国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

碳三加氫系統(tǒng)運(yùn)行分析和對策

2020-08-25 09:13曹洪濤
云南化工 2020年8期
關(guān)鍵詞:空速丙烷丙烯

曹洪濤

(中國石化廣州石化公司,廣東 廣州 510726)

1 概述

廣州石化乙烯裝置碳三加氫系統(tǒng) (以下簡稱碳三加氫)設(shè)計采用IFP液相加氫技術(shù),設(shè)置兩段加氫,三臺反應(yīng)器,兩開一備。后因催化劑國產(chǎn)化,流程有所改造,增加了一段進(jìn)出料換熱器。簡要流程為脫丙烷塔塔頂11℃碳三混合物流經(jīng)過碳三加氫進(jìn)料泵,與一段循環(huán)物流混合進(jìn)入進(jìn)出料換熱器,預(yù)熱后進(jìn)入碳三加氫一段,一段出口的物流經(jīng)中間冷卻器冷卻后進(jìn)入中間罐貯存,從罐底流出的物料經(jīng)碳三加氫循環(huán)泵升壓后,部分碳三餾分返回一段作為循環(huán)物料,另一部分進(jìn)入碳三加氫二段,反應(yīng)后進(jìn)入丙烯塔 (如圖1)。

圖1 碳三加氫流程圖

廣州石化裂解裝置碳三加氫反應(yīng)器原設(shè)計使用進(jìn)口的LD265型催化劑,后又改用北化院生產(chǎn)的BC-L-83型催化劑,但試用并不成功,一段催化劑使用周期只有2個月,因?yàn)樵鞒桃欢芜M(jìn)料溫度達(dá)不到這種催化劑使用溫度,后又從英國購買了一床309-3型催化劑,并且改造了進(jìn)料加熱系統(tǒng),增加了進(jìn)出料換熱器后,碳三加氫系統(tǒng)運(yùn)行才穩(wěn)定下來。

2 運(yùn)行中存在的問題

乙烯裝置設(shè)計碳三加氫系統(tǒng)的目的是除去碳三組份中的MAPD(甲基乙炔和丙二烯),防止產(chǎn)品中炔烴過高對下游裝置聚合生產(chǎn)造成不利影響,同時炔烴加氫可以增產(chǎn)丙烯。碳三加氫系統(tǒng)的運(yùn)行情況不僅關(guān)系到丙烯產(chǎn)品質(zhì)量,還會影響到丙烯塔的運(yùn)行。廣州石化丙烯塔精餾塔原設(shè)計處理能力最高11.1t/h,但實(shí)際運(yùn)行過程中達(dá)不到設(shè)計能力,主要表現(xiàn)在塔頂側(cè)線產(chǎn)品純度達(dá)不到丙烯產(chǎn)品質(zhì)量要求、塔釜丙烯損失大等問題,雖歷經(jīng)兩次改造,甚至將丙烯產(chǎn)品純度指標(biāo)由99.6% (體積分?jǐn)?shù))降低至99.5% (體積分?jǐn)?shù)),但依然無法達(dá)到預(yù)期目標(biāo),主要原因一是裝置改擴(kuò)建后負(fù)荷提高,二是丙烯塔進(jìn)料中存在大量的碳四或以上聚合物 (簡稱綠油)。

3 綠油生成的原因分析

3.1 綠油生成的機(jī)理及危害

碳三加氫反應(yīng)的機(jī)理是不飽和烴在金屬催化劑鈀的作用下發(fā)生各種反應(yīng),主反應(yīng)是MAPD加氫生成丙烯,副反應(yīng)是丙烯加氫生成丙烷和各種不飽和烴在催化劑的作用下發(fā)生聚合,生成綠油。綠油是一種90%脂肪族二烯烴和10%烯烴及烷烴的C4~C20不飽和烴的混合物。這種綠油的沸點(diǎn)為120~400℃。這種綠油的輕質(zhì)餾分蒸發(fā)成為氣體物流,同時部分重質(zhì)餾分被吸附在催化劑孔上引起催化劑最終失活。其余的重質(zhì)餾分以大部分小于5μm的細(xì)小液滴隨氣體帶進(jìn)丙烯精餾塔中。綠油附著在催化劑上,覆蓋催化劑的活性表面,使反應(yīng)性能降低,使催化劑的使用周期縮短。綠油進(jìn)入丙烯精餾塔后不僅影響到丙烯塔的分離效果和傳熱能力;在生產(chǎn)事故停車的情況下,導(dǎo)致液相循環(huán)丙烷線堵塞,嚴(yán)重影響到裝置正常生產(chǎn)[1]。

3.2 反應(yīng)器溫度對綠油生成的影響

碳三加氫進(jìn)料中含有丙烯、丙烷、丙炔、丙二烯和少量的碳二與碳四組份,因此碳三餾分選擇加氫過程中主要存在以下反應(yīng):

碳三選擇性加氫除炔過程存在以下系列放熱反應(yīng)方程式①:

主反應(yīng):

CH3—C≡CH+H2→C3H6+165kJ/mol

CH2=C=CH2+H2→C3H6+173kJ/mol

副反應(yīng):C3H6+H2→C3H8+124kJ/mol

n C3H4→ (C3H4)n低聚物

C4H6→聚合物

以上反應(yīng)無論主反應(yīng)還是副反應(yīng),都是放熱反應(yīng),升高溫度主、副反應(yīng)都增加。雖然降低溫度有利于減少綠油的生成,但要使反應(yīng)順利進(jìn)行,反應(yīng)器出口得到合格的物料,就要到達(dá)或超過MAPD加氫反應(yīng)所需活化能,必須保證反應(yīng)器入口溫度在34℃以上。由于碳三加氫是液相加氫反應(yīng),反應(yīng)溫度不超過60℃,這個溫度下不會導(dǎo)致大量綠油生成[2]。

3.3 進(jìn)料中MAPD和丁二烯濃度對生成綠油的影響

進(jìn)料中的MAPD會受裂解原料、裂解深度、脫丙烷塔的分離效果等因素影響?;诋?dāng)前廣州分公司小乙烯大煉油的格局,生產(chǎn)所使用原料以效益最大化為目的,隨著市場的快速變化,原料也隨之變化,脫丙烷塔分離效果變差,碳三加氫不僅進(jìn)料量增大,進(jìn)料中的MAPD和不飽和碳四含量也隨之增加。隨著MAPD和不飽和碳四濃度增大,反應(yīng)中綠油的生成量也增加 (見表1)。

表1 進(jìn)料中MAPD含量對應(yīng)的綠油生成量

3.4 空速對綠油生成的影響

反應(yīng)器空速指規(guī)定的條件下,單位時間單位體積催化劑處理的氣體量,單位為m3/(m3催化劑·h),可簡化為時間h-1。反應(yīng)器中催化劑的裝填數(shù)量的多少取決于設(shè)計處理量和所要求達(dá)到的轉(zhuǎn)化率。通常將催化劑數(shù)量和應(yīng)處理原料數(shù)量進(jìn)行關(guān)聯(lián)的參數(shù)是液體時空速度??账僭酱?,停留時間越短,反應(yīng)深度降低,但處理能力增大;空速越小,停留時間越長,反應(yīng)深度增高,但處理能力減小??账僭龃髸r,MAPD的轉(zhuǎn)化率減小,但反應(yīng)的選擇性相應(yīng)提高。催化劑廠商要求催化劑的使用液體空速在40h-1以上,而廣州石化碳三加氫系統(tǒng)一段反應(yīng)空速為32.4h-1,二段空速為21h-1。對比發(fā)現(xiàn),廣州石化碳三加氫系統(tǒng)反應(yīng)器催化劑空速沒有達(dá)到催化劑廠商對催化劑使用空速的要求。空速過小,導(dǎo)致物料在反應(yīng)器內(nèi)停留時間過長,反應(yīng)深度增加,綠油生產(chǎn)量增大。

通過上述分析,碳三加氫系統(tǒng)生成較多綠油的主要原因一是進(jìn)料中MAPD和丁二烯含量較高,二是反應(yīng)器空速較低,物料停留時間長,導(dǎo)致聚合反應(yīng)增加,生成更多綠油[3]。

4 減少裂解裝置碳三加氫系統(tǒng)綠油生成的對策

4.1 優(yōu)化脫丙烷塔操作

針對碳三加氫進(jìn)料中二烯和丁烯-1含量高的情況,采取以下措施調(diào)整:將塔壓從0.7MPa提高至0.72MPa,將回流比從1.17提高至1.27,靈敏板溫度從56℃降至54.5℃。經(jīng)過系列優(yōu)化調(diào)整,碳三加氫進(jìn)料中丁二烯和丁烯-1含量降低,經(jīng)過調(diào)整碳三加氫進(jìn)料中丁二烯和丁烯-1的含量由0.4% (體積分?jǐn)?shù))下降至200×10-6。

4.2 改兩段加氫為單段加氫

碳三加氫系統(tǒng)綠油生成量大的一個重要原因是碳三加氫實(shí)際運(yùn)行空速遠(yuǎn)低于催化劑生產(chǎn)商要求空速。裂解裝置碳三加氫原設(shè)計為二段加氫,一段設(shè)置循環(huán)稀釋線,稀釋比為0.6,二段雖設(shè)有聯(lián)鎖情況下使用的循環(huán)線,但受循環(huán)泵能力限制,正常情況下二段并沒有循環(huán)。即使一段增大循環(huán)量,也同樣受循環(huán)泵能力所限,循環(huán)稀釋量不足,達(dá)不到催化劑廠商所要求的反應(yīng)空速。隨科技的進(jìn)步和化工工藝的發(fā)展,新建設(shè)的乙烯裝置碳三加氫一般都采用單段加氫工藝,所以解決我裝置碳三加氫系統(tǒng)空速過低的途徑是改兩段加氫為一段加氫。通過表1單段加氫和兩段加氫操作參數(shù)的對比 (見表2),若將裝置兩段加氫改為單段加氫要做好以下工作:

1)提高一段循環(huán)量,增大稀釋比和空速,盡量降低入口MAPD含量;

2)提高一段氫炔比至1.3左右;

3)受循環(huán)泵能力所限,若想提高一段稀釋比必須降低丙烯塔進(jìn)料壓力。

表2 單段加氫與兩段加氫操作參數(shù)對比

5 兩段加氫改為單段加氫實(shí)驗(yàn)

5.1 實(shí)驗(yàn)過程

2016年9月中旬開始進(jìn)行碳三加氫兩段加氫改為單段加氫實(shí)驗(yàn)。首先逐漸提高一段循環(huán)量,降低一段入口MAPD含量,循環(huán)稀釋比提高接近1∶1時,現(xiàn)場循環(huán)和二段進(jìn)料泵G1520電流接近額定電流,停止提高稀釋比;隨后逐漸提高一段配氫量并降低二段配氫量,直至二段停止配氫;適當(dāng)降低二段出口壓力,從而降低循環(huán)泵負(fù)荷 (見表3)。

表3 單段加氫過程各參數(shù)變化情況

5.2 優(yōu)化前后反應(yīng)器催化劑運(yùn)行周期對比

碳三加氫反應(yīng)器原設(shè)計兩段加氫,兩段運(yùn)行周期分別為6個月,實(shí)際運(yùn)行周期和設(shè)計值接近。改為單段加氫后,隨著一段循環(huán)量的提高,大幅降低了反應(yīng)器進(jìn)料中MAPD濃度,綠油生成量也隨之大幅減少后,一段反應(yīng)器平穩(wěn)運(yùn)行至2019年10月,運(yùn)行周期延長至37個月。二段反應(yīng)器進(jìn)料中雖然沒有配氫,但液相碳三中的溶解氫還是會在二段反應(yīng)器中與MAPD發(fā)生微弱反應(yīng),床層溫升不到4℃,由于二段反應(yīng)溫升較低,綠油生成量少,二段反應(yīng)器催化劑使用壽命周期內(nèi)一般不需要再生。

6 流程優(yōu)化后的效果分析

對比碳三加氫流程優(yōu)化前后丙烯塔塔釜組成,改為單段加氫后,丙烯塔塔釜碳四以上綠油含量從原來的40% (摩爾分?jǐn)?shù))降低至16% (摩爾分?jǐn)?shù)),塔釜循環(huán)物料中丙烷含量大幅提高至75%(體積分?jǐn)?shù)),塔釜丙烯損失從12.8% (體積分?jǐn)?shù))降低至5% (體積分?jǐn)?shù))左右 (見圖2),這次碳三加氫流程優(yōu)化,減少了碳三加氫過程綠油的生成,改善了丙烯塔的進(jìn)料組成,提高了丙烯塔塔釜的加熱效果,最終達(dá)到了增產(chǎn)丙烯的目的。

圖2 丙烯塔塔釜主要組分組成優(yōu)化前后變化趨勢圖

7 結(jié)語

廣州石化碳三加氫優(yōu)化操作后,減少了反應(yīng)過程中綠油的生成,改善了丙烯塔的進(jìn)料狀況,不僅達(dá)到了增產(chǎn)丙烯的目的,還大幅延長了催化劑使用周期。雖然改成單段加氫,但二段并沒有切出流程,與普通單段加氫相比,在反應(yīng)器抗干擾能力方面有明顯的優(yōu)勢,這為原設(shè)計為兩段的碳三加氫提供了優(yōu)化的方向。

猜你喜歡
空速丙烷丙烯
《共生》主題系列作品
波音737NG 空速管加溫故障分析
收獲 劉瑞森 布面丙烯油彩 190cm x 190cm 2022年
預(yù)熱空氣溫度對丙烷無焰燃燒特性的影響
A320系列飛機(jī)“AUTO FLT RUD TRV LIM SYS”故障的分析
苯丙烯菌酮
孔道可調(diào)控的鋰離子電池?zé)o定形碳負(fù)極材料
流化床丙烷脫氫反應(yīng)段的模擬及優(yōu)化
氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用法檢測血液中的1,2-二氯丙烷
郭文昊作品
新民市| 东安县| 汉川市| 上蔡县| 大同县| 中牟县| 澄城县| 门源| 山阴县| 怀远县| 驻马店市| 鄯善县| 侯马市| 阿拉善左旗| 百色市| 大余县| 宁波市| 逊克县| 抚顺市| 舟曲县| 高陵县| 建宁县| 久治县| 铜陵市| 德保县| 铜山县| 宁陕县| 靖宇县| 德江县| 邢台市| 犍为县| 东丰县| 崇左市| 察哈| 太谷县| 泗阳县| 新兴县| 璧山县| 泗水县| 山西省| 襄垣县|