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X 光測(cè)厚儀在生產(chǎn)實(shí)踐中的應(yīng)用

2020-08-18 09:40:46郝艷強(qiáng)
天津冶金 2020年4期
關(guān)鍵詞:測(cè)厚儀輥縫軋機(jī)

郝艷強(qiáng)

(天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司天津301500)

0 引言

軋鋼生產(chǎn)線(xiàn)上的板材厚度測(cè)量是生產(chǎn)線(xiàn)必不可少的一道工序,公司原板材厚度測(cè)量為現(xiàn)場(chǎng)操作人員使用千分尺測(cè)量,這種測(cè)量方式的缺點(diǎn):生產(chǎn)線(xiàn)上環(huán)境溫度為850~900 ℃,工作環(huán)境惡劣;測(cè)量時(shí)需要和線(xiàn)上的其他操作崗位聯(lián)系將生產(chǎn)線(xiàn)暫停,降低了生產(chǎn)效率;人為測(cè)量誤差大;千分尺為強(qiáng)檢表需要定期校驗(yàn)、更換、到特定部門(mén)進(jìn)行檢定,費(fèi)用高。為避免上述缺點(diǎn)我們使用了線(xiàn)上實(shí)時(shí)測(cè)量板材厚度的儀表—測(cè)厚儀,測(cè)厚儀在安裝時(shí)設(shè)有壓縮空氣管道,用來(lái)吹掃探頭,設(shè)有水管道,循環(huán)沖洗探頭周?chē)难趸F皮及沉渣,使測(cè)量環(huán)境保持低溫、清潔,減少了運(yùn)行人員的維護(hù)量;整套設(shè)備安裝在設(shè)有導(dǎo)軌的小車(chē)中,測(cè)厚儀出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可以直接將測(cè)厚儀轉(zhuǎn)換到離線(xiàn)狀態(tài),將小車(chē)退離生產(chǎn)線(xiàn)后對(duì)測(cè)厚儀進(jìn)行檢修不會(huì)影響生產(chǎn)的節(jié)奏;測(cè)厚儀自身帶有校驗(yàn)功能,在每支板材經(jīng)過(guò)前十幾秒時(shí)間內(nèi)進(jìn)行自校驗(yàn)保證每次測(cè)量的準(zhǔn)確度。測(cè)厚儀的使用使軋鋼生產(chǎn)的板材質(zhì)量得到保障。

1 測(cè)厚儀的結(jié)構(gòu)組成及工作原理

1.1 結(jié)構(gòu)組成

我廠帶鋼熱軋生產(chǎn)線(xiàn)應(yīng)用的測(cè)厚儀為瑞美公司生產(chǎn)的RM215 系列X 射線(xiàn)測(cè)厚儀,組成包括:主控柜(主處理器模塊、AI/AO 模塊、串口模塊、DI/DO 模塊、系統(tǒng)電源、終端模塊、工程師站)、操作站、C 型架、射線(xiàn)源和探頭等組成。主控柜包含主要的電氣系統(tǒng)和控制回路,并集成一個(gè)工程師站。主控柜相當(dāng)于計(jì)算機(jī)的CPU,RM 215 系列X 射線(xiàn)測(cè)厚儀通過(guò)實(shí)時(shí)反饋絕對(duì)厚度或偏離目標(biāo)厚度值來(lái)參與板材的軋制控制。

1.2 工作原理

X 光測(cè)厚儀通過(guò)計(jì)算X 射線(xiàn)穿過(guò)被測(cè)板材的衰減值來(lái)檢測(cè)對(duì)象的厚度。被測(cè)板材經(jīng)過(guò)測(cè)厚儀位置時(shí),射線(xiàn)通過(guò)放射源穿過(guò)被測(cè)材質(zhì)后進(jìn)入信號(hào)探測(cè)器,射線(xiàn)的強(qiáng)度會(huì)有所衰減。對(duì)于同種材質(zhì)的板材,如果厚度越大,那么射線(xiàn)的衰減就會(huì)越大,利用這一原理來(lái)檢測(cè)通過(guò)板帶材的厚度。同時(shí)也滿(mǎn)足了軋線(xiàn)生產(chǎn)線(xiàn)上測(cè)量厚度實(shí)時(shí)、在線(xiàn)等要求。

2 厚度的控制方式

軋機(jī)液壓壓下系統(tǒng)的壓下量控制由“壓力AGC”及“監(jiān)控AGC”兩部分組成。

2.1 壓力AGC

壓力AGC 是指在當(dāng)前機(jī)架咬鋼信號(hào)(當(dāng)前電機(jī)運(yùn)行,達(dá)到電流值)到達(dá)后一定時(shí)間t,在此時(shí)間內(nèi)采集n 次檢測(cè)數(shù)值,并計(jì)算出n 次檢測(cè)數(shù)值的平均值。t 是在程序設(shè)計(jì)時(shí)設(shè)定,約1000 毫秒,編程技術(shù)人員是根據(jù)鋼材張力、軋制速度、設(shè)備參數(shù)等確定的。

其中:

每個(gè)機(jī)架頭部平均軋制力

平均輥縫值

將每個(gè)機(jī)架頭部平均軋制力P*和平均輥縫值S*作為鎖定值,此后根據(jù)每時(shí)刻的外界擾動(dòng)軋制力△Pd,計(jì)算輥縫值進(jìn)行厚度的自動(dòng)控制調(diào)節(jié)。壓力AGC 被分為絕對(duì)壓力AGC 和相對(duì)壓力AGC:絕對(duì)壓力AGC 的軋制力與輥縫值是由L2 級(jí)設(shè)定;相對(duì)壓力AGC 的軋制力與輥縫值是由現(xiàn)場(chǎng)傳感器測(cè)量的實(shí)際值反饋。

2.2 監(jiān)控AGC

監(jiān)控AGC 是正在軋制的帶鋼頭部進(jìn)入測(cè)厚儀檢測(cè)范圍內(nèi)經(jīng)過(guò)一定的延時(shí)時(shí)間t 后(延時(shí)時(shí)間由編程人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際參數(shù)設(shè)定),通過(guò)F9 出口安裝的測(cè)厚儀實(shí)時(shí)測(cè)量厚度數(shù)值計(jì)算出平均值,由監(jiān)控AGC 計(jì)算出各個(gè)機(jī)架的軋制負(fù)荷從而分配各個(gè)機(jī)架的輥縫給定值。監(jiān)控AGC 控制方式是以末架優(yōu)先的原則,按逆軋制方向來(lái)選擇機(jī)架的投用。監(jiān)控AGC 分為絕對(duì)與相對(duì)兩種控制方式:絕對(duì)方式是HMI 或過(guò)程機(jī)設(shè)定的目標(biāo)厚度為鎖定值,計(jì)算出對(duì)應(yīng)零厚差的輥縫調(diào)節(jié)量;相對(duì)方式是以精軋出口測(cè)厚儀采集的平均厚度差作為鎖定目標(biāo)值,此后根據(jù)一定的采樣周期,采樣共同厚度差的變化,計(jì)算輥縫調(diào)整值,進(jìn)行厚度自動(dòng)調(diào)節(jié)。

2.3 控制的實(shí)現(xiàn)

板材在通過(guò)輥縫被軋輥?zhàn)冃诬埑鰰r(shí),輥縫的大小和形狀決定了板材縱向?qū)挾群蜋M向厚度的變化,實(shí)際輥縫在軋制過(guò)程中,由于現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境等因素的影響會(huì)有所變化,從而影響到板材的厚度變化,針對(duì)這些因素研究出板材厚度的自動(dòng)化控制系統(tǒng)。

2.3.1 前潰AGC 控制

根據(jù)實(shí)時(shí)測(cè)量的輥縫和軋制力以及入口厚度,計(jì)算出口軋件的厚度和塑性系數(shù)并送入寄存器。第i+1 機(jī)架的入口厚度通過(guò)跟蹤第i 機(jī)架出口厚度得到,第i 機(jī)架根據(jù)存放于寄存器中的第i+1 機(jī)架出口厚度和塑性系數(shù)來(lái)預(yù)估帶鋼在本機(jī)架出口帶鋼厚度偏差,并通過(guò)液壓壓下系統(tǒng)HGC 提前調(diào)節(jié)輥縫來(lái)消除來(lái)料厚度和塑性系的變化對(duì)本機(jī)架軋制厚度帶來(lái)的不利影響。如圖1 所示。

圖1 AGC 控制原理示意圖

2.3.2 厚度計(jì)式AGC 控制

厚度計(jì)式AGC 的基本原理是把軋機(jī)本身當(dāng)做測(cè)厚儀,根據(jù)PLC 實(shí)時(shí)采集到的軋制力和輥縫值,利用彈跳方程間接計(jì)算出帶鋼厚度。將實(shí)測(cè)的彈跳厚度與頭部鎖定的彈跳厚度之間的差值送入AGC控制器中,控制器的輸出附加到液壓壓下控制系統(tǒng)中調(diào)整軋機(jī)的輥縫大小。厚度計(jì)式AGC 在彈跳方程的基礎(chǔ)上引入了彈性曲線(xiàn)和塑性曲線(xiàn),軋機(jī)在軋制過(guò)程中進(jìn)行彈性變形,根據(jù)軋機(jī)的剛性、軋制時(shí)的彈跳現(xiàn)象、彈跳值、軋機(jī)的剛性系數(shù)制成的軋機(jī)彈性變形曲線(xiàn);根據(jù)板帶在軋制過(guò)程中的彈性變形和塑性變形得到軋機(jī)的工作特性曲線(xiàn)。圖2 為軋機(jī)的工作特性曲線(xiàn)[2]。

為消除由當(dāng)前實(shí)測(cè)軋制力變化量△P0和輥縫變化量△S0造成的厚差△h,需要輥縫在當(dāng)前值S基礎(chǔ)上改變△S 量,由下公式計(jì)算:

圖2 軋機(jī)的工作特性曲線(xiàn)

公式中:M 為軋機(jī)剛度,Q 為軋件塑性系數(shù)。

則輥縫總改變量△S*由下公式計(jì)算:

3 厚度控制的優(yōu)化

3.1 軟件上的控制優(yōu)化

監(jiān)控AGC 的控制方式是利用精軋末機(jī)架出口安裝的測(cè)厚儀實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)出口厚度,并將實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的厚度值反饋到監(jiān)控AGC 運(yùn)算控制器中,控制器的輸出實(shí)時(shí)計(jì)算值用作在監(jiān)控AGC 控制的機(jī)架輥縫的大小設(shè)定上[3]。我廠使用的厚度控制即為監(jiān)控AGC 控制。該厚度控制方式存在的一個(gè)弊端是測(cè)厚儀的安裝位置距離實(shí)際控制的機(jī)架輥縫較遠(yuǎn),即測(cè)厚儀檢測(cè)出來(lái)的厚度變化量與產(chǎn)生厚度變化的輥縫控制量不是同時(shí)發(fā)生,存在明顯的滯后現(xiàn)象,所以實(shí)際出機(jī)架軋出的板材厚度波動(dòng)不能得到及時(shí)的反映,導(dǎo)致監(jiān)控AGC 的控制也存在一個(gè)時(shí)間滯后,針對(duì)監(jiān)控AGC 時(shí)間滯后的現(xiàn)象我們做了兩方面的改善。

(1)在軋制同一規(guī)格的板材時(shí),開(kāi)始的幾根坯料使用人工干預(yù)的方法,軋制下一根坯料時(shí)將上一根人工干預(yù)量記憶到程序中,自動(dòng)分配到各個(gè)參與監(jiān)控AGC 控制的機(jī)架中。

(2)為防止在第一步的人工干預(yù)量超出軋制調(diào)節(jié)范圍,我們?cè)诔绦蛑凶隽巳斯ふ{(diào)節(jié)的限幅控制,即在每個(gè)掃描周期內(nèi)人工干預(yù)值不得超出一定范圍(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,經(jīng)多次模擬實(shí)驗(yàn)得出該控制范圍0.05 mm),且在一根坯料的整個(gè)軋制過(guò)程中不能超出一定的范圍(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際經(jīng)多次模擬實(shí)驗(yàn)得出該控制范圍-0.1 mm~0.1 mm)。程序段如圖3監(jiān)控AGC 控制程序段。

圖3 監(jiān)控AGC 控制程序段

3.2 硬件上的保護(hù)

測(cè)厚儀在生產(chǎn)過(guò)程中的作用不可估量,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境由于水汽、氧化鐵皮、溫度及粉塵的影響可導(dǎo)致測(cè)量精度下降甚至嚴(yán)重失真,最終導(dǎo)致軋廢率升高。測(cè)厚儀價(jià)格相比較別的儀表價(jià)格昂貴,其中裝載X-ray 放射源和探測(cè)源的C 型架是它的核心組成部分,在軋線(xiàn)出口堆鋼或飛鋼時(shí)有將C 型架彈起的可能,進(jìn)而損壞測(cè)厚儀的核心部件。為保護(hù)測(cè)厚儀不被現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境和生產(chǎn)事故影響,我們發(fā)明的測(cè)厚儀的保護(hù)罩,并申請(qǐng)了發(fā)明專(zhuān)利,發(fā)明專(zhuān)利的名稱(chēng)為“一種保護(hù)罩結(jié)構(gòu)”。

如圖4 所示,保護(hù)罩外壁為夾層設(shè)計(jì),冷卻水經(jīng)過(guò)110 管口進(jìn)入夾層后由120 管口流出以達(dá)到為保護(hù)罩降溫冷卻的目的;300 為保護(hù)罩的基礎(chǔ)部位,100 為保護(hù)罩與基礎(chǔ)連接的底座,防止飛鋼或堆鋼時(shí)C 型架被廢鋼掀起;200 為C 型架隨軌道進(jìn)入或退出的通廊也是保護(hù)罩的主體部位;400 為保護(hù)罩的吊裝孔,待板材軌道檢修時(shí)將保護(hù)罩吊離現(xiàn)場(chǎng)。該保護(hù)罩投用以后,測(cè)厚儀的檢修維護(hù)量明顯減少,保護(hù)罩對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的水汽有一定的隔離作用,使測(cè)厚儀的測(cè)量值更準(zhǔn)確,對(duì)板材的質(zhì)量控制更加精確。

4 結(jié)語(yǔ)

綜上所述,通過(guò)對(duì)測(cè)厚儀結(jié)構(gòu)原理的介紹到厚度的自動(dòng)控制理論以及我們對(duì)其進(jìn)行的軟件與硬件的改善,最終保證并提高了監(jiān)控AGC 的使用功能和控制精度,使軋制的帶鋼厚度均勻,提高了板材的質(zhì)量及成材率。發(fā)明專(zhuān)利“一種保護(hù)罩結(jié)構(gòu)”的投入使用,使測(cè)厚儀測(cè)量系統(tǒng)免受外力損壞,節(jié)省了該設(shè)備的維護(hù)維修更換的費(fèi)用,降低了使用成本,在生產(chǎn)中有一定的實(shí)用價(jià)值。

圖4 一種保護(hù)罩結(jié)構(gòu)

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