塞環(huán)折斷或填料函未安裝正確。
此次聲響在第1缸缸蓋位置處,也就是說活塞在上死點位置敲缸現(xiàn)象十分明顯。對該缸高壓油泵進行斷油處理運行,敲缸現(xiàn)象卻依然存在,基本排除了燃燒敲缸的原因。懷疑是驅(qū)動排氣閥開啟的液壓系統(tǒng)問題,停車后,對排氣閥促動泵出口的液壓單向閥進行了更換。在錨地試車正常,敲缸現(xiàn)象消除。但起錨航行不久后,第1缸還是出現(xiàn)了敲缸,輪機人員判斷應該是促使排氣閥關閉的空氣彈簧引起的敲缸現(xiàn)象。他們對該缸的排氣閥上部進行了拆檢,發(fā)現(xiàn)該缸排氣閥的空氣彈簧活塞上的密封環(huán)有小的磨損缺口。更換了密封環(huán),裝妥試車正常,敲缸現(xiàn)象消失。
起錨航行不久,該缸又出現(xiàn)缸蓋敲缸現(xiàn)象。既然排氣閥的原因消除了,那么認為是不是活塞、活塞環(huán)或填料函的問題,所以輪機人員打開掃氣箱檢查,填料函安裝情況正常,活塞及活塞環(huán)情況均正常。打開曲軸箱,測量正/倒車導板間隙均在說明書允許范圍之內(nèi),而且滑油溫度也沒有問題。
輪機人員認為還是排氣閥問題,于是將該缸排氣閥整體吊出換成備用排氣閥,該缸噴油器換用備用噴油器。在錨地多次正倒車試驗,期間都沒有出現(xiàn)敲缸現(xiàn)象。再次通知船長起錨開航,航行不久該缸又出現(xiàn)了敲缸。這時輪機人員請示公司機務要求技術支持。公司機務了解情況后,要求吊出活塞進一步檢查。吊出活塞后,發(fā)現(xiàn)在活塞頂部PC環(huán)位置,靠近排氣側(cè)有明顯的刮擦痕跡。敲缸的聲響應該就是活塞與PC環(huán)之間的機械敲擊所引起的。刮擦部位示意圖見圖1。
圖1 刮擦部位示意圖
既然是清潔環(huán)與活塞頭敲擊所致,造成上述敲缸現(xiàn)象的原因分析如下:PC環(huán)是曼恩公司在2000年前后引入的,用于高壓縮比的MC/MC-C系列柴油機。其原理是柴油機在運行工作中,活塞的第一道活塞環(huán)以上部位常有結碳堆積,這些結碳可能會對氣缸壁潤滑油膜產(chǎn)生破壞,加劇氣缸的磨損。為了清除這部分結碳而設置PC環(huán),PC環(huán)的內(nèi)徑略小于缸套內(nèi)徑,利用活塞的上下運動刮除該部分結碳,以便限制活塞頂部沉積物的堆積。PC環(huán)安裝部位示意圖如圖2所示。
圖2 PC環(huán)安裝部位示意圖
通常PC環(huán)作為氣缸套的一個組成部分,在柴油機運行期間也會發(fā)生相應的磨損,它應該遵循缸套的使用壽命。此次第1缸缸套測量點位置如圖3所示,測量的數(shù)據(jù)如表1所示,其中:測量點1為PC環(huán)附近位置,測量點2為第1道活塞環(huán)對應位置,測量點11為掃氣口下端處位置。
圖3 第1缸缸套測量點位置示意圖
表1 缸套測量數(shù)據(jù) mm
根據(jù)說明書要求,缸套尺寸均符合說明書要求,應該不會造成PC環(huán)與活塞刮擦的現(xiàn)象。隨后詢問相關吊缸技術人員得知,他們對PC環(huán)的安裝工藝不熟悉。對該缸進行吊缸保養(yǎng)中拆除PC環(huán)之前,沒有對PC環(huán)的位置做相應的標注。PC環(huán)清潔后就于隨意位置安裝。造成缸套橢圓方向與PC環(huán)內(nèi)徑的橢圓方向不一致,活塞運動到上死點附近位置時碰到PC環(huán),導致了敲缸現(xiàn)象。
經(jīng)詢問值班人員得知,船在大舵角轉(zhuǎn)彎時敲缸現(xiàn)象明顯。通過分析發(fā)現(xiàn),敲缸現(xiàn)象時有時無的主要原因是錨地或正浮狀態(tài)下航行時,活塞在缸套里對中性相對來說好些,沒有碰到PC環(huán)。而在大舵角時,船舶發(fā)生左右傾斜,活塞在缸套中上下運動有左右靠邊現(xiàn)象,會碰到PC環(huán)而發(fā)出敲擊聲。本次機械敲擊部位又靠近排氣側(cè),以至于在打開掃氣箱檢查時發(fā)現(xiàn)不了活塞頭刮擦的痕跡,給故障分析增加了一定的難度。因為開始拆除PC環(huán)沒有做好標識,無法找到原來安裝的位置,需要更換PC環(huán)。已知缸套直徑為420 mm,根據(jù)曼恩公司推薦要求,新PC環(huán)更換標準如表2所示。其中,標準PC環(huán)指新環(huán)或直徑磨損量不超過0.42 mm的PC環(huán)。
表2 PC環(huán)更換標準
本船缸套磨損量已達到1.65 mm,需要超大型PC環(huán)。但船舶庫存?zhèn)浼袩o超大型PC環(huán),加上航次任務緊,無法購置新的超大型PC環(huán)。為了加快修復,對該缸的缸套及清潔環(huán)全部換新,裝復試車正常。至此,主機敲缸故障徹底解決。
主機出現(xiàn)敲缸,首先要判斷是燃燒敲缸還是機械敲缸。根據(jù)熱工參數(shù)或者單缸斷油方法就可以確定是否為燃燒敲缸。機械敲缸分析起來相對困難,尤其對排氣閥敲擊的識別。本船敲缸故障,輪機人員第一時間從排氣閥敲擊去分析,做了大量的工作。加上本次PC環(huán)與活塞敲擊面在排氣側(cè),打開掃氣箱檢查也難以發(fā)現(xiàn)故障原因,給排除故障帶來一定的難度。
維修技術人員對PC環(huán)的認知不足,也是主要原因。在對柴油機進行吊缸保養(yǎng)時,拆除PC環(huán)之前必須在相應的位置做好標識,以確保在重新組裝之后能夠處于相同的位置,防止安裝時位置錯位而引起不必要的故障。尤其針對運行時間較長,橢圓度較大的缸套,正確安裝尤為重要。
查閱船舶主機說明書,該書未對PC環(huán)的工藝做出詳細地說明,也是造成相關維修技術人員對此安裝工藝不了解的間接原因。船舶公司應該根據(jù)曼恩的通函要求,適時提供相關技術文件供輪機人員學習。