范多文
【摘要】介紹了四川廣安發(fā)電有限責(zé)任公司二期#33爐的燃燒方式,我廠響應(yīng)國家的號召,對二期#33機組進行了降低氮氧化物的改造,改造后再熱汽溫遠遠低于設(shè)計值,甚至長時間低于500℃以下,嚴(yán)重影響了機組的安全穩(wěn)定運行,通過不斷的總結(jié)經(jīng)驗,分析數(shù)據(jù),找出了一些提升再熱汽溫的方法,為#32機組提升再熱汽溫指明了方向,實現(xiàn)廣安發(fā)電有限責(zé)任公司的節(jié)能降耗目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
【關(guān)鍵詞】#33機組;再熱汽溫;低氮氧化物技術(shù)改造
1、引言
為適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境不斷變化和競爭日趨激烈的新形勢,切實抓好四川廣安發(fā)電有限責(zé)任公司節(jié)能降耗工作,進一步深挖存量效益、進一步提高可靠性能、進一步提升管理水平,推進企業(yè)區(qū)域能源中心建設(shè),實現(xiàn)企業(yè)中端高效生產(chǎn),結(jié)合公司實際,特制訂“指標(biāo)提升年”實施方案。以向存量資產(chǎn)要效益導(dǎo)向、以“兩低一高”為目標(biāo),以精益管理為載體,以設(shè)備治理、節(jié)能評價、新技術(shù)應(yīng)用為主要途徑,不斷提高能耗管理水平、設(shè)備健康水平,為提高公司競爭力奠定堅實基礎(chǔ)。
2、廣安電廠#33鍋爐簡介
廣安電廠#33爐為300MW機組,鍋爐型式為DG1025/18.2-II6,亞臨界參數(shù)、四角切圓燃燒方式、自然循環(huán)汽包爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)除渣露天∏型布置,全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)的燃煤鍋爐,采用四角布置。
3、再熱汽溫低的原因分析
(1)在沒有進行低氮氧化物燃燒改造之前,三次風(fēng)口的位置布置在E一次風(fēng)口上部,在制粉系統(tǒng)運行時,相當(dāng)于有一層給粉機在頂部運行,提升了爐膛的火焰中心,再熱汽溫相對提升。
(2)低氮燃燒改造之后,三次風(fēng)分為上下兩部分,上層三次風(fēng)為X層,從B排粉機和C排粉機出口引出,位于EE二次風(fēng)上方,下部分又分為下層上Y2、下層下Y1兩層,從A排粉機和D排粉機出口引出,布置在C、D兩層一次風(fēng)噴口之間。
(3)當(dāng)B制粉系統(tǒng)單獨運行時,#33爐再熱汽溫降至500℃以下。A、D制粉系統(tǒng)運行時,三次風(fēng)帶粉進入C層和D層之間,較改造之前降低了火焰中心,爐膛出口溫度下降,造成再熱汽溫降低。
(4)改造后在頂部增加了一層燃盡風(fēng),為了降低氮氧化物的生成量,燃盡風(fēng)有一定的開度,相當(dāng)于一定的二次風(fēng)從此噴口進入爐膛,再一次降低爐膛出口溫度,再熱汽溫有一定程度的降低。
4、提升再熱汽溫的措施
4.1采用合理的制粉系統(tǒng)搭配
(1)不同機組通過不同的制粉系統(tǒng)搭配,可以較小爐膛兩側(cè)的煙溫偏差,提高再熱汽溫;#33機組在低負荷時,保持B、C制粉系統(tǒng)運行,再熱汽溫比其他制粉系統(tǒng)搭配要高,單獨運行B制粉系統(tǒng)時,再熱汽溫最低。
(2)若制粉系統(tǒng)有缺陷,不能采用最佳的搭配方式時,可以切換給粉機來提高再熱汽溫。#33爐保持E2、E4給粉機長期運行。
4.2采用合理的鍋爐配風(fēng)方式
(1)再熱汽溫降低時,可以開大底層的二次風(fēng),采用正寶塔配風(fēng)方式,風(fēng)門開度從下向上為100%--80%--60%。
(2)在鍋爐燃燒穩(wěn)定的情況下,燃燒器擺角控制在60-70之間,盡量向上,提高火焰中心。
(3)高負荷下上層給粉機盡量維持在煤粉濃度在0.8左右,在較高風(fēng)粉濃度下控制員加強風(fēng)粉濃度和風(fēng)速、風(fēng)粉溫度監(jiān)視,防止粉管堵塞。
(4)在鍋爐燃燒穩(wěn)定的情況下,適當(dāng)增大一次風(fēng)和二次風(fēng),鍋爐的氧量靠上線運行,一次風(fēng)在正常值的基礎(chǔ)上增加0.2kPa左右。
4.3采用合理的給粉機定期切換
#33爐為中儲式的制粉系統(tǒng),若某幾個給粉機長時間不運行,對應(yīng)粉倉的溫度就是上漲,造成給粉機來粉變差等一系列的問題。當(dāng)運行最底層的給粉機時,再熱汽溫會降低;為此在低負荷階段每天白班、中班切換至最底層給粉機運行時,最底層只投運2個,4小時后再切換至另外2個,最上層至少保留2個給粉機運行;若發(fā)生粉倉個別測點溫度高時,應(yīng)參考規(guī)程投入對應(yīng)的給粉機連續(xù)運行?;蛘卟捎妹刻彀?、中、夜班最底層只投運1個,2小時后再切換至另外1個,最上層至少保留3個給粉機運行。
4.4采用合理的鍋爐吹灰方式
(1)在低負荷時,爐膛吹灰器暫時不吹。負荷大于240MW時,爐膛吹灰器根據(jù)水冷壁結(jié)焦情況,每5天或每6天吹一次灰。
(2)每天白班對折煙角和水平煙道吹灰一次。
(3)嚴(yán)格執(zhí)行吹灰管理制度,吹灰時必需有維護人員跟蹤檢查,副值長不定期抽查維護人員跟蹤情況,必須確保跟蹤到位,吹灰結(jié)束時所有吹灰器全部退到位,并及時關(guān)閉本體吹灰手動門。
4.5控制適當(dāng)?shù)闹髡羝麎毫?/p>
(1)按曲線減負荷前提前10分鐘降低主汽壓力1.5-2MPa,防止再熱汽溫下降過快。
(2)在機組正常運行時,主蒸汽壓力較正常值低1.5-2MPa運行,提高冷再入口溫度,以提高再熱汽溫。
(3)低負荷時段只要給水泵有調(diào)節(jié)預(yù)度降低主汽壓1MPa運行,以減小調(diào)門節(jié)流,提升調(diào)節(jié)級溫度。
4.6精心控制運行磨煤機參數(shù)
(1)磨煤機出口溫度控制在70-73℃,可以提高粉倉煤粉的流動性。
(2)適當(dāng)關(guān)小運行磨煤機的再循環(huán)風(fēng)門,增加三次風(fēng)帶粉,以此提高再熱汽溫。
4.7精心控制爐膛負壓
在機組正常運行,風(fēng)煙系統(tǒng)動葉等完好可調(diào)時,設(shè)定爐膛負壓值為-80Pa。
4.8做好摻配摻燒工作
(1)嚴(yán)格執(zhí)行上倉規(guī)定,做好貧煤摻配摻燒,防止上錯煤;維持合適的煙煤貧煤比例,不僅能有利于穩(wěn)燃,還有利于提高再熱汽溫。
(2)加強制粉系統(tǒng)運行工況監(jiān)視,防止因缺陷未及時發(fā)現(xiàn)、斷煤、空倉、搭橋等影響制粉系統(tǒng)優(yōu)化組合運行。
4.9做好設(shè)備的檢查維護,確保設(shè)備可靠運行
(1)運行人員加強設(shè)備巡視,及時發(fā)現(xiàn)、填報、督促處理磨煤機、給粉機、給煤機、鎖氣器、粉篩、粗粉分離器、細粉分離器、木塊分離器等缺陷。
(2)維護人員檢查更換來粉不好的給粉機,尤其是#33爐C2、C3、D2、D3、E1、E4給粉機,對于磨損嚴(yán)重的磨煤機鋼瓦,要制定滾動更換計劃,進行滾動更換,防止因磨煤機缺陷導(dǎo)致再熱汽溫降低。
小結(jié):
通過不斷摸索分析數(shù)據(jù),采取了一系列的措施后,#33爐再熱汽溫有了一定的好轉(zhuǎn),月均值從511℃提升至526℃,綜合供電煤耗有了大幅的降低,產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟效益,為公司年初提出的指標(biāo)提升做出了貢獻。
參考文獻:
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